唐兆坤,陳 雷,秦曉隆,張書源,張一鳴
(中國石油大慶石化公司塑料廠,黑龍江 大慶 163714)
氯化聚乙烯(CPE)是由聚乙烯(PE)粉料與氯氣通過取代反應(yīng)改性制得的1種高分子合成材料,呈白色粉末狀固體,無毒無味,且內(nèi)部分子鏈構(gòu)成均為飽和鍵,因此材料具有彈性強(qiáng)、耐候性好、耐臭氧、耐油、耐腐蝕、阻燃性好等特點(diǎn),可廣泛用于材料加工的抗沖擊性、樹脂改性、工程塑料等領(lǐng)域[1]。由于CPE所具有的優(yōu)異特性,隨著工業(yè)科技的發(fā)展,聚氯乙烯(PVC)門窗被大量生產(chǎn)和應(yīng)用,國內(nèi)CPE市場需求不斷增加,產(chǎn)量一直在不斷提升,目前全國CPE年消費(fèi)量約80×104t,其中大約50%的原料依然依賴進(jìn)口。
1960年,德國Hoechst公司首先研發(fā)成功并實(shí)現(xiàn)了CPE的工業(yè)化生產(chǎn)。1990年,中國開始引入此生產(chǎn)工藝和設(shè)備,逐步建起了生產(chǎn)裝置。目前CPE主要的生產(chǎn)方法有3種:溶劑法、固相法和懸浮法。其中溶劑法由于生產(chǎn)成本高,且溶劑對(duì)臭氧層傷害大,因此逐步被淘汰。固相法生產(chǎn)規(guī)模小,氯氣利用率低且生產(chǎn)控制問題尚需解決,無法擴(kuò)大規(guī)模,因此應(yīng)用較少。
懸浮法分水相法和酸相法2種。
(1)水相法是聚乙烯樹脂粉末懸浮于水中載氯的過程,國內(nèi)應(yīng)用較廣泛,具有操作平穩(wěn)、氯氣利用率高等優(yōu)點(diǎn),缺點(diǎn)是水消耗量大、產(chǎn)物鹽酸的回收困難易帶來污染,三廢處理復(fù)雜繁瑣,且對(duì)反應(yīng)釜設(shè)備腐蝕嚴(yán)重;
(2)酸相法是聚乙烯樹脂粉末懸浮于鹽酸中載氯的過程,經(jīng)過脫酸,洗滌,干燥等過程得到產(chǎn)物,是水相法的改進(jìn),高效環(huán)保且工藝簡單,是目前世界上最先進(jìn)的生產(chǎn)方法,但由于溶劑為稀鹽酸,對(duì)設(shè)備耐腐蝕要求高、1次性投資高,酸相法生產(chǎn)具有流程短、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、廢水排放量低的優(yōu)點(diǎn)越來越受到重視。
某石化公司塑料廠24×104t/a低壓高密度聚乙烯(HDPE)裝置采用日本三井淤漿法生產(chǎn)工藝,原料為乙烯,共聚單體為丙烯或丁烯-1,通過氫氣調(diào)節(jié)產(chǎn)品的相對(duì)分子質(zhì)量生產(chǎn)HDPE樹脂[2、3]。
為滿足CPE用戶要求,2018年8月對(duì)裝置C線進(jìn)行改造,解決了由于室內(nèi)包裝流程長,粉料包裝風(fēng)機(jī)能力不足、目標(biāo)料倉壓力高、入口壓損大、換熱器能力小,干燥機(jī)下料困難、粉料和粒料料倉切換復(fù)雜等一系列問題,解決了冬季生產(chǎn)QL505P粉末的難題,使裝置可以實(shí)現(xiàn)全年生產(chǎn),2019年裝置生產(chǎn)79 429 t,2020年生產(chǎn)61 739 t,2021年截至10月已生產(chǎn)65 413 t,累計(jì)超過19.6×104t,產(chǎn)品在濰坊碩邑化學(xué)有限公司、山東日科橡塑科技有限公司進(jìn)行酸相法CPE的生產(chǎn),生產(chǎn)過程穩(wěn)定,載氯量滿足用戶要求。
根據(jù)財(cái)務(wù)處5月30日效益測算報(bào)告,505P產(chǎn)品價(jià)格比低壓王牌料5000S高1 207元/t,為公司帶來了可觀的經(jīng)濟(jì)效益,同時(shí)滿足市場并穩(wěn)定了客戶群體,有望實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代。
