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      帷幕注漿工藝在鼎盛煤礦突水治理中的應(yīng)用研究

      2022-09-16 03:42:34蔣杰
      煤炭與化工 2022年8期
      關(guān)鍵詞:馬家溝突水大巷

      蔣杰

      (安徽省地礦局325地質(zhì)隊(duì),安徽 淮北 235000)

      0 引 言

      煤層底板奧灰突水是目前主要的礦井水害地質(zhì)類型之一[1],隨著淺部煤層的資源枯竭,在開采深部下組煤時(shí)面臨的底板水害問題越發(fā)明顯[2]。國(guó)內(nèi)外專家和學(xué)者針對(duì)煤層底板突水危險(xiǎn)性的評(píng)價(jià)及預(yù)測(cè)開展了大量研究,也取得了較好成果[3-5],但由于煤層底板突水是多種地質(zhì)因素綜合影響下的復(fù)雜動(dòng)力現(xiàn)象,在實(shí)際生產(chǎn)中很難完全避免[6]。目前,采取底板含水層的注漿加固和治理等相關(guān)技術(shù)手段,在業(yè)內(nèi)認(rèn)可度較高、應(yīng)用較為廣泛,可有效的改造含水層,甚至消除底板奧灰水害威脅[7-11]。

      渭北石炭二疊紀(jì)煤田鼎盛煤礦在建井階段施工+800 m水平軌道運(yùn)輸大巷時(shí),發(fā)生了最大涌水量達(dá)400 m3/h的底板奧灰突水事故,此次研究從突水情況、突水水源和突水通道等多方面綜合分析了其突水機(jī)理,并依據(jù)帷幕注漿改造結(jié)果,對(duì)治理效果和煤層開采可行性進(jìn)行了評(píng)價(jià)。研究成果為未來(lái)采掘范圍內(nèi)的底板奧灰水害防治提供了依據(jù)。

      1 地質(zhì)概況

      陜西銅川市鼎盛煤礦位于渭北石炭二疊紀(jì)煤田銅川礦區(qū)南部,井田面積2.1 km2,礦井采用單一水平開拓,開拓水平標(biāo)高+800 m左右,主采上石炭統(tǒng)太原組的5號(hào)和10號(hào)煤層。

      井田位于銅川礦區(qū)陳爐正斷層的北部,王石凹—李家塔寬緩背斜東翼??傮w構(gòu)造形態(tài)為一向北北西緩傾斜的單斜構(gòu)造,該區(qū)地質(zhì)構(gòu)造受東北部的棗廟逆斷層與西南部的董家溝正斷層擠壓、影響,在單斜的基礎(chǔ)上發(fā)育有小型次級(jí)背、向斜和小型斷層。產(chǎn)狀較平緩,傾角一般為5°~10°,未發(fā)現(xiàn)巖漿巖。

      依據(jù)《鼎盛煤礦建井地質(zhì)報(bào)告》評(píng)價(jià)結(jié)果,該礦礦井水文地質(zhì)類型屬于中等型。

      2 突水機(jī)理分析

      2.1 突水基本情況

      軌道運(yùn)輸大巷位于鼎盛煤礦四采區(qū)中部,巷道在掘進(jìn)至3-3勘探線N692鉆孔附近時(shí),巷道周邊裂隙發(fā)生滲水現(xiàn)象,涌水量約20 m3/h。巷道掘進(jìn)至四采區(qū)和五采區(qū)交匯處時(shí)涌水量增至60 m3/h,停止掘進(jìn),進(jìn)行了頂板和掘進(jìn)迎頭的井下探放水工作,待涌水量下降至30 m3/h左右后采取了邊掘邊放的方法繼續(xù)掘進(jìn),期間水量最大增至140 m3/h,平均在100 m3/h左右,巷道掘進(jìn)至五采區(qū)中段118 m時(shí),掘進(jìn)迎頭揭露一斷裂破碎帶,涌水量猛增至300 m3/h,繼續(xù)推進(jìn)后涌水量最大高達(dá)400 m3/h左右,在礦方采取一系列的井下探放水工作后,涌水量基本穩(wěn)定在210 m3/h(圖1)。

