孫潔,朱可龍,程國棟,付連禮,張瑞新,孫雨
(1.華北理工大學(xué)電氣工程學(xué)院,河北唐山 063200;2.唐山睿澤爾科技有限公司,河北唐山 063000;3.豐南縱橫鋼鐵煉鐵廠,河北唐山 063200;4.唐山天茂(榮信)實業(yè)有限公司設(shè)備處,河北遷安 064400;5.柯美瑞(唐山)環(huán)保科技有限公司,河北唐山 063000)
某鋼鐵煉鐵廠1~4號高爐投產(chǎn)后,由于爐前區(qū)域溫度高、煙塵量大,鐵口封閉后液壓系統(tǒng)運行環(huán)境差,致使油品污染速度加快,進(jìn)而導(dǎo)致設(shè)備事故率高、備件消耗大、機時產(chǎn)量下降的問題普遍存在,嚴(yán)重制約了低消耗、高產(chǎn)出順行生產(chǎn)的進(jìn)行。
針對此現(xiàn)狀,初期采用了日本3R精密濾油機(18 L)和美國頗爾真空濾油機(21 L)對油品進(jìn)行過濾凈化和真空加熱除水。使用過程中發(fā)現(xiàn)這兩種規(guī)格的過濾設(shè)備濾油速度低于油品污染速度,濾油效率低。
后加大濾油機的處理量,采用58 L日本3R精密濾油機后,濾油速度加快,但是濾芯更換頻率高,更換周期約7天,每個濾芯成本765元,10個為一套,每次更換成本7 650元,平均每月濾芯消耗成本約3.06萬元,凈化成本過高,嚴(yán)重制約了低成本的順行生產(chǎn)。而且,更換下來的濾芯必須納入危廢處理,處理難度極大,給環(huán)境保護(hù)帶來了很大壓力。解決的辦法就是尋找適用的凈化方式。
鑒于以上現(xiàn)狀,技術(shù)人員經(jīng)多次深入調(diào)研、考察,對比分析過濾式、真空過濾式以及離心式油品凈化方式的原理及優(yōu)缺點發(fā)現(xiàn),離心式油品凈化能夠滿足爐前液壓油油品凈化的需求。
工作原理:采用濾紙、濾芯、濾網(wǎng)等濾材對油液中雜質(zhì)進(jìn)行攔截,從而實現(xiàn)油品的凈化。
優(yōu)點:凈化質(zhì)量隨濾材的精度而定,使用高精度濾材,可以快速實現(xiàn)油品的高質(zhì)量凈化;
缺點:凈化精度要求越高,濾材消耗量越大,凈化成本越高,并且不能去除油液中的水分;即使采用可去除水分的濾芯,除水量也較小,不能滿足進(jìn)水量較大的工況的除水要求。同時,更換下來的濾芯必須納入危廢處理,其處理難度極大,給環(huán)境保護(hù)帶來了很大壓力。
適用工況:油液污染狀況較輕、沒有進(jìn)水的工況。
工作原理:真空過濾式油品凈化方式具備去除雜質(zhì)和水分的雙重功能。
去除雜質(zhì)和過濾式油品凈化方式完全一樣,仍然采用濾紙、濾芯、濾網(wǎng)等濾材對油液中雜質(zhì)進(jìn)行攔截,從而實現(xiàn)油品的凈化,也同樣沿襲了其優(yōu)缺點,雖然凈化精度可以很高,但凈化成本也隨之飆升,同樣也存在更換下來的濾芯的危廢處理問題。
去除水分則是采用在一定的真空度下對油液進(jìn)行電加熱,將油液中水分汽化再冷凝排出。
優(yōu)點:在油液進(jìn)水量較小時,能夠?qū)τ鸵嚎焖倨迫榛?,將溶解水汽化冷凝排出,且可以將油液中含水量控制?0×10以下。
缺點:(1)長期對油液進(jìn)行電加熱,會加速油液的劣化,破壞油液中的抗泡劑,導(dǎo)致油液氣泡增加;(2)將油液中水分汽化的同時,帶走一部分油液,導(dǎo)致油液的部分損失(現(xiàn)場調(diào)研發(fā)現(xiàn),一個6 m的油箱,長期電加熱除水,每個月需添加2桶油,每桶180 L);(3)電加熱一天的耗電量一般為1 920 kW,長期電加熱,一年按300天計算,耗電量為300×1 920=576 000 kW,按每度電0.8元計算,則一年的電費約為46萬元,費用不可小覷;(4)由于在一定的真空度下對油液進(jìn)行電加熱,必須有一個較大的真空罐存在,因此,利用該種除水方式,其設(shè)備體積巨大,每個油箱必須固定配備一臺真空式濾油機,故占地面積較大,單機性價比較差。實物如圖1所示。
