原志勇,秦莉萍
(首鋼長治鋼鐵有限公司環(huán)保處,山西 長治 046031)
按照2019 年4 月生態(tài)環(huán)境部等五部委發(fā)文《關(guān)于推進(jìn)實(shí)施鋼鐵行業(yè)超低排放的意見》(環(huán)大氣〔2019〕35 號(hào))和山西省生態(tài)環(huán)境廳等部門發(fā)文要求,長治市范圍內(nèi)的鋼鐵企業(yè)應(yīng)在2020 年10 月1 日前完成超低排放改造,同時(shí)完成超低排放評估監(jiān)測。為推進(jìn)鋼鐵行業(yè)執(zhí)行超低排放,山西省在秋冬限停限產(chǎn)方面對完成超低排放的企業(yè)執(zhí)行優(yōu)惠政策外,還配套超低排放差別化電價(jià)政策,從而提高環(huán)保差異化管控力度,全面組織推進(jìn)企業(yè)實(shí)現(xiàn)超低排放治理改造。
一般在高位料倉區(qū)域內(nèi)開展轉(zhuǎn)爐冶煉用散裝物料(石灰、白云石和冷料等)輸送、卸料和儲(chǔ)存的工序環(huán)節(jié),散裝物料在輸送、卸料過程中均有不同程度的揚(yáng)塵產(chǎn)生,因此,煉鋼高位料倉區(qū)域是煉鋼工序的一個(gè)粉塵污染點(diǎn)。
為治理此工序粉塵污染,首鋼長鋼(全文簡稱“長鋼”)煉鋼廠在工程建設(shè)期配套了1 臺(tái)布袋除塵器,過濾面積為530 m2,處理能力40 940~75 330 m3/h,配套電機(jī)功率為160 kW、額定電流為284 A。但隨著國家環(huán)保管控標(biāo)準(zhǔn)的加嚴(yán),除塵設(shè)施進(jìn)入運(yùn)行壽命后期,除塵設(shè)施運(yùn)行難以滿足國家和企業(yè)的管理要求,現(xiàn)對存在的問題進(jìn)行具體分析。
除塵器廢氣排放口處于煉鋼轉(zhuǎn)爐廠房最高點(diǎn),發(fā)生冒煙現(xiàn)象時(shí),極易受到環(huán)保督查處罰或被周邊村民舉報(bào),從而對公司生產(chǎn)經(jīng)營造成利益損害和不良影響。
煙囪排放的石灰塵落到轉(zhuǎn)爐廠房頂部的鋼結(jié)構(gòu)表面,發(fā)生化學(xué)反應(yīng),形成腐蝕,使得鋼結(jié)構(gòu)壽命降低,維修費(fèi)用增加,影響轉(zhuǎn)爐安全運(yùn)行。
根據(jù)2018 年12 月對高位料倉除塵排放口的監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,粉塵排放值(質(zhì)量濃度)為12.1 mg/m3,不滿足環(huán)保超低排放管控要求。
物料輸送落料點(diǎn)有可見粉塵外逸,于2018 年經(jīng)第三方檢測機(jī)構(gòu)檢測表明,崗位粉塵質(zhì)量濃度達(dá)到13.69 mg/m3,屬于無組織排放超標(biāo)點(diǎn),不滿足國家超低排放管控要求。
實(shí)現(xiàn)改造區(qū)域滿足國家超低排放有組織排放、無組織排放和清潔運(yùn)輸要求,同時(shí)消除除塵灰轉(zhuǎn)爐廠房內(nèi)拉運(yùn)存在的安全風(fēng)險(xiǎn)。
2.2.1 粉塵特性分析
為實(shí)現(xiàn)粉塵污染的有效治理,按除塵技術(shù)要求對高位料倉區(qū)域粉塵特性進(jìn)行分析。
1)強(qiáng)親水性和黏結(jié)性。石灰塵屬于強(qiáng)親水性和強(qiáng)黏結(jié)性粉塵,極易結(jié)塊或黏附于除塵器及管道內(nèi)壁,同時(shí)遇水時(shí)會(huì)產(chǎn)生堿性的Ca(OH)2,腐蝕金屬結(jié)構(gòu)。
2)石灰輸送過程中產(chǎn)生的粉塵粒徑大于10 μm的占95%,而小于10 μm 的約占5%,這部分細(xì)小粉塵不能被原布袋除塵過濾,這是除塵設(shè)施粉塵超標(biāo)的主要原因,也是提標(biāo)改造的主攻方向。
3)粉塵荷電性。由于石灰塵的主要成分為CaO,粉塵比電阻高;另一方面,對同一粉塵來說,粒徑越小,其峰值比電阻越高。
2.2.2 超低排放技術(shù)研究
根據(jù)《關(guān)于推進(jìn)實(shí)施鋼鐵行業(yè)超低排放的意見》(環(huán)大氣〔2019〕35 號(hào)),煙粉塵超低排放改造技術(shù)有濕式靜電除塵器、覆膜濾料袋式除塵器、濾筒除塵器等先進(jìn)工藝,要確定哪種技術(shù)更適合轉(zhuǎn)爐高位料倉區(qū)域,需對粉塵特性和區(qū)域內(nèi)存在的問題進(jìn)行分析。
2.2.2.1 有組織超低排放技術(shù)
不同粉塵超低排放技術(shù)特點(diǎn)如表1 所示。
表1 不同粉塵超低排放技術(shù)特點(diǎn)及對比優(yōu)選表
濾筒除塵技術(shù)是符合國家超低排放治理技術(shù)規(guī)范、粉塵治理區(qū)域工藝特點(diǎn)和現(xiàn)場實(shí)際的治理技術(shù)。
