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      大黑汀水利樞紐渠首電站機(jī)電設(shè)備改造

      2022-10-10 07:39:28齊津安李秀峰周世虎
      西北水電 2022年4期
      關(guān)鍵詞:渠首轉(zhuǎn)輪水輪機(jī)

      齊津安,周 濤,李秀峰,周世虎,付 靚

      (水利部海委引灤工程管理局,河北 遷西 064300)

      1 工程概況

      大黑汀水利樞紐位于河北省唐山市遷西縣灤河干流上,距上游潘家口水庫(kù)35 km,是開發(fā)灤河跨流域引水的大型骨干工程。主要任務(wù)是承接上游來水,抬高水位,調(diào)節(jié)灤河水量,為天津市和河北省唐山市供水及向?yàn)春酉掠翁峁┺r(nóng)業(yè)用水,并結(jié)合發(fā)電兼顧防洪等。樞紐主要建筑物為低寬縫混凝土重力壩,最大壩高52.8 m,壩長(zhǎng)1 354.5 m,水庫(kù)總庫(kù)容2.37億m3,最大泄洪67 500 m3/s。樞紐主要由攔河壩、溢洪道、放水洞、泄洪底孔、渠首電站、河床電站組成。樞紐大壩自西向東布置,依次是西重力壩、渠首電站、渠首工作閘門(4扇)、河床電站、底孔工作閘門(8扇)、溢洪道工作閘門(28扇)和東重力壩[1]。渠首電站建設(shè)在引灤總干渠上。該工程于1973年10月開工建設(shè),1979年4月下閘蓄水,1983年6月主體工程完工,投入運(yùn)用。工程運(yùn)行30多年,在灌溉、發(fā)電、防洪和養(yǎng)魚等方面收獲了較大效益。特別是與上游潘家口水庫(kù)(多年調(diào)節(jié)水庫(kù),總庫(kù)容29.3億m3,最大泄洪能力為56 200 m3/s)聯(lián)合運(yùn)行以來,發(fā)揮著巨大的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。但水電站部分在樞紐運(yùn)行中也存在一些問題,也影響到工程的總體效益。2013年6月上級(jí)批準(zhǔn)《大黑汀水電站增效擴(kuò)容改造初步設(shè)計(jì)報(bào)告》,同意對(duì)大黑汀水利樞紐工程水電站所屬機(jī)電設(shè)備進(jìn)行技術(shù)改造[1]。

      2 存在問題

      2.1 機(jī) 組

      渠首電站原裝有4臺(tái)軸流轉(zhuǎn)漿水輪發(fā)電機(jī)組,單機(jī)額定功率為3 200 kW,為天津發(fā)電設(shè)備廠1975年產(chǎn)品,1985年投入運(yùn)行以來,主要存在4個(gè)方面問題:①設(shè)計(jì)水位狀況與剛投產(chǎn)時(shí)的1985年相比,相同工況下,出力只能達(dá)到原出力的76%左右,效率明顯下降;②水輪機(jī)轉(zhuǎn)輪葉片空蝕破壞比較嚴(yán)重,轉(zhuǎn)輪雖已進(jìn)行多次修補(bǔ),但導(dǎo)葉間隙由于磨損變大,導(dǎo)葉端面、立面、間隙大,且密封面封閉不嚴(yán),造成導(dǎo)葉漏水嚴(yán)重;③主軸密封磨損嚴(yán)重,封閉不嚴(yán),漏水嚴(yán)重,存在機(jī)組頂蓋上水處漏水量大,有遇負(fù)荷突變時(shí),造成水淹水導(dǎo)軸承的現(xiàn)象;④水輪機(jī)轉(zhuǎn)輪內(nèi)充滿液壓油,轉(zhuǎn)輪體與葉片法蘭之間的“入”型橡膠密封裝置,出現(xiàn)滲漏油現(xiàn)象,影響機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行,并對(duì)供水水質(zhì)產(chǎn)生污染,且增加了電站的運(yùn)行維護(hù)成本。

      該4臺(tái)機(jī)組均為20世紀(jì)70年代產(chǎn)品,本身設(shè)計(jì)效率低,加上運(yùn)行多年,效率進(jìn)一步下降,轉(zhuǎn)輪和葉片空蝕破壞比較嚴(yán)重[2],水輪機(jī)通流部件磨損及空蝕嚴(yán)重、轉(zhuǎn)輪滲漏油,運(yùn)行效率低以及出力下降,嚴(yán)重影響了電站經(jīng)濟(jì)效益的發(fā)揮。電站電氣設(shè)備大多運(yùn)行超期服役,變壓器均為20世紀(jì)70年代老產(chǎn)品,是高耗能鋁芯變壓器,噪音大、油箱滲漏油,安全可靠性差,運(yùn)行檢修維護(hù)工作量大,配件不易購(gòu)買,無法滿足安全運(yùn)行。10 kv開關(guān)柜內(nèi)斷路器大部分為少油斷路器,不具備“五防”功能,安全可靠性差,無法保證安全運(yùn)行需要。

