石 強(qiáng)
(潞安化工集團(tuán)有限公司 高河能源,山西 長(zhǎng)治 046000)
沿空留巷無(wú)煤柱開采能夠提高煤炭資源回收率、緩解礦井采掘銜接緊張局面,目前已被廣泛應(yīng)用[1-3]。切頂爆破卸壓能夠有效緩解留巷壓力,在進(jìn)行沿空留巷時(shí),結(jié)合不同的開采地質(zhì)參數(shù)選擇合理的爆破參數(shù),是實(shí)現(xiàn)成功留巷的關(guān)鍵[4-6]。
高河能源W3305工作面為西三盤區(qū)工作面,南北均為未采區(qū),東面接+450 m水平北翼大巷,西面為礦界。W3305工作面采用“三進(jìn)一回”布置,膠帶巷長(zhǎng)2 777 m,進(jìn)風(fēng)巷長(zhǎng)2 727 m,與高抽巷間隔35 m,輔運(yùn)巷長(zhǎng)2 780 m,W3305工作面回風(fēng)巷長(zhǎng)2 830 m.W3305工作面長(zhǎng)度320 m,第一切眼可采長(zhǎng)度960 m,第二切眼可采長(zhǎng)度1 461 m,工作面巷道均沿底留頂煤掘進(jìn)。W3305工作面開采3號(hào)煤層,煤厚5.25~8.4 m,平均厚度6.83 m,埋深427~537 m.直接頂為泥質(zhì)粉砂巖,厚度2.2~4.22 m;老頂為細(xì)砂巖-中粒砂巖,厚度16.4~20.6 m;直接底為泥質(zhì)粉砂巖,厚度0.95~3.05 m;老底為砂質(zhì)泥巖-粉砂巖-細(xì)砂巖,厚度8.9~24.2 m.W3305工作面采綜放工作面,采高采高3.5±0.1 m,放煤高度3.33 m,采放比1∶0.95.W3305工作面布置見圖1.
圖1 W3305工作面布置示意
W3305工作面采用“三進(jìn)一回”通風(fēng)布置方式,為了加強(qiáng)工作面的通風(fēng)管理,防止上隅角瓦斯超標(biāo),確保工作面正常回采,同時(shí)減少巷道掘進(jìn)工程量,提升煤炭資源回收率,需要在進(jìn)風(fēng)巷采空區(qū)段采用柔?;炷翂χёo(hù)技術(shù)進(jìn)行沿空留巷。在進(jìn)行沿空留巷過程的前期未進(jìn)行切頂卸壓,由于厚硬關(guān)鍵層回轉(zhuǎn)壓力大、底板膨脹性泥巖等原因,工作面礦壓顯現(xiàn)劇烈,留巷巷道圍巖變形較大,留巷巷道平均幫鼓量600~1 000 mm,平均底鼓量1 000~2 000 mm;部分柔模墻體發(fā)生傾斜,導(dǎo)致留巷支護(hù)系統(tǒng)失效,頂板管理存在重大安全隱患。
為減小頂板厚硬關(guān)鍵層破斷回轉(zhuǎn)對(duì)巷道頂煤的擠壓,減少巷道圍巖變形,在W3305工作面輔助進(jìn)風(fēng)巷回采側(cè)肩角布置1排炮孔,對(duì)巷道頂板進(jìn)行切頂卸壓。為確定合理的切頂爆破技術(shù)參數(shù),設(shè)計(jì)2種爆破鉆孔布置及裝藥方式進(jìn)行對(duì)比分析。具體參數(shù)為:①方案一:爆破鉆孔距回采幫1 m,角度70°,間距1 m,孔深21 m,其中裝藥13 m,封炮泥8 m,線裝藥密度為1.0 kg/m3;②方案二:爆破鉆孔距回采幫1 m,角度70°,間距0.9 m,孔深18 m,其中裝藥12 m,封炮泥6 m.炮孔布置方案如圖2所示。
圖2 切頂爆破孔布置圖(mm)
W3305工作面進(jìn)風(fēng)巷共進(jìn)行了65組,324個(gè)炮孔。方案一共計(jì)施工119個(gè)爆破孔,方案二施工205個(gè)爆破孔,共使用炸藥3 531.6 kg,導(dǎo)爆索3 838 m,雷管644個(gè),聚能管3 648 m.方案一選取10號(hào)、15號(hào)和16號(hào)措施孔進(jìn)行窺視,方案二選取29號(hào)、38號(hào)和39號(hào)措施孔進(jìn)行窺視,分析爆破效果。窺視結(jié)果如圖3所示。
6個(gè)措施孔窺視結(jié)果如下:
