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      導(dǎo)向反滲透裝置在宣鋼工業(yè)廢水處理中的應(yīng)用

      2022-08-26 10:02:56
      天津冶金 2022年4期
      關(guān)鍵詞:宣鋼產(chǎn)水量產(chǎn)水

      楊 棟

      (河鋼集團(tuán)宣化鋼鐵公司,河北宣化 075100)

      0 引言

      宣鋼工業(yè)廢水處理設(shè)施投建于2008年,深度處理工藝為:中水→機(jī)械過濾器→超濾→一級反滲透→回用水。回用水一部分直接回到中心泵站清水池作為工業(yè)水回用,另一部分經(jīng)過二級反滲透裝置制備成軟水直供廠區(qū)用戶。因深度處理的水源為前期預(yù)處理的中水,水質(zhì)仍較差,加上預(yù)處理工序中其他因素影響,造成反滲透膜在經(jīng)過一段時間運(yùn)行后,膜進(jìn)水端污堵嚴(yán)重,使反滲透設(shè)施產(chǎn)水量和產(chǎn)水水質(zhì)受到較大影響,尤其是一部分軟水屬于直供用戶,產(chǎn)水量和產(chǎn)水水質(zhì)變化會直接影響用戶使用和公司產(chǎn)品品質(zhì)。另外,膜端污堵嚴(yán)重時還會造成濃鹽水水量增加、反滲透進(jìn)水壓力升高等問題,造成不必要的水資源浪費(fèi)及安全運(yùn)行隱患。深度處理站原反滲透裝置已不能適應(yīng)生產(chǎn)系統(tǒng)對反滲透水品質(zhì)和量的需求。

      為了解決深度水處理原反滲透裝置存在的問題和缺陷,改善反滲透出水水質(zhì)和水量,宣鋼決定對原反滲透裝置進(jìn)行升級改造,將常規(guī)反滲透裝置改為新型導(dǎo)向反滲透裝置。本文敘述了反滲透裝置改造的必要性,重點(diǎn)介紹了新型導(dǎo)向反滲透裝置的特點(diǎn)和工作原理,并對導(dǎo)向反滲透裝置投用后的效果進(jìn)行了總結(jié)分析。

      1 原反滲透裝置存在的問題

      宣鋼焦化和燒結(jié)生產(chǎn)過程中經(jīng)常出現(xiàn)生化和脫硫廢水外排的情況,因生化廢水中的氛氰類和苯環(huán)類物質(zhì)對反滲透膜的同化腐蝕,以及脫硫廢水中硫酸鎂、硫酸鈣等微溶垢類的污堵,造成了深度水處理一級反滲透膜進(jìn)水端污堵嚴(yán)重,進(jìn)水壓力和膜段間壓力升高,產(chǎn)水量降低。原反滲透膜是采用國產(chǎn)時代沃頓膜元件,污堵快,產(chǎn)水率下降明顯,且清洗時不易恢復(fù)膜的性能,平均壽命約1年,相比進(jìn)口反滲透膜元件3~5年的使用壽命,經(jīng)濟(jì)性低。自2019年后半年開始,一級反滲透單組產(chǎn)水量已由設(shè)計的210m3/h下降到100m3/h,且產(chǎn)水水質(zhì)惡化,直接影響了工業(yè)水水質(zhì),以及軟水的產(chǎn)水量和水質(zhì),造成廠區(qū)軟水供應(yīng)緊張。另外還造成軟水循環(huán)處理系統(tǒng)樹脂罐再生頻次增加,嚴(yán)重影響了公司正常的生產(chǎn)秩序。宣鋼深度水處理原反滲透裝置為常規(guī)工藝設(shè)計,即一端進(jìn)水,中心管收集產(chǎn)水,另一端出濃水的工藝設(shè)計。由于進(jìn)水水質(zhì)為中水,水質(zhì)較差,造成常規(guī)反滲透裝置問題頻發(fā)。其主要問題歸納如下:

      (1)國產(chǎn)膜的抗污染能力較差。目前看國產(chǎn)膜處理水源僅適用于清水或生活污水處理后的中水,污染物單一且沒有工業(yè)類的污染物。

      (2)SS和膠體的污染易發(fā)生在一段的首支膜元件上;硬度結(jié)垢的污染易發(fā)生在二段,特別是二段的末端膜元件上;有機(jī)物的污染是整個系統(tǒng)都存在的,二段的污染比一段嚴(yán)重,此類污染會造成膜元件產(chǎn)水量下降,脫鹽率下降,產(chǎn)水水質(zhì)變差;單流向的特點(diǎn)導(dǎo)致進(jìn)水側(cè)膜的污染程度要高于出水側(cè)。

