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      煤巷條帶治理區(qū)域水力沖孔孔洞防瓦斯積聚措施研究與應(yīng)用

      2022-09-16 03:43:52晁紅彬
      煤炭與化工 2022年8期
      關(guān)鍵詞:沖孔孔洞條帶

      晁紅彬

      (河南永錦能源有限公司,河南 禹州 461670)

      0 引 言

      隨著煤田開采深度的不斷增加,地應(yīng)力與瓦斯壓力不斷加大,瓦斯保存條件較好,煤層透氣性差,水力沖孔封孔聯(lián)抽措施成為降低煤層瓦斯、防治煤與瓦斯突出的重要措施[1],在水力沖孔區(qū)域?qū)嵤╁^網(wǎng)支護(hù)時(shí)由于水力沖孔布置密度較大,錨桿施工過程中不可避免地會(huì)在巷道頂、幫遇到水力沖孔形成的孔洞。通常工作面兩巷掘進(jìn)過程中始終會(huì)在頂板揭露1個(gè)水力沖孔孔洞。同時(shí),由于水力沖孔鉆孔施工過程中存在一定的誤差及孔洞空間形態(tài)的不規(guī)則性,在巷道兩幫也有可能揭露水力沖孔孔洞[2],這些孔洞往往積聚大量高濃度的瓦斯,掘進(jìn)至此,會(huì)瞬間釋放到巷道中,嚴(yán)重威脅作業(yè)人員的人身安全。針對這種情況,在底抽巷原穿層鉆孔附近施工輔助增透鉆孔和利用原措施鉆孔,將孔洞內(nèi)積聚的瓦斯抽出,消除這一不安隱患。

      1 概 況

      云蓋山煤礦一礦位于禹州煤田西部,主要開采二1煤層,屬煤與瓦斯突出礦井,煤層賦存不穩(wěn)定,厚度0.5~6 m,平均4.6 m,煤層松軟(普氏系數(shù)f=0.11~0.37),透氣性差(透氣性系數(shù)λ=0.435)。依據(jù)22206綜采工作面瓦斯地質(zhì)、水文地質(zhì)、煤厚、煤層傾角、支護(hù)工藝,結(jié)合穿層鉆孔工程量最優(yōu)原則,底抽巷布置在二1煤層L8灰?guī)r下炭質(zhì)泥巖中,距二1煤層法距平均25 m,施工層位位于L8灰?guī)r下炭質(zhì)泥巖中,煤巷掘進(jìn)區(qū)域采取在底抽巷施工穿層鉆孔預(yù)抽煤巷條帶煤層瓦斯的方法并配合水力沖孔卸壓增透措施,按照穿層鉆孔水力沖孔抽放時(shí)間3個(gè)月抽放半徑8.5 m,排間距按8 m進(jìn)行布置。

      2 礦井瓦斯治理現(xiàn)狀及存在的問題

      2.1 穿層鉆孔預(yù)抽煤巷條帶鉆孔設(shè)計(jì)情況

      根據(jù)《防治煤與瓦斯突出細(xì)則》《河南能源化工集團(tuán)進(jìn)一步加強(qiáng)煤礦瓦斯綜合治理工作指引(試行)》等規(guī)定,礦井要形成煤巷對底抽巷抽采鉆孔痕跡驗(yàn)收反演機(jī)制,對煤巷連續(xù)10 m內(nèi)見不到穿層鉆孔眼痕或穿層篩管的煤巷禁止掘進(jìn),需要重新打鉆,并對鉆孔施工單位進(jìn)行責(zé)任追究。云蓋山煤礦一礦22206運(yùn)輸順槽穿層預(yù)抽煤巷條帶煤層瓦斯鉆孔,每組設(shè)計(jì)7個(gè),其中4號(hào)鉆孔終孔位置在煤巷掘進(jìn)巷道中心線位置,便于統(tǒng)計(jì)和抽采鉆孔痕跡驗(yàn)收反演、分析(圖1)。

      圖1 穿層鉆孔預(yù)抽煤巷條帶煤層瓦斯鉆孔設(shè)計(jì)示意Fig.1 Design of gas drilling in strip coal seam of pre-pumping roadway through layer drilling

