趙廣濤,李永水
(中國石油遼陽石化分公司動力廠,遼寧遼陽 111003)
某套蒸汽裂解裝置于1973 年從法國德西尼布公司成套引進(jìn),1979 年建成投產(chǎn)。裝置以石腦油為主要原料,經(jīng)高溫裂解生產(chǎn)聚合級乙烯和丙烯。其中,乙烯壓縮機(jī)與裂解氣壓縮機(jī)、丙烯壓縮機(jī),組成乙烯“三機(jī)”機(jī)組,是流程工業(yè)上的核心設(shè)備。機(jī)組振動高是運行異常的主要表現(xiàn)之一,造成機(jī)組振動高的原因有很多,如機(jī)組軸系不平衡、流體失穩(wěn)、碰磨、軸瓦損傷、松動等。
轉(zhuǎn)軸被軸承支承的部分叫做軸頸,與軸頸配合的部件就是軸瓦。軸瓦一般是指在滑動摩擦狀態(tài)下工作的軸承(滑動軸承),有運轉(zhuǎn)時間長、運行平穩(wěn)、噪聲小的特點。在液體潤滑的條件下,接觸表面被潤滑液形成的油膜分開,因而沒有直接接觸。其存在的缺點是,在泵啟機(jī)瞬間油膜還沒有完全形成,所以摩擦阻力非常大。
軸瓦的材料主要分為非金屬和金屬兩類。
(1)非金屬滑動軸承的材料主要以塑料為主,軸承用塑料大部分選用整體性能比較好的工程塑料。大部分制造商都有工程塑料自潤滑技術(shù),通過纖維、特種潤滑劑、玻璃珠等方法對工程塑料進(jìn)行自潤滑增強(qiáng)改造,使塑料達(dá)到一定性能,再用改性后的塑料加工成可以自潤滑的塑料軸承。
(2)目前使用最多的金屬滑動軸承是三層復(fù)合軸承,一般是以碳鋼板為基礎(chǔ),通過燒結(jié)技術(shù)在鋼板上先燒結(jié)一層球形銅粉,然后再在銅粉層上燒結(jié)一層PTFE(聚四氟乙烯)潤滑劑。中間一層球形銅粉主要作用就是增強(qiáng)鋼板與PTFE 之間的結(jié)合強(qiáng)度,在運行時還有一定的承載和潤滑作用。
機(jī)組所用軸瓦發(fā)生損傷故障后,主要特征有3 個:①整個機(jī)組軸系支撐剛性下降、一倍頻幅值增大,損傷嚴(yán)重時還會出現(xiàn)與軸頸接觸的磨碰現(xiàn)象,磨碰后會造成軸瓦局部溫升增大;②振動值隨負(fù)荷變化明顯,隨著機(jī)組所載負(fù)荷的增加而增大,隨著負(fù)荷的減少振動值也同樣減少;③振動值隨潤滑油油溫變化而變化,軸瓦間隙大,通過降低潤滑油油溫,振動值也相對降低,加大潤滑油油溫,振動值也同樣增大。
壓縮機(jī)組在正常運行或啟停機(jī)過程中,軸瓦發(fā)生損壞故障的原因主要有兩個:①由于潤滑系統(tǒng)出現(xiàn)故障,潤滑油突然中斷或潤滑油品質(zhì)惡化都會使油膜形成不好,從而導(dǎo)致接觸面潤滑不良,導(dǎo)致軸瓦與軸頸發(fā)生碰磨,表面合金層脫落;②如果軸瓦內(nèi)含有雜物、軸系中心不同心等原因會引起轉(zhuǎn)軸與軸瓦之間產(chǎn)生動靜摩擦,導(dǎo)致軸瓦損壞,表面合金層脫落。
(1)油泵聯(lián)鎖問題。壓縮機(jī)組附屬潤滑油系統(tǒng)油泵聯(lián)鎖設(shè)計、安裝不合理,或運行中未投用聯(lián)鎖保護(hù),當(dāng)發(fā)生事故機(jī)組停機(jī)時油泵不能正常聯(lián)鎖啟動,造成潤滑油中斷提供,導(dǎo)致軸瓦缺油磨損、損壞。
(2)新安裝或大檢修后的壓縮機(jī)組,在安裝時有部件漏裝或安裝精度不足,在運行時軸承會發(fā)生偏轉(zhuǎn)、造成軸瓦損壞。
(3)壓縮機(jī)組運行過程中主油泵故障停機(jī),造成潤滑系統(tǒng)供油中斷、導(dǎo)致軸瓦損壞。
