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      醇酸樹脂生產(chǎn)廢水厭氧生物降解研究

      2022-09-27 03:48:52楊巖田鳳國陳小光馬春燕黃生林李登新
      工業(yè)水處理 2022年9期
      關(guān)鍵詞:苯系生產(chǎn)廢水物化

      楊巖,田鳳國,陳小光,馬春燕,黃生林,李登新

      (東華大學環(huán)境科學與工程學院,上海 201620)

      醇酸樹脂是由多官能醇、多元酸和植物油或脂 肪酸縮合生成,以聚酯為主鏈,不飽和脂肪酸或不飽和油脂為側(cè)鏈的聚合物。醇酸樹脂由于具有價格低廉、資源豐富等優(yōu)勢,被應用于涂料、黏膠劑、油墨、航天、機械、建筑、工業(yè)塑料等領(lǐng)域〔1〕。

      然而,醇酸樹脂涂料生產(chǎn)廢水具有COD濃度高(COD為7 000~15 000 mg/L)、污染物含量高(水性涂料含有大量膠體和懸浮物)、成分復雜(常含有苯系物、酚醛等生物毒性有機物)、水體呈強酸性的特點〔2〕,處理難度大。傳統(tǒng)的處理方法主要有傳統(tǒng)生化法〔3〕、高級氧化法〔4〕和物化法〔5〕,而這些方法具有處理成本高、產(chǎn)生二次污染等缺點。

      螺旋對稱流厭氧反應器(SSSAB)在傳統(tǒng)厭氧反應器的結(jié)構(gòu)基礎上對稱布置了3塊半橢圓擋板,將反應器分為3個部分,使流體在反應器內(nèi)形成螺旋流態(tài),并在各擋板下設置了分段集氣管,使水力混合充分,為反應器的高容積效能創(chuàng)造條件。SSSAB可實現(xiàn)液流的再分配,減小了短流和死區(qū),且可有效扼制氣泡尾流夾帶厭氧顆粒污泥產(chǎn)生的攪動,使每個區(qū)域的菌種相對固定。

      針對醇酸樹脂生產(chǎn)廢水COD濃度高、成分復雜等特點,該類廢水傳統(tǒng)預處理常采用氣浮、絮凝等方法,但會產(chǎn)生額外的固廢,增加運營成本。本研究以SSSAB為載體研究了有無物化預處理對厭氧生物處理醇酸樹脂生產(chǎn)廢水效能的影響,對比了處理前后的水樣降解難度、反應器最大處理負荷、物化預處理前后主要化學物質(zhì)含量等,為后續(xù)工程化應用提供基礎數(shù)據(jù),并探究了使用SSSAB從而省略傳統(tǒng)物化預處理的可能性,便于后續(xù)做出合理的工藝選擇。

      1 材料和方法

      1.1 試驗材料

      試驗廢水為醇酸樹脂涂料生產(chǎn)廢水,取自某化工企業(yè),共2批水樣。物化預處理為主要采用NaOH、PAC、PAM等試劑的氣浮及絮凝方法〔6〕,使試驗中預處理后水樣貼近實際處理過程中的水質(zhì)情況,物化預處理前后水樣的主要指標見表1。

      表1 物化預處理前后水樣對比Table 1 Comparison of water samples before and after physicochemical pretreatment

      試驗所用反應器為課題組自主研發(fā)的螺旋對稱流厭氧反應器(SSSAB),裝置圖可查閱文獻〔7〕。反應器主體由不銹鋼制成,總體積為5 L。反應器內(nèi)接種污泥取自某豆制品廢水生產(chǎn)性規(guī)模SSSAB的床層厭氧顆粒污泥,污泥平均粒徑為2.25 mm,平均沉降速度為56.46 m/h,VSS/SS為0.76,接種量約為反應器有效體積的40%。

      1.2 試驗方法

      1.2.1 預處理方法

      根據(jù)相關(guān)資料確定預處理方法為先氣浮后絮凝,通過控制變量法確定最佳氣浮時間及藥劑投加量。使用原水經(jīng)測試后確定:破乳最佳pH=5,氣浮2 h;絮凝最佳pH=7,添加混凝劑PAC快速攪拌后低速攪拌2 min,再添加助凝劑PAM快速攪拌1 min后低速攪拌,靜置后取上層清液。

