陳清華,劉永剛
(河鋼集團(tuán)邯鋼公司煉鐵部,河北 邯鄲 056003)
高爐爐渣是高爐煉鐵的主要副產(chǎn)品之一,高爐爐渣處理方法主要分為干渣和水渣兩種。水渣處理法被廣泛應(yīng)用于礦渣水泥、礦渣磚和混凝土制品、隔熱填料以及礦渣微粉等的生產(chǎn),具有較高的經(jīng)濟(jì)價(jià)值,實(shí)現(xiàn)了資源的合理利用,因此水渣生產(chǎn)已經(jīng)成為高爐爐渣處理的主要方式。目前,國內(nèi)大型高爐爐渣處理多采用INBA 法、嘉恒法、底濾法、明特法等。河鋼集團(tuán)邯鋼公司(全文簡稱“邯鋼”)東區(qū)煉鐵部現(xiàn)有3 200 m3高爐(8 號(hào))1 座,采用的是嘉恒法;2 000 m3高爐(5號(hào)、7 號(hào))2 座,采用的是底濾法[1]。西區(qū)煉鐵廠有3 200 m3高爐2 座,采用的是INBA 法。嘉恒法爐渣粒化裝置由唐山市嘉恒實(shí)業(yè)有限公司開發(fā)設(shè)計(jì)制造,于2009年7 月隨高爐投產(chǎn)使用。由于8 號(hào)高爐渣溝較短,無?;彌_塔,導(dǎo)致設(shè)備磨損腐蝕嚴(yán)重、維護(hù)工作量大、管道積渣、沖渣水量小、事故頻發(fā)等問題,通過生產(chǎn)實(shí)踐,對沖制箱、脫水器、上塔管道等設(shè)備及操作工藝進(jìn)行一系列優(yōu)化改進(jìn),提高了設(shè)備使用壽命,降低了生產(chǎn)事故率,大幅減少維護(hù)工作量,保障了高爐的正常生產(chǎn)。
嘉恒法渣處理工藝流程示意圖如圖1 所示。
圖1 嘉恒法渣處理工藝流程
8 號(hào)高爐設(shè)4 個(gè)鐵口,2 個(gè)鐵口合用一套渣處理系統(tǒng),本座高爐設(shè)南場、北場兩套渣處理系統(tǒng)。高爐出鐵時(shí)的熔渣經(jīng)熔渣溝被沖制箱內(nèi)?;^面板噴出的高壓水快速擊碎、冷卻和粒化,形成顆粒狀水渣。隨后,渣水混合物通過水渣溝流入脫水器的分配器;再經(jīng)緩沖槽流入脫水器轉(zhuǎn)鼓篩斗實(shí)現(xiàn)渣水分離,成品?;粼诤Y斗中,水則透過篩網(wǎng)流入回水槽進(jìn)入循環(huán)池。隨著脫水器的旋轉(zhuǎn),篩斗中的爐渣慢慢上升,達(dá)到頂部時(shí)翻落下來進(jìn)入受料斗,而后通過受料斗溜槽落到膠帶輸送機(jī)上運(yùn)往渣場。在脫水過程中產(chǎn)生的高溫蒸汽通過集汽裝置引入煙囪,進(jìn)行高溫排放。脫水器濾出的水流至沉淀池沉淀余渣,余渣通過天車抓斗抓到渣斗后落入膠帶機(jī)輸送到渣場;沉淀池上部的清水溢流入熱水池,由渣漿泵抽至沖制箱,可重新作為沖渣水循環(huán)使用,實(shí)現(xiàn)了大高爐的降耗、環(huán)保。
由于8 號(hào)高爐渣溝較短,北場渣溝長度為13 m,南場渣溝長度為39 m,均無?;彌_塔,高壓水渣經(jīng)渣溝直接流入脫水器,造成設(shè)備磨損嚴(yán)重,北場沖渣設(shè)備沖刷磨損尤為嚴(yán)重。生產(chǎn)中存在的問題導(dǎo)致渣處理設(shè)備使用壽命短、維護(hù)工作量大、檢修周期短、備輔料及施工費(fèi)用高、環(huán)境污染等,嚴(yán)重制約高爐正常生產(chǎn)。主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面:
1)由于沉淀池較小,沉淀池中部分含渣的水溢流到熱水池中,部分水渣在熱水池中沉淀;由于抓斗無法抓取,水渣板結(jié),造成上塔管道入口局部堵塞,影響上塔進(jìn)水流量;含渣的水再由上塔泵抽到?jīng)_渣泵房上部的冷水井中,上塔管道出口彎頭和冷卻噴淋管道會(huì)局部堵塞,到后期基本無法噴淋,這樣進(jìn)入冷水井中的水較少,沖渣流量小,熔渣無法充分水淬,渣中含有大渣塊、紅渣;在出鐵后期渣量較大時(shí),部分水渣在渣溝襯板底部沉積,沖渣效果差,易引發(fā)放炮事故,嚴(yán)重影響高爐的正常生產(chǎn)。
