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      鄰二甲苯精餾塔靈敏板的確定

      2022-09-14 09:59:50紀(jì)
      關(guān)鍵詞:鄰二甲苯塊板靈敏

      楊 紀(jì)

      (中海油惠州石化有限公司,廣東 惠州 516086)

      精餾是石油與化學(xué)工業(yè)中最重要的高效分離技術(shù)之一,通常在具有一定塔板數(shù)量的板式精餾塔或具有一定填料層高的填料式精餾塔中進行;它是利用混合物中各組分揮發(fā)度的不同將各組分加以分離的過程,如乙苯、苯乙烯通過精餾分離可得到高純度的苯乙烯產(chǎn)品。由于精餾塔在運行中會受到各種因素的干擾,在精餾塔控制的常規(guī)設(shè)計中,一般用塔頂或塔底溫度來控制產(chǎn)品質(zhì)量。然而對于產(chǎn)品純度要求很高且原料各組分之間相對揮發(fā)度很小的高精密分餾來講,為保證塔的平穩(wěn)操作和獲得高純度、高質(zhì)量的合格產(chǎn)品,一般應(yīng)采用調(diào)節(jié)靈敏塔板的溫度來控制產(chǎn)品質(zhì)量[1]。

      芳烴聯(lián)合裝置鄰二甲苯精餾塔主要用來生產(chǎn)純度98%的鄰二甲苯產(chǎn)品,且塔進料中各組分性質(zhì)相似、沸點相近,適合采用靈敏板溫度來控制塔頂鄰二甲苯產(chǎn)品質(zhì)量。而鄰二甲苯精餾塔在設(shè)計時沒有明確靈敏板位置,在實際生產(chǎn)中增大了塔的操作難度和產(chǎn)品質(zhì)量控制的不穩(wěn)定性,迫切需要確定靈敏板位置。文章使用Aspen Plus模擬軟件對鄰二甲苯精餾塔進行穩(wěn)態(tài)模擬,并對影響靈敏板溫度的干擾因素如回流量、再沸器負(fù)荷等因素進行擾動仿真模擬,從而確定精餾塔靈敏板位置,為鄰二甲苯精餾塔的調(diào)整提供數(shù)據(jù)支持。

      1 確定精餾塔靈敏板的方法

      1.1 靈敏板的特點

      在精餾塔運行過程中,推動精餾塔內(nèi)各組分之間傳質(zhì)和傳熱的動力是塔內(nèi)上部與下部的溫差,又稱溫度梯度。不同的溫度梯度反映精餾塔塔板上物料濃度的變化,又稱濃度梯度,然而溫度梯度和濃度梯度在塔內(nèi)的變化并不是均勻的,主要受到進出塔的物料組成、塔頂回流量、塔底再沸熱負(fù)荷等因素的影響,這對精餾塔的穩(wěn)定操作及塔頂/底餾出液組成起著決定性作用。正常運行的精餾塔在受到干擾時,塔內(nèi)各塔板的組成和溫度分布都會發(fā)生變化,其中溫度變化較顯著的塔板通常稱為靈敏板。靈敏板能及時反映精餾塔波動時的溫度變化,對擾動反應(yīng)敏感。因此監(jiān)控靈敏板的溫度可以快速發(fā)現(xiàn)塔的波動,通過調(diào)整操作來控制靈敏板溫度,可以確保精餾塔的平穩(wěn)運行和產(chǎn)品質(zhì)量合格。