1) 10號(hào)措施孔距離當(dāng)班工作面約11 m,窺視時(shí)在11 m處發(fā)生塌孔,無(wú)法再進(jìn)行窺視。從鉆孔窺視分析儀中可看出,在封孔段2 m之后就產(chǎn)生了裂縫,但是只有局部斷斷續(xù)續(xù)產(chǎn)生,沒有形成連續(xù)裂縫。從裝藥段8 m處開始到塌孔11 m處,開始產(chǎn)生連續(xù)裂縫,最長(zhǎng)連續(xù)裂縫約1.1 m.10號(hào)措施孔內(nèi)裂縫生成長(zhǎng)度達(dá)裝藥長(zhǎng)度70%以上。
2) 15號(hào)措施孔距離當(dāng)班工作面約18 m,窺視時(shí)在19 m處發(fā)生塌孔。從鉆孔窺視分析儀中可看出,在封孔段6 m處產(chǎn)生局部裂縫,長(zhǎng)度約0.4 m,從裝藥段9 m處開始到塌孔19 m處產(chǎn)生明顯連續(xù)性裂縫,最長(zhǎng)段從9 m處開始到12.5 m處有明顯連續(xù)性裂縫,從13 m到19 m塌孔處也有明顯連續(xù)性裂縫,此段裂縫連續(xù)長(zhǎng)度較短。15號(hào)措施孔內(nèi)裂縫生成長(zhǎng)度達(dá)裝藥長(zhǎng)度70%以上。
3) 16號(hào)措施孔距離當(dāng)班工作面約25 m,窺視21 m.從鉆孔窺視分析儀中可看出,在封孔段沒有產(chǎn)生局部裂縫,從裝藥段8 m處開始到孔底21 m處產(chǎn)生明顯連續(xù)性裂縫,8~9.2 m處有裂縫,最長(zhǎng)段從10 m處開始到15 m處有明顯連續(xù)性裂縫,從16.5 m到21 m孔底處也有較短的連續(xù)性裂縫。16號(hào)措施孔內(nèi)裂縫生成長(zhǎng)度達(dá)裝藥長(zhǎng)度70%以上。
4) 29號(hào)措施孔距離當(dāng)班工作面約98 m,窺視18 m.從鉆孔窺視分析儀中可看出,在封孔段沒有產(chǎn)生裂縫,局部有巖石破碎現(xiàn)象,從裝藥段6 m處開始到孔底18 m處產(chǎn)生局部不連續(xù)裂縫,切縫生成長(zhǎng)度占裝藥長(zhǎng)度50%以上。相較于未優(yōu)化前預(yù)裂切頂爆破后窺視措施孔情況,切縫生成長(zhǎng)度明顯大幅度增加,措施孔內(nèi)裂隙生成寬度明顯增加。說明優(yōu)化后預(yù)裂切頂爆破效果是符合優(yōu)化設(shè)計(jì)要求的。
5) 38號(hào)措施孔窺視時(shí)在17 m處發(fā)生塌孔。從鉆孔窺視分析儀中可看出,在封孔段6 m處產(chǎn)生局部裂縫,長(zhǎng)度約0.4 m,從裝藥段6 m處開始到塌孔17 m處產(chǎn)生明顯連續(xù)性裂縫,最長(zhǎng)段從7 m處開始到12.5 m處有明顯連續(xù)性裂縫,從13 m到17 m塌孔處也有明顯連續(xù)性裂縫,此段裂縫連續(xù)長(zhǎng)度較短。38號(hào)措施孔內(nèi)裂縫生成長(zhǎng)度達(dá)裝藥長(zhǎng)度70%以上。
6) 39號(hào)措施孔窺視18 m.從窺視儀中可看出,在封孔段產(chǎn)生局部裂縫,裂縫長(zhǎng)度0.9 m,且不連續(xù);從裝藥段6 m處開始到孔底18 m處產(chǎn)生明顯連續(xù)性裂縫,最長(zhǎng)段從9 m處開始到18 m處有明顯連續(xù)性裂縫。39號(hào)措施孔內(nèi)裂縫生成長(zhǎng)度達(dá)裝藥長(zhǎng)度70%以上。
從6個(gè)措施孔內(nèi)可以看出,預(yù)裂切頂爆破后在措施孔內(nèi)均產(chǎn)生了明顯縱向裂縫,其中10號(hào)、15號(hào)、16號(hào)、38號(hào)、39號(hào)措施孔內(nèi)裂縫生成長(zhǎng)度達(dá)裝藥長(zhǎng)度70%以上,29措施孔內(nèi)裂縫生成長(zhǎng)度達(dá)裝藥長(zhǎng)度50%以上。通過窺視的6個(gè)措施孔可以得出,目前在W3305切頂爆破所取爆破參數(shù)合理有效,而且在切頂預(yù)裂聚能爆破取得了較好的效果,基本達(dá)到了預(yù)期爆破效果。因此,為降低施工量和施工難度,選取方案二作為爆破鉆孔參數(shù),爆破鉆孔距回采幫1 m,角度70°,間距0.9 m,孔深18 m,其中裝藥12 m,封炮泥6 m.
