任 兢,李維紅,顧典華,韋仕朝,周修玉
(甕福(集團(tuán))有限責(zé)任公司,貴州 福泉 550500)
甕?;す緢@區(qū)是甕福(集團(tuán))有限責(zé)任公司主要負(fù)責(zé)生產(chǎn)高尖端產(chǎn)品的生產(chǎn)基地,其磷銨產(chǎn)品以64%磷酸二銨(DAP)外貿(mào)產(chǎn)品為主,同時負(fù)責(zé)消化凈化食品級磷酸(PPA)的萃余酸。為保證PPA與DAP原料磷酸品質(zhì)要求,濃磷酸w(P2O5)均在47.5%以上,w(固)基本控制在1.5%以內(nèi),而磷酸一銨(MAP)裝置因市場原因基本處于停產(chǎn)狀態(tài),因此要保證高品質(zhì)磷酸原料供應(yīng)則濃磷酸淤漿走向成為難題。為高效回收利用淤漿中P2O5,甕?;す緦饬姿嵊贊{進(jìn)行了梯級價值回收利用改造。
(1)當(dāng)前濃磷酸澄清槽的淤漿排放模式為間歇大流量排放,導(dǎo)致轉(zhuǎn)耙在淤漿排放時收集速度跟不上,實際濃磷酸槽淤漿固相未得到有效排出,固相進(jìn)出不平衡,最終導(dǎo)致濃磷酸澄清槽轉(zhuǎn)耙頻繁壓耙。
(2)濃磷酸淤漿間歇排放時,其排放的酸和淤漿總量較大,且排出的淤漿w(P2O5)高達(dá)42%,增加了淤漿的處理難度。
(3)當(dāng)前濃磷酸淤漿的消化處理模式以板框壓濾為主,壓濾渣用于過磷酸鈣生產(chǎn)。受過磷酸鈣市場影響,其消化量有限,部分濃磷酸淤漿只能進(jìn)入反應(yīng)槽。
(4)由于未找到好的濃磷酸淤漿消化方法,部分淤漿直接回反應(yīng)槽,增加了反應(yīng)料漿黏度,影響料漿的流動性,反應(yīng)率下降,同時淤漿回反應(yīng)槽后料漿過濾洗滌較為困難,石膏中水溶磷上升,因此磷酸裝置磷收率受到影響,磷收率持續(xù)在94.7%左右。
從經(jīng)濟(jì)效益來看,濃磷酸淤漿直接用于生產(chǎn)DAP 和MAP 可較好發(fā)揮淤漿中P2O5價值,但由于濃磷酸淤漿添加后生產(chǎn)的DAP 和MAP 外觀質(zhì)量不穩(wěn)定,經(jīng)常出現(xiàn)顏色發(fā)灰、顆粒圓潤度差的現(xiàn)象,故高端磷銨產(chǎn)品生產(chǎn)時對濃磷酸淤漿的消化較為困難。目前常規(guī)的方法是通過壓濾機(jī)將淤漿進(jìn)行渣酸分離,分離后的清液作澄清酸使用,渣一般用于生產(chǎn)過磷酸鈣;也有直接將淤漿返回磷酸反應(yīng)槽的情況。通過分析,淤漿固相渣中不溶性磷質(zhì)量分?jǐn)?shù)高達(dá)4.5%,以CaSO4結(jié)晶中不溶磷以及磷礦中金屬形成的磷酸鹽結(jié)晶為主,進(jìn)入反應(yīng)槽后無法再分解,同時金屬雜質(zhì)含量高;淤漿黏度大,進(jìn)入反應(yīng)槽后會影響反應(yīng)料漿流動性[1],對石膏不溶性磷和水溶性磷影響較大。
綜上所述,濃磷酸淤漿P2O5價值利用優(yōu)先為用于DAP 或MAP 生產(chǎn)以產(chǎn)品的形式帶走,其次才是通過板框壓濾后渣用于生產(chǎn)過磷酸鈣,而淤漿直接返回反應(yīng)槽效益最差。
為有效發(fā)揮磷酸淤漿中磷的價值,經(jīng)研究,在PPA 萃余酸w(P2O5)提升至47%后,嘗試在DAP生產(chǎn)中小流量添加磷酸淤漿。結(jié)果表明,該方法可以在穩(wěn)定DAP 養(yǎng)分的同時保證外觀質(zhì)量,即DAP月產(chǎn)量計劃達(dá)6萬t以上時,摻配3 m3/h的磷酸淤漿不影響64%磷酸二銨產(chǎn)品質(zhì)量。