2)沖渣水中含渣量大,沖制箱及?;装迥p嚴(yán)重,經(jīng)常出現(xiàn)箱體漏水現(xiàn)象,粒化板孔道磨大,造成沖渣水壓力低,出鐵后期沖渣噴濺厲害,影響環(huán)保運(yùn)行。
3)渣溝末端的脫水器、分配器易沖刷磨漏,水渣順著脫水器托圈流到托輪上,易損壞軸承,造成托輪停轉(zhuǎn),電機(jī)電流大幅升高,影響電機(jī)正常運(yùn)行,甚至造成脫水器停機(jī)的生產(chǎn)事故;更換托輪操作一般是在出鐵倒場工藝間歇時(shí)間內(nèi)進(jìn)行,檢修時(shí)間短,一旦檢修不順利,則會(huì)造成出鐵延時(shí)或鐵口連出,影響爐況順行。
4)脫水器主要存在的問題是篩網(wǎng)易堵塞、濾水效果差、皮帶帶水量大、皮帶跑偏,威脅著皮帶機(jī)的安全運(yùn)行。水渣外溢到地面,增加了工人清理工作量,也不利于環(huán)境保護(hù);脫水器內(nèi)篩板框架和支撐梁沖刷磨損嚴(yán)重,篩板固定螺栓易松弛,運(yùn)行雜音大,嚴(yán)重時(shí)引發(fā)篩板脫落事故;脫水器銷軸及齒輪磨損嚴(yán)重;轉(zhuǎn)鼓跑偏、減速機(jī)振動(dòng)大、電流波動(dòng)大;齒式聯(lián)軸器易損壞,使用壽命短,生產(chǎn)維護(hù)工作量巨大,影響生產(chǎn)順行。
針對生產(chǎn)實(shí)踐中存在的問題,于2017 年3 月進(jìn)行高爐中修,對脫水器進(jìn)行整體更換,對渣溝、沖渣泵房等渣處理設(shè)備進(jìn)行了改進(jìn)[2]。此外,近幾年邯鋼一直對制約生產(chǎn)的環(huán)節(jié)進(jìn)行持續(xù)優(yōu)化,重點(diǎn)從設(shè)備耐磨性、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、工藝操作以及檢修組織方面進(jìn)行攻關(guān),具體改進(jìn)措施如下:
1)每次利用高爐休風(fēng)機(jī)會(huì),清理熱水池及上塔管道入口處板結(jié)物。先把熱水池的水抽干,再利用吊車把鉤機(jī)吊到熱水池內(nèi)作業(yè),鉤機(jī)摳下來的板結(jié)物用簸箕吊到地面,南北場每次清理板結(jié)物約600 t,工作量大,成本高。而且上塔入口處屬于受限空間,大型機(jī)械無法作業(yè),只能通過人工用風(fēng)鎬清理。由于受檢修時(shí)間限制,無法徹底清理干凈,造成上塔能力不足,嚴(yán)重制約高爐強(qiáng)化生產(chǎn),并不能從根本上解決問題。因此,在生產(chǎn)實(shí)踐中不斷嘗試,將氧氣管插到熱水池上塔管道入口處,連接壓縮空氣反吹進(jìn)行試驗(yàn),效果較好,沖渣水量由2 450 m3/h 提高到2 700 m3/h,熱水池檢修周期由原來的不到3 個(gè)月延長到1 年以上,大大減少了檢修費(fèi)用,降低了工人勞動(dòng)強(qiáng)度,保證了高爐沖渣生產(chǎn)順行。
2)改進(jìn)沖制箱及?;装濉_制箱原設(shè)計(jì)厚度為10 mm,材質(zhì)為Q355B,由于沖渣水中含渣量較多,沖制箱使用時(shí)間短,本體磨損嚴(yán)重?,F(xiàn)結(jié)合實(shí)際,在沖制箱內(nèi)壁四周鑲嵌8 mm 厚的耐磨堆焊襯板,并與本體滿焊,這樣既延長了使用壽命,又解決了空間狹小、檢修困難的問題。原粒化孔板是固定大小形狀的均勻分布的孔,孔道在鋼板上直接開孔,孔道容易磨大,造成水壓降低。改進(jìn)?;装迳祥_孔的范圍、孔眼大小、角度及孔的分布,依渣流軌跡和渣流截面積的不同而呈現(xiàn)非均勻分布狀態(tài),孔道鑲嵌陶瓷環(huán),結(jié)構(gòu)為喇叭口形狀,即里側(cè)孔小、外側(cè)孔大,這樣熔渣被?;装鍥_出與渣流軌跡和渣流流截面相適應(yīng)的水流充分切割并擊碎,后得以水淬、?;筮M(jìn)入沖渣溝。沖渣壓力、流量可以通過孔道數(shù)量來實(shí)際調(diào)整,調(diào)整方式為通過堵孔調(diào)高壓力,通過開孔調(diào)大流量。水壓約0.20~0.23 MPa,流量為2 700~2 750 m3/h,實(shí)現(xiàn)了正常沖渣生產(chǎn)。
