劉立國(guó),熊日華,侯春蕾,張彥海,何 燦,程子洪
(1.北京低碳清潔能源研究院,北京 102211;2.寧夏泰和芳綸纖維有限責(zé)任公司,寧夏 銀川 750409)
芳綸(芳香族聚酰胺纖維,Aramid fibers)具有阻燃、耐高溫、電絕緣、高強(qiáng)度、高模量、耐腐蝕等特點(diǎn),綜合性能優(yōu)異,被廣泛應(yīng)用于國(guó)防軍工、航空航天、個(gè)體防護(hù)、環(huán)境保護(hù)、信息通信等領(lǐng)域,是發(fā)展高端制造業(yè)必不可少的關(guān)鍵基礎(chǔ)材料〔1-4〕。芳綸最早由美國(guó)杜邦公司發(fā)明,其后荷蘭阿克蘇諾貝爾、日本帝人等公司也相繼開發(fā)出各自的芳綸品牌產(chǎn)品。我國(guó)部分企業(yè)也開發(fā)了間位芳綸、對(duì)位芳綸等產(chǎn)品,并持續(xù)供應(yīng)市場(chǎng),成為芳綸全球化競(jìng)爭(zhēng)中的重要一員。
芳綸生產(chǎn)廢水成分復(fù)雜、污染物濃度高,是一種典型的難降解有機(jī)廢水。目前,芳綸廢水多采用生化處理,出水達(dá)到《污水排入城市下水道水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》(CJ 343—2010)B級(jí)標(biāo)準(zhǔn)后排入下游污水處理廠〔5〕。芳綸生產(chǎn)廢水零排放處理的項(xiàng)目在國(guó)內(nèi)報(bào)道不多,本研究以某芳綸廢水零排放工程為例,對(duì)芳綸廢水的水質(zhì)、工藝流程及調(diào)試運(yùn)行進(jìn)行經(jīng)驗(yàn)總結(jié),以期為同類化工廢水處理工藝路線的選擇提供參考。
芳綸廢水有2股,分別是工段一廢水(凝固浴堿洗廢水)和工段二廢水(精制排水),其中工段一廢水為經(jīng)預(yù)處理+超濾+反滲透處理后產(chǎn)生的反滲透濃水,具體水量和水質(zhì)見(jiàn)表1。
表1 芳綸廢水水量及水質(zhì)Table 1 Quantity and quality of aramid wastewater
工段一廢水主要成分為Na2SO4,含有少量Ca2+;工段二廢水主要成分為CaCl2,廢水中的鈣硬度極高。根據(jù)工段一廢水和工段二廢水的水質(zhì)特點(diǎn),本研究選擇常溫結(jié)晶技術(shù)(ATC?)〔6-7〕,利用工段一廢水中的SO42-去除工段二廢水中的大部分Ca2+,生產(chǎn)高品質(zhì)石膏,同時(shí)降低廢水中的TDS,為后續(xù)高鹽反滲透(HSRO?)〔8-11〕進(jìn)行高倍濃縮提供條件,降低后續(xù)MVR蒸發(fā)結(jié)晶的處理規(guī)模。
ATC?技術(shù)和HSRO?技術(shù)是北京低碳清潔能源研究院的專有技術(shù)。在一定的廢水體系中,ATC?技術(shù)可通過(guò)與納濾(NF)耦合回收NF濃水中的SO42-來(lái)最大限度地去除廢水中的Ca2+,從而大幅降低軟化藥劑費(fèi)用。ATC?-NF工藝的主要優(yōu)勢(shì)在于:(1)系統(tǒng)水回收率高,最高可達(dá)95%左右;(2)預(yù)處理藥耗低,最高可節(jié)省70%的藥劑成分;(3)通過(guò)誘導(dǎo)結(jié)晶可實(shí)現(xiàn)CaSO4結(jié)晶鹽的資源化回收,降低預(yù)處理化學(xué)污泥產(chǎn)量;(4)通過(guò)回收石膏可有效降低后續(xù)系統(tǒng)進(jìn)水的TDS濃度,降低濃縮和蒸發(fā)處理的投資及運(yùn)行費(fèi)用。
