劉永久 馬旭東 王 維
(①長春汽車工業(yè)高等??茖W校,吉林長春 130013;②一汽解放事業(yè)本部傳動事業(yè)部軸齒廠,吉林長春 130011)
隨著機械制造企業(yè)安全意識的提高,越來越多的機械生產(chǎn)廠家將安全防護擺在第一要位[1-2]。隨著工廠生產(chǎn)節(jié)拍的加快,對操機人員的要求越來越高。日常加工過程中易出現(xiàn)的安全問題,如撞刀、零件甩飛和意外運動等情況更加突出,若操機人員誤操作或不注意,容易造成較大人身傷害,存在很大的安全隱患[3-4]。尤其近些年智能制造的興起,門聯(lián)鎖在智能制造單元加工中,可以有效防范由于安全操作門沒有可靠檢測門的開啟/關(guān)閉,導(dǎo)致上下料機械人與機床防護門相撞的事故。門聯(lián)鎖的安裝符合企業(yè)數(shù)控機床加工單元的安全操作規(guī)程[5-6],可以避免企業(yè)因操作者違規(guī)操作或設(shè)備防護門故障引起的安全生產(chǎn)事故的發(fā)生。綜上,為確保人員安全作業(yè),越來越多的機械廠家在滿足設(shè)備基本功能的基礎(chǔ)上升級加裝門聯(lián)鎖[7]。
本文以一汽解放事業(yè)本部傳動事業(yè)部軸齒廠的FANUC系統(tǒng)數(shù)控機床加工中心升級改造為例,重點闡述預(yù)設(shè)門聯(lián)鎖功能及安裝具體方案,實現(xiàn)了數(shù)控機床門聯(lián)鎖功能的升級改造及優(yōu)化改進,并對數(shù)控機床門聯(lián)鎖其改進的效果進行了分析和總結(jié)。
門聯(lián)鎖功能是經(jīng)過機加工廠現(xiàn)場數(shù)控加工的長期實踐,綜合分析了多起與安全防護有關(guān)的事故,進一步挖掘其內(nèi)因和外因,理論高度實踐凝練而提出的安全理念[8],從安全角度來看,門聯(lián)鎖功能可以成為數(shù)控機床的一項標準配置[2,9],用以完善數(shù)控機床的安全性能。如圖1所示。
圖1 選擇的門聯(lián)鎖
對設(shè)備加裝門聯(lián)鎖后,在保障員工安全作業(yè)的同時,要求滿足以下3個基本功能:
(1)在機床自動加工模式下,要求機床防護門關(guān)閉后才能執(zhí)行自動循環(huán)啟動控制,否則將會出現(xiàn)報警。如果加工過程中機床防護門打開,系統(tǒng)將會發(fā)出報警信息,并立即停止進給加工。
(2)為了調(diào)整機床方便,如夾具進行調(diào)試或測量零件時,機床在MDI(手動數(shù)據(jù)輸入)JOG(手動)或HAND(手輪)狀態(tài)下,當機床防護門打開時,主軸運行應(yīng)該有安全轉(zhuǎn)速50~500 r/min內(nèi)控制,而且機床進給快速進給控制功能無效。
(3)機床自動加工程序結(jié)束后(M30/M02),機床門聯(lián)鎖自動解鎖,可以打開機床防護門。
在滿足機床門聯(lián)鎖安全保障及不影響機床功能基礎(chǔ)上,對機床門聯(lián)鎖控制功能進行了升級改進及優(yōu)化機床操作,具體改進功能如下:
(1)改進門聯(lián)鎖的檢測功能,不僅檢測防護門是否關(guān)閉,而且檢測門鎖是否鎖住,同時檢測門鎖吸力是否在安全范圍內(nèi),當滿足上述要求才能發(fā)出自動加工指令。
(2)增加自動門雙安檢功能。為了確保自動門可靠動作,要求門聯(lián)鎖具有雙安全輸入信號檢測功能,只有兩扇門自動關(guān)閉到位后,才能進行門聯(lián)鎖的自動鎖住控制。
