王 偉
(山西鄉(xiāng)寧焦煤集團申南凹焦煤有限公司,山西 臨汾 041000)
刮板輸送機是煤礦井下綜采工作面的煤料傳輸設備,具有控制方便、操作靈活、可實現(xiàn)連續(xù)運輸?shù)奶攸c,在綜采工作面發(fā)揮著不可替代的作用。綜采工作面地質條件復雜、工作環(huán)境惡劣、煤料負載不均衡,刮板輸送機系統(tǒng)常常出現(xiàn)空載、超載現(xiàn)象,嚴重影響刮板輸送機的運行效率并造成電能浪費,甚至引發(fā)煤礦安全事故。因此,研究刮板輸送機智能調速系統(tǒng)是實現(xiàn)綜采工作面安全生產運輸?shù)闹匾胧>C采工作面刮板輸送機控制系統(tǒng)目前存在的主要問題有:啟動慣性大,啟動沖擊電流大,易對電動機造成損害;恒速控制常常使得帶式輸送機處于輕載甚至空載狀態(tài),電能浪費嚴重;控制系統(tǒng)落后,設備間未形成連鎖聯(lián)動控制,影響設備運行效率。為此,國內諸多學者開展相關研究,王波等[1]根據(jù)刮板輸送機的動態(tài)特性建立多機功率平衡控制模型,實現(xiàn)系統(tǒng)節(jié)能運行。
刮板輸送機運行時受到的運行阻力包括基本阻力Fn、附加阻力FN、傾斜阻力FSt以及特殊阻力FS四種,其中Fn為刮板輸送機的輸送帶、托輥以及煤料之間的摩擦阻力之和,對刮板輸送機運行的影響力最大;FN為輸送帶與煤料之間的摩擦以及慣性阻力之和;FSt為輸送帶傾斜時形成的阻力;FS為刮板輸送機實際運行時的工況確定。刮板輸送機運行時需克服上述阻力,因此牽引力Fu可表示為Fu≥Fn+FN+FSt+FS。
刮板輸送機驅動功率P=FuV,其中P 為克服運行阻力所需要的功率,V 為刮板輸送機帶速;則刮板輸送機額定功率P0=(1.15~1.20)P。刮板輸送機運量與帶速的關系可表示為:式中:qm為承載煤料的線密度;Qmin為刮板輸送機的最小運量;vmin為最小運行速度。
刮板輸送機智能調速控制系統(tǒng)基于模糊神經網絡控制實現(xiàn),模糊控制系統(tǒng)主要包括模糊化(論域變換、模糊處理)模塊、知識庫模塊、模糊決策模塊以及清晰化模塊組成。以刮板輸送機為對象,對控制量帶速進行模糊處理并綜合考慮運行環(huán)境、負載變化等因素實現(xiàn)帶速與負載的模糊控制。為保證刮板輸送機帶速控制效果,加入BP 神經網絡控制,設計輸入層、隱含層、輸出層三層BP 神經網絡結構,對刮板輸送機的負載變換進行預測,并及時調整帶速,實現(xiàn)刮板輸送機智能調速。
綜采工作面刮板輸送機智能調速系統(tǒng)總體設計框圖見圖1 所示,刮板輸送機機頭由電動機M1、M2共同驅動,由1 號變頻器對M1 以及M2 進行變頻調速控制,為“一拖二”控制模式;機尾為電動機M3,由2 號變頻器進行變頻調速控制,為“一拖一”控制模式。1 號變頻器與2 號變頻器以CanOpen 總線通信模式與PLC 控制器進行數(shù)據(jù)、指令交互,控制變頻器的啟動、停止、加速、減速,進而實現(xiàn)對機頭、機尾電動機的變頻調速。
圖1 綜采工作面刮板輸送機智能調速系統(tǒng)總體設計
在PLC 控制器內部基于模糊控制以及BP 神經網絡預測控制實現(xiàn)帶速的智能調速,根據(jù)不同的負載,給定變頻器不同的給定轉矩,使得刮板輸送機的帶速隨負載變化動態(tài)調整。1 號變頻器以及2 號變頻器均可運行于轉速以及轉矩模式,由PLC 控制器完成控制。當變頻器運行于轉速模式時,PLC 控制器需對目標轉速、驅動母線電流、制動母線電流以及限制扭矩等參數(shù)進行設置和自適應調節(jié);變頻器將母線電流值、電動機當前轉速、電動機實際轉矩、電動機溫度、電動機控制溫度以及控制器母線電壓等值反饋給PLC 控制器并參與邏輯控制;當變頻器運行于轉矩模式時,PLC 控制器需對目標轉矩、最大轉速限制等值進行設置和自適應調節(jié)。當變頻器運行時有故障發(fā)生時,將故障信息反饋至PLC 控制器并完成故障解析。由技術人員根據(jù)故障提示解決變頻器故障。
