樊增彬
(山東鋼鐵集團(tuán)日照有限公司煉鐵廠,山東日照 276805)
山鋼集團(tuán)日照有限公司設(shè)計(jì)年產(chǎn)鐵810 萬(wàn)噸、鋼850 萬(wàn)噸、鋼材790 萬(wàn)噸,主要工藝有原料場(chǎng)、燒結(jié)、球團(tuán)、高爐、轉(zhuǎn)爐及軋鋼設(shè)備等。原料場(chǎng)工程中混勻料場(chǎng)采用兩跨兩堆式的方法,兩跨有效儲(chǔ)料面積4.32 萬(wàn)平方米,儲(chǔ)料能力2×26.7 萬(wàn)噸;混勻料場(chǎng)主要設(shè)備有:混勻堆料機(jī)1 臺(tái),堆料能力2500 t/h;單梁式雙斗輪混勻取料機(jī)2 臺(tái)。混勻設(shè)施的主要工藝是將燒結(jié)所需的全部含鐵原料和部分輔料先進(jìn)行定量配料,然后在混勻料場(chǎng)進(jìn)行平鋪直取,制成混勻料,供給燒結(jié)使用。在混勻料場(chǎng)布置的兩臺(tái)QLKH2000·38 型混勻取料機(jī),額定生產(chǎn)能力2000 t/h,跨距38 m,分別位于混勻料棚南北兩跨,兩臺(tái)設(shè)備采用一開(kāi)一停的模式交替生產(chǎn),依據(jù)不同的生產(chǎn)工藝情況安排使用,一般情況下倒用周期約7~8 s。
山鋼集團(tuán)日照有限公司選用的QLKH2000·38 型混勻取料機(jī)適用于大中型鋼鐵企業(yè)、有色金屬冶金企業(yè)的散裝物料儲(chǔ)料場(chǎng),是一種高效率的連續(xù)混勻取料的裝卸設(shè)備,該機(jī)與混勻堆料機(jī)配合使用,完成混勻堆取料?;靹蛉×蠙C(jī)的斗輪裝置依靠支承滾輪組支承于小車架上,共兩個(gè)斗輪分別支承于兩個(gè)小車架上,斗輪裝置由斗輪體、料斗、漏斗、圓弧擋料板、支承輥輪組、傳動(dòng)裝置組成,傳動(dòng)裝置由電機(jī)、減速機(jī)和鋼球偶合器組成,依靠鏈條裝置實(shí)現(xiàn)傳動(dòng),其主要技術(shù)參數(shù)見(jiàn)表1。
表1 QLKH2000·38 型混勻取料機(jī)主要技術(shù)參數(shù)
由于混勻取料機(jī)自身結(jié)構(gòu)及設(shè)備安裝、后期運(yùn)行維護(hù)等綜合因素,導(dǎo)致混勻取料機(jī)使用1 年后斗輪內(nèi)側(cè)輥道磨損量不一致,出現(xiàn)波浪型變形(圖1)。
圖1 混勻取料機(jī)投產(chǎn)1 年后狀態(tài)
其他主要參數(shù)也發(fā)生明顯惡化,主要表現(xiàn)有以下兩個(gè)方面。
(1)混勻取料機(jī)輥道磨損嚴(yán)重、波浪形變形嚴(yán)重。經(jīng)測(cè)量,1#斗輪取料機(jī)最大不均勻磨損量為7 mm;2#混勻取料機(jī)最大不均勻磨損量為12 mm。設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)引起整車劇烈振動(dòng)(大梁水平振動(dòng)位移最大可達(dá)1680 m)。
(2)支承輥采用整體結(jié)構(gòu)形式容易在底座處造成積料,積料又隨支撐輪旋轉(zhuǎn)帶至斗輪體軌道處形成研磨,因?yàn)槎份嗈D(zhuǎn)速為5.93 r/min(其他鋼鐵廠轉(zhuǎn)速一般為4.8~5.3 r/min),斗輪內(nèi)側(cè)輥道處線速度1.71 m/s,運(yùn)行過(guò)程中沖擊及物料研磨造成斗輪輪體內(nèi)側(cè)輥道磨損明顯,最大磨損量達(dá)10 mm;原設(shè)計(jì)輥道厚度較薄為24~26 mm。
斗輪運(yùn)行引發(fā)整車振動(dòng)超標(biāo),造成機(jī)械電氣故障頻發(fā),已嚴(yán)重制約生產(chǎn)組織,必須對(duì)振動(dòng)超標(biāo)原因予以分析并制定消除隱患措施,經(jīng)綜合現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)人員及相關(guān)制造廠專家意見(jiàn),認(rèn)為振動(dòng)超標(biāo)的主要原因有3 個(gè)。