(3)提升機床操作的高效功能。為了方便操作及提高操作效率,取消了傳統(tǒng)門開啟/關(guān)閉按鍵,通過循環(huán)啟動按鍵自動進行門聯(lián)鎖鎖住及自動加工控制。
(4)完善進給暫停下的解鎖功能。當自動加工過程中,若需對工件進行關(guān)鍵尺寸測量時,通過加工程序暫停指令或機床面板進給暫停鍵,實現(xiàn)聯(lián)鎖的自動解鎖控制,同時斷開主軸旋轉(zhuǎn)使能信號。
(5)優(yōu)化極端狀態(tài)解鎖功能。機床門聯(lián)鎖在程序自動加工結(jié)束后自動解鎖外,增設(shè)了機床進給暫停狀態(tài)的自動解鎖及機床報警緊急處理情況的解鎖功能。
根據(jù)實際機床特點不同,機床門聯(lián)鎖的電氣控制電路共有3種方案:第一種采用繼電器電氣控制電路控制,適合機床PLC程序不能修改的老式機床;第二種采用外置小型PLC控制,適用于機床程序不能修改或機床本身的輸入輸出點不足的場合;第三種就是利用機床系統(tǒng)本身PLC功能及輸入/輸出點數(shù)進行電路設(shè)計。本文采用的是第三種方案,門聯(lián)鎖硬件連接示意圖如圖2所示。
圖2 門聯(lián)鎖硬件連接示意
在門聯(lián)鎖硬件選擇上,選擇德國PILZ系列型號為PSEN-SL-0.5P。其機床安全門聯(lián)鎖采用具有雙輸入安全通道信號,具有門關(guān)閉檢測、門鎖鎖住檢測和鎖住吸力檢測的功能。且采用獨立的DC24V直流電源供電,門鎖電路電源與機床內(nèi)部的電源隔離,有效防止了門鎖電路和機床電路相互影響。在安裝調(diào)試過程中,需要重點關(guān)注雙輸入信號的連接和信號干擾的隔離控制。
(1)在自動防護門開啟/關(guān)閉控制情況下,要求兩個防護門關(guān)閉信號作為安全門鎖的雙輸入安全信號;在手動開啟/關(guān)閉安全門情況,將門鎖雙輸入安全信號連接高電平信號(DC24V)。
(2)為了避免門聯(lián)鎖的輸入/輸出信號與機床PLC輸入/輸出信號產(chǎn)生干擾,門聯(lián)鎖與機床輸入和輸出信號之間采用直流繼電器隔離控制,同時也滿足了機床PLC輸入信號不同類型(漏型和源型)的需要。
機床門聯(lián)鎖控制邏輯如圖3所示,數(shù)控機床在MEM(F3.5-1)和RMT(F3.4=1)自動運行狀態(tài)下,手動/自動關(guān)閉機床封戶門,當防護門關(guān)閉信號輸出(X5.0=1)后,才能啟動機床循環(huán)啟動按鍵,否則機床會出現(xiàn)2001報警。重新關(guān)閉防護門,再次啟動循環(huán)啟動按鍵,機床報警自動消失,門鎖鎖住繼電器信號輸出(Y6.1=1),實施門鎖鎖住控制,當門鎖鎖住信號輸出(X5.1=1),系統(tǒng)主軸使能信號(G29.6)和進給暫停信號(G8.5)有效,通過門鎖鎖住信號的下降沿觸發(fā)系統(tǒng)循環(huán)啟動信號G7.2,完成機床自動循環(huán)控制(F0.5=1),當門聯(lián)鎖鎖住信號未輸出,機床會發(fā)出2002報警。當自動加工程序結(jié)束、進給暫停及緊急情況下。機床門聯(lián)鎖自動解鎖(Y6.1=0)。
圖3 門聯(lián)鎖控制邏輯圖
在不影響機床控制功能基礎(chǔ)上,實現(xiàn)門聯(lián)鎖控制功能的PLC程序設(shè)計與改進,下面以典型的FANUC數(shù)控系統(tǒng)機床為例,進行PLC程序的設(shè)計。
