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    火電機組脫硝噴氨自動控制優(yōu)化

    2022-09-29 04:37:24楊文倫
    儀器儀表用戶 2022年10期
    關(guān)鍵詞:噴氨設(shè)定值煙道

    楊文倫

    (華潤電力(宜昌)有限公司,湖北 宜昌 443007)

    近年來,電源結(jié)構(gòu)、網(wǎng)架結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化,在新的電力供需環(huán)境下,火電機組深度調(diào)峰、熱電解耦、智能控制、運行優(yōu)化、儲能輔助等要求越來越高,努力提升火電機組靈活性、自動化水平和設(shè)備可靠性,參與電力輔助服務(wù)市場,增強市場競爭力和生存能力,增加與市場和社會的粘合度等非常必要。

    目前,大部分火力發(fā)電廠采用SCR法脫硝,對脫硝系統(tǒng)的設(shè)備可靠性、在線監(jiān)測連續(xù)性和控制經(jīng)濟性的改善一直是各電廠研究的方向和難點。其中,脫硝噴氨自動在各負荷段的投入效果,既是保證脫硝環(huán)保參數(shù)達標的前提,也是對機組參與深調(diào)和空預(yù)器長周期安全運行的保障。

    1 系統(tǒng)概況

    此脫硝采用SCR法常規(guī)布置,設(shè)計一臺總調(diào)閥完成反應(yīng)器的噴氨控制。同側(cè)進出口設(shè)計一套一拖二CEMS分析儀進行煙氣取樣、處理、分析、計算,并具備自動反吹(進出口同時反吹)功能。CEMS取樣方式:入口單點取樣、出口多點取樣(見圖1)。

    脫硝自動控制策略設(shè)計為:串級PID控制,前饋信號采用脫硝入口NOx和機組負荷函數(shù)擬合,可實現(xiàn)手自動無擾切換。當脫硝入口NOx變化較小時,自動投入正常,出口NOx控制平穩(wěn),滿足環(huán)保要求;當脫硝入口NOx變化較大時,自動調(diào)節(jié)滯后,且呈發(fā)散趨勢,易造成脫硫出口NOx超標。

    2 脫硝噴氨控制存在問題及原因分析

    對原脫硝系統(tǒng)流場進行CFD數(shù)值模擬,根據(jù)結(jié)果分析原導(dǎo)流板結(jié)構(gòu)布置的合理性。從結(jié)構(gòu)上看,原脫硝系統(tǒng)的煙道布置有以下特點:

    圖1 原脫硝系統(tǒng)CEMS布置圖和控制原理圖Fig.1 CEMS Layout and control principle diagram of the original denitration system

    1)豎直段煙道較短,噴氨格柵布置在豎直段煙道中部,氨與煙氣混合距離不足。

    2)上下彎頭處導(dǎo)流板設(shè)置稀疏,對煙氣的導(dǎo)流作用有限。

    3)反應(yīng)器內(nèi)整流格柵低位布置,反應(yīng)器罩體內(nèi)導(dǎo)流板設(shè)置不合理,無法有效導(dǎo)流。

    根據(jù)模擬計算,結(jié)果顯示原脫硝系統(tǒng)濃度場偏差較大。BMCR工況下,第一層催化劑來流速度與豎直方向最大夾角為73.64°,噴氨格柵前截面和催化劑上游截面流速相對標準偏差為53.38%和26.01%,催化劑上游截面NOx和NH3相對標準偏差分別為4.81%和36.72%,NH3/NOx摩爾比相對標準偏差為39.43%。

    通過模擬結(jié)果可匯總脫硝系統(tǒng)存在如下主要問題,見表1。

    表1 脫硝系統(tǒng)存在的主要問題及原因分析Table 1 Main problems and causes analysis of denitrification system

    圖2 SCR反應(yīng)器CEMS布置圖Fig.2 CEMS Layout of SCR reactor

    3 脫硝噴氨控制優(yōu)化方案

    針對脫硝系統(tǒng)存在的問題,現(xiàn)從脫硝流場優(yōu)化、CEMS分區(qū)取樣、分區(qū)精準噴氨、控制策略優(yōu)化等方面進行改進,最大程度消除內(nèi)外擾動,保證脫硝參數(shù)平穩(wěn)變化與控制。

