張 磊
(汾西礦業(yè)集團(tuán)高陽煤礦,山西 孝義 032300)
現(xiàn)階段我國礦井堅硬巖層巷道一般采用鉆爆法掘進(jìn),主要設(shè)備包括有氣腿鉆機(jī)、耙矸機(jī)、全液壓鉆機(jī)等為主[1]。部分礦井為了提高巖巷掘進(jìn)效率采用懸臂式掘進(jìn)機(jī),現(xiàn)場應(yīng)用過程中存在破巖效率不高、粉塵產(chǎn)生量大,巷道掘進(jìn)進(jìn)尺維持在80 m 左右。近些年來,隨著掘進(jìn)技術(shù)不斷發(fā)展以及錨掘一體機(jī)、綜掘機(jī)等設(shè)備應(yīng)用推廣,巷道掘進(jìn)進(jìn)尺有所提升,特別是煤巷掘進(jìn)進(jìn)尺可達(dá)到500/月,但是巖巷掘仍面臨掘進(jìn)速度慢問題?,F(xiàn)場分析發(fā)現(xiàn)制約巖巷高效掘進(jìn)的主要方面為鑿巖設(shè)備以及施工工藝,以山西某礦北翼運輸大巷掘進(jìn)為工程背景,對巖巷快速掘進(jìn)技術(shù)展開研究,以期為其他礦井類似情況下堅硬巖巷快速掘進(jìn)提供經(jīng)驗借鑒。
山西某礦現(xiàn)階段開拓集中在北翼,機(jī)會在2022 年內(nèi)開拓完成北翼運輸、回風(fēng)大巷,從而為北翼3#煤層回采創(chuàng)造條件。根據(jù)已有探測資料顯示,北翼運輸大巷施工范圍內(nèi)地質(zhì)條件簡單,掘進(jìn)過程中預(yù)計會揭露SF9(H=0 m~7 m,123°∠51°)、FD31(H=0 m~3 m,107°∠62°)、FD42(H=0~3m,112°∠67°)等斷層,巷道掘進(jìn)至斷層帶時圍巖破碎,會給巷道正常掘進(jìn)帶來一定制約。
北翼運輸以及回風(fēng)大巷設(shè)計斷面均為直墻半圓拱型,巷道凈斷面為23.6 m3,沿著堅硬的砂巖層掘進(jìn),設(shè)計掘進(jìn)長度接近10 000 m,2021 年度巷道掘進(jìn)進(jìn)尺應(yīng)在3 950 m 以上。若北翼運輸大巷采用傳統(tǒng)的人工鉆進(jìn)炮眼、炮掘方式掘進(jìn),則單月進(jìn)尺量平均為80 m,無法實現(xiàn)巷道掘進(jìn)任務(wù)。
礦井巷道掘進(jìn)過程中設(shè)備工作效率不高、功率小以及自動化程度低等制約巷道掘進(jìn)效率的一個重要方面。提高掘進(jìn)設(shè)備自動化程度以及作業(yè)效率是提高巖巷掘進(jìn)速度的一個重要途徑。為此,礦井提出下述掘進(jìn)設(shè)備改進(jìn)措施:
采用CMJ2-35 鑿巖臺車配合Φ43 mm 鉆頭、B38 mm釬桿施工炮眼等替代以往的YT-27 鑿巖機(jī)施工炮眼,具體鑿巖臺車結(jié)構(gòu),如圖1 所示。采用的CMJ2-35 鑿巖臺具有鑿巖硬度高、施工速度快等優(yōu)點,可大幅降低炮眼施工以及正規(guī)循環(huán)耗時;鑿巖臺車懸臂穩(wěn)定性以及靈活性較好,可根據(jù)設(shè)計需要快速實現(xiàn)炮眼深度、角度以及間距等定位,不需要人工校準(zhǔn);鑿巖臺車施工過程中不產(chǎn)生廢氣,不會污染掘進(jìn)迎頭空氣質(zhì)量[2-3]。
圖1 CMJ2-35 鑿巖臺車結(jié)構(gòu)圖
采用LWLX-120 裝載機(jī)代替9-90B 耙矸機(jī)裝矸。LWLX-120 裝載機(jī)將矸石移動到機(jī)載刮板輸送機(jī)上,刮板輸送機(jī)從機(jī)尾將矸石轉(zhuǎn)運至轉(zhuǎn)載機(jī)、膠帶輸送機(jī)。采用的LWLX-120 裝載機(jī)具有扒取范圍廣、推進(jìn)力大、全斷面裝巖等優(yōu)點,運行通過先導(dǎo)閥控制,便于操作、可靠性強(qiáng);裝矸速度快、騰挪耗時小,可顯著減少正規(guī)循環(huán)耗時。
