陳暉,徐麗,錢進,郭鵬,黃一凡
(江蘇揚力鍛壓機床有限公司,江蘇 揚州 225104)
目前壓力機裝模高度的調(diào)整普遍采用硬接線電路,通過持續(xù)按壓調(diào)模上升或調(diào)模下降按鈕來控制調(diào)模電機的正反轉(zhuǎn),從而達到裝模高度加大或減小的目的。由于該操作方式為人為手動控制,不可避免會出現(xiàn)調(diào)整過頭或調(diào)整不到位現(xiàn)象,需要進行反復(fù)多次按壓操作方能使裝模高度調(diào)整到位,十分不便?,F(xiàn)通過采用帶MODBUS 通訊功能的電子顯數(shù)器與PLC 通訊,在觸摸屏中輸入裝模高度設(shè)定值,按下確認鍵,調(diào)模電機將根據(jù)數(shù)值進行正傳或反轉(zhuǎn)動作,直至當(dāng)前裝模高度達到設(shè)定值為止,一鍵操作到位,方便直觀。
在觸摸屏上編寫出壓力機裝模高度設(shè)置頁面,將PLC 作為上位機,電子顯數(shù)器作為下位機,采用MODBUS 通訊,將電子顯數(shù)器的當(dāng)前模高數(shù)值讀取到PLC,再通過觸摸屏與PLC 通訊,將電子顯數(shù)器的當(dāng)前模高在觸摸屏上顯示出來。當(dāng)需要調(diào)整裝模高度時,在觸摸屏上輸入設(shè)定數(shù)值,按下確認鍵,PLC 即根據(jù)設(shè)定數(shù)值與當(dāng)前數(shù)值比較的結(jié)果進行相關(guān)控制,其電氣控制框架如圖1 所示。
圖1 電氣控制框架圖
以三菱PLC、三菱觸摸屏、大祺電子顯數(shù)器為例,電氣系統(tǒng)配置如表1 所示。
表1 電氣系統(tǒng)配置表
在三菱觸摸屏中編寫壓力機裝模高度設(shè)置頁面,包含裝模高度當(dāng)前值、裝模高度設(shè)定值、確認按鈕及通訊異常報警指示燈,編好對應(yīng)地址值,如圖2所示。
圖2 觸摸屏畫面
(1)如圖3 所示,設(shè)定電子顯數(shù)器為1 號站,讀取1 號站的當(dāng)前模高地址H2,存入D310 中。
圖3 模高調(diào)整PLC 程序示意圖
(2)設(shè)定裝模高度的上限為65000,當(dāng)裝模高度當(dāng)前值小于上限數(shù)值并且設(shè)定值大于當(dāng)前值時,Y014 接通,滑塊上升,此時當(dāng)前值隨之增大,直至裝模高度當(dāng)前值等于設(shè)定值時,Y014 斷開,停止調(diào)模。
(3)設(shè)定裝模高度的下限為54000,當(dāng)裝模高度當(dāng)前值大于下限數(shù)值并且設(shè)定值小于當(dāng)前值時,Y015 接通,滑塊下降,此時當(dāng)前值隨之減小,直至裝模高度當(dāng)前值等于設(shè)定值時,Y015 斷開,停止調(diào)模。
(4)為防止裝模高度在調(diào)整過程中發(fā)生通訊異常而導(dǎo)致動作失效,編寫如下實時檢驗程序,用以判斷裝模高度在調(diào)整過程中是否發(fā)生通訊異常,如發(fā)生異常,則切斷調(diào)模動作回路,觸摸屏上顯示編碼器通訊異常,待通訊恢復(fù)正常后進行復(fù)位才能繼續(xù)進行工作。
電子顯數(shù)器通訊功能遵守標(biāo)準(zhǔn)的MODBUS 協(xié)議,菜單功能設(shè)置如表2 所示,根據(jù)PLC 的相關(guān)參數(shù)設(shè)置,電子顯數(shù)器參數(shù)需設(shè)置為:FC1-3,F(xiàn)C2-3,F(xiàn)C3-1。
表2 電子顯數(shù)器MODBUS 通訊參數(shù)設(shè)置表
至此,實現(xiàn)了在觸摸屏中進行壓力機裝模高度的調(diào)整,通過設(shè)定所需要調(diào)整的數(shù)值,按下確認按鍵即可。在某些特定的場合,比如自動化程度要求比較高,需要進行遠程控制的場合,該方案可很好地進行精確控制,而且更方便直觀,具有一定的推廣意義。