      2.2 金屬結(jié)構(gòu)及起重

      快速閘門啟閉機(jī)鋼絲繩銹蝕嚴(yán)重,并有斷絲現(xiàn)象,攔污柵抓梁的許多零配件損毀,致使抓梁無法正常工作;尾水閘門漏水嚴(yán)重,尾水門電動(dòng)葫蘆不能可靠運(yùn)行;電站橋式起重機(jī)的機(jī)械、電氣設(shè)備及元件老化嚴(yán)重,不能實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)操作,給設(shè)備檢修帶來一定困難。

      3 改造原則

      (1) 不改變?cè)瓨屑~工程的水工建筑物,電站的水輪機(jī)部件改造或更換,提高水輪機(jī)效率;同時(shí)改造相關(guān)輔助設(shè)備,達(dá)到增加發(fā)電量增加工程效益的目的[3]。

      (2) 在確保樞紐工程安全運(yùn)行的前提下,做到改造和生產(chǎn)兩不誤。消除機(jī)電設(shè)備存在的安全隱患及存在的缺陷,保障工程機(jī)電設(shè)備安全穩(wěn)定運(yùn)行,提高機(jī)組效率,增加經(jīng)濟(jì)效益。

      4 改造措施

      4.1 機(jī)組部分

      (1) 近年來,灤河流域來水量較少,水庫(kù)水位基本保持在131.00~133.00 m運(yùn)行,一般維持在132.50 m;下游水位119.00~121.00 m,水輪機(jī)運(yùn)行水頭范圍為11~13 m,一般在11 m以上,所以,本次改造水輪機(jī)額定水頭由11 m提至12.5 m。

      (2) 水輪機(jī)運(yùn)行水頭比較穩(wěn)定,軸流定漿式水輪機(jī)葉片在某個(gè)角度下長(zhǎng)期運(yùn)行,不需調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)輪葉片角度。所以,將2、4號(hào)水輪機(jī)改為軸流定槳式水輪機(jī)運(yùn)行,在水頭變化不大,不需調(diào)節(jié)流量時(shí)運(yùn)行,2臺(tái)機(jī)組選型偏向了較高水頭,則電站運(yùn)行增加了渠電的水頭變化適應(yīng)性及電站的運(yùn)行靈活性。

      (3) 對(duì)2、4號(hào)發(fā)電機(jī)定轉(zhuǎn)子線圈進(jìn)行改造,提高絕緣等級(jí)(由B級(jí)絕緣提高到F級(jí)絕緣)。對(duì)定子機(jī)座進(jìn)行處理,壓指材質(zhì)改為不銹鋼,保證機(jī)座剛度。定子鐵心更換5W310硅鋼片。定子線圈絕緣由B級(jí)增加到F級(jí),更換定子線圈,線圈端部和槽口采用適形材料和綁扎工藝,保證線圈在各種工況下不會(huì)下沉、變形,線圈連接采用表面鍍銀處理的銀銅焊,螺栓表面采用鍍銀處理。

      (4) 推力瓦由巴氏合金瓦更新為彈性金屬塑料瓦(具有有效使用壽命長(zhǎng)、瓦變形小、承載度高、檢修維護(hù)方便、摩擦系數(shù)小等優(yōu)點(diǎn)),對(duì)空氣冷卻器、制動(dòng)器進(jìn)行改造,發(fā)電機(jī)容量由3 200 kW提高至3 500 kW。

      (5) 1、3號(hào)轉(zhuǎn)輪不動(dòng)只進(jìn)行返廠擴(kuò)修,恢復(fù)原轉(zhuǎn)輪設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn),保證一個(gè)大修周期不漏油,對(duì)機(jī)組進(jìn)行擴(kuò)大性大修,消除存在缺陷,保證安全運(yùn)行[4]。

