朱勝峰,鄒理炎,朱興旺,張新聞
(1.杭州世寶汽車方向機(jī)有限公司,浙江 杭州 310018;2.浙江科技學(xué)院,浙江 杭州 310018)
近些年來,眾多商用車用戶對整車舒適性要求越來越高,為了能在競爭中獲得更多市場份額,整車廠和配套廠都要求商用車的用戶體驗(yàn)?zāi)苻I車化。對轉(zhuǎn)向系統(tǒng)而言,對其操縱性、舒適性、輕便性提出了更高的要求,商用汽車轉(zhuǎn)向系統(tǒng)中的核心零部件是液壓動力轉(zhuǎn)向器,它的性能關(guān)乎整個轉(zhuǎn)向系統(tǒng),因此轉(zhuǎn)向響應(yīng)、回正、轉(zhuǎn)向手感、異響等問題的研究隨之而來。而轉(zhuǎn)向器異響問題是以上幾個問題中較難解決的,它是一個系統(tǒng)性的問題,按照異響來源可以分為機(jī)械異響和液壓異響兩大類[1]。機(jī)械異響主要是轉(zhuǎn)向系統(tǒng)某一部件存在自身干涉或者傳動桿系剛度不夠,在受到較大載荷突然釋放時,桿系因彈性變形復(fù)位造成異響;而液壓異響一般會出現(xiàn)在打轉(zhuǎn)向時,轉(zhuǎn)向到某一個角度再回打方向時產(chǎn)生液壓共振聲,以上兩種異響出現(xiàn)時往往會伴隨著轉(zhuǎn)向盤有“麻手”現(xiàn)象。相比于液壓異響,機(jī)械異響的問題容易排查且好解決,本文將從液壓異響的角度對轉(zhuǎn)向器異響問題進(jìn)行分析和改進(jìn)[2]。
如圖1 所示,液壓轉(zhuǎn)向系統(tǒng)主要由轉(zhuǎn)向盤、轉(zhuǎn)向軸、轉(zhuǎn)向器、油泵、油罐、拉桿、轉(zhuǎn)向輪等組成,轉(zhuǎn)向盤作旋轉(zhuǎn)運(yùn)動時通過轉(zhuǎn)向軸驅(qū)動轉(zhuǎn)向器輸入端,經(jīng)過轉(zhuǎn)向器減速后在輸出端輸出較大的扭矩,從而由拉桿帶動轉(zhuǎn)向輪作擺動運(yùn)動,液壓回路是給轉(zhuǎn)向器根據(jù)路面阻力的需要提供足夠的動力,可以使轉(zhuǎn)向更輕便靈敏。
圖1 液壓轉(zhuǎn)向器系統(tǒng)
車輛在行駛過程中,輪胎受到地面的反作用力,該作用力通過轉(zhuǎn)向拉桿傳遞到轉(zhuǎn)向系統(tǒng)上,但是因?yàn)榉较虮P自身慣性以及駕駛員對方向盤的作用力,轉(zhuǎn)向軸存在繼續(xù)保持靜止的慣性,此時轉(zhuǎn)向器零部件也要在力的作用下產(chǎn)生異響。
液壓轉(zhuǎn)向器的轉(zhuǎn)向過程,實(shí)際上是一個建壓的過程,由于輪胎與地面的摩擦阻力是隨著擺角增大而增大的,所以轉(zhuǎn)向系統(tǒng)的油壓也會逐步加大,在此過程中,如果建壓不順暢,轉(zhuǎn)向器的輸出扭矩就不足以克服地面的摩擦阻力,此時油泵就會出現(xiàn)振動而產(chǎn)生異響[3]。
駕駛員駕駛過程中松開方向盤或突然回打轉(zhuǎn)向時,轉(zhuǎn)向器轉(zhuǎn)閥突然變化使得液流的壓力和方向也突然改變,隨之引起系統(tǒng)回路中壓力瞬間急劇變化,此時轉(zhuǎn)向器轉(zhuǎn)閥在相對轉(zhuǎn)動的過程中受液流沖擊容易振動從而產(chǎn)生異響,又由于轉(zhuǎn)向器壓力突然變化,易引發(fā)轉(zhuǎn)向系統(tǒng)的其他部件振動,當(dāng)其振動頻率與某一部件的振動頻率一致時,就會產(chǎn)生液壓共振,從而出現(xiàn)異響,為了降低壓力變化速度,可以通過降低轉(zhuǎn)閥靈敏度曲線的斜率來實(shí)現(xiàn)。轉(zhuǎn)向器轉(zhuǎn)閥靈敏度曲線示意圖(圖2),其大致理論計算如下。
