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      智能化粗煤泥分選控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)

      2022-08-28 13:18:44侯宗波余家輝王宇昊
      煤炭加工與綜合利用 2022年7期
      關(guān)鍵詞:入料煤種精煤

      侯宗波,余家輝,王宇昊,郭 通

      (1.新礦內(nèi)蒙古能源有限責(zé)任公司 洗煤分公司,內(nèi)蒙古 鄂爾多斯 016299;2.新汶礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 洗煤分公司,山東 泰安 271219)

      粗煤泥分選技術(shù)的出現(xiàn)對(duì)煤炭洗選加工行業(yè)的發(fā)展有著重要意義,不但能提高選煤效率,降低煤炭能源的損耗,對(duì)保護(hù)環(huán)境減少污染也有著重要意義[1]。伴隨著礦井采掘機(jī)械化程度的提高,選煤廠入選原煤中的細(xì)粒煤泥含量增加。為了優(yōu)化生產(chǎn)過(guò)程控制,提高選煤分選效率,適應(yīng)入選原煤煤質(zhì)不斷的發(fā)生變化,選煤廠粗煤泥分選系統(tǒng)應(yīng)實(shí)現(xiàn)智能控制,自動(dòng)化調(diào)節(jié)TBS干擾床分選機(jī)床層密度、頂水流量等相關(guān)工藝參數(shù),提高粗煤泥分選效果,降低工人勞動(dòng)強(qiáng)度,進(jìn)一步提高粗煤泥分選系統(tǒng)的智能化、自動(dòng)化水平。

      1 粗煤泥干擾床分選機(jī)的工作原理

      粗煤泥干擾床分選機(jī)(TBS)在近20年廣泛應(yīng)用在選煤工藝中,并取得了較好的效果,具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、能耗低、分選效率高、對(duì)煤質(zhì)適應(yīng)性強(qiáng)等優(yōu)勢(shì)[2]。粗煤泥干擾床分選機(jī)工作時(shí)通過(guò)設(shè)備槽體底部向上噴射的底水射流與從設(shè)備槽體流態(tài)室內(nèi)的自生介質(zhì)床層中產(chǎn)生干擾沉降,由于粒度和密度的差異,顆粒的干擾沉降速度不同,低密度的礦物顆粒沉降速度小,在自生介質(zhì)床層中上升進(jìn)入輕產(chǎn)物中,通過(guò)溢流堰隨大量水流收集到溢流槽,高密度的礦物顆粒沉降速度快,在自生床層中下沉進(jìn)入槽體底部的重產(chǎn)物中經(jīng)排料閥排出[3]。

      2 粗煤泥干擾床分選機(jī)應(yīng)用現(xiàn)狀分析

      TBS干擾床在國(guó)內(nèi)應(yīng)用較多,在選煤廠實(shí)際生產(chǎn)操作過(guò)程中,多通過(guò)人工根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)對(duì)不同煤種設(shè)定不同上升水流壓力,依據(jù)脫泥篩帶料情況以及實(shí)測(cè)粗精煤泥灰分設(shè)置額定密度?,F(xiàn)有條件下無(wú)法實(shí)現(xiàn)對(duì)TBS干擾床分選機(jī)的精確化控制,影響粗煤泥分選機(jī)分選效果。

      同時(shí)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)踐發(fā)現(xiàn),TBS干擾床分選機(jī)對(duì)于由易選煤或中等可選性煤組成的粗煤泥顆粒分選回收效果較好,而對(duì)于難選煤組成的粗煤泥顆粒分選回收效果較差。特別是床層壓力不穩(wěn)時(shí),分選效果差[4]。

      (1)干擾床分選機(jī)的主要優(yōu)點(diǎn):① 有效分選密度在1.20~1.80 g/cm3范圍內(nèi)可調(diào);② 可對(duì)粒度在0.25~3.0 mm的礦粒進(jìn)行有效分選;③ 對(duì)煤種的適應(yīng)性寬;④ 集控水平高,可實(shí)現(xiàn)智能操控。

