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      常減壓裝置電脫鹽運行故障原因分析

      2022-09-11 01:27:16秦紅艷陳嶠郴
      設(shè)備管理與維修 2022年11期
      關(guān)鍵詞:鹽罐高壓電電擊

      郭 鑒,秦紅艷,張 磊,陳嶠郴

      (中石油克拉瑪依石化有限責(zé)任公司,新疆克拉瑪依 834000)

      0 引言

      電脫鹽工藝作為原油處理的第一道工序,也是常減壓工藝防腐一個重要環(huán)節(jié),原油經(jīng)過電脫鹽脫水脫鹽后,可以減緩常減壓及下游裝置設(shè)備的腐蝕,提高二次加工原料質(zhì)量,減緩下游裝置催化劑的中毒及消耗,電脫鹽的良好運行對全廠的“安、穩(wěn)、長、滿、優(yōu)”運行尤為重要。

      某石化公司Ⅱ套蒸餾裝置主要加工0#原油與陸石原油的混合原油,所加工的原油為石蠟中間級原油,具有低酸值、低硫等特點。該裝置采用的多級全電場高效電脫鹽設(shè)施,由華東石油成套設(shè)備揚中有限公司設(shè)計,由于設(shè)備運行年限較長,電脫鹽運行效果不理想,在生產(chǎn)中必須控制好電脫鹽操作條件同時加強(qiáng)電脫鹽設(shè)備維護(hù)才能確保裝置安全運行,實現(xiàn)四年一修的長周期運轉(zhuǎn)目標(biāo)。

      1 電脫鹽工藝的重要性

      電脫鹽技術(shù)廣泛應(yīng)用于當(dāng)今國內(nèi)外石化行業(yè),主要是通過向原油中注水、注破乳劑,破壞原油的乳化狀態(tài),并在電場的作用下使微小水滴聚結(jié)為大水滴,依據(jù)密度差實現(xiàn)油水分離。原油中的鹽類可分為兩種類型,一類是油溶性,另一類是水溶性。水溶性鹽大部分溶解在水中,這部分鹽類對原油加工的全過程和產(chǎn)品質(zhì)量的有重要影響[1]。

      目前應(yīng)用比較廣泛的電脫鹽工藝主要有交直流電脫鹽、高速電脫鹽、多級全電場高效電脫鹽等,雖然電脫鹽工藝的工作原理不同,但是一種電脫鹽工藝并不適用于多種原油。因此,不同性質(zhì)的原油選用合理的電脫鹽工藝及設(shè)備至關(guān)重要。

      1.1 減緩煉油過程中設(shè)備腐蝕

      原油中氯化物(主要是NaCl、CaCl2、MgCl2)和硫化物在原油蒸餾過程中受熱分解或水解產(chǎn)生HCl 和H2S,跟隨油氣進(jìn)入塔頂冷凝系統(tǒng),HCl 遇到冷凝水便形成鹽酸,鹽酸又能與金屬表面的FeS 起反應(yīng),使金屬失去保護(hù)膜,構(gòu)成H2S—HCl—H2O 型腐蝕加劇設(shè)備腐蝕,這也是造成常減壓裝置初餾塔、常壓塔和減壓塔頂冷凝系統(tǒng)腐蝕的重要原因。因此,保證電脫鹽運行效果是減少煉油企業(yè)設(shè)備腐蝕的重要措施之一[2]。

      1.2 穩(wěn)定常減壓操作,節(jié)能降耗

      原油進(jìn)入裝置前雖然已經(jīng)在罐區(qū)經(jīng)過沉降脫水,但是仍含有一部分水分,這部分水分進(jìn)入裝置后吸熱汽化,不僅降低裝置換熱終溫,還會造成常減壓裝置操作波動。因此,電脫鹽運行效果好能夠穩(wěn)定常減壓操作、節(jié)能降耗,延長裝置開工周期[3]。

      2 電脫鹽工藝運行存在的問題

      經(jīng)過一段換熱后,原油溫度達(dá)到120~130 ℃,與二級電脫鹽罐切水、破乳劑混合,經(jīng)過一級靜態(tài)混合器,混合壓差約25 kPa,進(jìn)入一級電脫鹽罐。一級電脫鹽罐操作壓力為0.85 MPa 左右,一級電脫鹽切水直接出裝置進(jìn)行處理。經(jīng)過一級電脫鹽罐脫水脫鹽后的原油,與新鮮凈化水混合,經(jīng)過二級靜態(tài)混合器,混合壓差約25 kPa,進(jìn)入二級電脫鹽罐。二級電脫鹽罐操作壓力為0.85 MPa 左右,其中二級電脫鹽切水作為一級電脫鹽罐注水再利用,經(jīng)過二級電脫鹽罐脫水脫鹽后的脫后原油進(jìn)入后續(xù)流程(圖1)。