改進(jìn)MYT-120/320C 錨桿鉆機(jī)?,F(xiàn)階段礦井已使用MYT-120/320C 錨桿提高圍巖支護(hù)效率,但是MYT-120/320C 錨桿鉆機(jī)配套使用有液壓泵、饋電開關(guān)等設(shè)備,同時上述設(shè)備笨重,頻繁前移需要耗費大量人力。為此,提出將MYT-120/320C 錨桿鉆機(jī)及附屬液壓泵、饋電開關(guān)等裝載到LWLX-120 裝載機(jī)上,并采用護(hù)板保護(hù)上述設(shè)備;炮眼放炮后掘進(jìn)迎頭支護(hù)、出矸等可平行開展[4]。通過改進(jìn)不僅可提高掘進(jìn)設(shè)備使用效率、降低作業(yè)人員勞動強(qiáng)度,避免頻繁移動大型設(shè)備、提高安全系數(shù)。
2.2.1 施工安排優(yōu)化
對巖巷掘進(jìn)工藝進(jìn)行改進(jìn),進(jìn)可能實現(xiàn)各個工序平行作業(yè)。具體改進(jìn)后的正規(guī)循環(huán)工藝為:炮眼施工→連線裝藥→炮眼爆破→出矸及頂板支護(hù)→圍巖初噴→巷幫支護(hù)→圍巖復(fù)噴。上述7 個循環(huán)為一個正規(guī)作業(yè)小循環(huán)[5]。將巷道掘進(jìn)作業(yè)方式由“一掘一錨、二掘一噴”方式改為“一掘一噴(包括初噴及復(fù)噴)”,同時噴漿作業(yè)可與掘進(jìn)作業(yè)平行開展,將“三八”工作制優(yōu)化為“四八”工作制,提高巷道掘進(jìn)效率[6]。
2.2.2 爆破優(yōu)化
通過對爆破進(jìn)行優(yōu)化,可提高巷道單循環(huán)掘進(jìn)進(jìn)尺,同時降低循環(huán)次數(shù)以及后續(xù)輔助作業(yè)工作量。依據(jù)掘進(jìn)巷道巖層巖性、以往爆破效果等,提出通過中深孔爆破代替以往的淺孔爆破,提高破巖效率?,F(xiàn)場應(yīng)用后,掘進(jìn)迎頭炮眼利用率由85%提升至95%,同時單個循環(huán)掘進(jìn)進(jìn)尺也平均增加0.5 m 以上,每月60 個掘進(jìn)循環(huán),則巷道每月掘進(jìn)可增加30 m 以上。
具體礦井不同施工方法下巷道掘進(jìn)效率對比情況,如表1 所示。
表1 不同施工方法下巷道掘進(jìn)效率對比情況
礦井通過使用CMJ2-35 鑿巖臺車、LWLX-120裝載機(jī)以及液壓錨桿鉆機(jī),提高了炮掘巷道施工效率。鑿巖臺車炮眼施工效率較傳統(tǒng)的人工風(fēng)鉆施工效率高2 倍以上,掘進(jìn)迎頭共計布置65 個炮眼,采用人工風(fēng)鉆施工時炮眼耗時約為5.0 h~6.0 h,而采用鑿巖臺車時炮眼施工耗時控制在1.5 h 左右,施工耗時減少3.5 h~4.5 h。鑿巖臺車施工炮眼時環(huán)境相對更好、也更為安全。采用的LWLX-120 裝載機(jī)相對于耙矸機(jī)具有出矸效率高、勞動強(qiáng)度小以及施工便捷等優(yōu)點,可減少余矸清理以及設(shè)備移動耗時?,F(xiàn)場應(yīng)用過程中LWLX-120 裝載機(jī)出刊耗時控制在50 min 左右[7]。
通過炮眼施工參數(shù)、施工組織優(yōu)化以及大功率機(jī)械化設(shè)備的應(yīng)用,礦井東翼運輸大巷掘進(jìn)效率得以有效提升,巷道單循環(huán)進(jìn)尺量2.1 m、月正規(guī)循環(huán)次數(shù)為78 次,巷道掘進(jìn)進(jìn)尺平均可達(dá)到163 m,為礦井北翼采區(qū)快速開拓創(chuàng)造了良好條件。
對堅硬巖巷炮掘施工工藝進(jìn)行優(yōu)化,具體將是將先進(jìn)的、大功率機(jī)械設(shè)備應(yīng)用到炮掘施工、矸石裝載、錨桿支護(hù)等工作中,通過降低爆破、裝矸以及支護(hù)耗時為巷道掘進(jìn)贏取時間;同時通過合理組織施工安排,將“三八”工作制優(yōu)化為“四八”工作制,提高掘進(jìn)工作組織效率,優(yōu)化炮眼布置提高破巖效率。現(xiàn)場應(yīng)用后,礦井北翼盤區(qū)開拓巷道掘進(jìn)速度由以往的80 m/月提升至160 m/月以上,實現(xiàn)了堅硬巖層巷道的快速掘進(jìn),為北翼3#煤層資源早日開采爭取了時間。