HSRO?技術(shù)是一項(xiàng)低成本、低能耗的高倍濃縮技術(shù),該技術(shù)采用自主開發(fā)的HSRO?工藝設(shè)計(jì)和特制的HSRO?反滲透膜元件,突破了不斷提高壓力以追求更高濃縮極限的傳統(tǒng)觀念。在常規(guī)反滲透操作壓力(<7 MPa)下,HSRO?技術(shù)便可將濃縮極限由傳統(tǒng) 的70 000 mg/L提 高 到120 000~150 000 mg/L〔12〕。HSRO?膜元件具有部分鹽截留特性,且膜元件為卷式結(jié)構(gòu),具有較顯著的成本優(yōu)勢(shì)。
針對(duì)芳綸廢水的水質(zhì)特點(diǎn)和ATC?、HSRO?技術(shù)特點(diǎn),廢水零排放的工藝流程見(jiàn)圖1。
圖1 工藝流程Fig.1 Process flow
工段一廢水和工段二廢水首先經(jīng)過(guò)各自的調(diào)節(jié)池進(jìn)行均質(zhì)均量后,泵入常溫結(jié)晶裝置,利用廢水中的Ca2+和SO42-生產(chǎn)石膏,同時(shí)在常溫結(jié)晶裝置中投加Na2CO3以去除剩余的硬度;反應(yīng)中產(chǎn)生的污泥輸送至污泥脫水系統(tǒng)進(jìn)行脫水處理,脫水污泥外運(yùn)處置,壓濾液排放至緩沖水池。常溫結(jié)晶裝置出水經(jīng)多介質(zhì)過(guò)濾器去除水中懸浮物后,進(jìn)入AOP1(高級(jí)氧化)裝置,降解廢水中大部分的有機(jī)污染物。廢水中可能含有微量的有機(jī)溶劑等污染物,易被活性炭吸附,因此選擇活性炭過(guò)濾器作為后續(xù)超濾系統(tǒng)的保安裝置?;钚蕴砍鏊?jīng)超濾過(guò)濾后進(jìn)入納濾裝置分鹽,納濾濃水經(jīng)除硬裝置處理后進(jìn)入AOP2裝置進(jìn)一步降解廢水中的有機(jī)污染物。AOP2出水進(jìn)入工段一廢水調(diào)節(jié)池,重新回流至常溫結(jié)晶裝置,回收利用廢水中的SO42-。納濾產(chǎn)水進(jìn)入HSRO?裝置進(jìn)一步濃縮后進(jìn)入蒸發(fā)結(jié)晶(MVR)裝置進(jìn)行蒸發(fā)結(jié)晶。HSRO?裝置產(chǎn)水、MVR蒸發(fā)結(jié)晶產(chǎn)水和工段一回用水再進(jìn)入精制反滲透裝置進(jìn)行精制處理后全部回用。
(1)調(diào)節(jié)池。2座,每座調(diào)節(jié)池有效容積300 m3,設(shè)置空氣攪拌裝置和2臺(tái)自吸泵,1用1備。
(2)緩沖水池。1座,有效容積70 m3,設(shè)置空氣攪 拌裝置和2臺(tái)自吸泵,1用1備。
(3)常溫結(jié)晶裝置???cè)莘e250 m3,有效水深5.0 m,設(shè)置結(jié)晶反應(yīng)區(qū)、沉淀區(qū)、二次反應(yīng)區(qū)、澄清區(qū)、污泥排放泵等。
(4)多介質(zhì)過(guò)濾器。設(shè)計(jì)過(guò)濾速度為8 m/h,過(guò)濾器直徑為2.6 m,設(shè)置2臺(tái),1用1備。設(shè)置多介質(zhì)過(guò)濾器的目的是進(jìn)一步降低廢水濁度,緩解后續(xù)設(shè)備的濁度負(fù)荷。
(5)AOP1。采用臭氧催化氧化技術(shù)去除廢水中的有機(jī)物,反應(yīng)器內(nèi)設(shè)置臭氧催化劑,催化劑以高強(qiáng)度硅鋁復(fù)合物為載體負(fù)載多種貴金屬及過(guò)渡金屬。AOP1設(shè)置1套,直徑為3.8 m,配套反洗裝置。設(shè)計(jì)臭氧投加量15 kg/h,COD去除率為40%。
(6)活性炭過(guò)濾器。作為超濾及后續(xù)系統(tǒng)的保安裝置,活性炭過(guò)濾器的主要目的是進(jìn)一步去除廢水中的有機(jī)物和殘留的有機(jī)溶劑等,保護(hù)后續(xù)膜系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行?;钚蕴窟^(guò)濾器的直徑為2.6 m,設(shè)置2臺(tái),1用1備。