W3305工作面實(shí)施柔模沿空留巷后,對(duì)留巷圍巖變形進(jìn)行觀測(cè),未切頂區(qū)留巷圍巖表面位移如圖4所示。通過現(xiàn)場(chǎng)觀測(cè)可知,在工作面回采170 m范圍內(nèi),巷道變形量大,頂?shù)拙嚯x縮近1 340 mm,兩幫距離縮近591 mm.其中,頂板下沉量總體不超過211 mm,總體上頂板下沉緩慢,變化量較小;底鼓量最大為1 129 mm;墻體移近量在測(cè)量范圍內(nèi)總體變化量不超過190 mm;煤幫移近量總體上在401 mm范圍內(nèi)波動(dòng)。同時(shí)由于該區(qū)域未進(jìn)行切頂卸壓,留巷巷道頂板破碎、完整性差,并且有多個(gè)柔模墻破損、鼓包。
圖4 未切頂區(qū)留巷圍巖表面位移圖
對(duì)切頂卸壓區(qū)留巷圍巖表面位移進(jìn)行觀測(cè),如圖5所示。由圖5可知,在工作面回采170 m范圍內(nèi),頂?shù)拙嚯x縮近小于1 100 mm,兩幫縮近小于250 mm.頂板下沉量總體不超過150 mm,底鼓量最大為950 mm,墻體移近量在測(cè)量范圍內(nèi)總體變化量不超過150 mm,煤幫移近量總體上在100 mm范圍內(nèi)波動(dòng)?,F(xiàn)場(chǎng)觀測(cè)可知,留巷巷道頂板完整,柔模墻體正常,未出現(xiàn)破碎、鼓包等現(xiàn)象。
圖5 切頂區(qū)留巷圍巖表面位移圖
通過對(duì)切頂區(qū)域和未切頂區(qū)域留巷圍巖變形觀測(cè)分析可知,采用爆破切頂卸壓后,留巷巷道頂板完整,柔模墻體未出現(xiàn)破損、鼓包現(xiàn)象;留巷巷道圍巖表面位移有一定程度減小,頂?shù)装蹇s近量減少約20%,兩幫縮近量減少約50%,其中煤幫側(cè)移近量減少75%.由此可見,切頂卸壓后有效減少了沿空留巷巷道內(nèi)壓力和留巷斷面收縮量,保證了工作面的安全高效高產(chǎn),為留巷復(fù)用創(chuàng)造了條件。
1) 采用鉆孔窺視對(duì)兩種不同參數(shù)鉆孔爆破的效果進(jìn)行考察,通過對(duì)比措施孔內(nèi)裂隙貫通長(zhǎng)度,選擇了適宜的爆破鉆孔參數(shù);并通過現(xiàn)場(chǎng)觀測(cè)爆破切頂前后沿空留巷圍巖變形量,分析了爆破切頂卸壓對(duì)沿空留巷的圍巖控制的作用。
2) 采用爆破切頂卸壓后,有效減少了沿空留巷巷道內(nèi)壓力,留巷巷道頂板完整,柔模墻體未出現(xiàn)破損、鼓包現(xiàn)象,實(shí)現(xiàn)了礦井安全高效生產(chǎn)。