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    400 t/d垃圾焚燒爐結(jié)焦原因分析及優(yōu)化改造

    2022-08-22 09:47:24王杰趙鋒鋒
    能源研究與利用 2022年4期
    關(guān)鍵詞:爐排焚燒爐結(jié)焦

    王杰,趙鋒鋒

    (光大環(huán)保技術(shù)裝備(常州)有限公司,江蘇 常州 213011)

    近些年,隨著我國城市化發(fā)展腳步的不斷加快,城市生活垃圾越來越多,生活垃圾已經(jīng)成為困擾城市發(fā)展、影響居民生活、污染城市環(huán)境的社會問題。因此,處理城市生活垃圾迫在眉睫。常見的城市生活垃圾處理方法有填埋處理、焚燒處理和堆肥處理[1],目前國內(nèi)外處理垃圾最普遍的方式是焚燒發(fā)電。由于垃圾成分的特殊性、多變性和復(fù)雜性,在進行垃圾焚燒的同時,結(jié)焦問題也隨之產(chǎn)生,隨著結(jié)焦范圍的不斷擴大,流通面積縮小,傳熱惡化,鍋爐排煙溫度升高,廠用電率上升,鍋爐需要不定期停爐清焦,對垃圾發(fā)電廠的安全性以及經(jīng)濟效益造成了很大的影響,因此對鍋爐結(jié)焦原因展開分析并進行相應(yīng)的技術(shù)改造升級顯得至關(guān)重要。

    本文針對某400 t/d垃圾焚燒鍋爐,分析垃圾焚燒爐存在結(jié)焦現(xiàn)象的原因,并對焚燒爐爐拱和二次風布置進行了升級改造,實現(xiàn)了鍋爐安全、穩(wěn)定和高效的運行。

    1 工程概況

    某垃圾發(fā)電廠一期項目工程的日處理垃圾能力為400 t,焚燒爐采用順推式機械爐排爐,垃圾設(shè)計熱值為6 280 kJ/kg,爐排熱負荷(MCR)為456 kW/m2,爐排機械負荷(MCR)為240 kg/(m2·h)。余熱鍋爐型式為自然循環(huán)水管鍋爐,臥式布置,蒸汽參數(shù)為4.0 MPa/400 ℃,高溫煙氣經(jīng)過爐膛三通道后依次經(jīng)過高溫蒸發(fā)器、高溫過熱器、中溫過熱器、低溫過熱器、低溫蒸發(fā)器和省煤器后進入尾部煙氣凈化裝置,處理達標后經(jīng)煙囪排出。

    在實際運行中發(fā)現(xiàn)爐膛喉口部位煙氣溫度較高,容易發(fā)生積灰結(jié)焦的情況,尤其是焚燒爐前后拱位置,爐膛前拱結(jié)焦如圖1所示,爐膛后拱結(jié)焦如圖2所示。情況較輕時,會聚集大塊焦塊掉落砸至爐排,影響爐排片壽命,情況嚴重時,焦塊不斷在喉口積聚,喉口流通面積不斷減小,影響垃圾焚燒爐安全穩(wěn)定運行。隨著時間的推移,垃圾處理量由原先的400 t/d逐漸減少到330 t/d,每年鍋爐停爐檢修的次數(shù)由2次增加到4次。

    圖1 爐膛前拱結(jié)焦

    2 鍋爐結(jié)焦原因分析

    2.1 垃圾的灰渣熔點特性

    生活垃圾與一般燃料相比,具有含水率和灰分高、熱值低、成分多樣且復(fù)雜等特點,垃圾成分隨季節(jié)、地區(qū)和居民生活水平等變化,相應(yīng)的熱值變化幅度也較大,導(dǎo)致焚燒過程中煙氣溫度和組分波動較大,因此焚燒過程中發(fā)生的結(jié)渣比一般燃料燃燒過程中更復(fù)雜。從垃圾飛灰的實際的灰熔融特性來看,其變形、軟化和熔融溫度明顯低于粉煤灰的溫度,可以說垃圾本身的固有特性決定了垃圾焚燒爐易于結(jié)焦的特點。

    2.2 運行時爐膛溫度控制

    根據(jù)《生活垃圾焚燒污染控制標準》(GB 18485—2014)要求,垃圾焚燒爐產(chǎn)生的高溫煙氣在大于850 ℃條件下滯留時間不小于2 s。因此在實際運行中為滿足上述規(guī)定,保證煙氣中二噁英充分分解,焚燒爐出口溫度一般控制在1 100 ℃左右,爐膛火焰中心的溫度更高,飛灰可能早已達到軟化甚至熔融溫度,為鍋爐的結(jié)焦埋下了隱患[2]。隨著鍋爐運行時間的延長,由于溫度測點掛焦和掛灰等原因,溫度測點的準確性存在一定的偏差,DCS畫面顯示的爐膛測點溫度較實際溫度偏低。按照標準,爐膛相同截面的四個溫度測點應(yīng)當保持50 ℃左右的溫差[3],而在實際運行中遠超過此值,甚至超過100 ℃,而且測量爐膛高溫區(qū)域的熱電偶損壞比較頻繁,對爐膛溫度的準確判斷增加了難度。