3)8 號(hào)高爐南、北場脫水器脫水效果差,特別是爐溫高時(shí)出現(xiàn)泡沫渣,水和渣不能及時(shí)分離,大量水渣經(jīng)下渣溜嘴到皮帶流到地上,造成環(huán)境污染,同時(shí)皮帶上帶水運(yùn)行,皮帶易跑偏,極易發(fā)生皮帶劃傷事故。具體改進(jìn)措施是:基建投產(chǎn)時(shí)外篩板間距為0.8 mm,后逐步調(diào)整到1.2 mm,且因其長期使用多年,隨著爐渣的變化,近幾年又將間距調(diào)整到1.5 mm,回水道殘?jiān)m中,脫水效果較好;將脫水器運(yùn)行頻率由28 Hz 調(diào)整為25 Hz,減少水進(jìn)入溜槽;采用高壓水槍對外篩板進(jìn)行沖洗,清除外篩板上積渣。完善脫水器清掃制度,在脫水器運(yùn)轉(zhuǎn)過程中,每天不間斷沖洗,此法在一定程度上緩解了外篩板堵塞情況,改善了脫水效果;定期清理脫水器下渣溜槽上兩塊過水篩板的內(nèi)部積渣,這樣利于水渣中的水透過篩板流入脫水器內(nèi)部,減少往皮帶上帶水。通過上述改進(jìn)后,脫水器脫水效果明顯改善,基本可保證爐渣為干渣狀態(tài)輸送到渣場,避免了廢水的無組織排放,保證環(huán)保達(dá)標(biāo),消除了皮帶機(jī)隱患。
4)積極選用耐磨材料,將其應(yīng)用在脫水器內(nèi)篩板框架、支撐梁、分水器、緩沖槽以及下料流槽等設(shè)備上,以提高設(shè)備使用壽命。脫水器內(nèi)部的支撐梁局部易磨損,將一根焊管剖開,在管壁外部堆焊耐磨焊絲,然后直接將支撐梁包住,保護(hù)其免受沖刷。在內(nèi)篩板沖刷最嚴(yán)重的外側(cè)面上鑲嵌耐磨陶瓷磚,增加抗磨性,避免框架磨薄后螺栓松弛、篩板脫落事故發(fā)生。渣溝末端與脫水器入口連接的分水器和緩沖槽受水渣沖刷最為嚴(yán)重,采用一種獨(dú)特的耐磨陶瓷磚固定結(jié)構(gòu)形式,即在襯板上打孔,將25 mm 厚的耐磨陶瓷磚粘貼在襯板上,在里側(cè)穿入平頭螺栓將其滿焊,切掉螺栓多余的長度,然后將襯板焊接在殼體上,這樣既保證了襯板耐磨性,又可以防止陶瓷磚脫落,延長使用壽命。在下料流槽上直接粘貼耐磨陶瓷磚,使用效果較好。這樣,分水器耐磨性顯著提高,減少了沖渣水直接漏到脫水器外面、損壞托輪軸承的情況,避免了生產(chǎn)事故的發(fā)生。
5)8 號(hào)高爐南場脫水器新更換兩年后,就出現(xiàn)了傳動(dòng)齒輪與大齒圈銷軸卡澀、電流波動(dòng)大、銷軸磨損嚴(yán)重、大齒圈銷軸孔磨大等問題,造成新?lián)Q銷軸安裝后仍然曠動(dòng),加劇了大齒圈的磨損。由于大齒圈費(fèi)用昂貴且維修更換困難、檢修時(shí)間長,需要高爐長時(shí)間休風(fēng),因此考慮對銷軸進(jìn)行改進(jìn)。2021 年通過反復(fù)地研究、試驗(yàn),從改進(jìn)銷軸材質(zhì)、結(jié)構(gòu)入手,以保護(hù)昂貴的大齒圈。具體方案:將銷軸材質(zhì)由40Cr 鍛造改為42CrMo 鍛造、調(diào)質(zhì)處理,在與大齒圈接觸的銷軸兩端增加錫青銅套,其長度為與大齒圈接觸長度為25 mm,銅套與銷軸為過盈配合,一端使用擋圈與螺栓軸向固定,另一端將銅套裝好后,焊接半圓擋圈,最后加工掉凸臺(tái),保證壓板緊密壓住銷軸。改進(jìn)的銷軸外側(cè)軸心有螺紋孔,方便拆卸。改進(jìn)前后傳動(dòng)銷軸結(jié)構(gòu)圖如圖2、圖3 所示。改進(jìn)后,很好地遏制了大齒圈劣化的趨勢,延長了設(shè)備使用壽命。