(7)超濾裝置。設(shè)置1套,配套過(guò)濾器。采用國(guó)產(chǎn)外壓式PVDF超濾膜,設(shè)計(jì)膜通量為50 L(/m2·h)。運(yùn)行過(guò)程中采用錯(cuò)流過(guò)濾,自用水率在10%左右。
(8)納濾裝置。納濾膜采用蘇伊士納濾分離膜,設(shè)計(jì)膜通量為12 L(/m2·h),膜殼采用5∶2設(shè)計(jì),系統(tǒng)設(shè)計(jì)回收率為75%,SO42-設(shè)計(jì)分離率在95%以上。
(9)HSRO?裝置。采用自主開發(fā)的HSRO?工藝設(shè)計(jì)和特有的HSRO?反滲透膜元件,系統(tǒng)設(shè)計(jì)回收率為75%,濃水TDS質(zhì)量分?jǐn)?shù)≥13%,系統(tǒng)設(shè)計(jì)壓力為6.5 MPa。
(10)AOP2。采用臭氧催化氧化的方式去除或分解納濾濃水中的有機(jī)物等。設(shè)計(jì)臭氧投加量為5 kg/h,設(shè)計(jì)COD去除率為30%。AOP2設(shè)置1套,直徑為1.6 m。
(11)MVR蒸發(fā)結(jié)晶裝置。設(shè)計(jì)蒸發(fā)水量為6.0 m3/h。副產(chǎn)品NaCl達(dá)到《工業(yè)鹽》(GB/T 5462—2003)一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。
(12)精制反滲透裝置。精制反滲透裝置進(jìn)一步處理HSRO?產(chǎn)水、MVR蒸餾水和工段一回用水,設(shè)計(jì)水量為100 m3/h,設(shè)計(jì)膜通量為20 L(/m2·h),設(shè)計(jì)回收率為85%。產(chǎn)水電導(dǎo)率<30 μS/cm,并全部回用。
該工程自2020年9月啟動(dòng)調(diào)試工作,9月底HSRO?調(diào)試完成,系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定。本研究重點(diǎn)對(duì)常溫結(jié)晶裝置、納濾裝置和高鹽反滲透裝置運(yùn)行情況進(jìn)行分析。
常溫結(jié)晶裝置除硬效果如圖2所示。
圖2 常溫結(jié)晶裝置運(yùn)行效果Fig.2 Operation effect of ATC?
工段一廢水、工段二廢水和納濾濃水混合后在常溫結(jié)晶裝置中進(jìn)行反應(yīng)。工段二廢水實(shí)際Ca2+質(zhì)量濃度為7 500 mg/L左右,經(jīng)混合后常溫結(jié)晶裝置進(jìn)水Ca2+質(zhì)量濃度為3 000~3 800 mg/L。常溫結(jié)晶裝置出水Ca2+質(zhì)量濃度為50 mg/L左右(圖2),Ca2+去除率穩(wěn)定在98%左右,硬度去除效果良好,可降低后續(xù)納濾濃水的結(jié)垢傾向。
納濾裝置的主要目的是分離廢水中的SO42-。SO42-設(shè)計(jì)分離率>95%以降低納濾產(chǎn)水中的SO42-濃度,從而提高M(jìn)VR副產(chǎn)品NaCl的純度,同時(shí)減少M(fèi)VR母液量。納濾裝置的分鹽效果見(jiàn)圖3。
圖3 納濾裝置運(yùn)行效果Fig.3 Operation effect of NF
由圖3可知,在實(shí)際運(yùn)行過(guò)程中,納濾裝置進(jìn)水SO42-質(zhì)量濃度為3 400~4 500 mg/L,產(chǎn)水SO42-質(zhì)量濃度在120 mg/L左右,SO42-去除率在96%~98%,達(dá)到設(shè)計(jì)要求。
HSRO?的運(yùn)行效果見(jiàn)圖4。
圖4 HSRO?運(yùn)行效果Fig.4 Operation effect of HSRO?