圖2 靈敏度曲線
從式(2)可以看出,壓力p與A0成反比,在打方向的過程中,A0是一個動態(tài)的變化值,A0的變化情況關(guān)系著曲線形狀,A0的數(shù)值是圖3 點(diǎn)A和點(diǎn)B之間的距離乘以閥口長度,通過改變圖3 中的α和R2值就改變A0的變化過程,即改變轉(zhuǎn)閥特性曲線的斜率。
圖3 轉(zhuǎn)閥閥口參數(shù)
因此為避免或抑制轉(zhuǎn)向系統(tǒng)產(chǎn)生異響,從轉(zhuǎn)向器原理的角度提出一些改善措施。
解決液壓異響的出發(fā)點(diǎn)是降低液壓沖擊[4],常見的方法有提高轉(zhuǎn)閥扭桿剛度(圖4)、適當(dāng)加大背壓(圖5)、加大阻尼系數(shù)(圖6)或者通過改變轉(zhuǎn)閥閥口參數(shù)(圖7)來降低靈敏度斜率。
圖4 表明,若扭桿剛度偏小,在松開方向盤或突然回打方向時,由于轉(zhuǎn)閥突然改變了液流的壓力和方向,系統(tǒng)回路中壓力瞬間急劇變化,扭桿就容易會因此而出現(xiàn)高頻振擺,通過適當(dāng)增加扭桿的直徑,即增加,可以加大剛度以提高扭桿抗振性,減少異響[5]。
圖4 轉(zhuǎn)閥扭桿
如圖5 所示,保證最小過流面積的前提下,通過適當(dāng)減小閥芯回油孔徑,即增加回油阻力,減弱液流沖擊引起的振動,減少異響。
圖5 轉(zhuǎn)閥內(nèi)部結(jié)構(gòu)圖
如圖6 所示,適當(dāng)加大阻尼系數(shù),在閥芯和閥套之間裝有一個阻尼圈和阻尼環(huán),其作用是吸收閥芯在液流沖擊下的振動。通過選取合適尺寸增加其阻尼效果,可以有效地降低系統(tǒng)噪音,增強(qiáng)轉(zhuǎn)閥組件的抗振能力,抑制異響的產(chǎn)生。
圖6 轉(zhuǎn)閥示意圖
如圖7 所示,是改進(jìn)前后的轉(zhuǎn)閥靈敏度曲線對比,通過降低靈敏度曲線的斜率,來減慢壓力上升或下降的速度,緩解回路中壓力瞬間急劇變化,減少液壓沖擊,從而減少振動異響。
圖7 靈敏度曲線
如圖8 所示,為了驗(yàn)證上述的故障分析和改進(jìn)措施,按上述四種措施分別制作了改進(jìn)后的轉(zhuǎn)向器樣件,在臺架上進(jìn)行轉(zhuǎn)向器異響試驗(yàn)[6]。
圖8 轉(zhuǎn)向器臺架試驗(yàn)中
臺架試驗(yàn)設(shè)定在一個靜音室里[5],搭建一個安裝轉(zhuǎn)向器的臺架,施加的載荷和油源全部置于靜音室外,通過外接的方法將加載缸和油源布入靜音室,然后在轉(zhuǎn)向器的不同位置貼上加速度傳感器,分別采集以上四種措施改進(jìn)前后轉(zhuǎn)向器不同位置的振動頻譜,可以得知改進(jìn)是否有效。
圖9 可以看出,改進(jìn)前狀態(tài)下,轉(zhuǎn)向器閥體處加速度達(dá)到16 m/s2,主觀評價異響明顯;改進(jìn)后轉(zhuǎn)向器閥體處的加速度明顯降低為6 m/s2左右,主觀評價無異響,此時客觀和主觀的評價結(jié)果相吻合??梢缘贸鼋?jīng)過改善措施后的轉(zhuǎn)向器效果完全達(dá)到了預(yù)期,有效減少了整車轉(zhuǎn)向異響的問題。
圖9 原始試驗(yàn)曲線和改進(jìn)后試驗(yàn)曲線
綜上可知,通過以上四種改善措施可以有效減少液壓轉(zhuǎn)向系統(tǒng)異響,具有周期短、成本低、實(shí)用性高等優(yōu)點(diǎn),值得推廣。