2.2.2.2 清潔運(yùn)輸及安全超低排放技術(shù)
根據(jù)《關(guān)于推進(jìn)實(shí)施鋼鐵行業(yè)超低排放的意見》(環(huán)大氣〔2019〕35 號(hào)),針對石灰、除塵灰、脫硫灰、粉煤灰等粉狀物料,應(yīng)采用管狀帶式輸送機(jī)、氣力輸送設(shè)備、罐車等方式進(jìn)行密閉輸送。
由于在轉(zhuǎn)爐廠房內(nèi)進(jìn)行卸灰作業(yè)存在較多安全風(fēng)險(xiǎn),還易造成無組織排放,故采用將高位料倉除塵灰引至廠房外的設(shè)計(jì),結(jié)合高位料倉區(qū)域及周邊情況,在除塵箱體下采用倉泵將除塵灰通過氣力輸灰管道直接輸至轉(zhuǎn)爐廠房北側(cè)地面儲(chǔ)灰罐中,然后通過密閉罐車接運(yùn)至燒結(jié)原料場,以實(shí)現(xiàn)循環(huán)利用。
2.2.2.3 無組織超低排放技術(shù)
在本次改造前,對落料點(diǎn)粉塵外逸現(xiàn)象以及各收塵點(diǎn)周邊粉塵逸散效果差異進(jìn)行分析,對收塵罩、除塵管道和除塵風(fēng)機(jī)風(fēng)量進(jìn)行了優(yōu)化,如表2 所示。
表2 轉(zhuǎn)爐高位料倉除塵收塵點(diǎn)風(fēng)量平衡及抽風(fēng)能力優(yōu)化表
2.3.1 除塵器本體改造
根據(jù)改造現(xiàn)場條件(只有本3 個(gè)箱體位置),除塵箱體采用單排3 個(gè)箱體結(jié)構(gòu),折疊濾筒采用Φ160mm×3 000 mm 的聚酯纖維覆膜濾筒,過濾面積為1 820 m2,過濾風(fēng)速為0.46m/min(離線反吹清灰時(shí)為0.69m/min)。
2.3.2 除塵灰清潔運(yùn)輸改造
在濾筒除塵每個(gè)灰倉下設(shè)1 臺(tái)氣泵,通過監(jiān)控灰倉料位,設(shè)置自動(dòng)排灰料位,將灰倉內(nèi)除塵灰直接氣力輸送至轉(zhuǎn)爐廠房外的儲(chǔ)灰罐中,再通過密閉罐車接運(yùn)至燒結(jié)原料場進(jìn)行循環(huán)利用,實(shí)現(xiàn)清潔運(yùn)輸。
2.3.3 高位料倉區(qū)域無組織排放治理改造
根據(jù)物料落料過程粉塵擴(kuò)散空氣動(dòng)力學(xué)原理,對S2 機(jī)尾落料和接料點(diǎn)以及卸料環(huán)節(jié)進(jìn)行整體密封,同時(shí)將密閉罩和抽塵管擴(kuò)大(將密閉罩由原來的800 mm×6 000 mm 擴(kuò)大到800 mm×8 000 mm,抽塵管道由原來的Φ300 mm 增加到Φ350 mm,增加含塵廢氣收集能力1 650 m3/h),并將S2 皮帶機(jī)尾除塵管道接入主管道方式改為與主管氣流方向一致,可減少這部分廢氣收集阻力100~200 Pa,提升收集效果。
將除塵風(fēng)機(jī)風(fēng)量由40 940~75 330 m3/h 改為50 000 m3/h,,配套電機(jī)由160 kW 改為90 kW,降低運(yùn)行電流和電機(jī)無用功消耗。
項(xiàng)目應(yīng)用后,長鋼按鋼鐵行業(yè)超低排放評估監(jiān)測要求,委托第三方監(jiān)測機(jī)構(gòu)——山西科利華環(huán)境檢測有限公司進(jìn)行了監(jiān)測,結(jié)果(見表3)表明:粉塵排放值(質(zhì)量濃度)由改造前的12.1 mg/m3降至7.2 mg/m3,降低了4.9 mg/m3,年減少粉塵外排放1.37 t。
表3 高料倉除塵排放口顆粒物監(jiān)測結(jié)果表
除塵改造投運(yùn)后,散裝物料運(yùn)輸工序粉塵產(chǎn)生點(diǎn)無可見粉塵逸散,長治市安全設(shè)備監(jiān)測中心對煉鋼高位料倉區(qū)域崗位粉塵進(jìn)行測試,結(jié)果(見表4)表明:高位料倉區(qū)域的S2 皮帶機(jī)尾區(qū)域粉塵質(zhì)量濃度由原來的13.69 mg/m3降為7.19 mg/m3,生產(chǎn)作業(yè)區(qū)域環(huán)境質(zhì)量在滿足崗位職業(yè)健康標(biāo)準(zhǔn)前提下有了進(jìn)一步提升。
表4 轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)區(qū)域崗位粉塵質(zhì)量濃度測試表
在滿足超低排放有組織排放、無組織排放前提條件下,除塵系統(tǒng)綜合能耗降低,年降低環(huán)保運(yùn)行費(fèi)用15.46 萬元。
將除塵灰采用氣泵直接輸送至轉(zhuǎn)爐廠房外的儲(chǔ)灰罐,減少了除塵灰輸送揚(yáng)塵點(diǎn),降低了粉塵排放,同時(shí)消除了除塵灰在轉(zhuǎn)爐廠房內(nèi)卸灰作業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn),實(shí)現(xiàn)了除塵灰的清潔安全運(yùn)輸。