劉建華
(河南天元選煤廠,河南 許昌 461000)
河南天元選煤廠位于河南省許昌市,是一座設(shè)計(jì)能力為1.5 Mt/a的中心型選煤廠,入洗原煤以高煤泥含量的貧瘦煤為主,現(xiàn)有工藝為:預(yù)先脫泥+無(wú)壓三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器分選+煤泥二次浮選兩段分選工藝。隨著礦井采煤條件的復(fù)雜化,河南天元選煤廠入洗原煤中的細(xì)粒級(jí)煤泥含量不斷增加,目前原生煤泥含量高達(dá)40%~50%,煤泥灰分在22%~26%。煤泥含量大,灰分高,不僅導(dǎo)致重介系統(tǒng)分選效率降低、介耗增大,而且影響浮選系統(tǒng)的處理能力。本次針對(duì)以上問(wèn)題,對(duì)該廠的煤泥回收系統(tǒng)進(jìn)行了改造,增加了粗煤泥FBS分選系統(tǒng),由兩段分選改為了三段分選,以提高精煤產(chǎn)率及經(jīng)濟(jì)效益。
河南天元選煤廠原煤篩分?jǐn)?shù)據(jù)見(jiàn)表1。
表1 河南天元選煤廠原煤篩分試驗(yàn)結(jié)果
由表1可以看出,入洗原煤灰分較高,達(dá)到36.55%,原生煤泥含量高達(dá)41.20%,原生煤泥灰分25.34%??紤]次生煤泥的影響,入洗原煤中煤泥含量將超過(guò)50%,說(shuō)明原煤中煤泥含量特別高,要加強(qiáng)對(duì)煤泥回收系統(tǒng)的管理。
河南天元選煤廠原生煤泥篩分?jǐn)?shù)據(jù)見(jiàn)表2。
表2 河南天元選煤廠原生煤泥篩分試驗(yàn)結(jié)果
由表2可知,原生煤泥中0.5~0.25 mm和0.25~0.125 mm為主導(dǎo)粒級(jí),占本級(jí)含量分別達(dá)到37.50%和35.50%,灰分分別為28.16%和26.33%。各粒級(jí)灰分隨著粒度的減小而降低,說(shuō)明原煤易碎。然后對(duì)原生煤泥進(jìn)行小浮沉試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)表3。
表3 河南天元選煤廠原生煤泥小浮沉試驗(yàn)
由表3可知,原生煤泥中主導(dǎo)密度級(jí)為小于1.4 g/cm3和大于1.8 g/cm3,小于1.8 g/cm3密度級(jí)灰分僅9.16%,說(shuō)明實(shí)際浮選精煤灰分較低,可以有效回收精煤。
天元選煤廠原有煤泥回收工藝流程為:原煤預(yù)先脫泥后,篩下水進(jìn)入煤泥水桶,再由煤泥水泵輸送到弧形篩進(jìn)行脫泥脫水后,篩上物料與預(yù)先脫泥篩篩上物一起進(jìn)入主洗系統(tǒng);弧形篩篩下煤泥水進(jìn)入一次浮選系統(tǒng),一次浮選精礦經(jīng)臥式沉降離心過(guò)濾脫水機(jī)處理后摻入精煤,溢流口排出的離心液和過(guò)濾段的濾液進(jìn)入二次浮選系統(tǒng),二次浮選精礦經(jīng)壓濾機(jī)脫水后摻入精煤,浮選尾煤濃縮后由壓濾機(jī)回收。改造前煤泥回收工藝流程見(jiàn)圖1。
圖1 改造前的煤泥回收工藝流程
結(jié)合煤質(zhì)資料和改造前工藝流程分析,改造前存在的主要問(wèn)題有:
(1)煤泥含量大,煤泥弧形篩脫泥、脫水效果變差,弧形篩篩上細(xì)粒級(jí)煤泥含量高(試驗(yàn)表明,弧形篩篩上小于0.2 mm粒級(jí)含量約占30%~40%),該部分細(xì)粒級(jí)煤泥進(jìn)入無(wú)壓三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器,導(dǎo)致重介質(zhì)旋流器分選效率降低,同時(shí),大量細(xì)粒級(jí)煤泥混入,影響脫介篩脫介效果和磁選機(jī)回收效果。
(2)煤泥含量大,浮選系統(tǒng)壓力大,同時(shí)原生煤泥中0.5~0.25 mm含量達(dá)到37.5%,影響浮選效果。
鑒于改造前煤泥回收系統(tǒng)存在的問(wèn)題,天元選煤廠經(jīng)過(guò)試驗(yàn)論證后,決定在原設(shè)計(jì)工藝的基礎(chǔ)上進(jìn)行改造,增加1套粗煤泥分選系統(tǒng),改造后的粗煤泥系統(tǒng)具體工藝為:預(yù)先脫泥煤泥水經(jīng)新增FX610水力旋流器分級(jí),溢流進(jìn)入一次浮選,底流進(jìn)入FBS2400流化床分選機(jī)進(jìn)行分選;流化床分選機(jī)底流經(jīng)中煤回收篩回收后成為中煤產(chǎn)品,中煤回收篩篩下水進(jìn)入濃縮機(jī),流化床分選機(jī)溢流進(jìn)入疊層高頻細(xì)篩進(jìn)行脫泥,脫泥后的篩上物經(jīng)精煤離心機(jī)脫水后成為粗精煤產(chǎn)品,疊層篩篩下水和粗煤泥離心液一起進(jìn)入一次浮選系統(tǒng)。