      (2)干擾床分選機(jī)的主要缺點(diǎn):① 對(duì)難選性煤種分選精度較低;② 對(duì)細(xì)顆粒物料分選精度不高,在分選過(guò)程中,低密度粗顆粒和寬級(jí)別入料的高密度細(xì)顆粒極易發(fā)生錯(cuò)配,高密度細(xì)顆粒進(jìn)入溢流而污染精煤。所以,礦漿中粗顆粒和細(xì)顆粒直徑差距過(guò)大時(shí),分選效果較差[5]。

      (3)當(dāng)前大部分TBS干擾床分選機(jī)集控存在問(wèn)題:① 排料閥只能設(shè)置上限無(wú)法設(shè)置下限,導(dǎo)致粗煤泥分選過(guò)程中,當(dāng)實(shí)際密度過(guò)低,排料閥完全關(guān)閉,增加積料可能性;② 干擾床床層密度需人工設(shè)定,無(wú)法根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)情況智能調(diào)節(jié)分選密度,導(dǎo)致入洗煤質(zhì)發(fā)生變化時(shí),溢流灰分存在超限可能性。

      3 粗煤泥分選智能化控制方案

      基于對(duì)上述分選原理和存在問(wèn)題的研究,TBS干擾床層的密度決定著粗煤泥的分選密度和分選效果,而分選床層的密度受到入料性質(zhì)、上升水流和排料的影響,當(dāng)入料性質(zhì)和上升水流這2個(gè)因素穩(wěn)定以后,床層密度大小根據(jù)排料情況而定[6];溢流灰分也是TBS干擾床分選機(jī)的重要參數(shù)。因此,需要開(kāi)展入料性質(zhì)、上升水流、排料閥開(kāi)度以及溢流灰分對(duì)干擾床密度影響的試驗(yàn)研究,實(shí)現(xiàn)TBS干擾床的智能化分選。

      3.1 溢流灰分與溢流濃度的研究

      實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程中,需要浮沉工對(duì)溢流產(chǎn)品采、制樣后送往化驗(yàn)室進(jìn)行化驗(yàn),此過(guò)程耗費(fèi)大量時(shí)間,導(dǎo)致TBS干擾床床層密度不能及時(shí)調(diào)整,影響分選效率。通過(guò)在TBS干擾床溢流管中增加濃度計(jì),實(shí)時(shí)反饋入料濃度,后續(xù)通過(guò)大量采制樣數(shù)據(jù)積累,研究相同煤層相似煤質(zhì)對(duì)應(yīng)溢流濃度與TBS干擾床溢流灰分關(guān)系,確定各個(gè)煤層不同煤質(zhì)及不同入料濃度條件下的TBS干擾床溢流濃度對(duì)應(yīng)的溢流灰分范圍,以便更高效智能地實(shí)現(xiàn)對(duì)TBS干擾床分選過(guò)程的控制。

      3.2 上升水流穩(wěn)定控制

      上升水流穩(wěn)定控制是通過(guò)控制上升水流水泵的轉(zhuǎn)速來(lái)穩(wěn)定其流量,包括壓力傳感器、內(nèi)置PID的變頻器[7]、上升水泵等。具體控制回路如圖1所示,SP為上升水流壓力設(shè)定值,PV為壓力傳感器檢測(cè)值。壓力傳感器將檢測(cè)信號(hào)以4~20 mA的直流電流傳輸?shù)娇刂破髦校刂破鞲鶕?jù)傳感器的信號(hào)大小反饋控制變頻器的輸出頻率,調(diào)節(jié)上升水流水泵的轉(zhuǎn)速,從而控制其流量。在上升水流的管道上安裝1個(gè)流量計(jì),在線顯示其流量。計(jì)劃在后續(xù)分選過(guò)程中,通過(guò)對(duì)特定TBS干擾床分選密度對(duì)應(yīng)的不同上升水流壓力設(shè)定值的研究,尋找最適合該分選密度的上升水流壓力設(shè)定值。

      圖1 上升水流穩(wěn)定控制系統(tǒng)

