楊美群,萬 陽,李 莉
(江西贛粵高速公路股份有限公司,江西 南昌 330025)
江蘇省高速公路路面的主要結(jié)構(gòu)以半剛性基層為主,路面各結(jié)構(gòu)層設(shè)計厚度以“4 cm 上面層+6 cm 中面層+8 cm 下面層+36 cm 水泥穩(wěn)定碎石基層”為主。隨著高速公路承擔(dān)的交通運輸任務(wù)日益加重,車輛大型化、超載情況嚴(yán)重,在荷載與環(huán)境的綜合作用下,路面病害出現(xiàn)更加頻繁,而裂縫又是路面破損中最常見的一種病害。在對高速公路路面病害開展維修時,需要對預(yù)防性養(yǎng)護(hù)技術(shù)及日常性養(yǎng)護(hù)加以重點關(guān)注,所選擇的方案應(yīng)具備經(jīng)濟(jì)性高、維修速度快、處治耐久的特點。而半剛性基層裂縫微創(chuàng)注漿修復(fù)技術(shù),對于恢復(fù)路面結(jié)構(gòu)整體性,提高道路服務(wù)水平,降低養(yǎng)護(hù)施工對公眾出行的影響,具有重要的現(xiàn)實意義和工程應(yīng)用價值[1-2]。
注漿主要過程[3]如圖1。
圖1 注漿工藝流程圖
(1)雷達(dá)探縫:采用雷達(dá)對路面裂縫處進(jìn)行檢測,分析裂縫處路面內(nèi)部狀況,檢測方法為:沿輪跡帶連續(xù)檢測并在裂縫處做標(biāo)記。
(2)布孔:根據(jù)雷達(dá)探測路面裂縫結(jié)果,路面裂縫處存在面層和基層裂縫、面層層間不良、面層和基層內(nèi)部不密實松散等病害。路面裂縫處采用I 字形布孔形式,沿著裂縫處進(jìn)行布孔,并做標(biāo)記,相鄰孔間距為50 cm。
(3)鉆孔、清孔:采用鉆孔機(jī)沿標(biāo)記處進(jìn)行鉆孔,鉆頭直徑為20 mm,鉆孔角度垂直,鉆至上基層底部,深度40~50 cm,具體深度據(jù)實際情況而定。鉆孔過程中使用吸塵器將鉆出的粉塵吸走,以避免揚灰;鉆孔結(jié)束后將吸塵管插入孔底,吸走孔內(nèi)粉塵;使用氣槍清孔,清孔時槍頭軟管深入裂縫底部進(jìn)行吹掃,過程中會有塵土從孔中飛出,待基本無灰塵從空中飛出,視為清除干凈,此時仍需要保持3~5 s 的吹氣,以保證孔內(nèi)干凈無灰塵。
(4)預(yù)埋注漿高壓密封件:用橡膠錘將密封件夯實,確保將密封件打入指定深度。
(5)注漿:將金屬針管插入高壓密封件,使用扁咀大力鉗將槍頭和金屬針管固定,確保連接緊密;一手持槍并扣動扳機(jī),同時觀測注漿孔、裂縫和路面;注漿停止判斷依據(jù)為:①裂縫附近出現(xiàn)溢漿,②臨孔出現(xiàn)竄漿,③金屬連接管被彈起;當(dāng)出現(xiàn)溢漿后,根據(jù)溢漿速度延遲注漿3~10 s,保證注漿后的裂縫飽滿度;當(dāng)出現(xiàn)竄漿后,立刻對竄漿孔進(jìn)行注漿,防止孔被堵塞。
(6)清掃恢復(fù)路面:待注漿材料固化后(15 ℃約注漿后5 min,10 ℃約注漿后15 min),將軟木塞撤出,將路表殘余或者滲透的注漿材料清除,用冷補料將注漿孔徑填補,恢復(fù)路面。
在試驗段實施初期階段,注漿組件采用了路表密封注漿方案,即采用錐形金屬管從路表打入形成密封結(jié)構(gòu)[4],如圖2 所示。
圖2 金屬連接管打入路面方案
初期實施取芯效果表明,由于部分道路層間黏結(jié)性能一般,導(dǎo)致注漿過程中存在大部分注漿液注入層間而裂縫未得到修復(fù)的情況,并且易對路面結(jié)構(gòu)層間造成擾動,引起路面起拱,從而影響注漿修復(fù)效果,情況如圖3。
圖3 注漿液未注入基層裂縫
針對此情況,通過室內(nèi)試驗開發(fā)了一種高壓密封組件,通過將高壓密封組件打入基層結(jié)構(gòu),從而能夠直接針對階層裂縫進(jìn)行注漿修補,避免了注漿液直接涌入層間的情況,原理見圖4。
圖4 方案優(yōu)化后注漿示意圖
通過此方案改進(jìn)后,項目組進(jìn)行取芯驗證其效果,取芯芯樣基層裂縫注漿料飽滿,能有效解決注漿料無法注入基層裂縫的問題,裂縫修補效果顯著,芯樣效果如圖5。