      1.2 用Aspen Plus穩(wěn)態(tài)模擬確定塔的靈敏板

      在求取靈敏板的過程中,一般用擾動仿真的方法來確定靈敏板的位置[2]。斜率判據(jù)、靈敏度判據(jù)、奇異值判據(jù)、恒定溫度判據(jù)和產(chǎn)品波動最小判據(jù)等5種判據(jù)方法可以用來確定靈敏板[3],一般采用前兩種方法,尤其是靈敏度判據(jù)最為常見,它通過改變回流、進料組成和再沸器熱負(fù)荷等方法判斷各塔板溫差的變化,找到有較大溫度變化的塔板,從而確認(rèn)精餾塔的靈敏板。確定鄰二甲苯精餾塔靈敏板的步驟如下:首先通過Aspen Plus穩(wěn)態(tài)模擬作出基本工況時的塔板溫度曲線,通過斜率判據(jù),初步確定靈敏板位置;其后人為改變操作變量(如回流量、進料濃度、再沸熱負(fù)荷等)且變化值上下等量,模擬后作出塔板與基本工況下相比較的溫差曲線,在各種變量情況下溫度均有較大變化的那塊板可以確定為靈敏板。由于塔工況各組分性質(zhì)接近,模擬調(diào)控變量的變化幅度一般控制在基本工況的-10%~+10%[4]。

      2 鄰二甲苯精餾塔靈敏板的確定

      2.1 基本工況的穩(wěn)態(tài)模擬

      芳烴裝置鄰二甲苯精餾塔按照設(shè)計共有68塊理論板,進料板為第34塊理論板,具有塔頂全凝器和塔釜Kettle再沸器,塔進料流量66.65 t/h,按生產(chǎn)純度98%以上的鄰二甲苯的要求,用Aspen Plus軟件的RadFrac模塊來進行模擬,用RK-Aspen狀態(tài)方程來求解。基本工況見表1所示。

      表1 鄰二甲苯精餾塔的基本工況

      根據(jù)模擬數(shù)據(jù)可以作出鄰二甲苯精餾塔塔板的溫度曲線(如圖1),溫度曲線的拐點在第27塊理論板處,通過斜率判據(jù)可近似認(rèn)為第27塊理論塔板為塔的靈敏板。

      圖1 基本工況下鄰二甲苯精餾塔理論板溫度

      2.2 回流量對鄰二甲苯精餾塔靈敏板位置的影響

      在塔進料流量、組成與塔頂采出量不變的情況下,用回流量作為擾動變量進行穩(wěn)態(tài)模擬,使回流量在-10%~+10%之間變化,即回流量設(shè)置為126 t/h和154 t/h。塔板溫度與基本工況下的變化見圖2,在回流減少時精餾段溫度提高,在第27、28、29塊板溫度變化最大;而在回流增大后精餾塔精餾段溫度下降,其趨勢與回流減少相反,但溫度變化最大的是第29、30、31塊板。經(jīng)綜合考慮,第29塊板可以作為靈敏板,這與穩(wěn)態(tài)模擬相比相差2塊板。

      圖2 鄰二甲苯精餾塔回流調(diào)整時理論塔板溫度變化

      2.3 再沸器熱負(fù)荷對鄰二甲苯精餾塔靈敏板位置的影響

      鄰二甲苯精餾塔在進料、塔頂采出不變的情況下,使再沸器熱負(fù)荷增減10%進行模擬,其結(jié)果如果圖3所示。精餾塔在進料、塔頂采出不變的情況下改變再沸器熱負(fù)荷,實際上相當(dāng)于改變精餾塔的回流。再沸熱負(fù)荷增加,塔內(nèi)氣相負(fù)荷增大,回流必須增大才能保證塔頂采出不變。從圖3中可以看出:溫度變化比較明顯的是第29、30、31塊板;降低熱負(fù)荷情況正好相反,塔內(nèi)負(fù)荷減小,回流量減少,溫度變化明顯的是第27、28、29塊板,因此可將第29塊作為靈敏板。由此可以證明,精餾塔熱負(fù)荷調(diào)整后各塔板溫度的變化與回流量調(diào)整后的溫度變化趨勢是一致的。