圖2 改進(jìn)前的傳動(dòng)銷軸(mm)
圖3 改進(jìn)后的傳動(dòng)銷軸(mm)
6)改造脫水器減速機(jī)與傳動(dòng)齒輪連接軸。原來脫水器采用的是內(nèi)外齒中間軸,對中精度要求較高,脫水器運(yùn)行后期振動(dòng)大,內(nèi)外齒易打齒,且易造成沖渣生產(chǎn)中斷事故。利用高爐中修機(jī)會(huì),將其改為萬向軸,降低了安裝精度,避免了生產(chǎn)事故。此外,將萬向軸套連接螺栓設(shè)計(jì)為防剪鉸制孔螺栓,即在連接軸套與萬向軸法蘭中間部位銑出一個(gè)寬2 mm、深2 mm 的槽,螺栓數(shù)量與剪斷扭矩匹配,一旦出現(xiàn)脫水器卡襯板或大型鐵器等不能運(yùn)轉(zhuǎn)的嚴(yán)重事故時(shí),可以保護(hù)脫水器傳動(dòng)裝置免受損壞。
7)由于轉(zhuǎn)鼓內(nèi)篩框架磨損薄如紙片、內(nèi)篩板(含篩網(wǎng)及邊框)破損嚴(yán)重,易造成脫水器落料不均勻,運(yùn)行振動(dòng)大、電機(jī)電流波動(dòng)大,如圖4 所示。首先考慮更換整體轉(zhuǎn)鼓,但是備件費(fèi)用高達(dá)百萬,單套檢修時(shí)間至少6 d 以上,需要高爐休風(fēng),施工難度大,影響高爐鐵產(chǎn)量。以前都是通過局部修補(bǔ)或制作耐磨板條來保護(hù)內(nèi)篩框架,整體強(qiáng)度較差,轉(zhuǎn)鼓重心改變對托輪運(yùn)行造成沖擊,托輪軸承壽命短。經(jīng)過反復(fù)研究,考慮到內(nèi)篩框架是被整體磨薄,因此確定的方案是對內(nèi)篩板框架進(jìn)行加工制作,將其材質(zhì)由Q235B 改為Q355B,化整為零地施工,即不整體更換轉(zhuǎn)鼓,而是逐步更換所有的內(nèi)篩框架及內(nèi)篩板。利用南北場工藝倒場停歇時(shí)間,化整為零,逐一更換內(nèi)篩框架(單套28 塊)及內(nèi)篩板(單套56 塊)。
圖4 內(nèi)篩框架及內(nèi)篩板破損圖
由于工藝時(shí)間的不確定性,為了最大限度地縮短脫水器檢修時(shí)間,摸索制定了以下施工步驟:拆除兩塊內(nèi)篩板;割除內(nèi)篩框架,保留內(nèi)篩框架不磨損部位(內(nèi)側(cè)板條、中間三角筋板);將新內(nèi)篩框架寬度方向的兩個(gè)側(cè)板與轉(zhuǎn)鼓本體焊接,同時(shí)焊接兩側(cè)小筋板,再焊接中間三角筋板;安裝內(nèi)篩板,用螺栓固定牢固即可,如圖5 所示。為了保證高爐正常沖渣,停一場鐵的時(shí)間往往只能操作兩個(gè)步驟,停兩場鐵的時(shí)間最多操作四個(gè)步驟,甚至三個(gè)步驟,每天就這樣重復(fù)著拆除、焊接、安裝,完成既定的任務(wù),歷時(shí)3 個(gè)月時(shí)間完成了南北場兩套脫水器的檢修工作。經(jīng)檢修后,脫水器使用效果非常好,設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定,消除了設(shè)備隱患,節(jié)約了大量費(fèi)用。
圖5 內(nèi)篩框架及內(nèi)篩板改進(jìn)效果圖
在近幾年的設(shè)備點(diǎn)檢維護(hù)及大修實(shí)踐過程中,對邯鋼嘉恒法渣處理生產(chǎn)中的諸多典型故障進(jìn)行了詳細(xì)分析,制定了一系列改進(jìn)措施,經(jīng)實(shí)施后,大幅延長了設(shè)備使用壽命,減輕了維護(hù)工作量,減少了備件和施工費(fèi)用,降低了設(shè)備事故率,為高爐的穩(wěn)產(chǎn)、高產(chǎn)提供堅(jiān)實(shí)保障,創(chuàng)造了可觀的經(jīng)濟(jì)效益和環(huán)保效益。