      圖1 各階段突水水量變化Fig.1 Change of water outburst quantity in each stage

      突水后采取堵水工程,在初期施工了擋水墻,但由于擋水墻基底施工質(zhì)量不佳,加上采用的是普通混凝土擋水墻及水泥—水玻璃注漿工藝,擋水墻僅使用30 d左右,由于墻內(nèi)水壓逐漸上升至1.1 MPa,墻內(nèi)水體從底部滲透。而后該礦采用縱橫錨桿高密度快凝早強(qiáng)混凝土擋墻及MG911系列雙組合分聚氨酯化學(xué)液注漿工藝,在原擋水墻外側(cè)建成新?lián)跛畨Γㄟ^(guò)關(guān)閘試壓,7 d內(nèi)水壓由0.65 MPa逐漸增加并穩(wěn)定在1.2 MPa左右,期間未發(fā)現(xiàn)漏水現(xiàn)象,堵水效果良好。

      2.2 突水機(jī)理分析

      2.2.1 突水水源

      當(dāng)+800 m軌道運(yùn)輸大巷突水后,位于突水點(diǎn)東南部約1 km處的N641水源孔在+942 m取水點(diǎn)的涌水量從原來(lái)65 m3/h左右銳減至10 m3/h,造成供水緊張的局面。而在該礦實(shí)施堵水工程后,水源孔涌水量又恢復(fù)了正常。此外,水質(zhì)化驗(yàn)結(jié)果也顯示,井下突水點(diǎn)和N641水源孔的水質(zhì)相近,同屬HCO3--Ca2+型水質(zhì)。

      綜合以上2點(diǎn)可以看出,+800 m軌道運(yùn)輸大巷突水的水源為灰?guī)r水,來(lái)自煤層底板奧陶系馬家溝組灰?guī)r巖溶裂隙承壓水。

      2.2.2 突水通道

      (1)斷層。

      根據(jù)以往勘探和井下地質(zhì)編錄結(jié)果,突水區(qū)段共發(fā)現(xiàn)斷層2條,分別是F7和F突斷層。

      綜上所述,城市化進(jìn)程為建筑行業(yè)發(fā)展提供良好契機(jī)的同時(shí)也為工程項(xiàng)目管理帶來(lái)了巨大的挑戰(zhàn)。作為建筑管理的重要方面,進(jìn)度管理直接關(guān)系著工程質(zhì)量和成本,因此應(yīng)該加強(qiáng)進(jìn)度管理模式的改進(jìn)創(chuàng)新,促進(jìn)行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。

      F7斷層走向NNE,傾向NWW,傾角61°,正斷層,落差大于30 m,破碎帶寬度2 m左右。該斷層有4個(gè)鉆孔控制,其中3個(gè)鉆孔不導(dǎo)水,1個(gè)鉆孔導(dǎo)水性極弱;井巷工程有3個(gè)控制點(diǎn),均不導(dǎo)水。可見,F(xiàn)7斷層一般不導(dǎo)水。

      F突斷層早期三維地震勘探未解譯出該斷層,為此次突水區(qū)段井下實(shí)際揭露斷層。+800 m軌道大巷掘進(jìn)過(guò)程中井巷地質(zhì)編錄成果顯示,突水點(diǎn)有斷層通過(guò),斷裂帶走向NE,傾向SE,斷裂帶中巖層破碎,石英脈異常發(fā)育??梢奆突為+800m軌道運(yùn)輸大巷突水的直接導(dǎo)水通道,但該斷層在早期勘探階段未被發(fā)現(xiàn),因此推斷其應(yīng)該是落差小于10 m的小斷層,沒有切割到馬家溝組灰?guī)r,不會(huì)導(dǎo)通至灰?guī)r巖溶裂隙承壓含水層。