圖1 真空式濾油機實物
工作原理:離心式凈化方式采用碟式離心、重力分離原理,油液在離心組件中以8 000 r/min的速度高速旋轉(zhuǎn),產(chǎn)生的離心力將比重大于油液的各種金屬、非金屬污染物和水分以純物理分離方式進(jìn)行分離;同時復(fù)合真空排氣功能,排出油液中氣體,實現(xiàn)除氣泡功能。即一臺凈油機可以在同一時間內(nèi)去除油液中氣體、水、雜質(zhì)如小顆粒等,且無需濾材的消耗,凈化效率高,運行成本低,排水速度快,真正達(dá)到高效率、低消耗的油品凈化。
其凈化工作流程如圖2所示。
圖2 離心式凈油機工作原理
首先,油箱中被凈化油液經(jīng)凈油機進(jìn)油管在真空泵的作用下,被抽入凈油機的副油箱中,同時將油液中的氣體排出。
其次,增壓泵將副油箱的油液打入離心組件中,離心組件在主電機的驅(qū)動下,經(jīng)變速機構(gòu)調(diào)速至8 000~10 000 r/min,油液隨離心組件高速旋轉(zhuǎn),油液中各組分:油、金屬或非金屬雜質(zhì)、水等,由于比重不同,在同樣的轉(zhuǎn)速下,它們所承受的離心力也都不一樣,因而,各組分在碟片的導(dǎo)流槽上行走的距離也不一樣,那么依據(jù)公式所給出的各參數(shù)相關(guān)關(guān)系,合理匹配離心組件的轉(zhuǎn)速、碟片半徑和油液的流量數(shù)據(jù)值,產(chǎn)生的離心力將油液內(nèi)比重不同的各組分實現(xiàn)重力分離。
各組分質(zhì)點沉降速度(沿徑向的移動速度)與油液本身以及離心力場的各項參數(shù)相關(guān)關(guān)系如下式所示:
=29
(1)
其中:為雜質(zhì)粒子的沉降速度;為雜質(zhì)粒子的沉降半徑;為雜質(zhì)粒子與油液密度差;為雜質(zhì)粒子旋轉(zhuǎn)的角速度;為雜質(zhì)粒子距旋轉(zhuǎn)軸中心的距離;為油液的動力黏度。
由公式(1)可知:影響分離效率的主要因素就是雜質(zhì)粒子沉降的速度,而雜質(zhì)粒子的沉降速度又受到雜質(zhì)粒子的沉降半徑、旋轉(zhuǎn)角速度、與油液密度差、距旋轉(zhuǎn)軸中心的距離以及液體的動力黏度等因素的影響。
(1)雜質(zhì)粒子的沉降半徑
雜質(zhì)粒子的沉降半徑實際上也就是離心筒的半徑,半徑與分離效果成正比。但伴隨而來的代價是對離心筒組件的動平衡要求越高,設(shè)備的制造維護(hù)成本會增加。
(2)雜質(zhì)粒子旋轉(zhuǎn)的角速度
雜質(zhì)粒子旋轉(zhuǎn)的角速度實際上也就是離心筒的轉(zhuǎn)速,轉(zhuǎn)速與分離效率成正比,但同樣地也會增加設(shè)備的制造維護(hù)成本。
(3)雜質(zhì)粒子與油液密度差
雜質(zhì)粒子密度比油液密度越大,其分離效率越高。因此對于某種特定的油液如高壓抗燃油(油液的比重1.11~1.17 g/m)或某些混有纖維性雜質(zhì)的油液,該種方式達(dá)不到預(yù)期的凈化效果。
(4)油液的動力黏度
黏度越大,分離效率越差,因此使用該種方式進(jìn)行油品凈化時,對油液的動力黏度有一些要求。如果超出黏度要求,就要采取諸如輔助加熱等相應(yīng)措施。
因此,想要達(dá)到最佳的凈化效果,就要合理地匹配離心組件的轉(zhuǎn)速、碟片半徑和油液的流量等。
