張 曄
(晉能控股煤業(yè)集團(tuán)永定莊煤業(yè)公司機(jī)電部,山西 大同 037000)
隨著煤炭資源需求量的不斷增加,掘進(jìn)工作日益繁重,井下作業(yè)環(huán)境的安全性現(xiàn)已引起了各界的廣泛關(guān)注[1]。井下局部通風(fēng)系統(tǒng)作為綜采工作面中的關(guān)鍵組成部分,承擔(dān)著排除井下高濃度有害氣體、輸送新鮮空氣的重任,其工作的可靠性不僅關(guān)系井下作業(yè)的正常開展,還與井下礦工的生命健康息息相關(guān)[2-3]。局部通風(fēng)機(jī)作為井下局部通風(fēng)系統(tǒng)正常工作的關(guān)鍵設(shè)備,其技術(shù)的先進(jìn)性和可靠性直接關(guān)系著井下作業(yè)的強(qiáng)度和人員配置,必須引起高度重視。目前使用中的局部通風(fēng)機(jī)存在缺少調(diào)速功能、能源消耗大等問題,不能很好地適應(yīng)當(dāng)前較大較深綜采工作面作業(yè)的要求。因此以某煤炭企業(yè)服役中的局部通風(fēng)機(jī)為研究對(duì)象,開展智能控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)與應(yīng)用研究具有重要的意義。
根據(jù)相關(guān)資料的查詢和筆者工作經(jīng)驗(yàn),總結(jié)得出目前煤礦井下局部通風(fēng)機(jī)存在的主要問題如下:第一是通風(fēng)機(jī)一貫采用恒速運(yùn)轉(zhuǎn)模式,不能實(shí)時(shí)檢測(cè)井下瓦斯等有毒有害氣體的濃度,造成較大的能源浪費(fèi);第二是部分通風(fēng)機(jī)雖然引進(jìn)了變頻調(diào)速技術(shù),但調(diào)速的實(shí)時(shí)性和效果不佳,依然存在安全隱患;第三是控制操作方面需要人為進(jìn)行控制,控制指令發(fā)出到執(zhí)行的過程繁瑣,不能保證時(shí)效性,同時(shí),無法形成有效的遠(yuǎn)程控制和監(jiān)視,造成大量人力物力浪費(fèi),自動(dòng)化水平低。針對(duì)上述局部通風(fēng)機(jī)實(shí)際存在的問題,結(jié)合筆者多年的工作經(jīng)驗(yàn),擬開展一套局部通風(fēng)機(jī)智能控制系統(tǒng)設(shè)計(jì),以提高煤礦井下局部通風(fēng)機(jī)的工作可靠性,實(shí)現(xiàn)控制智能化的目的。
針對(duì)目前服役局部通風(fēng)機(jī)存在的控制問題,開展了智能控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)工作,完成了智能控制系統(tǒng)方案設(shè)計(jì),如圖1 所示。由圖1 可以看出,局部通風(fēng)機(jī)智能控制系統(tǒng)中主要包括兩部分,分別為局部通風(fēng)機(jī)控制系統(tǒng)與冗余供電系統(tǒng)。局部通風(fēng)機(jī)控制系統(tǒng)主要通過相關(guān)的傳感器元件實(shí)時(shí)采集綜采工作面內(nèi)部的環(huán)境因素參數(shù),主要是瓦斯氣體的濃度。主控制器通過分析采集得到的數(shù)據(jù)信息進(jìn)行需風(fēng)量的計(jì)算,及時(shí)調(diào)整局部通風(fēng)機(jī)的風(fēng)量,與此同時(shí),將相關(guān)參數(shù)數(shù)據(jù)上傳至上位機(jī)進(jìn)行實(shí)時(shí)顯示。冗余供電系統(tǒng)主要由多個(gè)UPS 電源組成,保障局部通風(fēng)機(jī)控制系統(tǒng)掉電時(shí)也能夠正常工作,主控制器中編制UPS 管理系統(tǒng),將電源工作情況實(shí)時(shí)顯示于上位機(jī)中供監(jiān)控人員及時(shí)獲取局部通風(fēng)機(jī)工作的實(shí)時(shí)參數(shù)數(shù)據(jù)。