      圖1 電脫鹽工藝流程

      2020 年2 月、4 月和5 月,該裝置先后發(fā)生了3 次因電脫鹽電擊棒高壓引線故障造成的電擊棒擊穿事件。

      2021 年4 月23 日23:52,蒸餾一級電脫鹽罐2#變壓器電流突然升高至162 A(額定電流210 A),但1#和3#變壓器電流無異常(圖2),二級電脫鹽罐3 臺變壓器電流無異常。經(jīng)檢維修技術(shù)人員確認(rèn),2#變壓器電流真實。停變壓器檢查發(fā)現(xiàn),2#變壓器南側(cè)電極棒內(nèi)的高壓引線絕緣層燒損,電極棒內(nèi)變壓器油過熱氣化,金屬銅線裸露。公司制定了電脫鹽退油維修方案,更換高壓引線、金屬軟管、絕緣套、電極棒等配件,并更換全部變壓器油,投用后裝置電流正常(17.8 A)。

      圖2 一級電脫鹽罐2#變壓器電流變化圖

      2021 年5 月28 日6:28,二級電脫鹽罐2#變壓器電流突然升高至219 A(額定電流210 A),立即停變壓器。檢查發(fā)現(xiàn)與4月份一級罐2#變壓器電極棒故障的現(xiàn)象一樣,電極棒內(nèi)的高壓引線絕緣層燒損(圖3)。

      圖3 電脫鹽電擊棒故障

      3 電脫鹽波動原因分析

      3.1 原油性質(zhì)

      原油性質(zhì)變化會影響到電脫鹽運行效果,如果原油變重,油水乳化程度將加重,會導(dǎo)致電脫鹽波動。由表1 可知,原油性質(zhì)比較穩(wěn)定,沒有變重的傾向,同時原油含水量也比較穩(wěn)定,故電脫鹽電擊棒擊穿與原油性質(zhì)無關(guān)[4]。

      表1 2021 年4 月—5 月原油性質(zhì)監(jiān)測情況

      3.2 電脫鹽操作條件

      3.2.1 電脫鹽油水界面

      電脫鹽罐油水界位一般指原油乳化層位置,油水界面的高低同樣影響電脫鹽的脫鹽效果。油水界位低易造成電脫鹽切水帶油,但若油水界位過高則容易造成電極板短路[5]。

      該裝置因運行年限較長,設(shè)備存在老舊情況,油水界位儀運行效果不理想,存在一定偏差,輔助以現(xiàn)場電脫鹽看樣孔配合檢查,從而保證電脫鹽油水界位穩(wěn)定。此外,電脫鹽設(shè)備無法實現(xiàn)電脫鹽反沖洗,造成電脫鹽罐底沉積泥沙等,影響電脫鹽油水界面。但當(dāng)天電脫鹽系統(tǒng)開始波動時,原油無換罐,電脫鹽油水界面無明顯變化,因此排除電擊棒擊穿事件是由油水界面造成的[6]。

      3.2.2 電脫鹽注水量

      電脫鹽注水的目的是破壞原油乳化液的穩(wěn)定性,促進(jìn)水滴聚結(jié),并溶解懸浮在原油中的鹽,從而降低原油中的鹽含量,提高電脫鹽效果。注水量的大小影響電脫鹽運行效果,注水量過小達(dá)不到目的,注水量過大不僅會增加新水消耗,還會使水位上升、電負(fù)荷增大,存在導(dǎo)致電擊棒擊穿跳閘的風(fēng)險。另外,電脫鹽注水一般會與排水進(jìn)行換熱,回收排水中的能量,減少了電脫鹽熱負(fù)荷的損失,注水溫度越接近原油溫度,越容易使油水充分混合,電脫鹽效果越好[7]。

      該裝置采用單注二級方式,二級電脫鹽排水回注一級,電脫鹽注水為凈化水,注水量控制在3%~6%。除原油摻煉、換罐時會進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整,電脫鹽注水量都為固定值;同時電脫鹽系統(tǒng)波動時電脫鹽注水量并未進(jìn)行調(diào)整,因此可以排除注水量的影響。

