朱白欽,齊騰飛,楊 磊
(河南龍宇煤化工有限公司, 河南永城 476600)
河南龍宇煤化工有限公司一期50萬t/a甲醇裝置,其合成工序流程為:來自低溫甲醇洗裝置凈化氣和來自氫回收裝置的新鮮原料氣,通過合成氣壓縮機升壓,在甲醇合成塔內(nèi)進行催化反應(yīng),部分合成氣態(tài)甲醇再經(jīng)冷卻、冷凝、分離出粗甲醇產(chǎn)品,送往甲醇精餾工段,未反應(yīng)的氣體經(jīng)合成氣壓縮機升壓后進入合成回路循環(huán)利用[1]。合成氣壓縮機為離心式壓縮機,由德國西門子設(shè)計制造,其型號為 STC-SV(10-7-A),由汽輪機驅(qū)動[2],為一缸兩段七級葉輪結(jié)構(gòu)。第一段為新鮮氣壓縮段,由六級葉輪組成;第二段為循環(huán)段,由一級葉輪組成。由于機組工作介質(zhì)為合成氣,采用雙端面串聯(lián)式干氣密封。原干氣密封設(shè)計制造商為德國博格曼。
合成氣壓縮機正常運行過程中排出的部分工藝氣體(8.2 MPa、71 ℃)以及在開停車過程中由界區(qū)來的高壓氮氣(6.0 MPa)作為密封氣氣源,經(jīng)過第一級密封氣過濾器過濾后,進入壓縮機兩側(cè)的第一級密封氣端面,在密封面上形成密封氣膜,防止壓縮機內(nèi)的工藝氣體進入密封。密封端面上正常向外產(chǎn)生的少量工藝泄漏氣,經(jīng)壓力控制后去火炬燃燒。自界區(qū)來的8.1 MPa左右的氮氣,經(jīng)第二級密封氣過濾器過濾后,再經(jīng)過壓力調(diào)節(jié)閥(PCV-15329)控制壓力為0.6 MPa,進入第二級密封氣端面,密封端面上正常向外泄漏的少量氮氣被引出至安全處放空。自界區(qū)來的低壓氮氣(0.4 MPa)經(jīng)壓力調(diào)節(jié)閥(PCV-15337)控制壓力為0.1 MPa,然后進入壓縮機軸端的密封函內(nèi),對軸承的潤滑油進行隔離[3]。
2021年5月,在運行期間,前系統(tǒng)緊急停車,干氣密封氣源壓力(PI15325)由6.1 MPa降至5.7 MPa,此過程一直使用的是高壓氮氣作為氣源,壓力指示(PI15333)持續(xù)降低并大幅度波動。PI1533降至低聯(lián)鎖值50 kPa,3 s后機組跳車。機組跳車后,驅(qū)動端及非驅(qū)動端泄漏氣壓力恢復(fù)正常,從趨勢看,干氣密封驅(qū)動端泄漏量無明顯異常。隨后嘗試沖轉(zhuǎn)開車,因驅(qū)動端一級泄漏氣壓力低聯(lián)鎖觸發(fā)停車并重復(fù)跳車前趨勢,基本上判斷驅(qū)動端干氣密封出現(xiàn)問題。機組轉(zhuǎn)入工藝置換,準(zhǔn)備更換干氣密封。
委托專業(yè)維修廠家對干氣密封進行解體檢查,結(jié)果如下:
(1) 拆一、二級彈簧座連接螺栓。因安裝時螺栓涂有螺紋鎖固膠,先使用熱吹風(fēng)機吹熱,再拆卸取出卡圈。將二級彈簧座拿開后,發(fā)現(xiàn)二級靜環(huán)密封面有磨損,二級推環(huán)處于卡死的狀態(tài)。將動環(huán)、推環(huán)及“O”型圈逐個拿出,擦洗“O”型圈后檢查發(fā)現(xiàn),“O”型圈不光滑、有傷痕;不裝“O”型圈,用推環(huán)反復(fù)壓彈簧,反彈良好,各彈簧目測也完好,二級摩擦副端面有明顯接觸運轉(zhuǎn)痕跡,推環(huán)卡死,靜環(huán)無追隨性。拆解靜環(huán)后,可見二級靜環(huán)“O”型圈表面磨損,彈簧座滑移面有磨痕。