      1.2.2 水樣稀釋

      未經(jīng)物化預處理水樣(水樣1)——直接按照V(原水)∶V(自來水)=1∶5的比例稀釋(實際生產(chǎn)過程中可以采用生活污水等進行稀釋),稀釋后直接泵入1#SSSAB;經(jīng)過物化預處理水樣(水樣2)——物化預處理后按照V(原水)∶V(自來水)=1∶5的比例稀釋,并泵入2#SSSAB。水樣1和水樣2稀釋前后的數(shù)據(jù)對比見表2。

      表2 原水和物化預處理水樣稀釋數(shù)據(jù)對比Table 2 Comparison of dilution data of raw water and physicochemical pretreatment water samples

      對比1#SSSAB和2#SSSAB在試驗階段對于COD、氨氮、pH等指標在各個階段的處理效果及處理前后有機物質(zhì)的變化情況。試驗過程中若出現(xiàn)酸化現(xiàn)象,則使用碳酸氫鈉調(diào)節(jié)pH,維持反應器運行穩(wěn)定。

      1.2.3 SSSAB反應器運行

      將稀釋后的進水通過蠕動泵泵入相應SSSAB反應器中,根據(jù)進水輸入流速及反應器的處理效果將整個周期劃分為啟動期、穩(wěn)定期,分別對2個階段的數(shù)據(jù)進行分析。

      1.2.4 分析方法

      COD采用重鉻酸鉀氧化法測定;氨氮采用納氏試劑分光光度法測定;MLSS、MLVSS的測定采用標準方法;pH采用pH計測量;化學物質(zhì)組成采用QP-2010型氣相色譜-質(zhì)譜聯(lián)用儀測試。

      2 結(jié)果與討論

      經(jīng)物化預處理和未經(jīng)物化預處理的SSSAB對醇酸樹脂涂料生產(chǎn)廢水的處理效果分別見圖1和圖2。

      圖1 1#和2#SSSAB出水COD及其去除率Fig.1 1#and 2#SSSAB effluent COD and its removal rate

      圖2 1#和2#SSSAB出水氨氮及其去除率Fig.2 1#and 2#SSSAB effluent NH3-N and its removal rate

      2.1 啟動期

      啟動 期1~16 d,1#SSSAB和2#SSSAB采用主要以葡萄糖配制的COD為2 000 mg/L的廢水作為進水,最終水力停留時間(HRT)為24 h,有機負荷(OLR)為2 kg/(m3·d)(以COD計,下同),平均出水COD為133.95 mg/L,COD去除率達95%。

      啟動期17~36 d,1#SSSAB泵入水樣1(未經(jīng)物化預處理),2#SSSAB泵入水樣2(經(jīng)過物化預處理)進行平行對比試驗。HRT為5 d,水樣1的進水COD維持在9 700 mg/L左右,OLR=1.94 kg/(m3·d);水樣2的進水COD維持在7 500 mg/L左右,OLR=1.5 kg/(m3·d)。在該階段內(nèi),出水較進水COD呈現(xiàn)下降趨勢、氨氮升高,至34~36 d達到相對穩(wěn)定的水平。1#SSSAB平均出水COD為1 264 mg/L,COD去除率穩(wěn)定在86%,出水氨氮為15 mg/L左右,出水pH維持在6.88~7.56之間。2#SSSAB平均出水COD為579 mg/L,COD去除率穩(wěn)定在92%左右,出水氨氮為12.5 mg/L左右,出水pH維持在7.75~8.46之間。因此,經(jīng)物化預處理及未經(jīng)物化預處理的水樣均可在36 d成功啟動。

      2.2 穩(wěn)定期

      穩(wěn)定期36~51 d,維持進水COD不變,縮短HRT,逐步提升反應器容積負荷:1#SSSAB每次容積負荷提升步長為1.94 kg/(m3·d),2#SSSAB每次容積負荷提升步長為1.5 kg/(m3·d)。由圖1和圖2可見,在50 d時對1#SSSAB提升負荷,由HRT=2.5 d縮短至HRT=1.7 d,OLR由3.88 kg/(m3·d)升至5.82 kg/(m3·d),COD去除率由93.45%降至87.20%,平均出水COD為1 010 mg/L,超出實驗目標1 000 mg/L,因此將HRT回調(diào)至2.5 d;2#SSSAB的HRT=1.7 d,OLR=4.5 kg/(m3·d),出水COD保持在500 mg/L以下。