圖2 所示為PLC 控制器與變頻器的CanOpen 通信方案總體設計,采用CanOpen 總線通信專用屏蔽雙絞電纜連接PLC 控制器以及1 號變頻器、2 號變頻器,并在兩側終端并聯(lián)120 Ω 終端電阻,保證通信質量,減少丟包率。PLC 控制器與1 號、2 號變頻器之間的CanOpen 通信需在PLC 控制器中建立和維護,通信波特率根據(jù)刮板輸送機實際通信距離設置為250 kbps,采用29bit 擴展幀格式實現(xiàn)。為保證CanOpen 通信的可靠性、減少丟包率,PLC 控制器擴展兩個CanOpen 通信擴展模塊,實現(xiàn)??趯S?。上位機與PLC 控制器間的通信模式為TCP/IP 通信,PLC 控制器擴展TCP/IP 通信模塊,通過TCP/IP 通信將刮板輸送機運行時的所有數(shù)據(jù)上傳至上位機,用于監(jiān)視和控制刮板輸送機的運行。在PLC 控制內編寫TCP/IPsocket 通信程序,實時將刮板輸送機運行數(shù)據(jù)以socket 方式發(fā)送給上位機,同時接收上位機的控制指令[2-3]。
圖2 控制系統(tǒng)通信方案總體設計圖
綜采工作面刮板輸送機智能調速系統(tǒng)的1 號以及2 號變頻器都選用西門子礦用高精度矢量變頻器MASTER-DRIVESVC,該變頻器采用矢量控制技術,基于CAN/CanOpen 總線通信模式實現(xiàn)與控制系統(tǒng)的數(shù)據(jù)交互,利用編碼器、速度傳感器實現(xiàn)信號實時反饋并形成高精度速度雙閉環(huán)控制,進而實現(xiàn)對刮板輸送機機頭、機尾電動機的變頻控制。控制器選用西門子CPU315-2DP 以及SM321DI、SM322DO、SM3318×12 bit、CP343 等擴展模塊共同構成PLC 控制系統(tǒng)。根據(jù)刮板輸送機智能調速控制系統(tǒng)控制方案。
綜采工作面刮板輸送機智能調速系統(tǒng)軟件在PLC 控制器內部實現(xiàn),利用模糊控制以及BP 神經網絡控制實現(xiàn)帶速與負載協(xié)同控制。PLC 控制器內的控制回路1 控制機頭電動機M1 以及M2,輸入信號為機頭電動機的運行速度ω*,反饋速度為ωr,經速度模擬PI 調節(jié)器后控制電動機的給定轉矩為,該值經轉矩調節(jié)器1 以及轉矩計算模塊后輸出至1 號變頻器,進而控制機頭M1、M2 電動機按照調節(jié)后的轉矩值運轉。PLC 控制器內的控制回路2 控制機尾電動機M3,輸入額定轉矩為,經轉矩調節(jié)器2 后輸出至2號變頻器,進而完成對機尾電動機的控制。刮板輸送機機頭、機尾電動機運行時需考慮功率平衡問題,即利用,保證機頭、機尾電動機輸出功率基本平衡,使得刮板輸送機穩(wěn)定、連續(xù)運行。
本文設計并實現(xiàn)的綜采工作面刮板輸送機智能調速系統(tǒng)在某煤礦綜采工作面完成6 個月的工業(yè)試驗,為驗證該調速系統(tǒng)的正確性和應用效果,第一個月采用傳統(tǒng)恒速控制方案,刮板輸送機日平均電能消耗量約為14 700 kW·h,平均帶速為4.1 m/s,因機頭、機尾功率不平衡導致輸送帶抖動以及散落煤料的故障為12 次;第二個月采用設計的智能調速方案,刮板輸送機日平均電能消耗量約為10 390 kW·h,電能消耗降低了29.32%;平均帶速為3.92 m/s,降低了4.4%,未出現(xiàn)輸送帶抖動、散落煤料的現(xiàn)象,刮板輸送機運行穩(wěn)定。后續(xù)4 個月采用智能調速方案,刮板輸送機運行連續(xù)、穩(wěn)定[4]。
本文以綜采工作面刮板輸送機為研究對象,基于變頻控制、模糊神經網絡控制技術設計并實現(xiàn)智能調速系統(tǒng)并得出以下結論:
1)根據(jù)綜采工作面刮板輸送機運行狀況,基于變頻控制、模糊控制以及BP 神經網絡預測控制技術設計智能調速方案,使得帶速與負載協(xié)同、動態(tài)自適應調整;
2)實際應用情況表明,該智能調速方案能夠保證刮板輸送機高效、節(jié)能運行,提升綜采工作面生產效率。