歐陽承,邱富焱,傅仁科,賈夢
(1. 航空工業(yè)江西洪都航空工業(yè)集團,江西 南昌 330000;2. 南京航空航天大學,江蘇 南京 210016)
液壓分度卡盤可以實現(xiàn)工件的分度轉(zhuǎn)位,使用其加工十字軸、多通管接頭等多分支零件時,可以實現(xiàn)各分支連續(xù)加工,提高零件加工精度與加工效率[1]??ūP工作時處于高速旋轉(zhuǎn)狀態(tài),受離心力影響,施加到工件上的實際夾緊力會有損失,且夾緊力損失隨轉(zhuǎn)速增加而增加,限制了主軸轉(zhuǎn)速的進一步提高[2]。因此需要對液壓卡盤的夾緊力進行動態(tài)補償。例如MJ-50型數(shù)控車床的卡盤采用兩個不同輸出壓力的減壓閥來調(diào)節(jié)系統(tǒng)壓力,卡盤高速旋轉(zhuǎn)時使用較大的油壓,為卡盤提供夾緊力補償[3]。為實現(xiàn)卡盤夾緊力的精準補償,需要明確卡盤夾緊力損失與主軸轉(zhuǎn)速之間的變化規(guī)律[4-5]。目前專家、學者們主要針對楔式動力卡盤的夾緊力損失進行研究,建立了卡盤夾緊力的計算模型并以此為依據(jù)進行卡盤夾緊力的補償[6-7]。
目前對液壓分度卡盤夾緊力方面的研究較少,本文針對液壓分度卡盤進行分析,建立了卡盤夾緊力損失與轉(zhuǎn)速的估算關(guān)系式[8]。設計、制作卡盤夾緊力的無線測力裝置并進行了卡盤夾緊力的實測,通過夾緊力實測修正了卡盤夾緊力與轉(zhuǎn)速的關(guān)系式,并根據(jù)該式提出了一種夾緊力補償方法。
液壓分度卡盤內(nèi)部有實現(xiàn)卡盤動作的油缸,其卡盤系統(tǒng)整體結(jié)構(gòu)如圖1所示。系統(tǒng)主要分為三部分。
圖1 液壓分度卡盤整體結(jié)構(gòu)
1)為卡盤體提供壓力油的液壓站,主要包括油箱、油泵、風冷及閥塊等。
2)運送液壓油的油路組件,主要包括軟油管、分油器、硬油管等。
3)實現(xiàn)所需動作的內(nèi)部結(jié)構(gòu)如圖2所示??ūP通過安裝孔安裝在車床主軸上,硬油管與卡盤體的內(nèi)部管路連通,夾緊時油液從內(nèi)部管路進入夾緊油缸的上油腔,驅(qū)動油缸活塞向下運動夾緊工件。
圖2 液壓分度卡盤體結(jié)構(gòu)示意圖
圖3所示為液壓分度卡盤油路簡圖。主油泵M1輸出的壓力油液經(jīng)可調(diào)式減壓閥V3進入卡盤的夾緊回路,當電磁閥V1工作于左位時,夾緊油缸C1的活塞推出,卡盤夾緊工件;當電磁閥V1工作于右位時,活塞退回,卡盤松開工件。夾緊回路的油液壓力可由壓力表P1讀出,液控單向閥V6具有失壓保護功能,保證卡盤的運行安全。
圖3 液壓分度卡盤油路簡圖
液壓分度卡盤易于獲得較大的、穩(wěn)定的夾緊力,但旋轉(zhuǎn)狀態(tài)下卡盤夾緊力受離心力影響較大。靜態(tài)時,設進油腔與活塞接觸面積為S,進油油壓為P,出油腔油壓為0,忽略活塞與油液自身的質(zhì)量,得到卡盤的靜態(tài)夾緊力F=P·S。記旋轉(zhuǎn)狀態(tài)下夾緊力的減小量為Fr,則卡盤的動態(tài)夾緊力F′=F-Fr。