圖1 智能控制系統(tǒng)方案
3.1.1 控制器
局部通風(fēng)機(jī)智能控制系統(tǒng)的核心組成部件為控制器,需要其具有強(qiáng)大的數(shù)據(jù)處理能力,才能確保局部通風(fēng)機(jī)能夠穩(wěn)定可靠的控制運(yùn)行。根據(jù)上述條件要求,選擇了型號(hào)為STM32F103VB 的芯片作為智能控制系統(tǒng)的控制器,如下頁圖2 所示。STM32F103VB 芯片內(nèi)部配置了多達(dá)60 個(gè)中斷接口,并具有17 路的ADC 通道串口,能夠?qū)崿F(xiàn)1 MHz 的轉(zhuǎn)換頻率;同時(shí)具有很好的外接設(shè)備接口,包括USB 接口和CAN 總線接口兩種,具備多種數(shù)據(jù)通訊的方式,可以實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的拷貝與遠(yuǎn)程控制能力。
圖2 STM32F103VB 芯片
3.1.2 變頻器
局部通風(fēng)機(jī)調(diào)速控制擬采用變頻器控制實(shí)現(xiàn),結(jié)合局部通風(fēng)機(jī)現(xiàn)有電機(jī)的參數(shù)與型號(hào),選擇了礦用BPJ 系列的90-660 變頻器進(jìn)行通風(fēng)機(jī)的調(diào)速控制。該變頻器工作過程中具有兩種矢量控制模式,開環(huán)和閉環(huán)均可,調(diào)速效果好、可靠性高、響應(yīng)時(shí)間短。同時(shí),還具有故障報(bào)警、運(yùn)行保護(hù)等附加功能,適合局部通風(fēng)機(jī)智能控制系統(tǒng)要求。礦用BPJ 系列的90-660 變頻器在局部通風(fēng)機(jī)智能控制系統(tǒng)中采用的是交-直-交變頻控制模式,其PWM硬件的接線原理如圖3 所示。由圖3 可以看出,整流環(huán)節(jié)采用的是整流橋,可將三相電流轉(zhuǎn)換成直流電流,之后通過電阻和電容的組合電路完成直流電流的濾波與穩(wěn)壓處理;逆變環(huán)節(jié)采用的是逆變橋,可將直流電流轉(zhuǎn)換為交流電流。
圖3 PWM 硬件的接線原理
3.1.3 傳感元件
綜采工作面內(nèi)部環(huán)境的瓦斯?jié)舛葯z測(cè)選擇紅外瓦斯傳感器,具體型號(hào)為KGJ16B,具備多種信號(hào)輸出模式、檢測(cè)精準(zhǔn),屬于礦用隔爆本安型傳感器。綜采工作面粉塵濃度檢測(cè)采用粉塵濃度傳感器,型號(hào)為GCG1000,采用的是光散射原理實(shí)現(xiàn)綜采工作面內(nèi)煤塵濃度的檢測(cè),使用安全可靠。環(huán)境中的溫濕度檢測(cè)選擇型號(hào)為GWSD100/100 的傳感器,能夠檢測(cè)溫度和濕度,具有檢測(cè)靈敏穩(wěn)定、測(cè)量范圍寬等優(yōu)勢(shì)。局部通風(fēng)機(jī)風(fēng)速傳感器選擇雙向型風(fēng)速傳感器,型號(hào)為GFY15B,具備實(shí)時(shí)檢測(cè)與傳輸功能,還具有聲光報(bào)警功能,具有很好的檢測(cè)精度和可靠性,適合煤礦綜采工作面實(shí)時(shí)風(fēng)速的監(jiān)測(cè)。
3.2.1 主程序
局部通風(fēng)機(jī)智能控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)將要實(shí)現(xiàn)通風(fēng)機(jī)的智能變頻控制,也要保證系統(tǒng)控制器的供電可靠,設(shè)計(jì)了局部通風(fēng)機(jī)智能控制系統(tǒng)主控制流程,如圖4所示。