改造后的粗煤泥回收工藝流程見(jiàn)圖2。
圖2 改造后的粗煤泥回收工藝流程
改造后粗煤泥分選系統(tǒng)與重介系統(tǒng)相對(duì)獨(dú)立,避免了預(yù)先脫除的煤泥再次進(jìn)入主洗重介系統(tǒng),減少了懸浮液中的煤泥含量,保證了重介分選系統(tǒng)密度的相對(duì)穩(wěn)定,從而改善了無(wú)壓三產(chǎn)品重介旋流器的分選效果,提高了分選效率;同時(shí),0.25~0.5 mm物料經(jīng)FBS流化床進(jìn)行分選,大幅降低了浮選系統(tǒng)入料量,緩解了浮選系統(tǒng)壓力,改善了浮選系統(tǒng)分選效果。
改造完成后,對(duì)FBS2400分選機(jī)現(xiàn)場(chǎng)使用情況進(jìn)行單機(jī)檢查分析,試驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)表4。由表4可知:
表4 FBS粗煤泥分選機(jī)的入料、產(chǎn)品篩分資料
(1)FBS入料灰分為26.89%,底流灰分為79.02%,溢流灰分為20.42%,粗精煤回收率達(dá)到88.96%,說(shuō)明FBS流化床分選機(jī)對(duì)0.25~0.5 mm物料分選效果良好,降灰明顯;
(2)FBS溢流經(jīng)疊層高頻細(xì)篩和離心機(jī)脫泥、脫水后,粗精煤灰分為10.87%,符合河南天元選煤廠精煤產(chǎn)品灰分要求。
根據(jù)干擾沉降原理,F(xiàn)BS流化床分選機(jī)入料粒度要求為1.0~0.25 mm,粒度過(guò)粗或者過(guò)細(xì)均會(huì)導(dǎo)致小粒度高密度顆粒與大粒度低密度顆粒在分選過(guò)程中發(fā)生錯(cuò)配,從而使分選機(jī)溢流超灰或底流夾帶精煤,因此,實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程應(yīng)嚴(yán)格控制FBS流化床分選機(jī)上游分級(jí)設(shè)備的工作狀況。
河南天元選煤廠通過(guò)對(duì)粗煤泥系統(tǒng)進(jìn)行技改,對(duì)預(yù)先脫除的粗煤泥進(jìn)行分選,不僅有效回收了其中的粗精煤泥,而且優(yōu)化完善了選煤廠生產(chǎn)工藝,提高了重介系統(tǒng)的分選效率,改善了浮選系統(tǒng)的分選效果,緩解了浮選系統(tǒng)的壓力,同時(shí)提高了系統(tǒng)的單位處理量,降低了介耗和能耗,提高了全廠的綜合效益。主要表現(xiàn)在以下幾點(diǎn):
(1)預(yù)先脫除的煤泥進(jìn)入粗煤泥分選系統(tǒng)進(jìn)行分選,不再經(jīng)原系統(tǒng)的弧形篩脫泥后進(jìn)入主洗重介旋流器,直接減少了主洗重介系統(tǒng)煤泥含量,可明顯改善重介旋流器的工作狀況,提高其分選效率,同時(shí)減少重介分流,使介耗得到降低;
(2)0.25~0.5 mm粒級(jí)經(jīng)粗煤泥分選系統(tǒng)分選,減少了進(jìn)入浮選系統(tǒng)的煤泥量,從而減輕浮選系統(tǒng)壓力,改善了浮選效果,有助于提高浮選精煤質(zhì)量,避免重介精煤“背灰”;
(3)重介系統(tǒng)和浮選系統(tǒng)分選精度得到提高,使得精煤產(chǎn)品灰分穩(wěn)定,產(chǎn)率提高;
(4)浮選系統(tǒng)壓力減輕,提高了單位時(shí)間入洗量,噸煤洗選成本降低。
實(shí)踐表明,天元選煤廠粗煤泥分選系統(tǒng)投入運(yùn)行以來(lái),取得了良好的應(yīng)用效果。在節(jié)能降耗方面,選煤廠入洗噸原煤電耗下降了1.02 kW·h,介耗下降了0.4 kg。以年入洗150萬(wàn)t原煤,電費(fèi)1 元/(kW·h),介質(zhì)價(jià)格700 元/t計(jì)算,每年可節(jié)約資金(1.02×1+0.4×700/1000)×150=195(萬(wàn)元)。
河南天元選煤廠粗煤泥系統(tǒng)技改生產(chǎn)實(shí)踐表明,通過(guò)分析和研究入選原煤中的煤泥含量和性質(zhì),在原有工藝的基礎(chǔ)上,進(jìn)行了粗煤泥分選工藝改造,避免了原煤中煤泥含量過(guò)大對(duì)主洗系統(tǒng)造成的不利影響,有效提高了無(wú)壓三產(chǎn)品重介旋流器的分選效率,同時(shí)減輕了浮選系統(tǒng)處理壓力,避免重介精煤“背灰”現(xiàn)象,提高了精煤綜合產(chǎn)率,創(chuàng)造了可觀的經(jīng)濟(jì)效益,同時(shí)選煤廠原煤?jiǎn)挝粫r(shí)間處理量也得到提高,降低了介耗、能耗和噸煤加工成本,節(jié)能降耗效果明顯,創(chuàng)造了良好社會(huì)效益。