武小剛
(呂梁市生態(tài)環(huán)境局汾陽分局,山西 汾陽 032200)
近年來為控制焦化行業(yè)大氣污染,山西省焦化行業(yè)2018 年3 月1 日開始執(zhí)行特別排放值,《煉焦化學(xué)工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 16171—2012)表6 大氣污染物特別排放限值,焦化企業(yè)為了達(dá)標(biāo)排放,全部進(jìn)行了尾氣特別排放限值改造,采用包括濕法脫硫、加裝SCR 或SNCR 脫硝工藝,為達(dá)到特排標(biāo)準(zhǔn)要求測量精度,尾氣在線監(jiān)測設(shè)備也更換成超低煙氣監(jiān)測設(shè)備。隨著環(huán)保監(jiān)查和督查工作的深入進(jìn)行,在焦化企業(yè)濕法脫硫尾氣煙囪二氧化硫測量方面頻繁出現(xiàn)CEMS 正常運(yùn)行期間,SO2監(jiān)測濃度偏低,有連續(xù)超過10 min SO2監(jiān)測數(shù)據(jù)為“0”、全程通標(biāo)氣響應(yīng)時間超時等問題,已經(jīng)影響到自動監(jiān)控數(shù)據(jù)質(zhì)量。筆者通過對企業(yè)CEMS 進(jìn)行一系列改進(jìn)嘗試,分析焦化尾氣二氧化硫自動監(jiān)控設(shè)備出現(xiàn)問題的原因,并提出相應(yīng)的改進(jìn)對策來解決此類問題。
1)CEMS 正常運(yùn)行期間,SO2監(jiān)測濃度偏低,有連續(xù)超過10 min SO2監(jiān)測數(shù)據(jù)為“0”的不正常情況。
2)全程通二氧化硫標(biāo)氣T90 響應(yīng)時間均超過200 s,不能滿足HJ 75/76—2017 對CEMS 全程通標(biāo)氣的響應(yīng)時間的標(biāo)準(zhǔn)要求,也無法滿足DB14/T 2051—2020 附錄B 對SO2組分損失率(量)的指標(biāo)要求。表1、表2 是某公司一期、二期尾部脫硫出口煙囪在線監(jiān)測設(shè)備2019 年—2020 年隨機(jī)選取運(yùn)維時間的全程標(biāo)定響應(yīng)時間及SO2損失率統(tǒng)計。
由表1、表2 可以看出,在線設(shè)備全程校準(zhǔn)的響應(yīng)已經(jīng)超過規(guī)定的200 s 以內(nèi),且SO2損失率較高。
表1 全程標(biāo)定響應(yīng)時間統(tǒng)計
表2 示值誤差統(tǒng)計
3)CEMS 管線內(nèi)有黃色結(jié)晶物,確定是銨鹽結(jié)晶,平均需要1 周進(jìn)行一次CEMS 管路清洗。如果不清洗管路,約3 周就會堵塞管路。
1)煙氣濕度較高,不可避免地在CEMS 采樣管路中產(chǎn)生冷凝水,雖然在冷凝器前增加了柜內(nèi)磷酸滴定裝置進(jìn)行補(bǔ)償,但仍會有部分SO2等目標(biāo)酸性氣體溶解損失。
2)由于脫硫采用濕法脫硫工藝,濕度較大,脫硝采用SCR 或SNCR 脫硝工藝存在氨逃逸,逃逸的氨、水汽隨著采樣樣氣進(jìn)入CEMS 采樣管路,在有水分存在的情況下,和樣氣中的SO2反應(yīng),在采樣系統(tǒng)內(nèi)發(fā)生脫硫反應(yīng),生成亞硫酸氫銨(NH4HSO3)或亞硫酸銨((NH4)2SO3)等銨鹽。導(dǎo)致SO2測量值低于實際值。銨鹽呈堿性,能吸附SO2,如果結(jié)晶較大就會堵塞采樣管路,導(dǎo)致CEMS 全程通SO2標(biāo)氣時,響應(yīng)時間T90延長,示值誤差增大,從而導(dǎo)致不達(dá)標(biāo),造成監(jiān)測數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確。
1)提高采樣探頭加熱溫度,將采樣探頭加熱溫度設(shè)置為>140 ℃以上,采樣探桿加裝加熱護(hù)套,保證采樣探桿內(nèi)部無液態(tài)水;加密采樣探頭濾芯自動吹掃和手工吹掃頻次,定期更換采樣探頭濾芯。
2)將柜內(nèi)磷酸滴定裝置更換為采樣探頭型磷酸滴定裝置,同時加大磷酸抽取泵轉(zhuǎn)速,由出廠設(shè)定的0.8 mL/min 設(shè)置為0.4 mL/min,無明顯效果后調(diào)節(jié)至1.5 mL/min,提高磷酸滴定補(bǔ)償效率。保證采樣管路的潔凈和暢通性。
2)加裝氨逃逸在線監(jiān)測設(shè)施。根據(jù)氨逃逸實時監(jiān)測數(shù)據(jù)對企業(yè)脫硫脫硝污染設(shè)施運(yùn)行進(jìn)行反控調(diào)整,提高脫硝效率,降低氨逃逸濃度。
3)加裝除氨、除濕一體化預(yù)處理設(shè)施。滲透管氣態(tài)除濕可以解決冷凝水析出的問題,保證酸性目標(biāo)氣體(包括SO2、NOx等)溶解損失;除氨器可以去除樣氣中的氨氣,確保采樣管路不發(fā)生銨鹽結(jié)晶。
2020 年12 月7 日該公司采用上述治理對策并加裝氨逃逸監(jiān)測和除氨、除濕一體化預(yù)處理設(shè)施后,對一期、二期尾部脫硫出口煙囪在線監(jiān)測設(shè)備進(jìn)行了每周一次的全程標(biāo)定及SO2損失率測試,并得出如表3、表4 所示結(jié)果。
由表3、表4 可以看出,改進(jìn)后在線設(shè)備全程校準(zhǔn)的響應(yīng)時間符合(T90≤200 s)要求,符合國標(biāo)HJ 75/76—2017 對CEMS 預(yù)處理的要求,符合DB14/T 2051—2020 附錄B 對SO2組分損失率(量)的地方標(biāo)準(zhǔn)要求。
表3 改進(jìn)后響應(yīng)時間統(tǒng)計
表4 示值誤差統(tǒng)計
自動監(jiān)控數(shù)據(jù)要從源頭保證數(shù)據(jù)質(zhì)量,是實現(xiàn)精準(zhǔn)治污、科學(xué)治污、依法治污的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。因此,筆者通過改進(jìn)現(xiàn)有磷酸滴定預(yù)處理工藝、加裝氨逃逸在線監(jiān)測設(shè)施、加裝除氨、除濕一體化預(yù)處理設(shè)施等改進(jìn)措施有效解決了SO2監(jiān)測濃度偏低,有連續(xù)超過10 min SO2監(jiān)測數(shù)據(jù)為“0”、SO2全程通標(biāo)氣響應(yīng)時間超時、采樣管路內(nèi)銨鹽結(jié)晶等問題,有效提高自動監(jiān)控數(shù)據(jù)質(zhì)量,同時降低了CEMS 的維護(hù)工作量,為企業(yè)實現(xiàn)超低排放達(dá)標(biāo)排放打下了堅實的基礎(chǔ),為生態(tài)環(huán)境部門執(zhí)法提供科學(xué)的的數(shù)據(jù)依據(jù)。