      圖1 檢修前轉(zhuǎn)輪密封漏油情況

      圖2 檢修后轉(zhuǎn)輪密封情況

      (6) 將2、4號(hào)水輪機(jī)轉(zhuǎn)輪更新成ZDJP502-LH250新型轉(zhuǎn)輪,并將機(jī)組改為定漿方式運(yùn)行[1]。新型號(hào)它的額定水頭12.5 m,最大水頭18 m,最小水頭6 m,額定過流量33.5 m3/s,額定效率91% ,水輪機(jī)額定出力3 645 kW。其水頭范圍8~30 m,具有良好的效率及氣蝕性能,與原轉(zhuǎn)輪(ZZ560-LH250)進(jìn)行輪轂比計(jì)算,新轉(zhuǎn)輪具有效率高,出力大,使用流量少的優(yōu)點(diǎn)。新轉(zhuǎn)輪和原轉(zhuǎn)輪各項(xiàng)數(shù)據(jù)對(duì)比,設(shè)計(jì)水頭由11 m提高至12.5 m,提高1.5 m;水輪機(jī)額定點(diǎn)效率由原84.4%增至91%,效率增大了6.6%;額定流量由37 m3/s減少至33.5 m3/s,減少了3.5 m3/s;水輪機(jī)額定出力由3 370 kW提高至3 645 kW。

      (7) 對(duì)空氣冷卻器的更新:為增大換熱量,將冷卻器原30 kW更換為45 kW新型翼片式結(jié)構(gòu)空氣冷卻器。

      (8) 采用無粉塵免維護(hù)制動(dòng)器,增加機(jī)組的安全運(yùn)行保證率,解決實(shí)現(xiàn)自動(dòng)監(jiān)控制動(dòng)加閘、制動(dòng)器憋卡、制動(dòng)板粉塵過多污染機(jī)組線圈等問題。制動(dòng)器改造示意見圖3。

      圖3 制動(dòng)器改造示意 單位:mm

      (9) 對(duì)導(dǎo)水機(jī)構(gòu)改造,更換24個(gè)活動(dòng)導(dǎo)葉及導(dǎo)葉上中下軸套,解決導(dǎo)水葉閉合不嚴(yán)和主軸套漏水量大問題,以減少間隙射流及水壓變化引起的間隙空蝕,減少過流部件的損壞,并使機(jī)組頂蓋上水減少[2]。

      (10) 提高水輪機(jī)總效率,以減少機(jī)組容積損失,提高容積效率來保證總效率的提高。水輪機(jī)效率按下式計(jì)算:

      η=ηv·ηn·ηw

      (1)

      公式(1)中:ηv為水輪機(jī)容積效率;ηw水輪機(jī)機(jī)械效率;ηn為水力效率;η水輪機(jī)總效。增加容積效率必須減少容積損失,對(duì)于渠首電站軸流式機(jī)組而言就是盡量減少縫隙漏量損失;主軸密封處由轉(zhuǎn)輪梳齒密封向上潤(rùn)滑水量,葉片與轉(zhuǎn)輪縫隙漏水,葉片與轉(zhuǎn)輪室間隙漏水;這些均未做功的水力損失。

      (11) 改造主軸密封以減少機(jī)組運(yùn)行時(shí)由主軸向上的漏水量q1,由于有彈簧復(fù)位裝置,有效控制了上水量。水輪機(jī)主軸密封改造見圖4。改造成定槳機(jī)組后,轉(zhuǎn)輪葉片與轉(zhuǎn)輪體原來的間隙由1.0 mm變?yōu)?,其漏量q2為0。因新轉(zhuǎn)輪設(shè)計(jì)加工工藝提高,轉(zhuǎn)輪葉片和轉(zhuǎn)輪室之間的間隙由原來的Δ2=2.5 mm,變成Δ2=1.2~3 mm(平均縮小1 mm),相對(duì)容積損失ξv=ΔNv/Ni=9.81qH/9.81QH=q/Q(q指未做功的通過間隙縫隙流量損失);軸流式機(jī)組滲漏量按下式計(jì)算:

      圖4 水輪機(jī)主軸密封改造 單位:mm

      q=q1+q2+q3

      (2)

      公式(2)中:q1為主軸密封處間隙漏量損失;q2為轉(zhuǎn)輪體和葉片之間的間隙漏量損失;q3為葉片和轉(zhuǎn)輪室之間的間隙漏量損失。渠首電站軸流式水輪機(jī)容積損失情況如圖5所示。通過多方面改造,使得機(jī)組容積效率得到了提高。

      圖5 渠首電站軸流式水輪機(jī)容積損失情況

      (12) 推力軸瓦由烏金瓦改為彈性金屬塑料瓦幾何形狀與原瓦保持一致,減少了摩擦阻力、使用壽命長(zhǎng)、維護(hù)方便。

      (13) 將2、4號(hào)水輪機(jī)由轉(zhuǎn)漿改為定槳式結(jié)構(gòu),拆除原發(fā)電機(jī)上面的受油器和永磁機(jī),為機(jī)組重新設(shè)計(jì)加工安裝集電環(huán)、頂罩和輔助軸,集電環(huán)布置在轉(zhuǎn)子上部的頂罩內(nèi)。