      3.3 溢流灰分穩(wěn)定控制

      在TBS干擾床分選機(jī)入料井處設(shè)置濃度計(jì),監(jiān)控粗煤泥分選機(jī)入料濃度,通過(guò)對(duì)單一煤種的不同入料濃度、設(shè)定密度以及溢流灰分(溢流濃度)的持續(xù)檢測(cè)監(jiān)控,得到對(duì)應(yīng)煤種的入料濃度—設(shè)定密度—溢流灰分?jǐn)?shù)學(xué)模型,系統(tǒng)依據(jù)該模型,根據(jù)監(jiān)測(cè)到的入料濃度以及設(shè)定的溢流灰分(使用溢流濃度表征),自動(dòng)調(diào)節(jié)設(shè)定密度。

      3.4 智能化控制

      智能化控制系統(tǒng)具備自我學(xué)習(xí)能力,自動(dòng)采集、計(jì)算上述控制模型,實(shí)現(xiàn)不同煤種的入料濃度—設(shè)定密度—溢流灰分模型的數(shù)據(jù)積累,系統(tǒng)自動(dòng)調(diào)節(jié)上升水流壓力大小與排料閥限值,并根據(jù)手動(dòng)設(shè)定的溢流灰分(溢流濃度)調(diào)節(jié)設(shè)定密度,以達(dá)到智能化粗煤泥分選目的[8]。

      4 粗煤泥分選智能化改造方案

      根據(jù)粗煤泥分選系統(tǒng)當(dāng)前條件,制定以下改造措施:

      (1)在TBS干擾床分選機(jī)溢流槽內(nèi)增加濃度計(jì),監(jiān)控分選過(guò)程中粗煤泥分選溢流濃度,并可以手動(dòng)輸入與之對(duì)應(yīng)的離線檢測(cè)灰分?jǐn)?shù)據(jù),建立溢流濃度與溢流灰分關(guān)系。

      (2)在TBS干擾床分選機(jī)入料井內(nèi)增加濃度計(jì),監(jiān)控分選過(guò)程中粗煤泥分選機(jī)入料濃度變化,將采集數(shù)據(jù)傳輸至上位機(jī)控制系統(tǒng)。

      (3)增加卸料閥的下限值,使卸料閥限值設(shè)定可以為特定范圍值。

      (4)通過(guò)系統(tǒng)編程,使系統(tǒng)可以通過(guò)入料濃度、洗選灰分(溢流濃度表征)以及設(shè)定密度的持續(xù)檢測(cè)監(jiān)控制定不同煤種的入料濃度—設(shè)定密度—溢流灰分模型,洗選過(guò)程中通過(guò)入料濃度以及設(shè)定的溢流灰分(溢流濃度)自動(dòng)調(diào)節(jié)設(shè)定密度。

      (5)增設(shè)智能學(xué)習(xí)系統(tǒng),分模塊對(duì)不同煤種上升水流壓力大小,入料濃度—設(shè)定密度—溢流灰分?jǐn)?shù)學(xué)模型進(jìn)行記錄,形成新的煤種備用參數(shù)。

      5 效益分析

      (1)精煤產(chǎn)率提升。通過(guò)智能化粗煤泥分選系統(tǒng)改造,能夠保障TBS干擾床分選機(jī)運(yùn)行的連續(xù)可靠性,預(yù)計(jì)投用后可提高精煤產(chǎn)率0.5%~1.0%。

      (2)減少用工人數(shù)。智能化粗煤泥分選系統(tǒng)可大幅減少工人勞動(dòng)量,按選煤廠兩班生產(chǎn)制計(jì)算,可減少粗煤泥分選崗位工2~4人。

      (3)精煤穩(wěn)定率合格率提升。粗精煤指標(biāo)波動(dòng)是造成選煤廠精煤產(chǎn)品指標(biāo)波動(dòng)的一大問(wèn)題,通過(guò)智能化控制可有效穩(wěn)定粗精煤灰分,從而提高商品精煤合格率。

      6 結(jié) 語(yǔ)

      傳統(tǒng)粗煤泥分選工作智能化程度低,程序相對(duì)復(fù)雜且耗時(shí)耗力。智能化粗煤泥分選控制系統(tǒng)的引用,不但能提高選煤技術(shù)水平,降低選煤崗位工人勞動(dòng)負(fù)荷,減少企業(yè)對(duì)勞動(dòng)力的投資成本,而且通過(guò)提高粗煤泥分選精度,使得煤炭使用效率得到有力提高[9],有利于提高煤炭企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益和綜合競(jìng)爭(zhēng)力。

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