最后,比重較大的雜質(zhì)、水從碟片邊沿飛出,沉降到下方的納污盒內(nèi),而碟片內(nèi)仍然滯留著比重較小的油液,在回旋轉(zhuǎn)子的作用下經(jīng)出油管回到油箱,經(jīng)一段時間后的循環(huán),最終實現(xiàn)油液的凈化。
根據(jù)前期調(diào)研、考察:
2020年1月11日縱橫鋼鐵煉鐵廠與唐山睿澤爾科技有限公司簽訂了《ROP50-B02型離心式凈油機試用協(xié)議》。受疫情影響,經(jīng)雙方協(xié)商,將試用期推遲至2020年2月27日,在煉鐵廠4號高爐爐前液壓站2號油箱正式試用,試用期為40天,到4月7日結(jié)束,要求油品污染度達(dá)到NAS1638標(biāo)準(zhǔn)7級。
試用過程:
2020年2月27日,凈油機現(xiàn)場安裝調(diào)試,并對未凈化油液取樣化驗,由于現(xiàn)場冷卻器漏水故障,油液的含水量達(dá)到5 444.4×10,污染度遠(yuǎn)超出12級,污染嚴(yán)重。凈化9天后,含水量由5 444.4×10降至1 758.7×10,但污染度仍然超出12級;繼續(xù)凈化6天后,含水量降至91.1×10,污染度提高到10級,雖然含水量滿足了現(xiàn)場需求,但污染度仍然未達(dá)到要求;又繼續(xù)凈化15天后,取樣經(jīng)唐山市技術(shù)監(jiān)督局油品檢驗所化驗,含水量略有降低至90×10,污染度提高到8級;繼續(xù)凈化10天后,污染度提高到7級,完全滿足了現(xiàn)場需求。具體試用數(shù)據(jù)見表1。
表1 4號高爐爐前液壓站2號油站46號抗磨液壓油試用過程中數(shù)據(jù)統(tǒng)計
由統(tǒng)計結(jié)果可以看出:前期,只用15天將油液中含水量由5 444.4×10降至91.1×10,驗證了該離心式凈化方式快速除水的顯著效果;后面幾天,在前期除水后,除雜質(zhì)的效果顯現(xiàn)出來,21天的時間(自3月7日至3月28日),污染度由大于12級提高到8級,效果顯著;但是,隨著較大顆粒雜質(zhì)的去除,留存下來的雜質(zhì)均為小顆粒,此時離心方式凈化的速度相對較慢,最后又凈化了10天,污染度由8級提高到7級,達(dá)到了現(xiàn)場的需求。
試用結(jié)束,1號高爐爐前液壓站1號、2號油箱仍然分別使用58 L日本3R精密濾油機1臺和18 L日本3R精密濾油機1臺,使用濾芯(主要耗材)Ф303型50支(700元/支),Ф179型36支(300元/支),共計費用達(dá)45 800元。
而在4號高爐爐前液壓站1號、2號油箱則分別配備了21 L美國頗爾真空凈油機1臺和唐山睿澤爾科技有限公司ROP50-B02型離心式凈油機進(jìn)行凈化。追蹤6個月的運行狀況來看,油品污染度一直保持7級以上,含水量保持100×10以下,凈化效果顯著。其中頗爾凈油機使用濾芯22支(平均677元/支),共計費用14 914元;離心凈油機無耗材消耗。
對比1號、4號高爐利用濾芯進(jìn)行過濾的真空濾油機凈化方式,其費用有較大差別:近7個月來,4號高爐爐前液壓站比1號高爐爐前液壓站節(jié)省30 886元;4號高爐爐前兩種凈油機費用對比:離心凈油機比頗爾真空凈油機節(jié)約費用14 914元,極大地降低了油品凈化的費用。
通過對某鋼鐵煉鐵廠4號爐前液壓站3 m的46號液壓油,采用某公司的ROP50-B02型離心式凈油機進(jìn)行除水凈化的試用過程及半年多的運行相關(guān)數(shù)據(jù)分析,該離心凈化方式能夠滿足爐前液壓油油品凈化的需求,降低了設(shè)備運行的故障率,為生產(chǎn)的順利進(jìn)行提供了堅實的保障,并且沒有濾芯耗材的消耗,不僅極大地降低了油品凈化的費用,同時還減輕了更換下來的大量濾芯所帶來的危廢處理的環(huán)保壓力,為保護(hù)環(huán)境提供了必要的保障。