(4)壓縮機(jī)組潤滑油系統(tǒng)的切換操作不當(dāng),造成潤滑系統(tǒng)供油中斷、導(dǎo)致軸瓦損壞。
(5)壓縮機(jī)組潤滑油系統(tǒng)閥門的安裝不符合標(biāo)準(zhǔn)。
(6)壓縮機(jī)組潤滑油品質(zhì)不高,潤滑油油溫過高或偏低,潤滑油中混入水使?jié)櫥捅凰?、乳化,造成軸瓦油膜無法建立或建立不良,導(dǎo)致軸瓦損壞。
(7)壓縮機(jī)組潤滑油系統(tǒng)油泵的儀表輔助系統(tǒng)不準(zhǔn)確,使操作人員判斷失誤,造成潤滑系統(tǒng)供油中斷,導(dǎo)致軸瓦損壞。
(8)新安裝或大檢修后的壓縮機(jī)組在進(jìn)行潤滑油系統(tǒng)清洗時,由于沖洗不干凈使得安裝或大修過程中遺留的鐵屑或雜物進(jìn)入壓縮機(jī)組內(nèi)部,并在運行中被帶入軸瓦間隙內(nèi),破壞軸瓦表面合金層,造成瓦面平整度不足,導(dǎo)致軸瓦損壞。
(9)壓縮機(jī)組運行過程中徑向振動值較大,軸瓦間隙不足以補(bǔ)償,導(dǎo)致軸瓦損壞。
故障機(jī)組離心機(jī)與汽輪機(jī)參數(shù)見表1,其中離心機(jī)的殼體材料為ASTMA350LF3、轉(zhuǎn)子材料為AISI4320。
表1 機(jī)組詳細(xì)參數(shù)
C401 壓縮機(jī)組為透平驅(qū)動的乙烯壓縮機(jī)組,用于輸送裂解裝置中生產(chǎn)出來的乙烯,是該套裂解裝置的關(guān)鍵核心設(shè)備(圖1)。
圖1 乙烯壓縮機(jī)21C401 機(jī)組概貌
2019 年4 月14 日8:00 左右,C401 乙烯壓縮機(jī)驅(qū)動端軸振動由9 μm 緩慢下降,一直到當(dāng)日晚上21:00,X/Y 的振動值最低下降到5 μm,同時該側(cè)軸瓦溫度上升了約1 ℃、軸瓦溫度為75 ℃。隨后,該側(cè)振動值逐漸上升,到4 月17 日軸徑向振動穩(wěn)定在約35 μm(圖2)。在整個過程中,徑向軸瓦溫度上升了約6 ℃、達(dá)到80 ℃,并維持穩(wěn)定。
圖2 XT4102X/Y 測點振動趨勢圖
乙烯壓縮機(jī)異常后只有XT4102X/Y 測點出現(xiàn)了明顯的振值增高現(xiàn)象,XT4102X/Y 測點間隙電壓分別為8.94 V 和8.64 V,均在線性范圍之內(nèi)。振動頻率以工頻占主導(dǎo)如圖3 所示:振動發(fā)生變化時,主要是工頻變量,合成的軸心軌跡為橢圓形見圖4、圖5,隨著機(jī)組振動值的不斷升高,軸瓦溫度升高了6 ℃。
圖3 振動異常后XT4102X/Y 測點波形頻譜圖
圖4 振動異常后XT4102X/Y 測點軸系軌跡圖
圖5 振動異常后XT4102X/Y 測點波形
對以上現(xiàn)象綜合分析后認(rèn)為,引起機(jī)組發(fā)生振動異常的主要原因為:XT4102X/Y 測點處軸瓦損傷,軸瓦間隙配合超差。
結(jié)合現(xiàn)場實際生產(chǎn)情況,建議先降低潤滑油溫度,穩(wěn)定操作,避免發(fā)生生產(chǎn)波動,加強(qiáng)機(jī)組運行監(jiān)護(hù),穩(wěn)定機(jī)組運行至計劃檢修時間,避免了非計劃停車。
2019 年6 月,乙烯壓縮機(jī)組安排窗口解體檢修,抽出下部瓦塊發(fā)現(xiàn)有磨損,軸頸相應(yīng)部位有結(jié)焦物,軸承間隙超標(biāo)一倍(圖6、圖7)。檢修結(jié)果與故障期間診斷意見一致,印證了之前的診斷結(jié)論。
圖6 下瓦塊磨損
圖7 軸頸結(jié)焦