(1)斗輪內(nèi)側(cè)滾道波浪變形是造成振動(dòng)的重要原因:首先是斗輪內(nèi)側(cè)滾道熱處理工藝差,處理后硬度不均勻,金屬分子晶粒大小分布不一致,致使在使用過(guò)程中磨損量不一致;其次檢修維護(hù)作業(yè)更換支撐輥未按標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整支撐輥水平度及支撐輥與滾道間隙,造成斗輪運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程中內(nèi)側(cè)滾道周期性在支承輥表面滑動(dòng)和沖擊,加劇內(nèi)側(cè)滾道的不均勻磨損、失圓。
(2)斗輪轉(zhuǎn)速偏快。該混勻取料機(jī)斗輪驅(qū)動(dòng)采用鏈條驅(qū)動(dòng)。斗輪驅(qū)動(dòng)電機(jī)Y280S-4 額定轉(zhuǎn)速1460 r/min,減速機(jī)型號(hào)H2H08B,傳動(dòng)比22.4;驅(qū)動(dòng)鏈輪齒數(shù)17;斗輪鏈輪齒數(shù)187。計(jì)算可得斗輪轉(zhuǎn)速5.93 r/min,大于一般鋼廠該類型取料機(jī)斗輪轉(zhuǎn)速5 r/min。斗輪轉(zhuǎn)速快,內(nèi)側(cè)輥道線速度1.71 m/s,與上側(cè)支承輥沖擊能量大,是造成振動(dòng)超標(biāo)的另一主要原因。
(3)斗輪上支承輥與斗輪內(nèi)側(cè)滾道匹配性差。上支承輥?zhàn)畲笸鈴?50 mm,聚氨酯厚度30 mm;與斗輪內(nèi)側(cè)輥道匹配性差,滾道受力面積小,局部壓力大,加劇斗輪輥道磨損,且因上支承輥外圈聚氨酯厚度只有30 mm,緩沖能力差,是斗輪振動(dòng)超標(biāo)的另一原因。
由于以上因素造成設(shè)備在運(yùn)行過(guò)程中產(chǎn)生沖擊、振動(dòng),這些沖擊和過(guò)大的振動(dòng)對(duì)主要零部件,如斗輪體、鏈輪、上支承輥、下支承輥,斗輪側(cè)擋輥、小車側(cè)輪以及小車行走輪、電氣元器件等的使用壽命有較大影響,特別是電氣元器件因振動(dòng)超標(biāo)造成線路接觸不良、打火甚至變頻器背板開(kāi)裂等,大大降低其使用壽命。振動(dòng)對(duì)輪體滾道面及各輥輪支承面磨損、小車框架結(jié)構(gòu)及橋架梁的引起變形等,還易產(chǎn)生振動(dòng)源,形成惡性循環(huán)。
針對(duì)以上原因,綜合現(xiàn)場(chǎng)使用維護(hù)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,決定對(duì)混勻取料機(jī)實(shí)施以下3 項(xiàng)改進(jìn)。
(1)改進(jìn)斗輪內(nèi)側(cè)滾道耐磨性及支撐剛度。斗輪內(nèi)側(cè)滾道材料由低合金16Mn 提升耐磨性好且力學(xué)性能不低于GB/T 11352—2009《一般工程用鑄造碳鋼件》中35SiMn 的材料,厚度由25 mm 提升至40 mm 并在內(nèi)側(cè)表面均勻淬火,硬度50~58 HRC,淬火深度10~12 mm。同時(shí)增加斗輪輪體支撐剛度,避免斗輪內(nèi)側(cè)滾道在使用過(guò)程中因支撐剛度不足變形。輪體為分體式板框焊接結(jié)構(gòu)(分成兩段),合體后對(duì)輪體滾道面(內(nèi)圓及兩外側(cè)端面)整體加工成形,保證其滾道內(nèi)圓的圓度、兩滾道內(nèi)圓的同軸度及兩端面對(duì)滾道內(nèi)圓的跳動(dòng)要求。
(2)降低斗輪轉(zhuǎn)速。減速機(jī)型號(hào)保持不變,傳動(dòng)比由22.4 增加至28,斗輪轉(zhuǎn)速相應(yīng)由5.93 r/min 降低至5 r/min。斗輪轉(zhuǎn)速降低,為保障取料能力符合生產(chǎn)需求及原設(shè)計(jì)要求,取料斗適應(yīng)性改造斗容由0.36 m3增加至0.45 m3。
