宋慶昌
(五礦礦業(yè)(安徽)工程設(shè)計(jì)有限公司, 安徽 合肥 230000)
無(wú)底柱分段崩落法具有安全高效、工藝簡(jiǎn)單、成本低等特點(diǎn),在我國(guó)金屬礦山中得到了廣泛的應(yīng)用[1]。無(wú)底柱分段崩落法在放礦過(guò)程中,首先放出純礦石,覆蓋巖層隨著礦石的不斷放出而下降,當(dāng)?shù)V石與巖石混合放出時(shí),礦石開(kāi)始出現(xiàn)貧化,到截止品位時(shí),停止出礦,沒(méi)有被放出的崩落礦石將難以回收,從而形成損失。
針對(duì)此類問(wèn)題,很多專家對(duì)于松散截止礦巖的流動(dòng)性問(wèn)題進(jìn)行了深入研究,探索出諸如“隨機(jī)介質(zhì)放礦理論[2]”“橢球體放礦理論[3]”等放礦理論。一方面,這些理論的研究大多數(shù)是在垂直回采進(jìn)路平面上進(jìn)行的放礦研究,比較適用于底部放礦,但無(wú)底柱分段崩落法的放礦方式屬于端部放礦[4];另一方面,放礦問(wèn)題的研究涉及到爆破、放礦兩個(gè)工藝過(guò)程,現(xiàn)有研究中有的單純從爆破角度研究對(duì)放礦效果的影響,有的單純從散體介質(zhì)的角度研究放礦過(guò)程中礦巖的流動(dòng)性。行鵬飛等[5]通過(guò)室內(nèi)相似材料放礦模擬試驗(yàn),測(cè)得了礦巖散體流動(dòng)參數(shù)和沿進(jìn)路方向放出體形態(tài),得到了不同崩礦步距下的貧損指標(biāo)。宋超[6]通過(guò)物理放礦試驗(yàn)得到了邊孔角大小對(duì)損失貧化率之間的規(guī)律特征。丁航行等[7]采用PFC3D軟件建立了6組不同的放礦模型,以貧化損失率為指標(biāo)優(yōu)化出最佳崩礦步距。許多學(xué)者從不同角度對(duì)如何控制貧損率開(kāi)展了大量研究工作,本文主要研究崩礦步距對(duì)無(wú)底柱分段崩落法在經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)方面的影響。
北洺河鐵礦礦床為接觸交代矽卡巖型磁鐵礦,地質(zhì)條件復(fù)雜,圍巖松軟破碎,節(jié)理裂隙發(fā)育,裂隙水難以控制,F(xiàn)3斷層影響范圍廣。該礦采用無(wú)底柱分段崩落法,在覆巖下放礦,采用端部移動(dòng)漏斗出礦,由于礦石與廢石的接觸面較多,崩落體形態(tài)變化較大,放礦過(guò)程中損失和貧化問(wèn)題非常突出,統(tǒng)計(jì)表明,北洺河鐵礦采場(chǎng)貧化率為15%~25%,有的采場(chǎng)貧化率達(dá)40%以上,綜合回采率為83%左右,并且出現(xiàn)眉線破壞嚴(yán)重,推墻、懸頂爆破事故多,大塊率高,炸藥單耗高等現(xiàn)象。
而根據(jù)橢球體理論,影響崩落體形態(tài)和放出體形態(tài)的因素很多,主要影響因素為爆破參數(shù)、采場(chǎng)結(jié)構(gòu)參數(shù)(分段高度H、進(jìn)路間距B、崩礦步距L)、礦石性質(zhì)、覆巖厚度、鏟裝的深度和厚度以及放礦口的尺寸等[8-9]。北洺河鐵礦現(xiàn)有分段高度15 m,進(jìn)路間距18 m和崩礦步距1.7 m,考慮利用現(xiàn)有工程,在保證分段高度和進(jìn)路間距不變的前提下,利用端部放礦理論中貧化損失指標(biāo)的計(jì)算公式優(yōu)化崩礦步距,以期獲得良好的回采效果。
為了減少中深孔施工工程量,降低鑿巖成本和爆破時(shí)炸藥單耗,避免前排爆破沖擊波對(duì)后排炮孔的破壞。改善在圍巖條件差的情況下的爆破效果,同時(shí)為裝藥臺(tái)車施工創(chuàng)造條件,在設(shè)計(jì)中將中深孔崩礦步距從1.7 m增加到了2 m,見(jiàn)表1。炮孔直徑不變,每排炮孔增加一個(gè)孔,降低孔底距,增加單排炮孔裝藥量,同時(shí)也是解決兩邊炮孔在爆破時(shí)由于夾制作用較大,爆破效果較差,出礦口扇形面打不開(kāi)的問(wèn)題,達(dá)到提高礦石回采率的目的。