    3.1 脫硝流場優(yōu)化

    根據(jù)原脫硝系統(tǒng)流場數(shù)值模擬計算結(jié)果,對原導(dǎo)流板結(jié)構(gòu)和布置進行重新設(shè)計優(yōu)化:

    1)混合器1安裝于傾斜煙道位置(旁路煙道前)、混合器2安裝于新噴氨格柵上部位置。

    2)舊噴氨格柵全部拆除,新噴氨格柵下移至豎直煙道下彎頭位置。

    3)導(dǎo)流板1安裝于省煤器出口位置、導(dǎo)流板2安裝于傾斜煙道位置(旁路煙道后)。

    4)導(dǎo)流板3安裝于豎直煙道下彎頭位置、導(dǎo)流板4、5安裝于豎直煙道上彎頭位置、導(dǎo)流板6安裝于反應(yīng)器入口位置。

    3.2 脫硝反應(yīng)器進出口CEMS取樣優(yōu)化

    受測點布置、煙氣流場分布等影響,采用單測點或多點混合測量數(shù)值不具有代表性,難以真實反映脫硝出口煙氣NOx濃度分布,無法為脫硝運行提供準確、及時的數(shù)據(jù)參考。為配合脫硝分區(qū)精準噴氨需求,保留原進出口CMES采樣系統(tǒng)情況下,在脫硝反應(yīng)器出口煙道橫截面進行NOx濃度分區(qū)(分4區(qū))實時巡測,指導(dǎo)各分區(qū)的噴氨調(diào)整。同時配套一拖四多點巡測CEMS分析儀,對脫硝反應(yīng)器出口各分區(qū)NOx濃度的分布進行實時測量。

    在脫硝出口增設(shè)采用激光多次反射-抽取檢測技術(shù)原理的NH3檢測儀。準確有效地監(jiān)測脫硝出口氨逃逸量,判斷脫硝系統(tǒng)運行狀況及催化劑狀態(tài),輔助進行精確調(diào)整,防止空預(yù)器堵塞。

    3.3 脫硝分區(qū)精準噴氨

    為使脫硝出口各分區(qū)NOx控制均勻,對脫硝進行分區(qū)噴氨設(shè)計,以煙道截面平均布置4根噴氨分區(qū)管路和調(diào)閥,與分區(qū)巡測CEMS分析儀一一對應(yīng),可實現(xiàn)分區(qū)精準噴氨功能。

    3.4 新型控制策略

    3.4.1 分區(qū)調(diào)閥控制

    分區(qū)調(diào)閥的控制目的:讓A、B兩側(cè)分區(qū)NOx值盡可能趨于本側(cè)母管的設(shè)定值,并配備偏置功能,從而達到對噴氨格柵各分區(qū)“細調(diào)”的目的。首先,根據(jù)脫硝流場數(shù)據(jù)分析煙道內(nèi)部NOx濃度分布規(guī)律,對各區(qū)域調(diào)節(jié)閥給出基本開度指令;其次,根據(jù)脫硝出口各區(qū)域NOx濃度值與均值的偏差修正各區(qū)域閥門開度,保證脫硝各噴氨分區(qū)氨氮摩爾比均勻。

    具體而言,各分區(qū)調(diào)閥采用單回路PID控制,設(shè)定值為本側(cè)各分區(qū)平均值,但具有偏置功能,反饋值使用本分區(qū)的NOx濃度,前饋包括變增益后的母管調(diào)閥前饋和帶映射的母管調(diào)閥反饋。另外,為保證首臺稀釋風機啟動時脫硝混合管道的暢通,采用任一稀釋風機首次啟動信號加脈沖的形式,使各分區(qū)閥門超馳全開,第二臺稀釋風機啟動,不會超馳全開分區(qū)分門,并設(shè)置分區(qū)閥門的PID控制調(diào)整下限為20%,防止分區(qū)調(diào)閥全關(guān)。

    3.4.2 總閥控制

    母管調(diào)閥的控制目的:讓A、B兩側(cè)脫硝出口NOx值快速跟隨設(shè)定值,并在設(shè)定值沒有變化時保持在其最小偏差范圍內(nèi)。母管調(diào)閥控制邏輯采用串級+前饋的控制策略,思路如下:

    以脫硝出口NOx設(shè)定濃度或脫硝效率作為主調(diào)節(jié)器的設(shè)定值,出口NOx濃度的測量值作為被調(diào)量(出口NOx濃度設(shè)置多個切換,包括分區(qū)NOx濃度均值、煙囪入口NOx濃度等,便于反吹時采用),經(jīng)主調(diào)節(jié)器運算,得到的噴氨量再作為副調(diào)節(jié)器的設(shè)定值,氨流量計的測量信號作為副調(diào)節(jié)器的被調(diào)量,最終控制氨氣流量調(diào)節(jié)總閥。

    由于脫硝CEMS系統(tǒng)測量存在明顯滯后,且反應(yīng)器和催化劑均為滯后環(huán)節(jié),因而控制回路必須設(shè)置前饋:根據(jù)總風量、燃料量和入口NOx濃度(含氨逃逸折算)等預(yù)測出需脫除的NOx量,進而計算出需要的噴氨量,該流量直接作用于副調(diào)節(jié)器的給定值,用于對負荷、燃料量、熱量需求或主蒸汽流量的變化做出快速反應(yīng)。

    4 脫硝噴氨控制系統(tǒng)優(yōu)化效果及展望

    脫硝流場優(yōu)化后,在新的控制策略下,各分區(qū)調(diào)閥控制脫硝出口對應(yīng)分區(qū)NOx,使其分布均勻,避免分區(qū)NOx偏差大造成脫硝總出口NOx波動大,影響母管主調(diào)閥控制;母管主調(diào)閥根據(jù)機組各項參數(shù)和設(shè)定值控制脫硝總出口NOx。當機組負荷和入口NOx發(fā)生變化后,閥門提前動作,避免工況變化時造成脫硝出口NOx波動大,最終影響煙囪NOx排放值波動超標。同時在氨逃逸量超過3ppm時,主調(diào)閥閉鎖,避免了過量噴氨,造成空預(yù)器堵塞。

    4.1 流場優(yōu)化效果

    經(jīng)過脫硝流場優(yōu)化后,在BMCR工況下,第一層催化劑來流速度與豎直方向最大夾角為8.75°,催化劑上游截面流速相對標準偏差為6.02%;催化劑上游截面NOx和NH3相對標準偏差分別為1.44%和3.42%,NH3/NOx摩爾比相對標準偏差2.50%,各指標滿足要求。

    4.2 分區(qū)調(diào)閥控制效果

    當擾動發(fā)生時,分區(qū)調(diào)閥提前動作,使各分區(qū)NOx趨向統(tǒng)一,各分區(qū)NOx均可控制在10mg/Nm3,保證煙道內(nèi)NOx分布均勻,為脫硝總出口NOx控制創(chuàng)造條件。

    4.3 主調(diào)閥控制效果

    機組負荷穩(wěn)定時,單側(cè)NOx可控制在設(shè)定值±5mg/Nm3內(nèi),煙囪總出口NOx波動可控制在±2mg/Nm3內(nèi);升降負荷過程中,單側(cè)NOx可控制在設(shè)定值±10mg/Nm3內(nèi),煙囪總出口NOx波動可控制在±5mg/Nm3內(nèi),滿足環(huán)保要求,且自動投入率可達98%以上。

    4.4 日常維護注意事項

    由于脫硝進出口的NOx、O2等測量儀表取樣管路復(fù)雜,粉塵較高,容易出現(xiàn)堵塞、漏氣等情況,需合理設(shè)定定期吹掃、標定周期和數(shù)據(jù)保持時間,防止出現(xiàn)吹掃后數(shù)據(jù)突變情況;同時增強定期工作,保證設(shè)備處于良好的運行環(huán)境,減少設(shè)備故障時間,保證設(shè)備長期可靠運行。

    5 結(jié)論

    經(jīng)過對脫硝噴氨系統(tǒng)的優(yōu)化,將脫硝出口分區(qū)NOx與總出口NOx解耦控制,既解決了NOx分布不均,又解決了控制系統(tǒng)大慣性問題,使得在各類工況下NOx控制平穩(wěn),減少了運行人員監(jiān)盤及操作干預(yù)的工作量,提高了噴氨自動的調(diào)節(jié)品質(zhì),提高了機組運行的安全性和經(jīng)濟性,使得機組參與深調(diào)更加靈活。

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