圖5 改進(jìn)后芯樣裂縫修補效果
裂縫注漿前后采用彎沉儀進(jìn)行檢測,檢測方法為:采用彎沉儀對裂縫處的彎沉值進(jìn)行檢測。
注漿前后的彎沉值如圖6 所示:
圖6 裂縫處彎沉值與彎沉下降率變化
(1)采用傳統(tǒng)工藝(PVC 導(dǎo)管)注漿后,彎沉值不僅未降低,反而有所提升,說明注漿效果較差,對結(jié)構(gòu)強(qiáng)度未提升。
(2)采用改進(jìn)工藝(高壓密封組件)注漿后,彎沉值均有所降低,裂縫處的下降幅度平均值為30.93%,可見注漿材料填充裂縫間隙后,能夠明顯提升路面模量,有效恢復(fù)路表強(qiáng)度。
為進(jìn)一步判斷注漿修補情況,注漿完成1~2 h 后,采用路面鉆孔取芯對裂縫修復(fù)情況進(jìn)行驗證,取芯直徑為150 mm,在兩個注漿孔之間進(jìn)行取芯或者是臨近注漿孔取芯[5],取芯位置如圖7 所示。取芯圖如圖8 所示。
圖7 取芯位置示意圖
圖8 取芯圖片
從圖8 現(xiàn)場取芯情況可看出,采用改進(jìn)后方案進(jìn)行非開挖注漿修復(fù),取芯成功率為100%,注漿材料填充了半剛性基層的裂縫、裂縫處的層間不良、基層松散等病害,整體注漿修補裂縫效果好。
為進(jìn)一步對芯樣的剪切強(qiáng)度進(jìn)行檢測,用于評價注漿后裂縫斷面的抗剪性能,選擇面層和基層裂縫修補后的裂縫芯樣進(jìn)行剪切強(qiáng)度試驗,試驗結(jié)果見表1。
表1 芯樣剪切強(qiáng)度試驗結(jié)果
通過表1 分析可知:基層裂縫注漿修復(fù)后,所取芯樣的剪切強(qiáng)度均≥0.95 MPa,基層平均抗剪強(qiáng)度為2.05 MPa,滿足目標(biāo)要求,同時面層平均抗剪強(qiáng)度為0.82 MPa,面層同樣具有較高的抗剪強(qiáng)度。
綜合可知,開發(fā)的有機(jī)注漿材料經(jīng)過現(xiàn)場實施,注漿效果較好,達(dá)到了目標(biāo)要求,能夠很好地修補已開裂的水穩(wěn)。
經(jīng)過室內(nèi)試驗、現(xiàn)場實施以及工后檢測,結(jié)合試驗測試結(jié)果,提出了基于改性聚氨酯材料的注漿修補裂縫技術(shù)材料及驗收指標(biāo),如表2 所示。
表2 注漿材料指標(biāo)
基于彎沉檢測、取芯、剪切強(qiáng)度試驗等手段進(jìn)行了工后評價,結(jié)果表明注漿效果良好,考慮到后期推廣應(yīng)用時,對路面的保護(hù)、減少對交通流的影響及指標(biāo)評價的準(zhǔn)確性,最終提出了采用芯樣完好率及剪切強(qiáng)度指標(biāo)作為驗收標(biāo)準(zhǔn),如表3 所示。
表3 注漿施工驗收指標(biāo)
該文對半剛性基層裂縫微創(chuàng)注漿修復(fù)技術(shù)的施工工藝進(jìn)行了簡介與優(yōu)化,并對試驗段注漿效果進(jìn)行了評價,主要結(jié)論如下:
(1)半剛性基層裂縫微創(chuàng)注漿修復(fù)技術(shù)的施工工藝主要分為雷達(dá)探縫、布孔、鉆孔和清孔、預(yù)埋注漿高壓密封件、注漿、清掃恢復(fù)路面,為了使?jié){液更多地流入上下基層之間,增強(qiáng)黏結(jié)性,開發(fā)了新的高壓密封組件,優(yōu)化了施工工藝。
(2)通過彎沉檢測、取芯檢測和芯樣性能檢測對試驗段注漿效果進(jìn)行了評價,注漿后試驗段裂縫處的彎沉值下降30.93%,取芯后漿液填充了半剛性基層的裂縫、層間不良和基層松散等病害,取芯成功率達(dá)到了100%,修復(fù)后的芯樣剪切強(qiáng)度均≥0.95 MPa,高于面層平均抗剪強(qiáng)度為0.82 MPa。
(3)基于室內(nèi)試驗、現(xiàn)場施工和施工后效果評價,提出了以芯樣完好率和剪切強(qiáng)度為指標(biāo)的驗收標(biāo)準(zhǔn)。