表1 爆破參數(shù)對(duì)比
(1)鉆孔設(shè)備。采用Simba H1354采礦鑿巖臺(tái)車,配備Φ76 mm鉆頭。
(2)中深孔爆破參數(shù)確定和選擇依據(jù)。利用經(jīng)驗(yàn)公式計(jì)算最小抵抗線值。根據(jù)所選擇的鉆孔設(shè)備大小,可知孔徑為80 mm。最小抵抗線W為孔徑的25~30倍。
計(jì)算得出最小抵抗線值為2.0~2.4 m。單排炮孔數(shù)目為11個(gè),邊孔角為57°。為了保證試驗(yàn)的成功率,防止采場(chǎng)爆不開(kāi),決定先取較小值2 m崩礦步距進(jìn)行試驗(yàn),根據(jù)試驗(yàn)結(jié)果再進(jìn)行下一步調(diào)整優(yōu)化。
為了試驗(yàn)爆破參數(shù)的實(shí)用性和可行性,針對(duì)井下現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況,根據(jù)不同的巖性及巖石硬度系數(shù),選擇不同水平進(jìn)路礦巖分別進(jìn)行試驗(yàn),見(jiàn)表2。
表2 不同礦巖部位現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)選址
根據(jù)上述確定的爆破參數(shù),對(duì)-185 m水平1#采場(chǎng) 1-6進(jìn)路和-200 m 水平 3#采場(chǎng)(3-14進(jìn)路、3-15進(jìn)路)分別進(jìn)行回采設(shè)計(jì)變更。-185 m水平1-6進(jìn)路炮排原設(shè)計(jì)為5261 m(32排),變更后為5042.5 m(28排),節(jié)約218.5 m(4排),見(jiàn)表3和圖1。
表3 -185 m水平1-6進(jìn)路經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)對(duì)比
圖1 -185 m水平1-6進(jìn)路炮排設(shè)計(jì)變更平面對(duì)比
-200 m水平3-14進(jìn)路炮排原設(shè)計(jì)為6874.5 m(48排),變更后6812 m(43排),節(jié)約62.5 m(5排);-200 m水平3-15進(jìn)路炮排原設(shè)計(jì)7261 m(49排),變更后6929 m(42排),節(jié)約332 m(7排),見(jiàn)圖2、表4和表5。
表4 -200 m水平3-14進(jìn)路經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)對(duì)比
表5 -200 m水平3-15進(jìn)路經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)對(duì)比
圖2 -200 m水平3-14進(jìn)路、3-15進(jìn)路炮排設(shè)計(jì)變更平面對(duì)比
原設(shè)計(jì)采用單排同段爆破,推墻、懸頂爆破事故多發(fā),大塊率高。變更設(shè)計(jì)開(kāi)展多分段爆破,后期的應(yīng)用過(guò)程要求爆破采用3個(gè)段別或4個(gè)段別爆破,一是起到減震的目的,降低對(duì)后排炮孔的破壞,二是中間炮孔爆破后為兩邊炮孔提供臨空面,解決兩邊炮孔在爆破時(shí)由于夾制作用較大,爆破效果較差,出礦口扇形面打不開(kāi)的問(wèn)題,進(jìn)一步改善爆破效果和達(dá)到從源頭上控制大塊同時(shí)提高礦石回采率的目的。通過(guò)采取多分段爆破之后,-170 m水平8#采場(chǎng)、9#采場(chǎng)回采率和-185 m 水平的 3#采場(chǎng)和-200 m水平3#采場(chǎng)回采率得到了提高。