      (2)封閉不良鉆孔。

      建井地質(zhì)報(bào)告資料顯示,井田內(nèi)以往的勘探鉆孔封孔質(zhì)量基本可靠,但2000年之前施工的資源勘查孔多采用泥漿作沖洗液,可能會(huì)存在某些孔段由于泥漿沖洗不干凈,水泥柱與孔壁凝結(jié)不牢的現(xiàn)象。其中,N711孔為封閉不良鉆孔,該孔揭露到奧陶系馬家溝組含水層,但未進(jìn)行封孔。該孔孔深701.2 m,在終孔提鉆測(cè)井時(shí)發(fā)生事故,鉆具掉在孔內(nèi),雖經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期處理,但終因鉆具彎曲度大,掃孔困難而放棄。

      N711孔位于此次最大突水點(diǎn)的北側(cè)附近,根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)的F突產(chǎn)狀,F(xiàn)突會(huì)切割到N711鉆孔,此外,+800 m軌道運(yùn)輸大巷突水時(shí),突水點(diǎn)初期的水中可見少量氣泡,并伴有較濃的臭味,水質(zhì)化驗(yàn)結(jié)果顯示SO42-、Fe2+含量高,到突水量猛增后,水質(zhì)才變?yōu)镠CO3--Ca2+型,推測(cè)N711鉆孔里的鉆具腐蝕后釋放出來(lái)的Fe2+離子。由此推測(cè)N711鉆孔可能導(dǎo)通了馬家溝組灰?guī)r巖溶裂隙承壓水。

      綜上所述,+800 m軌道運(yùn)輸大巷突水是F突導(dǎo)水?dāng)鄬雍蚇711封閉不良鉆孔綜合作用的結(jié)果,即導(dǎo)致此次突水事故的原因是奧陶系馬家溝組灰?guī)r巖溶裂隙承壓水通過(guò)斷裂帶或封閉不良鉆孔補(bǔ)給上石炭統(tǒng)太原組煤系地層所致。

      3 帷幕注漿治理方法和效果分析

      3.1 治理方案和方法

      此次煤層底板突水的治理方案是基于鼎盛煤礦實(shí)際的地質(zhì)和水文地質(zhì)情況,并通過(guò)突水水源和突水通道的探查分析后綜合確定的。此次治理采用帷幕注漿堵水技術(shù)封閉馬家溝組組灰?guī)r巖溶裂隙承壓水和煤系地層的導(dǎo)水?dāng)鄬?,在突水區(qū)段內(nèi)形成帷幕,確保在巷道掘進(jìn)施工過(guò)程中的安全。

      圖2 注漿管路連接示意Fig.2 Grouting pipeline connection

      3.2 注漿過(guò)程和效果分析

      此次注漿共計(jì)施工鉆孔22個(gè),其中第一階段施工了6號(hào)探水孔,孔深150 m,累計(jì)消耗水泥12 400 kg,水玻璃435 kg,注漿前水量為393.3 L/min,注漿后出水量?jī)H為0.1 L/min;第二階段施工15個(gè)孔,孔深516.9 m,累計(jì)消耗水泥10 250 kg,水玻璃662.25 kg,注漿前最大出水量為16.67 L/min(9號(hào)孔),注漿后出水量幾乎都將至0;第三階段施工6個(gè)孔,孔深440 m,累計(jì)消耗水泥14 000 kg,水玻璃319.5 kg,注漿前最大出水量為441.8 L/min(7號(hào)探水孔),注漿后出水量均將至0,各階段注漿情況見表1。此外,施工過(guò)程中和施工結(jié)束對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行了全面的綜合檢驗(yàn),主要包括單孔注漿結(jié)束后的最終壓力、注漿結(jié)束后的壓水試驗(yàn)、鉆孔的簡(jiǎn)易水文觀測(cè)和取心分析、井下涌水點(diǎn)的水量和水質(zhì)情況觀測(cè)等。