HSRO?裝置設(shè)計(jì)回收率為75%,實(shí)際回收率控制在72%左右。由圖4可知,HSRO?進(jìn)水電導(dǎo)率在50 mS/cm左右,在運(yùn)行壓力在5.4 MPa左右時(shí),濃水電導(dǎo)率在130 mS/cm左右,產(chǎn)水電導(dǎo)率在1 mS/cm以下。HSRO?裝置的高壓泵采用柱塞泵,在沒(méi)有設(shè)置能量回收裝置的情況下,能量消耗約為4.2 kW/m3(以進(jìn)水量計(jì)算)。
Na2CO3加藥裝置料倉(cāng)采用振動(dòng)破拱設(shè)計(jì),在運(yùn)行過(guò)程中可能出現(xiàn)料倉(cāng)底部成拱,致使螺旋輸送器空轉(zhuǎn),不能按要求投加Na2CO3,最終導(dǎo)致常溫結(jié)晶裝置出水Ca2+超標(biāo)。本項(xiàng)目廢水中SO42-含量較高,Ca2+超標(biāo)極易導(dǎo)致CaSO4結(jié)垢,污堵超濾膜和納濾膜。因此在運(yùn)行過(guò)程中,需加強(qiáng)對(duì)Na2CO3料倉(cāng)破拱裝置的維護(hù),并在日常巡檢過(guò)程中重點(diǎn)關(guān)注。
在調(diào)試期間,超濾膜裝置的膜通量迅速下降。經(jīng)排查發(fā)現(xiàn)進(jìn)水水質(zhì)波動(dòng)比較大,Na2CO3加藥量偏低,常溫結(jié)晶裝置出水Ca2+偏高,導(dǎo)致超濾發(fā)生CaSO4結(jié)垢。調(diào)試期間曾采用專用CaSO4清洗藥劑進(jìn)行清洗,效果較差。現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行人員通過(guò)自配藥劑清洗之后,膜通量恢復(fù)效果較好。
根據(jù)本項(xiàng)目的水質(zhì)特點(diǎn),本項(xiàng)目創(chuàng)新性地采用ATC?和HSRO?兩項(xiàng)新技術(shù),ATC?代替?zhèn)鹘y(tǒng)的軟化預(yù)處理,HSRO?進(jìn)行高倍濃縮,將濃水的TDS由70 000 mg/L提高到130 000 mg/L左右,與常規(guī)軟化和濃縮技術(shù)相比,有效降低了濃縮和蒸發(fā)結(jié)晶處理的投資及運(yùn)行費(fèi)用。
如果采用傳統(tǒng)軟化技術(shù),需利用藥劑對(duì)工段一和工段二廢水進(jìn)行軟化,通過(guò)投加Na2CO3與廢水中Ca2+反應(yīng)生成CaCO3。經(jīng)計(jì)算,傳統(tǒng)軟化技術(shù)Na2CO3消 耗 量 為510 kg/h,ATC?技 術(shù)Na2CO3消 耗 量 為106 kg/h。ATC?技術(shù)可節(jié)約藥劑404 kg/h,預(yù)計(jì)節(jié)省藥劑費(fèi)808元/h,年節(jié)省藥劑費(fèi)707萬(wàn)元。
根據(jù)目前的實(shí)際運(yùn)行情況,HSRO?濃水TDS的質(zhì)量分?jǐn)?shù)在13%左右,濃水流量為6.2 m3/h。若采用常規(guī)反滲透濃縮技術(shù),濃水TDS質(zhì)量分?jǐn)?shù)在8%左右,濃水流量為10.0 m3/h。采用HSRO?技術(shù)可降低蒸發(fā)水量3.8 m3/h,可節(jié)省MVR蒸發(fā)器投資400萬(wàn)元左右。同時(shí),按照噸水蒸發(fā)消耗電量40 kW·h、電費(fèi)0.4元/(kW·h)計(jì)算,年可節(jié)省電費(fèi)53萬(wàn)元。
(1)基于芳綸廢水特點(diǎn),提出并實(shí)踐了“常溫結(jié)晶(ATC?)+納濾+高鹽反滲透(HSRO?)+MVR+反滲透”芳綸廢水零排放處理工藝。通過(guò)工程實(shí)踐證明,改進(jìn)工藝選擇合理,運(yùn)行穩(wěn)定,投資及運(yùn)行費(fèi)用低,為常溫結(jié)晶(ATC?)和高鹽反滲透(HSRO?)新技術(shù)推廣提供了技術(shù)支撐。
(2)本系統(tǒng)產(chǎn)水電導(dǎo)率<30 μS/cm,產(chǎn)水全部回用于生產(chǎn);副產(chǎn)品NaCl達(dá)到《工業(yè)鹽》(GB/T 5462—2003)一級(jí)標(biāo)準(zhǔn),且無(wú)雜鹽產(chǎn)生。本系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了芳綸廢水零排放,具有較高的經(jīng)濟(jì)效益和環(huán)境效益。