如圖4所示,機床在自動運行狀態(tài)下,當防護門手動控制時,門聯(lián)鎖鎖住控制信號(Y6.1)獲電的條件是機床防護門關(guān)閉信號(X5.0=1)和循環(huán)啟動命令(X10.2=1);當防護門自動控制時,門鎖鎖鎖住輸出信號(Y6.1)還要添加雙門關(guān)閉到位信號檢測(X15.1=1和X15.2=1),通過系統(tǒng)PLC參數(shù)K5.1進行選項控制(K5.1=1該功能有效)。
圖4 門聯(lián)鎖鎖住輸出信號檢測功能的實現(xiàn)
如圖5所示,當機床門聯(lián)鎖鎖住控制信號有效(Y6.1=1),而且門聯(lián)鎖的吸力達到安全范圍內(nèi),門聯(lián)鎖發(fā)出鎖住到位信號(X5.1=1)。為了安全可靠起見,在原來防護門關(guān)閉信號X5.0基礎(chǔ)上,還添加了門聯(lián)鎖的鎖住到位信號作為機床主軸互鎖信號G29.6及進給暫停信號G8.5的使能條件。
圖5 自動門雙安檢功能的實現(xiàn)
如圖6所示,門聯(lián)鎖鎖住到位信號(X5.1=1)的下降沿信號作為系統(tǒng)循環(huán)啟動信號G7.2的觸發(fā)信號,保留了原有的機床控制及保護功能控制,當手動數(shù)據(jù)輸入MDI狀態(tài),還是采用原機床循壞啟動按鍵控制G7.2。
圖6 機床操作簡化的實現(xiàn)
如圖7所示,當自動加工過程時,加工程序執(zhí)行了程序暫停指令(M00/M01)及執(zhí)行機床面板的暫停按鍵,機床處于暫停狀態(tài)(F0.4=1)時,門聯(lián)鎖鎖住控制信號斷電(Y6.1=0),門聯(lián)鎖自動解鎖。
圖7 進給暫停下的解鎖功能的實現(xiàn)
如圖8所示,當機床出現(xiàn)報警或急停操作時,通過急停信號X8.4及系統(tǒng)復(fù)位鍵F1.1時,門聯(lián)鎖也會自動解鎖。當防護門沒有關(guān)閉執(zhí)行自動啟動命令,機床發(fā)出2001報警,按下循環(huán)啟動按鍵后,在規(guī)定時間內(nèi)沒有得到門鎖鎖住信號,機床發(fā)出2002報警。
圖8 極端狀態(tài)下解鎖功能及報警信息控制功能的實現(xiàn)
通過對一汽解放事業(yè)本部傳動事業(yè)部軸齒廠的300多臺機床門聯(lián)鎖的安裝及改進,順利地通過了廠家的安全評價和功能的驗收。如圖9所示,再經(jīng)過1年的穩(wěn)定運行,綜合對其效果進行評估。在300多臺對機床門聯(lián)鎖安裝改進后,在確保運行故障率為2%的同時,因機床防護門問題引起的人員傷亡及設(shè)備重大事故率降低到0%。此外,對傳統(tǒng)門聯(lián)鎖控制功能進行的改進和優(yōu)化處理中,在保證操作者在計件功效不變的情況下,大大降低了由于操作者的違規(guī)操作引起的事故(統(tǒng)計數(shù)據(jù)為下降了60%),同樣也得到了機床操作者的認可。
圖9 改進后效果展示
改進后的數(shù)控機床門聯(lián)鎖功能在經(jīng)過近15個月的使用,設(shè)備運行可靠穩(wěn)定,安全系數(shù)高。在門檢測、雙安檢、便捷操作和特殊狀態(tài)下解鎖等功能均能滿足廠家安全防護的需求。避免了由于違規(guī)操作導(dǎo)致的安全事故,為企業(yè)降低了損失。針對一汽解放事業(yè)本部傳動事業(yè)部軸齒廠FANUC-0iC/0iD/0iF系統(tǒng)機床門聯(lián)鎖改造升級過程中,不光滿足了實際生產(chǎn)的需要,在未來對其他廠家門聯(lián)鎖的安裝調(diào)試提供了改進方法,具有一定的指導(dǎo)意義。