王 鵬
(安徽恒源煤電股份有限公司 銷售分公司,安徽 宿州 234000)
錢營孜煤礦選煤廠隸屬于皖北煤電集團錢營孜煤礦,屬礦井型煉焦煤選煤廠,2009年投產(chǎn)使用,設(shè)計入洗能力為2.4 Mt/a,最大處理量為550 t/h。主要洗選工藝為:300~50 mm動篩排矸,50~0.5 mm有壓兩產(chǎn)品旋流器主再洗,煤泥水分級旋流器分級,粗煤泥脫水后作為動力煤配煤使用,細煤泥浮選,尾煤壓濾?,F(xiàn)礦井所開采的32煤層煤種為氣煤,選煤廠現(xiàn)階段只開主洗系統(tǒng)排矸(見圖1),產(chǎn)品以灰分為20%~40%的動力煤為主。
圖1 錢營孜煤礦選煤廠主洗重介質(zhì)系統(tǒng)工藝流程
選煤廠自投產(chǎn)以來進行了多次系統(tǒng)優(yōu)化,噸煤介質(zhì)消耗由原來的2.5 kg降至1.8 kg,但系統(tǒng)中仍有影響介質(zhì)消耗的環(huán)節(jié),針對這些環(huán)節(jié)進行分析改造,以達到降本增效的目的。
經(jīng)現(xiàn)場觀察分析后,排除重介質(zhì)質(zhì)量及管理方面的問題,對重介系統(tǒng)設(shè)備效率方面進行排查,發(fā)現(xiàn)問題如下:
(1)脫泥篩脫泥效率低:主要原因是脫泥篩物料分布不均勻,入洗原煤經(jīng)上游帶式輸送機輸送至脫泥篩入料漏斗,經(jīng)現(xiàn)場測量,在入洗量為500 t/h時,脫泥篩左側(cè)(膠帶運行方向)物料最大厚度達到120 mm,右側(cè)物料厚度僅為90 mm,造成部分煤泥不能有效脫除,隨篩上物料進入重介系統(tǒng),影響下游設(shè)備分選及介質(zhì)回收效果。
(2)粗精煤產(chǎn)品帶介,精煤弧形篩脫介效果差:由于重介質(zhì)旋流器溢流箱與下游粗精煤一次脫介弧形篩的設(shè)備布局緊湊,旋流器溢流粗精煤出料與下游弧形篩入料口緩沖距離不足,主洗旋流器分選壓力高達200 kPa,較高流速的物料直接沖至弧形篩面,弧形篩及下游脫介篩的有效脫介時間較少,甚至出現(xiàn)“竄料”至脫介篩稀介質(zhì)段的現(xiàn)象,含有較高濃度介質(zhì)的物料在脫介篩上不能有效脫介,造成產(chǎn)品帶介。
(3)粗精煤篩篩面噴水的問題:在入洗量增大后,篩面物料厚度在90 mm以上時,脫介篩噴水存在穿透性差,粗精煤篩產(chǎn)品帶介高達0.62 kg/t,同時,部分篩面噴頭在洗選生產(chǎn)過程中堵塞,影響稀介質(zhì)段脫介效果,主要原因是循環(huán)水中存在隨礦井原煤帶入的木屑等雜物,不能隨煤泥沉降,進入系統(tǒng)后,堵塞篩面噴水,特別是噴水管路堵頭處的2~3道噴嘴,最易堵塞,主要是由循環(huán)水內(nèi)雜物在噴水管路堵頭處聚集導(dǎo)致。
(4)粗精煤離心機離心液介質(zhì)損失:經(jīng)現(xiàn)場取樣試驗測得,粗精煤離心機離心液內(nèi)含介量為0.75 g/L左右,離心液量為20 m3/h,介質(zhì)損失量為30 kg/h,離心液直接進入煤泥水桶,介質(zhì)隨煤泥流失。
(5)循環(huán)水濃度過高,且有過多的浮選藥劑殘留:原設(shè)計加壓過濾機的濾液進入一段尾煤濃縮池,濾液中的低灰顆粒沉降后再次隨一段濃縮機底流進入浮選進行回收。但在實際使用過程中,含有浮選藥劑的低灰細煤泥會浮在濃縮池表面,隨溢流進入二段濃縮池后進入循環(huán)水。一方面造成尾煤濃縮池煤泥水沉降速度減慢,循環(huán)水濃度升高;另一方面增加了洗水的粘度,影響脫介篩透篩效果及磁選機分選效果,是磁選機跑介和產(chǎn)品帶介的原因之一。
如圖2所示,在脫泥篩漏斗內(nèi)增加導(dǎo)流板對向緩沖,使帶式輸送機運行方向的原煤分流一部分到對向一側(cè),達到均勻分布煤量的目的。
圖2 脫泥篩入料漏斗改造示意
如圖3所示,即在旋流器溢流出料方向加裝緩沖板,上部緩沖板表面用10 mm厚聚氨酯耐磨板鋪設(shè),底部襯以12 mm厚耐磨鋼板以支撐其受壓,緩沖板表面開若干25mm×25mm孔洞,既能起到卸壓作用,又能減少緩沖板壓力,增加其使用壽命;在下部卸料方向加裝階梯式緩沖板,緩沖板上依次加裝高30 mm的耐磨鋼板,用以降低下沖物料流速。
圖3 主洗旋流器溢流箱緩沖板加裝示意
(1)原粗精煤篩篩面噴水由前后2道噴幕構(gòu)成,但由于前后噴嘴間距過小,存在一定的干涉現(xiàn)象,影響實際噴淋壓力。為減少干涉,將后面較短噴水管縮短50 mm,增加前后噴嘴之間間隔,同時,如圖4所示,采用前后錯位安裝的方式,將前端噴水由1個增加至2個,整體噴幕由原來的2道增加至3道,有效噴淋面積較改造前增加了近一倍。
(2)針對篩面噴水管路堵頭處雜物積聚的問題,在二段濃縮池溢流集水池至循環(huán)水池管路連接處加裝孔徑為3 mm的過濾網(wǎng),用來過濾循環(huán)水中木屑等漂浮雜物,從源頭控制循環(huán)水中的雜物量。同時,如圖4所示,在噴水管路堵頭處加裝法蘭,螺栓連接,方便在檢修期間對管路內(nèi)雜物進行沖洗清理。
圖4 粗精煤脫介篩篩面噴水改造示意
針對粗精煤離心液帶介的問題,將粗精煤離心機離心液改路至粗精煤稀介質(zhì)桶,有效回收離心液中殘余介質(zhì)。
如圖5所示,將加壓過濾機濾液改路至浮選機礦漿預(yù)處理器,進行再次浮選回收。由于錢營孜有3臺浮選機,現(xiàn)只開主洗,煤泥量減少,只有2臺在用,故將加壓過濾機濾液單獨用1臺浮選機回收處理,凈化了循環(huán)水質(zhì)的同時,又增加了動力煤回收率。
圖5 加壓過濾機濾液管路改造示意
通過上述改造,錢營孜煤礦選煤廠介質(zhì)消耗量由1.8 kg/t降至1.1 kg/t,年入洗量為240 萬t,按介質(zhì)單價700 元/t計算,實際每年節(jié)省介質(zhì)費用為240×0.7×0.7=117.6(萬元)。
洗選成本的控制是選煤廠重要的持續(xù)性研究課題,錢營孜選煤廠通過對脫泥篩入料方式、旋流器溢流箱、脫介篩篩面噴水以及循環(huán)水處理環(huán)節(jié)進行改造,達到了降低介質(zhì)消耗、提升企業(yè)效益的目的。