      穩(wěn)定期51~88 d,1#SSSAB維持進水COD為9 700 mg/L,縮短HRT,每次容積負荷提升步長為0.49 kg/(m3·d),2#SSSAB維持進水COD為7 500 mg/L,縮短HRT,每次容積負荷提升步長為0.37 kg/(m3·d)。1#SSSAB出水COD逐漸降低、氨氮在0~20 mg/L之間波動,最終在該階段內(nèi)1#SSSAB保持在HRT=1.67 d,OLR=5.82 kg/(m3·d),平均出水COD為739 mg/L,COD去除率在95%左右;2#SSSAB保持在HRT=1.25 d,OLR=6 kg/(m3·d),平均出水COD為279 mg/L,COD去除率在96%左右。

      穩(wěn)定期88~120 d,對第2批水樣研究發(fā)現(xiàn),水樣1的進水COD在(9 000±1 000)mg/L波動,當1#SSSAB的HRT為1.7 d~20 d時,與36~88 d試驗結(jié)果相似;最終當1#SSSAB的HRT=1.25 d,OLR=7.2 kg/(m3·d)時,平均出水COD為967.76 mg/L,COD去除率為88%,且出水中含有絮狀污泥;水樣2的進水COD在(6 300±700)mg/L波動,在115 d時,HRT=0.83 d,OLR=7.56 kg/(m3·d),最終平均出水COD為364.58 mg/L,COD去除率為94%。在該階段內(nèi),由于第一批樣品不足導致試驗進度暫停,直至第二批水樣送達,繼續(xù)試驗,因此在該階段前期數(shù)據(jù)波動較大,導致出水氨氮驟升;但隨著時間的推移,出水氨氮逐漸降低至正常水平;最終在試驗后期由于提升負荷過大導致1#SSSAB出水氨氮波動較大,但2#SSSAB保持平穩(wěn)狀態(tài)。

      試驗結(jié)果表明,SSSAB處理未經(jīng)物化預處理的水樣可達到OLR=7.2 kg/(m3·d),COD去除率為88%的效果;SSSAB處理經(jīng)物化預處理水樣可達到OLR=7.56 kg/(m3·d),COD去除率為94%的效果。2種水樣均能達到良好的去除效果,證明SSSAB具有良好的處理醇酸樹脂生產(chǎn)廢水的能力,并且SSSAB具有處理未經(jīng)物化預處理廢水水樣的能力,證明在一定范圍內(nèi)可以通過使用SSSAB取消物化預處理步驟。

      2.3 醇酸樹脂生產(chǎn)廢水的降解途徑

      2.3.1 物化預處理前后化學有機成分差異

      測試得出的氣相色譜圖見圖3。

      圖3 氣相色譜圖Fig.3 Gas chromatogram

      將GC-MS測試的質(zhì)譜圖、氣相色譜圖與圖譜庫中的數(shù)據(jù)進行對比,分析出可能性最大的化學物質(zhì)種類,得出分析測試結(jié)果,見圖4。

      未經(jīng)物化預處理〔圖4(a)〕,1#SSSAB進水水樣中共9種有機物,主要是單環(huán)芳烴苯系物(BTEX,占總體有機物97.02%),主要由對二甲苯(46.57%)、鄰二甲苯(30.42%)、乙基苯(9.10%)、苯乙酮(8.98%)、苯酚(1.95%)組成。水樣經(jīng)物化預處理后〔圖4(c)〕,2#SSSAB進水中共含5種有機物,含苯環(huán)物質(zhì)占總體有機物的比值為95.72%,主要為苯乙酮(80.49%)、苯酚(12.38%)。說明該水樣中所含大部分苯系物(如二甲苯)都屬于易氣浮處理或易被絮凝沉淀的有機物質(zhì),其余屬于難揮發(fā)、難絮凝的有機物。

      2.3.2 SSSAB出水有機化學成分差異

      在經(jīng)過SSSAB處理后,水樣1經(jīng)厭氧處理后〔圖4(b)〕,出水中共含13種有機物,其中酯類物質(zhì)占比35.82%,醇類物質(zhì)占比31.95%,異佛爾酮占比6.81%;水樣2經(jīng)厭氧處理后〔圖4(d)〕出水中共含3種有機物,其中酯類48.17%,醇類31.24%,異佛爾酮20.59%。出水水樣中的苯系物含量大幅減少,進水水樣1中苯系物占總體有機物比值為97.02%,經(jīng)過厭氧處理后僅為34.40%;進水水樣2中苯系物占總體有機物的比值為95.72%,經(jīng)過厭氧處理后未檢測出,表明SSSAB具有良好的苯系物降解效果。

      圖4 化學物質(zhì)成分占比(以峰面積計)Fig.4 Specific gravity diagram of chemical components(measured by peak area)