      (3)目前常規(guī)的保安過濾器已不適應(yīng)水質(zhì)的特點(diǎn),造成反滲透機(jī)組產(chǎn)水衰減較快,化學(xué)清洗周期縮短約十天,對反滲透膜造成不可逆的污堵。

      (4)反滲透裝置運(yùn)行過程中,供水采用工頻泵,供水流量固定不可調(diào)。由于要考慮最大運(yùn)行工況,因此反滲透裝置實踐供水流量偏大,容易造成保安過濾器濾芯損壞,導(dǎo)致反滲透膜污染嚴(yán)重,不僅造成能源浪費(fèi),也不利于設(shè)備合理運(yùn)行。

      2 存在問題的解決方案

      解決方案主要是通過改變反滲透裝置進(jìn)水方式,將常規(guī)反滲透裝置改為新型導(dǎo)向反滲透裝置,利用新型導(dǎo)向反滲透裝置的雙向進(jìn)水模式,均衡膜元件污染不均問題,并對配套設(shè)施進(jìn)行相應(yīng)改造,使其達(dá)到最佳運(yùn)行效果。

      2.1 更換反滲透膜

      將原來國產(chǎn)品牌時代沃頓反滲透膜更換為美國DOW公司產(chǎn)品,反滲透膜型號為BW30FR-400/34,共計1350根。

      2.2 將原反滲透裝置更換為新型導(dǎo)向反滲透裝置

      2.2.1 新型導(dǎo)向反滲透裝置的工作原理

      新型導(dǎo)向反滲透裝置進(jìn)水方式,由原來的一端進(jìn)水改為兩端進(jìn)水,一段和二段均可正向和反向進(jìn)水,進(jìn)水方向的調(diào)整可以通過時間、流量、壓差等多種控制方式實現(xiàn)。新型導(dǎo)向反滲透裝置在進(jìn)水調(diào)向時,可以將膜表面的污染物在高壓水流的作用下沖出壓力容器,污染物不易在膜表面形成污染。進(jìn)水調(diào)向控制在污染物對膜形成染物前進(jìn)行,是可調(diào)節(jié)的,而且新型導(dǎo)向反滲透裝置不需要設(shè)置單獨(dú)的沖洗泵。

      2.2.2 新型導(dǎo)向反滲透裝置的主要優(yōu)勢

      整套導(dǎo)向反滲透裝置通過可控制編程器、在線檢測儀表、壓力控制器等實現(xiàn)流量、時間、壓差等的控制,自動化程度高;新型導(dǎo)向反滲透裝置抗污染性能高,清洗周期可達(dá)3個月,在焦化廢水處理應(yīng)用上,清洗周期更是達(dá)到4個月之久;來水質(zhì)量波動時,新型導(dǎo)向反滲透裝置抗污染沖擊性能好(可以通過調(diào)整進(jìn)水調(diào)向時間來控制污染程度);新型導(dǎo)向反滲透裝置軟水的回收率更高,在相同產(chǎn)水量的條件下,進(jìn)水量小,所需藥劑成本相對較低。表1為新型導(dǎo)向反滲透裝置與原反滲透裝置對比。

      表1 新型導(dǎo)向反滲透裝置與原反滲透裝置對比

      2.2.3 新型導(dǎo)向反滲透裝置結(jié)構(gòu)特點(diǎn)

      為解決原反滲透裝置一段、二段膜,SS、膠體、硬度及有機(jī)物污染位置不同,以及水單向流動造成的前后膜污染程度不同的問題,新型導(dǎo)向反滲透裝置在反滲透膜組每段進(jìn)水端和濃水出口端設(shè)一對端口,用于模組進(jìn)行進(jìn)水和濃水循環(huán)出水功能的交替,即在新型導(dǎo)向反滲透機(jī)組運(yùn)行中,每段膜進(jìn)、出水端在一個時間段中執(zhí)行進(jìn)水功能,又在另一個時間段中執(zhí)行濃水循環(huán)出水功能。通過進(jìn)、出水功能交叉運(yùn)行,解決了膜元件受SS、膠體、硬度結(jié)垢和有機(jī)物污染位置不同造成的膜污染前后端差距較大的問題。

      2.3 反滲透膜反向清洗裝置改造

      為適應(yīng)新型導(dǎo)向反滲透裝置,對反滲透膜原反向清洗裝置進(jìn)行了相應(yīng)改造。通過在反向進(jìn)水端加裝上一個化學(xué)清洗管道和閥門,在正向進(jìn)水端加裝上一個三通和兩個閥門,使反滲透裝置成為正、反向都可以用化學(xué)清洗泵進(jìn)行強(qiáng)制性藥物清洗,降低了反滲透膜正、反向運(yùn)行的壓力。改造后反滲透膜組運(yùn)行壓力有了明顯的降低,反向運(yùn)行周期由原來的10天延長到25天,月清洗次數(shù)由原來的10次降至3次,從而提高了反滲透膜組的運(yùn)行效率。