      3.2.3 電脫鹽混合強(qiáng)度

      混合強(qiáng)度是指油、水、破乳劑在混合閥或混合器內(nèi)的混合程度,這是由于原油通過混合閥或混合器時產(chǎn)生的壓力降造成的,混合強(qiáng)度過小則達(dá)不到電脫鹽脫鹽脫水的效果,混合強(qiáng)度過大反而會使乳化層過于穩(wěn)定不易破乳[8]。

      該裝置采用無級調(diào)節(jié)混合器,正常生產(chǎn)時混合強(qiáng)度控制在20~30 kPa,電脫鹽系統(tǒng)開始波動時混合強(qiáng)度沒有變化,因此可以排除混合強(qiáng)度的影響[8]。

      3.2.4 電脫鹽操作溫度

      操作溫度是電脫鹽工藝的關(guān)鍵控制因素之一。提高操作溫度,可降低原油黏度,減小油水界面張力,乳化膜強(qiáng)度減弱,增大了布朗運動、碰撞結(jié)合機(jī)會增多,有利于破乳。但是如果電脫鹽操作溫度過高,會導(dǎo)致原油的電導(dǎo)率升高、電耗增加,嚴(yán)重時會損壞變壓器。因此,不同性質(zhì)的原油要選擇合適的電脫鹽操作溫度[9]。

      該裝置目前處于運行第3 年,換熱器壓降增大,部分換熱器開付線,影響電脫鹽進(jìn)罐溫度。電脫鹽罐操作溫度一般在122 ℃,操作溫度比較平穩(wěn),而且電脫鹽系統(tǒng)開始波動時操作溫度也處于穩(wěn)定狀態(tài),因此可以排除操作溫度的因素。

      3.2.5 電脫鹽絕緣吊掛接地或電極板短接故障

      絕緣吊掛接地或電極板短接會導(dǎo)致電脫鹽電流或二次電壓會瞬間變化,但是從電氣實驗,對電極棒做的阻抗數(shù)據(jù)看,阻值均大于20 kΩ(正極對地79.3 kΩ,負(fù)極對地89.6 kΩ,正負(fù)極40.23 kΩ),電氣實驗正常,從而排除絕緣吊掛接地或電極板短接的可能。

      3.3 設(shè)備原因分析

      3.3.1 電脫鹽變壓器本體故障

      該裝置電脫鹽采用華東石油的多級全電場高效電脫鹽技術(shù),電脫鹽變壓器為3 臺并聯(lián),變壓器輸出電壓值為13 kV、16 kV、19 kV、22 kV、25 kV 五檔,目前輸出電壓檔位為III 檔,即使用電壓為19 kV、電流不大于17.8 A 和18.5 A。高壓電引入,由高壓電纜軟裝置和高壓電絕緣套及45#變壓器油組成,能夠滿足電脫鹽裝置的運行條件。

      該裝置在用電脫鹽設(shè)備老化,存在一定程度的運行隱患。這些變壓器均已運行超20 年,老化比較嚴(yán)重,電耗較高。電脫鹽故障后對電脫鹽罐退油,并進(jìn)行變壓器空載實驗,低壓側(cè)實驗正常,從而排除電脫鹽變壓器故障的可能性[10]。

      3.3.2 電擊棒質(zhì)量

      (1)將同批采購的電擊棒原料抽樣送檢,作理化試驗電擊棒原料中雜質(zhì)、密度、流速等主要成分分析,均分析滿足要求,驗證了原材料質(zhì)量可靠。

      (2)電擊棒生產(chǎn)過程時的原始記錄資料,如成形壓力/時間、加熱溫度/時間、精加工部件及組裝、檢驗測試等原始資料,未發(fā)現(xiàn)易?,F(xiàn)象。

      (3)對同批生產(chǎn)制造的電擊棒進(jìn)行了抽樣試驗,如電壓試驗95 kV/5 min(未擊穿)、升溫試驗180 ℃/30 min(未變形)、水壓試驗2.5 MPa/30 min(未泄漏)等數(shù)據(jù)符合原指標(biāo)。

      3.3.3 高壓電引入裝置結(jié)構(gòu)