由圖4 可以看出,智能控制系統(tǒng)啟動(dòng)之后,首先對(duì)控制系統(tǒng)上電進(jìn)行初始化處理,清除因斷電引起的供電問題;之后系統(tǒng)根據(jù)上位機(jī)發(fā)出的控制指令同時(shí)開展綜采工作面內(nèi)環(huán)境參數(shù)數(shù)據(jù)的采集,傳輸至控制器進(jìn)行處理,同時(shí),也要采集冗余電源UPS 的工作情況;然后系統(tǒng)對(duì)采集得到的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析處理,計(jì)算得出綜采工作面需要的通風(fēng)量,將實(shí)時(shí)采集得到的參數(shù)數(shù)據(jù)和電源工作信息傳輸至上位機(jī)進(jìn)行實(shí)時(shí)顯示處理,實(shí)現(xiàn)了井下局部通風(fēng)機(jī)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)與遠(yuǎn)程控制功能;根據(jù)通風(fēng)量與變頻器之間的控制關(guān)系,實(shí)時(shí)調(diào)整控制局部通風(fēng)機(jī)的轉(zhuǎn)速,實(shí)現(xiàn)煤礦井下綜采工作面內(nèi)部通風(fēng)機(jī)智能控制功能,同時(shí)也實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)冗余電源系統(tǒng)的工作情況。
圖4 局部通風(fēng)機(jī)智能控制系統(tǒng)主程序
3.2.2 上位機(jī)
依據(jù)局部通風(fēng)機(jī)智能控制系統(tǒng)的要求,完成了上位機(jī)主界面的設(shè)計(jì),如圖5 所示,由圖5 可以看出,智能控制系統(tǒng)工作過程中能夠?qū)崟r(shí)監(jiān)控多臺(tái)局部通風(fēng)機(jī),通過界面中的軟按鍵實(shí)現(xiàn)不同局部通風(fēng)機(jī)之間的切換;主界面中能夠?qū)崟r(shí)顯示工作風(fēng)機(jī)和備用風(fēng)機(jī)的工作狀態(tài),也能夠?qū)崟r(shí)顯示當(dāng)前井下的當(dāng)前風(fēng)量和預(yù)測(cè)風(fēng)量數(shù)值;工作模式包括兩種,分別為自動(dòng)模式和手動(dòng)模式;監(jiān)控人員能夠根據(jù)需要通過風(fēng)量設(shè)置位置進(jìn)行局部通風(fēng)機(jī)的遠(yuǎn)程參數(shù)設(shè)置??傮w而言,局部通風(fēng)機(jī)智能控制系統(tǒng)主界面具有很好的可操作性,能夠滿足智能監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的要求。
圖5 智能控制系統(tǒng)上位機(jī)主界面
為了驗(yàn)證局部通風(fēng)機(jī)智能控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)可行性,將其應(yīng)用于某煤炭企業(yè)服役中的局部通風(fēng)機(jī)中進(jìn)行試運(yùn)行,跟蹤記錄運(yùn)行情況,結(jié)果表明,系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定可靠,能夠?qū)崿F(xiàn)局部通風(fēng)機(jī)的變頻智能控制功能。統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示,相較于原控制系統(tǒng),智能控制系統(tǒng)的應(yīng)用,使單臺(tái)局部通風(fēng)機(jī)系統(tǒng)的月電能消耗降低了近14%,實(shí)現(xiàn)了局部通風(fēng)機(jī)的自動(dòng)控制和遠(yuǎn)程控制,節(jié)省了2~3 名設(shè)備操作人員和冗余電源的引入,極大提高了系統(tǒng)的工作可靠性,實(shí)現(xiàn)了掉電保護(hù)功能,降低了單臺(tái)局部通風(fēng)機(jī)近5%的故障停機(jī)時(shí)間,取得了很好的應(yīng)用效果。