(2) 再拆一級密封,各處都比二級情況稍好,但“O”型圈也有傷痕且軸向滑動不良。一級靜環(huán)摩擦副端面有明顯接觸運轉(zhuǎn)痕跡,痕跡分布整個端面;一級泄漏氣通道可見石墨粉末。
根據(jù)拆解密封的情況,二級推環(huán)密封圈卡死、二級密封端面脫開(見圖1),導(dǎo)致一級泄漏至二級端面排出,是引起一級泄漏氣壓力低聯(lián)鎖跳車的主要原因。
圖1 二級密封端面
造成二級推環(huán)卡死,主要是“O”型圈磨損以及一、二級摩擦副端面運轉(zhuǎn)接觸磨損,石墨粉末等雜質(zhì)堆積在彈簧座滑移面處。隨著現(xiàn)場工藝波動、機組振動、機組軸位移等情況,推環(huán)密封“O”型圈與彈簧座滑移面發(fā)生相對運動。在石墨粉等固態(tài)顆粒雜質(zhì)的作用下,摩擦力增加,彈簧座滑移面粗糙精度降低。
機加工精度較低,相關(guān)零部件幾何精度、形位公差偏大,造成相關(guān)配合垂直度尺寸、表面粗糙度超標(biāo)。在運行期間,零件之間不同心以及表面粗糙,加劇“O”型圈表面精度降低。滑動表面的粗糙度是影響“O”型圈表面摩擦與磨損的直接因素。表面光潔,摩擦與磨損就小,所以往往要求滑動表面的粗糙度數(shù)值要低。
該密封一級、二級摩擦副端面同時磨損,分析可能的原因是密封轉(zhuǎn)動組件的定位面精度下降、垂直度降低,造成密封轉(zhuǎn)動組件不能精準(zhǔn)定位,密封轉(zhuǎn)動件與定位面間有相對運轉(zhuǎn)。從拆解下的密封可見,壓緊套外端面可見明顯運轉(zhuǎn)磨損痕跡。該密封采用鎖緊背冒作為定位原件,多次裝拆都會對其進行敲擊,導(dǎo)致工件變形,定位面精度下降。
(1) “O”型圈采用進口備件。針對二級推環(huán)“O”型圈磨損的情況,使用美國杜邦公司生產(chǎn)的密封圈,保證其使用壽命。
(2) 提高機加工精度。干氣密封彈簧座滑移面、壓緊套外端面的表面粗糙度不低于0.4,形位公差不低于5級精度。修復(fù)干氣密封時,對其進行返修處理。
(3) 保證安裝質(zhì)量。安裝干氣密封時,必須嚴(yán)格按照圖紙尺寸進行復(fù)測,同時檢測密封定位面精度,保證定位面粗糙度不大于0.8,垂直度不低于5級精度。
(4) 改造流體旋轉(zhuǎn)槽。該密封主體結(jié)構(gòu)為雙旋向流體動壓槽,抗波動能力差,氣膜不穩(wěn)定。因此,將雙旋向流體動壓槽改為單旋向螺旋槽,提高了抗波動能力和氣膜穩(wěn)定性。
(5) 增大過濾面積。原干氣密封進氣過濾面積小,氣膜穩(wěn)定性差?,F(xiàn)增大過濾面積,增加過濾器的長度,滿足使用要求。
針對合成氣壓縮機干氣密封損壞情況進行優(yōu)化處理,避免了機組反復(fù)停車對生產(chǎn)系統(tǒng)影響,同時大幅降低機組檢修的頻率和維修成本,實現(xiàn)合成氣壓縮機組長周期運行目的[4]。