通過走訪市場,取得5種國內(nèi)外的同類型HDPE產(chǎn)品的熔融指數(shù)(2.16 kg,5 kg,21.6 kg)、堆積密度、密度參數(shù),國內(nèi)外同類產(chǎn)品熔體流動(dòng)速率、堆密度、密度分析結(jié)果見表1。
表1 國內(nèi)外同類產(chǎn)品熔體流動(dòng)速率、堆密度、密度分析結(jié)果
從表1可以看出,5種同類型HDPE產(chǎn)品各項(xiàng)數(shù)據(jù)均有較大差距,為此重點(diǎn)考慮用戶評(píng)價(jià)好的產(chǎn)品—遼陽石化的L0555P,同時(shí)重點(diǎn)分析考慮用戶要求。
由于常規(guī)分析指數(shù)2.16 kg測試的數(shù)據(jù)較小,且測試時(shí)間較長,不利于在生產(chǎn)中實(shí)時(shí)監(jiān)測數(shù)據(jù),而指數(shù)21.6 kg測試數(shù)據(jù)結(jié)果誤差相對(duì)較大,無法作為判定的主要指標(biāo),因此,文中采用指數(shù)5 kg作為新產(chǎn)品的評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)。從表1可以看出,5種HDPE產(chǎn)品指數(shù)范圍均在0.3~0.6 g/10min之間。此外,通過市場調(diào)研和分析用戶產(chǎn)品實(shí)際數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),大多數(shù)市場用戶所使用粉料的堆密度均不小于0.38 g/cm3,結(jié)合該公司低壓裝置現(xiàn)有5000S粉料產(chǎn)品的堆密度實(shí)際數(shù)據(jù),確定目標(biāo)產(chǎn)品指標(biāo)堆密度為大于0.35 g/cm3,密度為0.952±0.223 g/cm3,保證滿足用戶需求。同類產(chǎn)品篩分分析數(shù)據(jù)見表2。
表2 國內(nèi)外同類產(chǎn)品篩分分析數(shù)據(jù)
從表2可以看出,5種同類型HDPE產(chǎn)品各項(xiàng)篩分?jǐn)?shù)據(jù)有明顯差距,考慮到現(xiàn)HDPE裝置的生產(chǎn)情況,設(shè)計(jì)產(chǎn)品指標(biāo)時(shí)重點(diǎn)考慮現(xiàn)有產(chǎn)品生產(chǎn)的實(shí)際數(shù)據(jù),同時(shí)與用戶進(jìn)行詳細(xì)了解和溝通,篩分作為氯化情況的判斷依據(jù),若是粒徑≥500 μm意味著產(chǎn)品顆粒較大,單位質(zhì)量的比表面積較小,在設(shè)計(jì)工藝要求的時(shí)間內(nèi)存在難以氯化完全可能,從而影響CPE的質(zhì)量;若粒徑<70 μm意味著產(chǎn)品顆粒較為細(xì)小,比表面積過大,反應(yīng)過于劇烈,并且由于靜電作用易導(dǎo)致產(chǎn)品粘連結(jié)塊。
此時(shí)還不能確定準(zhǔn)確的各項(xiàng)指標(biāo),參照慣例,需列為實(shí)測數(shù)據(jù),根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)情況再確認(rèn)相應(yīng)的各項(xiàng)指標(biāo)。
根據(jù)表1、2,確定該QL505P產(chǎn)品設(shè)計(jì)指標(biāo)主要包括熔體流動(dòng)速率、密度、粉末堆密度、熔流比、篩分,見表3。
表3 QL505P產(chǎn)品設(shè)計(jì)指標(biāo)
意大利Ceast公司的6542型熔體流動(dòng)速率儀和6001型密度梯度儀。
低壓裝置生產(chǎn)采用於漿法工藝,使用鈦系催化劑,要求催化劑顆粒形態(tài)好,粒徑分布均勻,具有良好的共聚性和氫調(diào)敏感性,按離子聚合機(jī)理,生產(chǎn)粉末狀聚乙烯樹脂,再經(jīng)混煉造粒而成。裝置由原料精制、聚合、脫氣、混煉造粒、回收、成品包裝等工段組成[4,5]。