      2.2 穿層鉆孔預(yù)抽煤巷條帶煤層鉆孔施工后存在的問題

      煤與瓦斯突出礦井的防突措施鉆孔通常在抽采達(dá)標(biāo)后,原條帶措施鉆孔停止抽放,關(guān)閉抽放鉆孔的球閥,防止鉆孔內(nèi)的瓦斯自然釋放。

      2.3 掘進(jìn)工作面防水力沖孔孔洞瓦斯超限措施

      按照條帶措施鉆孔的設(shè)計(jì),22206運(yùn)輸順槽每向前掘進(jìn)8 m將會(huì)揭露1個(gè)水力沖孔鉆孔孔洞,由于原條帶措施鉆孔停抽,掘進(jìn)工作面揭露水力沖孔孔洞時(shí)會(huì)造成瓦斯異常升高,為防止該情況發(fā)生,采用施工淺孔抽放鉆孔超前預(yù)抽,但受鉆孔軌跡偏移的影響,需要施工多個(gè)淺孔抽放鉆孔,才能將孔洞內(nèi)積聚的瓦斯抽采,影響工作面掘進(jìn)進(jìn)度。

      2.4 解決問題思路

      初步分析水力沖孔孔洞積聚瓦斯原因?yàn)槊撀涞拿耗喽氯饪谆ü芩?,采用改造后的鍍鋅鐵管連接高壓水進(jìn)行二次透孔,效果甚微,還存在勞動(dòng)強(qiáng)度大,透孔期間安全系數(shù)低的風(fēng)險(xiǎn),經(jīng)現(xiàn)場收集資料和瓦斯實(shí)驗(yàn)室對煤樣的分析,發(fā)現(xiàn)水力沖孔后,外圍的煤泥形成一層薄薄的凝固體,堵塞抽放通道,使鉆孔抽放流量急劇衰減,經(jīng)論證,在原條帶措施鉆孔中部施工輔助增透鉆孔,利用水力沖孔對原條帶措施鉆孔進(jìn)行二次擾動(dòng)增透,抽出孔洞內(nèi)積聚的瓦斯,減少工作面施工淺孔抽放鉆孔工序,提高掘進(jìn)效率。

      3 試驗(yàn)方案和數(shù)據(jù)分析

      3.1 試驗(yàn)地點(diǎn)概況

      22206底抽巷里程244~284 m進(jìn)行試驗(yàn),該段對應(yīng)22206運(yùn)輸順槽里程195~235 m,煤層厚度3.8~4.9 m,該范圍內(nèi)殘余瓦斯含量3.97~5.48 m3/t,殘余瓦斯壓力最大0.1 MPa。在22206運(yùn)輸順槽掘進(jìn)前已抽采達(dá)標(biāo),原條帶措施鉆孔已關(guān)閉暫停抽放。此次試驗(yàn)共設(shè)計(jì)輔助增透鉆孔2組(下稱試驗(yàn)組1、試驗(yàn)組2),輔助鉆孔施工在原鉆孔中間,距離原鉆孔4 m,三花眼布置(圖2),沖孔水壓≥4 MPa,沖出煤量按穿煤段0.5 t/m進(jìn)行沖孔,試驗(yàn)組兩側(cè)輔助鉆孔施工結(jié)束后,考察對原抽放鉆孔的影響,輔助鉆孔施工完成后正常聯(lián)網(wǎng)抽放,每天測量試驗(yàn)組的瓦斯?jié)舛?、抽放?fù)壓和流量,分析變化情況。

      圖2 試驗(yàn)點(diǎn)布置示意Fig.2 Layout of test points

      3.2 增透鉆孔施工情況

      在22206底抽巷超前22206運(yùn)輸順槽掘進(jìn)工作面200 m的區(qū)域施工增透鉆孔,增透鉆孔水力沖孔期間,周圍管路明顯聽到顆粒撞擊抽放管路的聲響,疑輔助鉆孔水力沖孔期間擾動(dòng)原措施鉆孔,使凝固體脫落,抽放通道暢通,但該現(xiàn)象無實(shí)際數(shù)據(jù)考察,不做為效果的判定主要依據(jù)。

      3.3 抽放參數(shù)對比

      輔助增透鉆孔施工時(shí),試驗(yàn)組已抽放10個(gè)月,抽放濃度均低于3%,之前處于停抽狀態(tài),在施工輔助增透鉆孔時(shí)恢復(fù)抽放,自附近2組輔助鉆孔施工結(jié)束后,對試驗(yàn)組抽放參數(shù)進(jìn)行觀察分析。