      水樣1經(jīng)厭氧處理后主要難降解有機物為2-甲基丁酸己酯(占總體有機物比值23.58%)、2-乙基-1,3-二氧戊環(huán)-4-甲醇(11.96%)、2-甲基丁酸戊酯(7.16%)、苯酞(7.03%)等9種有機物;水樣2經(jīng)厭氧處理后的主要難降解有機物為2-甲基丁酸己酯(占總體有機物比值48.17%)、2-乙基-1,3-二氧戊環(huán)-4-甲醇(34.24%)、異佛爾酮(20.59%),占總出水中有機物總量的比為2.34∶1.66∶1;這3種有機物在水樣1經(jīng)厭氧處理后出水中均有檢出,并且3者占總體有機物比值的比例基本相同。水樣1和水樣2中的共同物質(zhì)只有苯乙酮、苯酚和7,7-二甲基-2,3-二氧雙環(huán)[2.2.1]庚烷-1-羧酸甲酯,表明這3種有機物極有可能為2-甲基丁酸己酯、2-乙基-1,3-二氧戊環(huán)-4-甲醇、異佛爾酮的降解源。

      2.3.3 主要有機物可能的降解途徑

      水樣1中最主要的有機物為鄰二甲苯及對二甲苯,水樣2中的主要有機物為苯酚和苯乙酮,但這些有機物在出水中均未檢測出,表明這些有機物均被厭氧微生物完全降解轉(zhuǎn)化。對于大部分的苯系物,一般可將其厭氧降解分為兩大階段:外周降解與中心降解〔8〕(見圖5)。厭氧菌首先經(jīng)過外周降解途徑將苯系類化合物轉(zhuǎn)化成苯甲酰-輔酶A或其結(jié)構(gòu)類似物〔9〕,然后通過中心代謝途徑將其徹底降解。在厭氧條件下,SSSAB中微生物以NO3-、Fe3+、CO2等物質(zhì)作為電子受體。很多苯系物的降解都是通過微生物攜帶的質(zhì)粒完成的,這類質(zhì)??稍谖⑸镏g進行傳遞,使得多種微生物均可降解苯系物,并且在苯系物降解過程中,中間代謝產(chǎn)物主要為苯甲酸、甲酚和苯酚〔10-11〕。

      圖5 厭氧微生物對BTEX的降解途徑Fig.5 Degradation of BTEX by anaerobic microorganisms

      根據(jù)相關(guān)文獻報道,水樣1中的鄰二甲苯在厭氧條件下的降解途徑與甲苯相似,在苯環(huán)上的甲基通過與延胡索酸加成反應形成琥珀酸芐酯,延胡索酸根離子可以由三羧酸循環(huán)過程中的中間產(chǎn)物形成,琥珀酸芐酯的降解則是由降解細菌的降解基因決定的〔12〕;對二甲苯轉(zhuǎn)化為4-甲基苯甲基琥珀酸〔13〕后進行降解。水樣2中的苯酚通過4-羥基苯甲酰輔酶A形成苯甲酰酶,或先降解為4-羥基安息香酸,再轉(zhuǎn)化為4-羥基苯甲酰輔酶A,最終轉(zhuǎn)化成為苯甲酰輔酶A進行降解〔14-15〕;苯乙酮則轉(zhuǎn)化為苯甲酸以及苯甲酰輔酶A,再進行下一步降解,其中苯甲酸可在酶的作用下轉(zhuǎn)化為苯甲酰輔酶A〔16〕,最終轉(zhuǎn)化為可被利用的乙酰輔酶A,進入三羧酸循環(huán),供活性污泥代謝使用。

      3 結(jié)論

      (1)SSSAB對于醇酸樹脂生產(chǎn)廢水具有良好的厭氧生物處理效果:當未經(jīng)過物化預處理的1#SSSAB的OLR=7.20 kg/(m3·d)時,平均出水COD為967.76 mg/L,COD去除率為88%;當經(jīng)過物化預處理的2#SSSAB的OLR=7.56 kg/(m3·d)時,平均出水COD為364.58 mg/L,COD去除率為94%。對比試驗表明SSSAB對水樣2處理效果優(yōu)于水樣1,但兩者均可達到良好的降解轉(zhuǎn)化效果。

      (2)SSSAB具有較好的有機物降解效果,醇酸樹脂生產(chǎn)廢水主要有機物為鄰二甲苯、對二甲苯、苯酚、苯乙酮等苯系物,厭氧降解后均未檢出,證明SSSAB可有效轉(zhuǎn)化、降解這些苯系物。

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