      圖3 鄰二甲苯精餾塔再沸熱負(fù)荷調(diào)整時理論塔板溫度變化

      2.4 進料組分質(zhì)量分?jǐn)?shù)變化對靈敏度的影響

      由于精餾塔用來生產(chǎn)鄰二甲苯,進料中組分質(zhì)量分?jǐn)?shù)變化對塔的操作也有擾動??紤]到在實際工況下進料組分變化較小,保持基本工況下的回流量與采出量不變的情況下調(diào)整進料組分質(zhì)量分?jǐn)?shù),將進料中鄰二甲苯質(zhì)量分?jǐn)?shù)增減1.0%進行模擬,考察各塔板上的溫差變化,對比結(jié)果如圖4所示。

      圖4 鄰二甲苯精餾塔進料質(zhì)量分?jǐn)?shù)調(diào)整時理論塔板溫度變化

      從圖4可以看出:進料中鄰二甲苯質(zhì)量分?jǐn)?shù)降低1.0%時,第28、29兩塊塔盤溫度變化較大,重組分整體上移,而第43板反映輕組分減少與重組分增加的變化最大;進料中鄰二甲苯質(zhì)量分?jǐn)?shù)增加1.0%時,第29、30兩塊塔板溫度變化最大,輕組分整體下移,第43板反映輕組分增加與重組分減少的變化最大。由于第43塊板反映了提餾段輕、重組分質(zhì)量分?jǐn)?shù)變化,不適合用來控制塔頂鄰產(chǎn)品質(zhì)量,由此可以得出精餾段第29塊板最適宜作為靈敏板,與改變回流確定的靈敏板位置是一致的。

      對于不同的分離體系,靈敏板所處的位置不盡相同,有的在精餾段,也有的在提餾段,還有的精餾段與提餾段都有,這主要取決于分離體系的氣液平衡性質(zhì)[5]。

      2.5 鄰二甲苯精餾塔靈敏板溫度控制實踐

      鄰二甲苯精餾塔實際塔共有98塊塔板,進料在第49塊板;在第31塊和第39塊塔盤上設(shè)有熱電偶,而在平時操作時大多數(shù)情況下是監(jiān)控第31塊板的溫度,通過Aspen Plus穩(wěn)態(tài)擬擾動流程模,確定鄰二甲苯精餾塔靈敏板是第29塊理論板,精餾塔按效率70%設(shè)計,冷凝器作為1塊理論板,第29塊理論板板相當(dāng)于在實際塔盤的第40塊板,操作時將相鄰的安裝了熱電偶的第39塊看作靈敏板,將第39塊塔板溫度與塔回流進行串級控制。通過一個多星期的試運行,發(fā)現(xiàn)鄰二甲苯精餾塔實際塔第39板比第31板的溫度波動大(見圖5),表明塔的操作工況發(fā)生波動時第39塊塔板溫度變化更靈敏,且與模擬結(jié)果相果吻合。同時在第39塊板溫度與塔回流串接控制后塔運行穩(wěn)定,操作調(diào)整方便快捷,鄰二甲苯產(chǎn)品質(zhì)量得到有效控制,因此可以將第39塊實際塔板確定為塔的靈敏板,鄰二甲苯精餾塔的操作實踐證明Aspen Plus流程模擬數(shù)據(jù)指導(dǎo)生產(chǎn)是準(zhǔn)確可信的。

      圖5 鄰二甲苯精餾塔靈敏板與回流串級控制時第31、39塊實際塔板溫度

      3 結(jié)論

      (1)通過改變回流量、塔進料組成和再沸器熱負(fù)荷進行Aspen Plus流程模擬,可以確定鄰二甲苯精餾塔的靈敏板是第29塊理論塔板。

      (2)根據(jù)流程模擬確定的靈敏板與回流串接控制后,提高了塔的運行平穩(wěn)性和產(chǎn)品合格率,同時說明Aspen Plus模擬軟件指導(dǎo)生產(chǎn)是準(zhǔn)確可靠的。

      (3)采用的靈敏板判據(jù)方法不同,靈敏板在精餾塔中所處的位置也有所不同,但模擬計算必須與實際精餾塔操作相結(jié)合,才能有效確定靈敏板位置。

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