      (14) 將2、4號(hào)機(jī)組調(diào)速器由雙調(diào)節(jié)調(diào)速器改為單調(diào)解調(diào)速器。

      (15) 對(duì)1、3號(hào)機(jī)組只結(jié)合擴(kuò)修,進(jìn)行部分零部件更新改造處理,消除機(jī)組存在的缺陷,達(dá)到運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)。通過對(duì)主軸密封改造減小頂蓋上水量;導(dǎo)水機(jī)構(gòu)擴(kuò)修改造并更換部分零部件,滿足機(jī)組運(yùn)行需要、盡量減少漏水量;轉(zhuǎn)輪室補(bǔ)焊氣蝕部位、轉(zhuǎn)輪返廠進(jìn)行擴(kuò)修以滿足原轉(zhuǎn)輪室和轉(zhuǎn)輪間的間隙需要;提高水輪機(jī)容積效率,機(jī)組各部軸承檢修,消除振動(dòng)擺度過大的現(xiàn)象。

      4.2 電氣設(shè)備

      (1) 電站電氣設(shè)備經(jīng)過30 a運(yùn)行,元件老化、可靠性差、維護(hù)困難,變壓器均為20世紀(jì)70年代高能耗鋁芯變壓器,油箱滲漏油,安全可靠性差,運(yùn)行維護(hù)量大。10 kV開關(guān)柜內(nèi)斷路器大部分為少油斷路器,已無法滿足目前設(shè)備無油化要求,且不具備“五防”功能。

      (2) 更新10、6.3 kV開關(guān)柜為真空開關(guān)柜,并具有五防功能(由原來SN10-10少油斷路器更新為KYN28-12鎧裝移動(dòng)開關(guān)柜,柜內(nèi)配3AH-12真空斷路器)。

      (3) 1、2、3號(hào)主變壓器更新,5、6、7號(hào)廠用變及控制電纜等更新,對(duì)3臺(tái)主變壓器由原來鋁芯SFL更換成S11型三相油浸式銅繞組低損耗節(jié)能型變壓器,并更換所有控制電纜,更新開關(guān)站內(nèi)所有隔離開關(guān),同時(shí)更新控制、保護(hù)、勵(lì)磁等相關(guān)設(shè)備滿足發(fā)電運(yùn)行需要。

      4.3 金屬結(jié)構(gòu)部分改造

      電站廠房安裝一臺(tái)50/10t雙梁橋式起重機(jī),專用機(jī)組檢修吊裝設(shè)備之用。運(yùn)行30 a來,機(jī)械、電氣設(shè)備產(chǎn)品陳舊,機(jī)械部件、電氣元件、線路電纜等老化嚴(yán)重,無負(fù)荷限制器及高度指示器。在多年的運(yùn)行實(shí)踐中發(fā)現(xiàn),大、小車運(yùn)行及主、副鉤運(yùn)行的速度過快,無法精準(zhǔn)制動(dòng)定位,用于吊裝機(jī)組轉(zhuǎn)子等大型設(shè)備、重要零部件時(shí),經(jīng)常發(fā)生吊裝不到位或錯(cuò)過最佳位置等現(xiàn)象,容易發(fā)生吊裝的設(shè)備及安裝人員損傷事故。因此,對(duì)渠首電站8扇尾水閘門進(jìn)行了全部防腐和水封更換、檢修,對(duì)渠首電站的快速門啟閉機(jī)現(xiàn)地控制單元、配電箱、進(jìn)行改造、檢修,增加負(fù)荷限制器、高度指示器,對(duì)渠首電站攔污柵抓梁進(jìn)行更新改造,對(duì)電站尾水閘門10 t電動(dòng)葫蘆予以更新,抓梁更新改造如圖6所示。

      圖6 抓梁更新前后改造

      4.4 不足之處

      由于油氣水管路、閥門、電壓電流互感器、傳感器,壓力及計(jì)量表計(jì)等部分設(shè)備設(shè)施沒有一起改造,有待以后逐步改造完善。

      5 結(jié) 語(yǔ)

      整個(gè)樞紐工程渠首電站機(jī)電改造自2014年開始至2015年完工,2017年竣工,改造后取得了明顯效果,消除了設(shè)備設(shè)施多年存在的缺陷和安全隱患,安全可靠性得到了提高,解決了因轉(zhuǎn)輪滲漏油造成的水質(zhì)污染問題,保護(hù)下游生態(tài)環(huán)境,使天津、唐山供水質(zhì)量得到提高,渠首電站總裝機(jī)容量由原來12 800 kW增至13 400 kW,發(fā)電效率提高,發(fā)電容量增加經(jīng)濟(jì)效益明顯提高[5]。

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