根據(jù)管道流速計算,設(shè)計一根DN32 管至DAP萃余酸貯槽,以3 m3/h的流量持續(xù)輸送磷酸淤漿至DAP 裝置消化,從而高效發(fā)揮了部分淤漿中磷的價值。
結(jié)合甕?;す緦嶋H情況,濃磷酸淤漿出系統(tǒng)較難被磷銨產(chǎn)品全部帶走,因此需從淤漿壓濾考慮將渣帶出系統(tǒng)發(fā)揮磷的較高價值。然而當(dāng)前濃磷酸淤漿排放為DN80 管道間歇排放,排放初期淤漿固含量高,但后面由于轉(zhuǎn)耙收集速度跟不上,排出淤漿固含量很低,同時在未排放時淤漿長期在澄清槽累積,轉(zhuǎn)耙一直在淤漿中運(yùn)轉(zhuǎn),一旦跳停則無法啟動,只能開槽清理。為此,淤漿排放必須連續(xù)進(jìn)行。
根據(jù)濃縮產(chǎn)酸量、濃縮出來的濃磷酸固含量以及澄清槽帶走的固含量進(jìn)行渣的進(jìn)出平衡核算,結(jié)合淤漿黏性,保持介質(zhì)在管道中流速達(dá)到1.2 m/s以上,設(shè)計了DN40 的不銹鋼管進(jìn)行連續(xù)排放改造。改造后淤漿槽固含量上升,實際排出淤漿渣量增加,表1為淤漿槽改造前后淤漿分析數(shù)據(jù)對比。
表1 淤漿槽改造前后淤漿分析數(shù)據(jù)
改造后,澄清濃磷酸的品質(zhì)同步得到提升,其w(P2O5)平均達(dá)到47.85%,w(固)下降至1.43%,同時硫酸根質(zhì)量分?jǐn)?shù)穩(wěn)定在5%以下,為下游PPA的高產(chǎn)打下堅實的基礎(chǔ)。
濃磷酸淤漿持續(xù)收集至淤漿槽后,由板框壓濾機(jī)進(jìn)行壓濾,w(P2O5)22.67%的壓濾渣用于外委生產(chǎn)過磷酸鈣,但由于過磷酸鈣市場有限,淤漿壓濾渣消化量有限。無法消化的部分淤漿只能回反應(yīng)槽,通過淤漿回反應(yīng)槽的對比試驗得知,淤漿進(jìn)入反應(yīng)槽后會增加總磷損失,影響裝置的磷收率。
通過研究,濃磷酸淤漿一次壓濾后通過洗滌可有效降低壓濾渣的總磷含量,當(dāng)w(總磷)下降至8%以下時,由于濾渣的體量小,直接將其排入渣場堆存造成的損失相對比淤漿回反應(yīng)槽影響過濾及石膏總磷損失小得多。因此,結(jié)合該情況對板框壓濾進(jìn)行改造,但由于公司板框壓濾機(jī)為手動間歇式,無法通過改造實現(xiàn)在線洗滌。故通過增加一臺板框壓濾機(jī)將淤漿一次壓濾渣用水再漿后二次壓濾,二次壓濾后w(P2O5)14.52%的清液直接進(jìn)入稀磷酸槽,w(P2O5)6.97%的二次壓濾渣則用水再漿后通過石膏輸送系統(tǒng)進(jìn)入磷石膏堆場。改造后二次壓濾回收磷的價值遠(yuǎn)高于二次壓濾清液提濃的蒸汽成本,對比直接回反應(yīng)槽其經(jīng)濟(jì)效益更加優(yōu)越。
通過濃磷酸淤漿的梯級價值回收利用技術(shù)改造,濃磷酸澄清槽轉(zhuǎn)耙運(yùn)行周期得到延長,濃磷酸品質(zhì)得到提升,同時濃磷酸淤漿可以多路徑進(jìn)行消化,使得淤漿中磷的價值得到最大化發(fā)揮。至此濃磷酸淤漿不再回反應(yīng)槽,石膏磷損失得到有效控制,磷收率提升至95%以上,創(chuàng)造了良好的經(jīng)濟(jì)效益。