(3)優(yōu)化上支承輥匹配性。上支承輥采用通軸結(jié)構(gòu)型式,軸承座與支承輥分離,兩支承輥體在軸承座中間,輥體為鋼芯外包聚氨酯結(jié)構(gòu),每個(gè)軸承座內(nèi)安裝有兩個(gè)重型調(diào)心軸承。軸承座本體采用分體式,由軸承蓋和軸承底座構(gòu)成,便于安裝、使用及調(diào)整:輥體圓滾徑為450 mm,輥體聚氨酯外徑560 mm,其寬度為350 mm,聚氨酯的抗壓強(qiáng)度應(yīng)大于6100 kN/m2,邵氏硬度為80~85 HS,輥體滾圓的跳動(dòng)公差小于0.2 mm,并保證上支承輥與輪體的匹配性(圖2)。另外,增加上支承輥輪外圈聚氨酯層厚度至55 mm,這提高了上支承輥的緩沖性能,減少斗輪輪體振動(dòng);并在軸承座與支承座之間設(shè)中間墊板結(jié)構(gòu),墊板即可作為聚氨酯支承輥磨損后調(diào)整用,又可作為方便維修及更換聚氨酯支承輥用;為延長(zhǎng)上支承輥軸承的使用壽命,將軸承座外移,軸徑加大。改造后的支撐形式同時(shí)可以減少斗輪內(nèi)側(cè)輥道和支承輪磨損。
圖2 改造后的混勻取料機(jī)布置
2019 年11 月完成2#混勻取料機(jī)改造工作,2020 年5 月完成1 號(hào)混勻取料機(jī)改造工作,混勻取料機(jī)斗輪改造全部完成。
(1)斗輪體通過(guò)改造后,輪體的強(qiáng)度及剛度得到大大提高,輪體的變形量減小,且由于兩半圓輪體合體后一次性加工成形,保證了滾道內(nèi)圓的圓度及兩側(cè)滾道圓的同心度以及兩側(cè)滾道面的平行度。滾道內(nèi)圓及端面滾道面的熱處理硬度及淬火層深度的加大,滾道面更加耐磨。通過(guò)安裝調(diào)整好斗輪兩側(cè)的斗輪側(cè)擋輪和輪體間的裝配間隙、保證所有鏈輪中心面的共面度,控制斗輪在運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程中的擺動(dòng)量,減小輪體側(cè)面與側(cè)擋輪的沖擊力度和頻率。
(2)通過(guò)對(duì)斗輪轉(zhuǎn)速的相應(yīng)調(diào)整,降低了斗輪的轉(zhuǎn)速,回轉(zhuǎn)頻率減低了約16%,卸料更加順暢,返料現(xiàn)象改善,也減少了斗子挖掘物料時(shí)被沖擊的次數(shù),保證輪體機(jī)構(gòu)起動(dòng)、運(yùn)行的平穩(wěn)性,延長(zhǎng)輪體的使用壽命。
(3)通過(guò)改造上支承輥組的結(jié)構(gòu)形式,運(yùn)行時(shí)聚氨酯層能吸收大量的沖擊能量,使振動(dòng)和噪聲大大減小。另外,借本次改造安裝,嚴(yán)格按照?qǐng)D中技術(shù)要求的安裝、調(diào)整。調(diào)整上支承輥水平度誤差≤1 mm/m,兩支承輥平行度誤差≤1 mm/m,兩側(cè)輥?zhàn)又行拿嬖谕黄矫鎯?nèi)誤差≤2 mm;其他各支承輥、側(cè)擋輥對(duì)輥道面的間隙≤3 mm;調(diào)整兩側(cè)水平鋼輪與側(cè)軌道頂面的間隙≤3 mm,并保證橋架大梁兩側(cè)的側(cè)水平鋼輪滾動(dòng)面與側(cè)軌間的間隙應(yīng)小于小車行走輪踏面與水平行走軌道側(cè)面的間隙,就能防止小車行走時(shí)小車行走車輪踏面和滾道易產(chǎn)生沖擊,造成啃軌和磨損,同時(shí)也會(huì)減小因沖擊帶來(lái)的振動(dòng)和噪聲。調(diào)整鏈條與鏈輪及輪體大鏈輪同面度誤差≤2 mm,防止鏈條打滑或爬鏈引起振動(dòng)。
改造后的實(shí)際運(yùn)行振動(dòng)位移對(duì)比見(jiàn)表2,穩(wěn)定的水平位移也保證了輪體機(jī)構(gòu)起動(dòng)、運(yùn)行的平穩(wěn)性,延長(zhǎng)混勻取料機(jī)的整體使用壽命(圖3)。
圖3 改造前后水平位移對(duì)比
表2 改造前后主梁水平位移對(duì)比 μm
通過(guò)一系列的改造,目前設(shè)備整體運(yùn)行平穩(wěn),主梁振動(dòng)幅值穩(wěn)定在100 μm 左右,取料能力達(dá)到原設(shè)計(jì)2000 t/h,最大取料能力可達(dá)2200 t/h,滿足生產(chǎn)需求。本次改造效果達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。