      2.4 保安過濾器增加反沖洗功能

      原保安過濾器沒有反沖洗功能,使用周期短、污堵頻繁,因此需要對其進(jìn)行優(yōu)化改造。改造措施為:將保過濾器進(jìn)、出水管道進(jìn)行聯(lián)通,并在聯(lián)通管道上安裝閥門;在保安過濾器進(jìn)水管道上安裝排污管及排污閥門。通過上述閥門切換,可實現(xiàn)保安過濾器反沖洗功能。保安過濾器反沖洗裝置的投用,減少了濾芯污堵頻次,提高了濾芯的使用壽命。圖1為保安過濾器反沖洗改造示意圖,圖中淺色線路為新增反洗管道。

      圖1 保安過濾器反沖洗改造示意圖

      2.5 將工頻高壓泵改為變頻泵

      為解決工頻泵流量固定不可調(diào)的問題,將每臺工頻高壓泵配套一臺變頻控制柜,使高壓泵可以在恒壓或恒流量情況下運(yùn)行,減少對反滲透裝置的影響,也可以降低能耗。

      3 新型導(dǎo)向反滲透裝置的應(yīng)用效果

      新型導(dǎo)向反滲透裝置和相應(yīng)改造項目通過一年多的運(yùn)行,一級反滲透產(chǎn)水指標(biāo)和產(chǎn)水量達(dá)到了設(shè)計要求,反滲透膜的抗污染能力提高、使用壽命大幅延長、節(jié)電效果顯著。表2為反滲透裝置改造前后系統(tǒng)指標(biāo)對比情況。

      表2 反滲透裝置改造前后系統(tǒng)指標(biāo)對比情

      (1)改造后,一級反滲透產(chǎn)水指標(biāo)和產(chǎn)水量達(dá)到了設(shè)計要求,單套設(shè)備產(chǎn)水量210m3/h。產(chǎn)水電導(dǎo)率大幅下降,中心泵站工業(yè)水水質(zhì)得到了明顯改善,進(jìn)而帶動廠區(qū)各循環(huán)水系統(tǒng)水質(zhì)好轉(zhuǎn),為公司生產(chǎn)提供了更有力的保證。

      (2)反滲透高壓泵改為變頻控制后,使高壓泵的性能得以最大發(fā)揮。改造前高壓泵工頻運(yùn)行電流為340A,改造后電機(jī)在34Hz運(yùn)行,運(yùn)行電流為200A,節(jié)能效果非常顯著。初步統(tǒng)計,按年作業(yè)300天計,4臺380V電壓的高壓泵年節(jié)電量約193.34×104kW.h。電費(fèi)按0.61元/(kW.h)計,年節(jié)省電費(fèi)約為117.94萬元。

      (3)間接效益顯著。改造完成后,工業(yè)廢水處理系統(tǒng)各工序出水和工業(yè)水水質(zhì)指標(biāo)得到明顯改善,而廠區(qū)循環(huán)水系統(tǒng)在工業(yè)水指標(biāo)好轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)上,循環(huán)水濃縮倍數(shù)得到較好的控制,系統(tǒng)補(bǔ)水量和排污置換水量明顯降低。

      4 結(jié)語

      隨著國家產(chǎn)業(yè)和環(huán)保政策的不斷收緊,以及市場競爭的不斷加劇,近年來宣鋼在節(jié)能降耗、降本增效工作上一直在加大力度。鋼鐵企業(yè)在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生大量的工業(yè)廢水,因此提高工業(yè)廢水回用率,降低新水取水量是宣鋼必須要采取的措施。因宣鋼原反滲透裝置工藝技術(shù)落后,關(guān)鍵的產(chǎn)水水質(zhì)和產(chǎn)水量指標(biāo)已不能適應(yīng)當(dāng)前生產(chǎn)需求,故此次對原反滲透裝置及其配套設(shè)施的升級改造是必要。

      實踐證明,新型導(dǎo)向反滲透裝置在宣鋼深度水處理系統(tǒng)的成功應(yīng)用,提高了宣鋼工業(yè)廢水的回用率,避免了各種廢水因膜污堵、處理能力降低而發(fā)生的外排事故。在保證產(chǎn)水水質(zhì)的前提下,反滲透裝置產(chǎn)水量也達(dá)到了設(shè)計要求。另外由于反滲透產(chǎn)水水質(zhì)優(yōu)于直采水,反滲透裝置產(chǎn)水量增加也保證了工業(yè)水水指標(biāo)。企業(yè)節(jié)能、環(huán)保、降本效果顯著。

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