      3.3.1 抽放濃度

      圖3~圖4為抽放濃度對比,由此可以看出,輔助鉆孔施工前,抽放濃度一直呈衰減趨勢,在輔助鉆孔施工后,原施工鉆孔抽放濃度呈上升趨勢,通過統(tǒng)計(jì)輔助鉆孔施工前70 d(之前每7 d測定一次)的抽采數(shù)據(jù),最大組濃度達(dá)到41.2%,且在觀察期間,抽放濃度有升高趨勢,均大于輔助鉆孔施工前的抽放濃度。

      圖3 試驗(yàn)1抽放濃度曲線變化Fig.3 Change of concentration curve for Experiment 1

      圖4 試驗(yàn)2抽放濃度曲線變化Fig.4 Change of concentration curve for Experiment 2

      3.3.2 輔助鉆孔與試驗(yàn)組抽放純量分析

      為了更直觀的對比停抽前和輔助增透鉆孔施工后的抽放情況,此次對比將試驗(yàn)組停抽前10個(gè)循環(huán)(70 d,每7 d測定一次)的抽采參數(shù)納入對比。

      統(tǒng)計(jì)鉆孔停抽前的10個(gè)循環(huán)(圖5~圖6),為了確切的掌握輔助鉆孔對原措施鉆孔產(chǎn)生影響的時(shí)間周期,從輔助鉆孔施工后每天測定一次(第11循環(huán)),原鉆孔純流量一直處于衰減狀態(tài),輔助鉆孔施工后,輔助鉆孔的抽放純量偏低,通過查閱相關(guān)資料,在密閉內(nèi)受抽放負(fù)壓的影響,導(dǎo)致新施工的輔助鉆孔純流量降低,由于受輔助鉆孔水力沖孔擾動(dòng)煤體的影響,試驗(yàn)組1和試驗(yàn)組2的抽放純量均有上升波動(dòng)。

      圖5 試驗(yàn)組1純流量曲線變化Fig.5 Pure flowcurve of Test group 1

      圖6 試驗(yàn)組2純流量曲線變化Fig.6 Pure flowcurve of Test group 2

      3.4 抽放純量分析

      通過圖7~圖8可以看出,在無施工輔助鉆孔前,流量平均在0.3 m3/min左右,最大流量0.348 m3/min和0.35 m3/min,兩側(cè)輔助鉆孔施工后,流量降低,分別是0.106 m3/min,和0.15 m3/min,兩側(cè)鉆孔對其影響造成混合流量降低,由于輔助鉆孔的抽放,水力沖孔影響臨近鉆孔透氣,造成在抽鉆孔的抽放混合流量降低。

      圖7 試驗(yàn)1抽放純量曲線變化Fig.7 Curve change of pure quantity of extraction for Experiment 1

      圖8 試驗(yàn)2抽放純量曲線變化Fig.8 Curve change of pure quantity of extraction for Experiment 8

      3.5 掘進(jìn)工作面驗(yàn)證瓦斯情況

      根據(jù)圖9顯示,輔助增透鉆孔施工之前22206運(yùn)輸順槽回風(fēng)瓦斯?jié)舛仍?.2%左右,揭露水力沖孔孔洞期間最大0.38%,施工之后,工作面生產(chǎn)期間的甲烷最大0.11%,一般都在0.08%左右,由此可見,對降低工作面瓦斯方面也較為明顯。

      圖9 輔助增透鉆孔施工前后回風(fēng)瓦斯?jié)舛葘Ρ菷ig.9 Comparison of return air gas concentration before and after auxiliary antireflection drilling construction

      3.6 煤巷掘進(jìn)工效統(tǒng)計(jì)

      試驗(yàn)輔助增透鉆孔后,減少工作面每班施工淺孔抽放鉆孔的工序,22206運(yùn)輸順槽平均掘進(jìn)進(jìn)度為3.6 m/d,較之前每天掘進(jìn)2.4 m提高了1.5倍。

      4 結(jié) 論

      (1)輔助鉆孔施工后,能有效抽采煤體內(nèi)釋放出大量的游離瓦斯,有效避免了掘進(jìn)期間揭露水力沖孔孔洞瓦斯瞬間涌出現(xiàn)象,提高煤巷掘進(jìn)效率。

      (2)在鉆孔連接匯流處添加除渣箱,防止鉆孔增透后煤粉顆粒抽入抽放管路。

      (3)輔助鉆孔增透工藝可在相似瓦斯地質(zhì)條件下推廣應(yīng)用。

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