爆破效果分析:綜合以上 3個(gè)部位中深孔米數(shù)、炸藥量和礦量,本次設(shè)計(jì)3條進(jìn)路共節(jié)約613 m(16排)。中深孔施工方面,嚴(yán)格控制質(zhì)量過(guò)程管理:繼續(xù)優(yōu)化排線標(biāo)定,提高排線標(biāo)定的精度;嚴(yán)格要求中孔施工人員按照操作規(guī)程和圖紙進(jìn)行施工;針對(duì)破碎部位卸釬現(xiàn)象,反復(fù)沖洗炮孔內(nèi)壁,將孔內(nèi)碎渣沖洗干凈,確保能夠正常裝藥。
爆破炮排共49排,5次懸頂,1次前貼,爆破事故率為12%,爆破事故多的主要原因是1-6進(jìn)路切巷為蝕變閃長(zhǎng)巖,頂板破碎,切巷交叉口處進(jìn)行了U型支架支護(hù),爆破時(shí)炮孔變形嚴(yán)重,不能正常裝藥,拉槽高度沒(méi)有達(dá)到設(shè)計(jì)要求和隔排爆破后造成5次懸頂。如果此次計(jì)算不包括1-6進(jìn)路,3-14和3-15進(jìn)路共爆破炮排31排,1次前貼,則爆破事故率為 3%,并且未出現(xiàn)懸頂和眉線破壞,爆破效果較好。
(1)毛礦回收率。-185 m水平1-6進(jìn)路,-200 m水平3-14、3-15進(jìn)路設(shè)計(jì)出礦量為74 311 t,實(shí)際出礦量為86 830 t,毛礦回采率為116.85%。
(2)大塊率。-185 m水平1-6進(jìn)路,-200 m水平3-14、3-15進(jìn)路大塊個(gè)數(shù)為1265個(gè),大塊總重量為6325 t,大塊率為7.28%,低于北洺河鐵礦8%的平均水平。在對(duì)所有試驗(yàn)爆破出礦統(tǒng)計(jì)整理后發(fā)現(xiàn),大塊率最高達(dá)到21.64%,為1-6進(jìn)路第13排與上分層放透后,大塊率最低為1.45%。
(3)炸藥單耗。-185 m水平1-6進(jìn)路,-200 m水平3-14、3-15進(jìn)路實(shí)際出礦量為86 830 t,實(shí)際消耗炸藥為33 315 kg,炸藥單耗為0.38 kg/t,本次試驗(yàn)不包括切巷巖石炮排和二次處理以及二次爆破。如果按每噸礦石增加0.1 kg炸藥計(jì)算,則炸藥單耗為0.48 kg/t。
(4)返粉率。通過(guò)對(duì)裝藥量的統(tǒng)計(jì)和現(xiàn)場(chǎng)回收計(jì)算。炸藥裝藥量為33 315 kg,返粉量為2095 kg,返粉率為 5.92%,低于北洺河鐵礦返粉率為6.00%的要求。
(5)優(yōu)化崩礦步距后,在 3個(gè)現(xiàn)場(chǎng)工業(yè)試驗(yàn)采場(chǎng)中深孔工程量可節(jié)約炮排 16排,節(jié)約鑿巖量為613 m。中深孔單價(jià)為23.52元/m,節(jié)約鑿巖成本為14 417元;節(jié)約炸藥3.482 t,其成本為23 329元,故中孔優(yōu)化后共節(jié)約成本為37 746元,推廣到全礦則每年可節(jié)約鑿巖量1.8萬(wàn)m,炸藥量189 t,共計(jì)可降低成本127萬(wàn)元。
綜合技術(shù)指標(biāo)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),無(wú)底柱分段崩落法放礦過(guò)程中,造成端部礦石品位降低的原因是少量正面廢石的混入,造成放礦截止品位的主要原因是頂部的覆蓋巖層混入大量廢石。通過(guò)優(yōu)化崩礦步距參數(shù)至2 m,降低前排爆破震動(dòng)對(duì)后排炮孔的影響,在一定程度上緩解軟巖和節(jié)理裂隙對(duì)炮孔造成的變形、錯(cuò)位和堵孔現(xiàn)象;改善爆破質(zhì)量,提高出礦效率,減少眉線破壞,降低推墻和懸頂爆破事故的發(fā)生率,獲得了良好的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo),使得毛礦回采率達(dá)到了 116.85%,大塊率為 7.28%,炸藥單耗為0.48 kg/t,取得了較大的經(jīng)濟(jì)效益,具有較大推廣價(jià)值。