文_林亞祥 中海石油寧波大榭石化有限公司
苯乙烯主要用作合成樹脂、離子交換樹脂及合成橡膠等的重要單體,也可用于制藥、染料、農(nóng)藥以及選礦等行業(yè),應(yīng)用十分廣泛。目前,國(guó)內(nèi)苯乙烯主要是采用乙苯絕熱脫氫技術(shù)生產(chǎn),其產(chǎn)品成本除原料價(jià)格影響之外,能耗占比較大。為此,節(jié)能技術(shù)的開發(fā)利用可提高產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力,為企業(yè)創(chuàng)造更大效益。
苯乙烯蒸汽過(guò)熱爐是采用“A”“B”室雙輻射爐膛共用一個(gè)對(duì)流段的立式方箱爐,是為乙苯脫氫反應(yīng)器提供熱源的關(guān)鍵設(shè)備,爐管位于爐膛中央,爐管兩側(cè)布置多種燃料混燒的聯(lián)合燃燒器,燃燒器共有24臺(tái)套。其改造分為兩部分。
將24臺(tái)套燃燒器全部更換為低氮燃燒器,降低氮氧化物排放。采用了行業(yè)領(lǐng)先的燃料分級(jí)燃燒及煙氣內(nèi)循環(huán)的原理,通過(guò)分級(jí)燃燒的形式降低火焰中心溫度,使得熱力型NOx大幅降低,同時(shí)通過(guò)噴嘴高速射流在爐膛內(nèi)形成煙氣內(nèi)循環(huán),把靠近爐膛外壁的溫度較低的煙氣引到燃燒區(qū),使得火焰燃燒區(qū)的溫度和氧含量濃度進(jìn)一步降低,從而NOx值可以進(jìn)一步降低。燃燒器及低氮燃燒技術(shù)見(jiàn)圖1。
圖1 燃燒器及低氮燃燒技術(shù)示意圖
NOx形成機(jī)理為快速或直接轉(zhuǎn)化型、燃料轉(zhuǎn)化型、熱力型或熱轉(zhuǎn)化型。在火焰高溫區(qū)空氣中的N2和O2在高溫條件下反應(yīng)生成,分子式為:
熱力學(xué)NOx的生成量和燃燒溫度關(guān)系很大,在溫度足夠高時(shí),熱力NOx的生成量可占到NOx總量的90%,隨著反應(yīng)溫度的升高,其反應(yīng)速率按指數(shù)規(guī)律增加。
當(dāng)溫度<1300℃時(shí),NOx的生產(chǎn)量不大,當(dāng)溫度>1300℃時(shí),每增加100℃,NOx反應(yīng)速率增大6~7倍。
對(duì)蒸汽過(guò)熱爐對(duì)流段進(jìn)行改造,利用底部翅片管空間,增加40根15m長(zhǎng),直徑141mm的翅片管及彎頭箱,增加換熱面積,有效利用煙氣余熱,降低排煙溫度。
在工藝水汽提塔進(jìn)料管線上增加一臺(tái)換熱器E317,優(yōu)化裝置低低壓凝液余熱利用。利用裝置自產(chǎn)的低低壓凝液對(duì)進(jìn)塔工藝水進(jìn)行加熱,減少原進(jìn)料預(yù)熱器SP3024的0.25MPa蒸汽耗量,換熱后的蒸汽凝液溫度由109℃左右降低至80℃,送至苯乙烯蒸汽過(guò)熱爐對(duì)流段進(jìn)行取熱,進(jìn)一步降低排煙溫度。
裝置利用2021年4月大檢修期間實(shí)施技術(shù)改造,該項(xiàng)目于5月正式投用,經(jīng)過(guò)運(yùn)行優(yōu)化,取得了理想效果。
苯乙烯蒸汽過(guò)熱爐煙氣排放溫度降低,熱效率提高,項(xiàng)目實(shí)施前后蒸汽過(guò)熱爐熱效率變化詳見(jiàn)圖2。
圖2 改造前后苯乙烯蒸汽過(guò)熱爐熱效率
改造前,加熱爐排煙溫度在160℃左右,通過(guò)增加凝液熱交換后,低低壓凝液進(jìn)蒸汽過(guò)熱爐對(duì)流段前溫度由109℃降低至80℃,同時(shí)對(duì)流段翅片管的增加,加大了凝液與煙氣換熱的面積,使排煙溫度降低至105℃左右,熱效率由91.4%提高至目前93.5%,效率提升明顯。
煙氣排放中氮氧化物含量明顯降低,詳見(jiàn)表1。
表1 蒸汽過(guò)熱爐煙氣檢測(cè)數(shù)據(jù)匯總表
改造前, 苯乙烯蒸汽過(guò)熱爐煙氣排放中氮氧化物含量在95~105mg/m3之間,有時(shí)超過(guò)了地方排放標(biāo)準(zhǔn)。項(xiàng)目實(shí)施后,不同負(fù)荷下煙氣中氮氧化物含量均控制在65mg/m3以下,大大低于國(guó)家排放標(biāo)準(zhǔn)。
未增加凝液熱交換器E317之前,工藝水溫度為50℃,需要經(jīng)過(guò)0.25MPa蒸汽加熱至71℃后再進(jìn)入汽提塔。增加E317回收低低壓凝液余熱后,該項(xiàng)目于2021年5月15日正式投用,通過(guò)逐步關(guān)閉E317三通閥旁路,將凝液全部并入熱交換器進(jìn)行換熱,最大限度回收凝液余熱,工藝水加熱后溫度由50℃提高至65℃,經(jīng)過(guò)熱量衡算,可節(jié)約汽提塔進(jìn)料0.25MPa預(yù)熱蒸汽2.65t/h,詳見(jiàn)表2。
表2 改造前后汽提塔進(jìn)料和預(yù)熱蒸汽消耗
①通過(guò)節(jié)能減排技術(shù)的研究及應(yīng)用,加熱爐熱效率由91.4%提高至93.5%,節(jié)約了0.25MPa蒸汽2.65t/h,有效降低了裝置的能耗和碳排放量,達(dá)到了節(jié)能降碳目的。
②加熱爐煙氣排放中氮氧化物含量降低30%以上,達(dá)65mg/m3以下,完全滿足國(guó)家最嚴(yán)地方標(biāo)準(zhǔn)小于100mg/m3排放要求。
③該技術(shù)在煉油化工裝置上有很大的推廣價(jià)值,對(duì)加熱爐實(shí)施技術(shù)改造提供了借鑒思路。