    2.3 爐膛結(jié)構(gòu)的影響

    垃圾的設(shè)計熱值較低,只有6 280 kJ/kg,為了保證低熱值的垃圾在爐膛內(nèi)更易著火燃燒,對進入爐膛一二段爐排上的新鮮垃圾進行有效的干燥,爐膛設(shè)計了帶折焰角的后拱。在鍋爐滿負荷運行時,高溫煙氣經(jīng)過焚燒爐喉部后截面增大,煙氣流速降低,煙氣中部分粉塵分離沉積下來,多數(shù)是沿著爐墻壁向下流動,由于爐拱喉部的角度較小,使得粉塵滯留在爐拱壁上粘結(jié)、熔融和冷卻,如此循環(huán)下去,很容易形成堅固密實的焦塊。

    2.4 鍋爐運行中配風調(diào)整的影響

    過量空氣系數(shù)對垃圾燃燒狀況影響很大,供給適當?shù)倪^量空氣是垃圾完全燃燒的必要條件。實際運行中,送風量明顯小于鍋爐運行所需量,二次風量過小,從而造成鍋爐的氧量過低。由于在燃燒缺氧狀態(tài)下,供氧不充分,處于還原或半還原氣氛中,使得無機物灰渣熔點更為降低,而達到熔融狀態(tài)。

    3 避免和減緩鍋爐結(jié)焦的針對性措施

    針對以上幾種爐膛結(jié)焦現(xiàn)象的原因分析,對此爐膛進行技術(shù)改造升級,可緩解鍋爐結(jié)焦問題,保證鍋爐的正常運行,減少檢修次數(shù),降低檢修成本并增加了發(fā)電效益。

    3.1 鍋爐設(shè)備維護

    鍋爐測點反饋的數(shù)據(jù)是運行人員對鍋爐運行工況好壞判斷并進行調(diào)節(jié)的重要依據(jù),因此必須保證鍋爐測點的準確性。而影響結(jié)焦的主要因素之一的垃圾灰份低熔點的特點是無法改變的,唯一能改變的是爐膛出口溫度,所以爐膛溫度的準確與否至關(guān)重要。因此停爐后,對各個溫度測點進行檢查,徹底清理測點上的掛灰、掛焦,對損壞的溫度測點進行及時更換,并對鍋爐積灰和結(jié)焦的清理力求徹底。

    3.2 鍋爐運行調(diào)整

    在鍋爐運行中,經(jīng)常會超負荷運行。長時間超負荷運行會導(dǎo)致焚燒爐內(nèi)的單位容積熱負荷增加,爐膛溫度升高,易使飛灰的達到熔融狀態(tài),在煙氣的攜帶下附著到爐膛的壁面而積灰結(jié)焦。從鍋爐結(jié)焦機理以及垃圾焚燒發(fā)電廠運行經(jīng)驗來看,溫度對鍋爐結(jié)焦起到至關(guān)重要的作用,正常運行時應(yīng)控制焚燒爐出口平均溫度不超過1 050 ℃,同時調(diào)節(jié)爐墻冷卻風量,使爐墻得到充分冷卻。

    生產(chǎn)中應(yīng)根據(jù)垃圾熱值變化(尤其是冬季和夏季)及時調(diào)整運行方式,改進燃燒措施,包括風量、風溫的調(diào)整,負荷的調(diào)整等來增加煙氣在爐膛停留時間,滿足灰渣的熱灼減率≤3%。同時,需合理配風、控制氧量在適合范圍。一次風與二次風按7∶3進行配比,維持氧量在6%~8%。改造時在后拱增加了一排二次風噴嘴,加強了爐內(nèi)煙氣的擾動,并對改造后的爐膛進行了CFD模擬,改造前后溫度場比較如圖3所示,改造前后流線比較如圖4所示。

    圖3 改造前后溫度場比較

    圖4 改造前后流線比較

    根據(jù)CFD模擬結(jié)果分析如下:

    (1)改造后喉部流通面積變大,后墻傾角變大,有利于減少結(jié)焦。

    (2)后墻增加一排二次風后可以改善流場,消除原來的低速回流區(qū)。

    (3)由于后墻二次風噴入以及流通面積的改變,改造后喉部局部高溫區(qū)域也降低,有利于減緩結(jié)焦。

    3.3 爐膛結(jié)構(gòu)改造

    隨著垃圾熱值的大幅提高,在達到設(shè)計熱負荷的情況下原先的爐膛形式已經(jīng)不能滿足垃圾處理量要求,因此爐膛改造已迫在眉睫。本次改造主要內(nèi)容是切除前拱上部護板,增大傾斜角度,重新焊接前拱連接護板;切除后拱的折焰角,重新焊接后拱連接護板,并對側(cè)墻進行延伸和加固密封。增大喉口處通流尺寸,改造前為2.1 m,改造后變?yōu)?.4 m。爐膛容積增大,容積熱負荷降低,從之前的54×104kJ/(h·m2)降低到49×104kJ/(h·m2)。爐膛改造如圖5所示。在易結(jié)焦部位增加了觀察孔及打焦孔,便于及時觀測爐內(nèi)結(jié)焦情況,對于輕微的結(jié)焦可以及時在線清焦。

    圖5 爐膛改造圖

    3.4 鍋爐受熱面改造

    為了降低高溫過熱器入口煙氣溫度,在第三煙道加一組旗形蒸發(fā)器,面積為 118 m2,縱向節(jié)距為 80 mm,橫向節(jié)距為 360 mm,新增蒸發(fā)器的兩端分別與水冷壁上下相連接,在爐內(nèi)形成“D”字形的管屏。在新增蒸發(fā)器的上部兩側(cè)墻上各增加 1 套激波吹灰器,用于新增蒸發(fā)器區(qū)域的清灰,在布置受熱面時采用大節(jié)距(橫向節(jié)距 360 mm),能夠有效地避免該區(qū)域的飛灰搭橋。對流管束受熱面增加如圖6所示。

    圖6 對流管束受熱面增加

    4 改造效果及經(jīng)濟性分析

    4.1 改造效果

    爐膛改造以后,容積熱負荷降低,爐膛出口煙氣溫度較改造前降低50 ℃,維持在1 050 ℃左右。日處理垃圾量由之前335 t增加到370 t,蒸發(fā)量由改造前的31 t/h增加到34 t/h,平均增加3 t/h。同等負荷下過熱器入口煙氣溫度下降60 ℃,省煤器出口溫度下降8 ℃,鍋爐效率增加約1%。

    此次改造對料層燃燒、爐溫控制、煙氣污染物達標排放無不良影響,對爐膛喉口部位前后拱處結(jié)焦情況有顯著改善,鍋爐實現(xiàn)了長周期安全穩(wěn)定運行。運行6個月后進行計劃性停爐,前后拱處未發(fā)現(xiàn)較大焦塊,充分的證明了此次改造的合理性。

    4.2 經(jīng)濟性分析

    (1)燃油成本(一次啟停爐的成本)。

    停爐:折合全功率開啟輔燃3.5 h,燃油1.5 t/h,耗油量=3.5 h×1.5 t/h=5.25 t

    啟爐:折合全功率開啟啟燃4 h,燃油0.85 t/h,全功率開啟輔燃4 h,燃油1.5 t/h,耗油量=4 h×0.85 t/h+4 h×1.5 t/h=9.4 t

    單次啟停爐共需要燃油5.25 t+9.4 t=14.65 t;

    燃油成本:14.65 t×0.9(柴油)萬元/t≈13萬元。

    發(fā)電收益(單次停爐按4天計算)。4天少燒垃圾1 300 t,垃圾發(fā)電量按照450 kW·h/t垃圾計算,1 kW·h電費按照0.65元計算,垃圾處理費按照60元/t 計算:

    發(fā)電收益:450 kW·h/t×0.65 元/kW·h×1 300 t÷10 000≈38萬元

    垃圾處理費:1 300 t×60 元/t÷10 000≈8萬元

    停爐人工清焦成本:約5萬元

    總計節(jié)約成本:13 萬元+38 萬元+8 萬元+5萬元=64萬元

    (2)在線清焦的費用。

    折合全功率開啟輔燃3 h,燃油1.5 t/h,燃油費:3 h×1.5 t/h×0.9萬元/t≈4萬元

    一年在線清焦的費用:4 萬元×10=40萬元

    據(jù)此可得:按改造前一年停爐4次,改造后按一年停爐2次計算,則改造后一年可以節(jié)約成本64 萬元×2+40 萬元=168萬元。改造后多處理垃圾約35 t/d,一年可以多處理垃圾1.16萬t,年垃圾處理費增收9.5%,每天多發(fā)電1.3萬kW·h,年發(fā)電增加約433萬kW·h,年售電收入增加約9.8%。

    5 結(jié)語

    綜上所述,垃圾焚燒爐結(jié)焦積灰是受灰渣熔點特性、爐膛結(jié)構(gòu)特點、運行溫度和配風量控制等因素影響造成的。隨著國內(nèi)生活垃圾分類的逐步推進和完善,未來生活垃圾熱值將會持續(xù)提高??梢灶A(yù)見,國內(nèi)大部分生活垃圾焚燒項目將會迎來改造熱潮,希望本文能對今后城市垃圾焚燒發(fā)電項目的改造提供借鑒和指導(dǎo)。

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