      電脫鹽高壓電引入裝置,是將電脫鹽變壓器二次側(cè)高壓13 kV、16 kV、19 kV、22 kV、25 kV 五檔(可調(diào))輸至罐內(nèi)正、負(fù)電極板建立電場。

      (1)變流電脫鹽變壓器的高壓輸出結(jié)構(gòu)。變流電脫鹽變壓器的二次側(cè)輸出,輸出結(jié)構(gòu)形式為正極和負(fù)極分為二路獨立輸出形式,由變壓器輸出導(dǎo)線、導(dǎo)電桿、絕緣套管、保護(hù)聯(lián)接套管、報警高位油等部件組合,為油浸式防護(hù)結(jié)構(gòu)。

      (2)高壓電纜軟裝置的結(jié)構(gòu)。高壓電纜軟裝置是將變壓器二次側(cè)與高壓電絕緣套之間相聯(lián)接主要組合件,主要由不銹鋼金屬軟管、F4 隔圈、F4 隔片、F4 高壓電纜、F4 插接件、電纜聯(lián)接件、F4 電纜緊固件、彈簧、觸碗等部件組合(F4 指聚四氟乙烯材料),為油浸式防護(hù)結(jié)構(gòu)。

      (3)高壓電絕緣套的結(jié)構(gòu)。高壓電絕緣套安裝于變壓器二次側(cè)高壓輸出與罐體之間相聯(lián)接,主要由編號高壓電絕緣套聯(lián)座、罐體密封件、絕緣套管、導(dǎo)電觸子、保接定向套等部件組合,起著絕緣、耐溫、耐壓、防腐等作用,為油浸式防護(hù)結(jié)構(gòu)。

      (4)F4 高壓電纜引線的結(jié)構(gòu)。F4 高壓電纜引線是采用獨股銅芯導(dǎo)線,在銅導(dǎo)線外徑繞制多層聚四氟乙烯定向膜作為絕緣層,在繞制絕緣層的外徑套上玻纖黃臘套管,涂足絕緣漆,經(jīng)加溫干燥保持電纜緊密性和絕緣性,主要起安全導(dǎo)電的作用。

      3.4 電脫鹽波動可能的原因分析

      根據(jù)該裝置電脫鹽的運行情況、故障件的損傷點的情況及各項試驗情況,車間技術(shù)人員與華東石油公司技術(shù)人員進(jìn)行了充分分析,得出電脫鹽波動可能的原因如下:

      (1)高壓電纜軟裝置和高壓電絕緣套結(jié)構(gòu)及性能,能夠滿足蒸餾裝置電脫鹽的工況使用。從損壞件的節(jié)點分析,燒壞電纜線不是被高壓電直接擊穿損壞的,而是變壓器油的絕緣性能下降、慢慢滲透到電纜絕緣層內(nèi)層,導(dǎo)致電纜整體絕緣性能下降。

      (2)變壓器油絕緣性能下降的原因主要是變壓器油在長期高溫下產(chǎn)生老化現(xiàn)象,而變壓器油慢慢滲透到電纜絕緣層內(nèi)部,降低了電纜絕緣性能,隨著高溫時間的延長,加速了變壓器油的碳化,由絕緣體變成導(dǎo)電體,這樣變壓器油在高壓電絕緣套內(nèi)變成了導(dǎo)電體而放電,放電產(chǎn)生高溫溶化了絕緣層和燒斷銅導(dǎo)線的故障主要原因。

      (3)導(dǎo)致高壓電絕緣套內(nèi)部高溫的原因是,高壓電纜軟裝置及高壓電絕緣套原本沒有發(fā)熱功能,但由于電纜線是固定聯(lián)接,這5 個部件中只要有其中一處松動或不牢固就會發(fā)熱,隨著電流升高溫度也會隨之升高,這是導(dǎo)致變壓器油老化、碳化短路故障的根源。

      4 結(jié)束語

      結(jié)合某石化公司常減壓裝置電脫鹽波動故障,對原油性質(zhì)、電脫鹽罐操作條件及設(shè)備運行情況進(jìn)行分析,得出設(shè)備頻繁發(fā)生故障原因是,變壓器油在長期高溫下工作出現(xiàn)老化,造成電擊棒內(nèi)變壓器油絕緣性能下降,產(chǎn)生高溫熔化電極棒高壓引線絕緣層并燒斷銅導(dǎo)線,進(jìn)而導(dǎo)致電脫鹽電擊棒擊穿問題。

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