      表1 注漿情況匯總表Table 1 Summary of grouting

      依據(jù)前文所述,通過(guò)帷幕注漿改造和治理,取得了較好的工程效果。突水區(qū)段的涌水量從治理前的980.96 L/min下降到13.8 L/min,堵水率達(dá)到85%以上,基本上解除了該區(qū)現(xiàn)有的水患威脅,為鼎盛煤礦5采區(qū)的開拓設(shè)計(jì)和接續(xù)生產(chǎn)提供了安全保證。且經(jīng)過(guò)估算,劃定的突水危險(xiǎn)區(qū)的煤炭資源量約為1 200萬(wàn)t,按礦井回采率60%計(jì)算,預(yù)計(jì)5采區(qū)可采出煤炭資源量720萬(wàn)t。

      4 結(jié) 論

      (1)鼎盛煤礦+800 m軌道運(yùn)輸大巷突水水源為奧陶系馬家溝組灰?guī)r含水層水,突水通道為F突斷層和N711封閉不良鉆孔,此次突水事故的原因是奧陶系馬家溝組灰?guī)r巖溶裂隙承壓水通過(guò)斷裂帶和封閉不良鉆孔導(dǎo)通至上石炭統(tǒng)太原組煤系地層所致。

      (2)通過(guò)井下帷幕注漿改造技術(shù),封閉了切通馬家溝組灰?guī)r巖溶裂隙承壓水和煤系地層的導(dǎo)水?dāng)鄬樱谕凰畢^(qū)段內(nèi)形成了帷幕,取得了良好的工程效果。

      續(xù)表

      參與文獻(xiàn):

      [1] 董書寧,虎維岳.中國(guó)煤礦水害基本特征及其主要影響因素[J].煤田地質(zhì)與勘探,2007,35(5):34-38.

      [2] 謝和平.深部巖體力學(xué)與開采理論研究進(jìn)展[J].煤炭學(xué)報(bào),2019,44(5):1 283-1 305.

      [3] 武 強(qiáng),李慎舉,劉守強(qiáng),等.AHP法確定煤層底板突水主控因素權(quán)重及系統(tǒng)研發(fā)[J].煤炭科學(xué)技術(shù),2017,45(1):154-159.

      [4] 武 強(qiáng),李 博.煤層底板突水變權(quán)評(píng)價(jià)中變權(quán)區(qū)間及調(diào)權(quán)參數(shù)確定方法[J].煤炭學(xué)報(bào),2016,41(9):2 143-2 149.

      [5] 朱宗奎,徐智敏,孫亞軍,等.基于無(wú)量綱多源信息融合的底板突水危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)方法研究[J].采礦與安全工程學(xué)報(bào),2013,31(6):911-916.

      [6] 武 強(qiáng),姚 義,趙穎旺,等.礦井突(透)水災(zāi)害過(guò)程中涉險(xiǎn)人員危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)方法與應(yīng)用[J].煤炭學(xué)報(bào),2020,45(7):2 357-2 366.

      [7] 陳軍濤,張 毅,武善元,等.黃河北煤田頂?shù)装宥ㄏ蜃{關(guān)鍵技術(shù)[J].煤礦安全,2021,52(5):104-111.

      [8] 陳中山.河北省關(guān)閉煤礦“生態(tài)閉井”及關(guān)鍵技術(shù)探討[J].煤炭與化工,2021,44(2):6-10,15.

      [9] 程愛民,孔皖軍,吳 寒.井下帷幕注漿技術(shù)在導(dǎo)水?dāng)鄬又卫碇械膽?yīng)用[J].煤炭與化工,2019,42(6):57-60.

      [10]劉樂平,李紅立,蘇 南.跨孔電磁波CT探測(cè)在采空區(qū)帷幕注漿工程中的應(yīng)用[J].煤炭科學(xué)技術(shù),2020,48(2):98-103.

      [11]柳昭星,靳德武,尚宏波,等.礦區(qū)巖溶裂隙巖體帷幕截流注漿參數(shù)確定研究[J].煤炭科學(xué)技術(shù),2019,47(6):81-86.

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