裝置生產(chǎn)以乙烯、丙烯、氫氣為主要原料,均為該公司自產(chǎn),技術(shù)指標(biāo)見表4。
從表4實(shí)測值看,3種原料的組分、技術(shù)指標(biāo)均在設(shè)計(jì)范圍內(nèi)。
表4 原料技術(shù)指標(biāo)
根據(jù)上游乙烯負(fù)荷不高的情況,為保證生產(chǎn)穩(wěn)定,首次試生產(chǎn)采取單釜生產(chǎn)的方式進(jìn)行生產(chǎn),初始負(fù)荷給定4 t/h,根據(jù)成品包裝要求,正品料包裝20 kg/袋。
主要生產(chǎn)操作條件見表5。
表5 生產(chǎn)工藝操作條件
由表5可見,乙烯進(jìn)料、漿液MI、丙烯進(jìn)料、釜壓、釜溫、漿淤濃度等操作條件都在設(shè)計(jì)范圍內(nèi),操作可控。
酸相法CPE專用樹脂生產(chǎn):聚合釜單釜(位號(hào)D-3221)首先開始加開車己烷,2 h后依次加主催化劑、輔助催化劑,4 h后2釜開始投乙烯進(jìn)行間歇聚合反應(yīng),造粒系統(tǒng)在11 h后開始人工包裝粉末,此期間生產(chǎn)正常。
2021年,低壓裝置分別在5、7、9月進(jìn)行3次工業(yè)化生產(chǎn),裝置生產(chǎn)過程穩(wěn)定,粉料產(chǎn)品性能結(jié)果見表6。
從表6可見,QL505P的產(chǎn)品指標(biāo)均高于遼陽石化的L0555P。其中遼陽石化L0555P指數(shù)(5 kg)為0.335 g/(10 min),QL505P為0.40 g/(10 min)。從篩分?jǐn)?shù)據(jù)對(duì)比可以看到,遼陽石化L0555P的≥500 μm為0.3%,底為2.5%,而QL505P≥500 μm為0.1%,底為2.8%,說明該公司產(chǎn)品平均分子量低于遼陽石化產(chǎn)品,另外該產(chǎn)品S值為13.9,大于遼陽石化的實(shí)測值,說明該產(chǎn)品分子量分布寬、有利于后加工生產(chǎn)。
表6 3次工業(yè)化生產(chǎn)的QL505P產(chǎn)品實(shí)測值
另外看3批產(chǎn)品各項(xiàng)數(shù)據(jù)均衡穩(wěn)定,說明操作條件合理可行。
新產(chǎn)品于2021年6月分別在在山東濰坊碩邑、日科橡塑公司等進(jìn)行酸相法CPE的生產(chǎn),生產(chǎn)加工過程順利,最終產(chǎn)品CPE質(zhì)量滿足用戶標(biāo)準(zhǔn)。
2個(gè)用戶的試驗(yàn)過程均采用現(xiàn)有的原料加入量、反應(yīng)條件、干燥條件。將500 kg的QL505P投入反應(yīng)釜中,升溫后分別停留一定時(shí)間,經(jīng)水洗、干燥至最終的成品CPE。
試驗(yàn)情況:產(chǎn)品載氯過程進(jìn)行順利,水洗后,產(chǎn)品未有結(jié)塊現(xiàn)象,檢測2個(gè)用戶的載氯量分別為30.1%、31.2%(用戶指標(biāo)為(30±2)%),均滿足用戶標(biāo)準(zhǔn)。
同時(shí)根據(jù)用戶反饋與國內(nèi)外同類產(chǎn)品相比,該公司產(chǎn)品的載氯量、載氯過程及工藝條件相當(dāng),可以穩(wěn)定生產(chǎn)。
另外從原料的S值看,該公司產(chǎn)品為13.9,說明其分子量分布比國內(nèi)(遼陽石化為9)產(chǎn)品寬,更有利于產(chǎn)品后加工。
目前,低壓裝置已實(shí)際工業(yè)化生產(chǎn)19.6×104t以上,經(jīng)多個(gè)用戶的加工使用證明,該公司低壓裝置生產(chǎn)酸相法CPE專用基礎(chǔ)樹脂QL505P粉料生產(chǎn)穩(wěn)定、可靠。
QL505P與國內(nèi)外同類氯化產(chǎn)品相比,其載氯量、過程、成品CPE粉末的氯化度及操作工藝條件相同,沒有給用戶帶來產(chǎn)品質(zhì)量波動(dòng)、加工上的難度以及成本的增加,從分子量分布S值看,該公司產(chǎn)品分子量分布寬,更易于氯化料產(chǎn)品后加工。