圖4所示為AC型液壓分度卡盤的夾緊機構(gòu)局部視圖。該機構(gòu)主要包括夾緊缸、夾緊活塞、螺釘、軸承及上夾頭等。將夾緊活塞、螺釘、軸承、上夾頭視作整體進行分析,假設液壓油不可壓縮,可認為液壓油對夾緊活塞推力保持不變,則整體所受的合離心力就是卡盤夾緊力減小量,即Fr=∑Fci,其中Fci為零件所受的離心力。由離心力的計算公式F=mω2r知,零件所受的離心力由其質(zhì)量及其質(zhì)心到回轉(zhuǎn)軸線距離決定。由于卡盤夾緊機構(gòu)結(jié)構(gòu)復雜,將整體視為一個實心圓柱體進行離心力的估算。
1—夾緊油缸蓋;2—卡盤體;3—夾緊活塞;4,6—軸承;5—防墜螺釘;7—夾頭;8—工件。
離心力計算方法推導如下:設圓柱體半徑為r,高為h,底面距回轉(zhuǎn)中心z1。取圓柱體內(nèi)部坐標(x,y,z)處長、寬、高分別為dx、dy、dz的小單元,則單元質(zhì)量為m=ρdxdydz,其中ρ為材料密度。根據(jù)離心力計算公式,單元所受離心力z向分力FZ=ρω2zdxdydz,其中ω為旋轉(zhuǎn)角速度。將其化為柱坐標進行積分計算,得到等效圓柱體的離心力計算公式
取圓柱體的材料視作鋼,密度取7900kg/m3,則卡盤夾緊力減小量Fr隨轉(zhuǎn)速n變化公式為
Fr=0.000 285n2
上式表明,該型號液壓分度卡盤夾緊力損失與轉(zhuǎn)速的平方成正比。
采用液壓分度卡盤進行加工時,油液也受到離心力的作用,對活塞作用力會發(fā)生改變,且夾緊活塞與油缸的裝配、回轉(zhuǎn)體自質(zhì)量、上夾頭的質(zhì)量均會影響卡盤施加到工件的夾緊力。因此有必要對卡盤動態(tài)夾緊力進行實測以準確分析卡盤夾緊力的變化規(guī)律。
本文進行夾緊力實測的液壓分度卡盤型號為AC206,最大供油壓力為4.5MPa,車床型號為CAK6150Di。為測量卡盤旋轉(zhuǎn)狀態(tài)下的夾緊力,采用模塊化組裝的方案設計了基于STM32的無線測力裝置。測力裝置實物如圖5所示,主要由以下三部分組成。
1)傳感器:傳感器將卡盤的力信號按比例轉(zhuǎn)變?yōu)殡娦盘枺疚牡臏y力裝置采用量程為1.5 T的S型電阻應變式傳感器。
2)變送器:變送器將傳感器輸入的電信號進行放大、濾波、模數(shù)轉(zhuǎn)換后經(jīng)無線發(fā)送模塊輸出,集成了信號調(diào)理模塊、STM32核心板、無線發(fā)送模塊及為各模塊供電的電源模塊。
3)信號顯示與存儲模塊:信號顯示與存儲模塊采用基于Labview的虛擬儀器在PC端構(gòu)建,將無線接收模塊采集的力信息存儲并顯示。
1—STM32核心板;2—無線發(fā)送模塊;3—電源端子;4—傳感器供電端子;5—傳感器輸出端子;6—傳感器;7—變送器;8—鋰電池。
使用無線測力裝置測試液壓分度卡盤的動態(tài)夾緊力,測試步驟如下:
1)安裝測力裝置;
2)設定卡盤夾緊缸供油壓力P=2MPa;
3)示數(shù)穩(wěn)定后記錄卡盤靜態(tài)夾緊力;
4)主軸啟轉(zhuǎn),初始轉(zhuǎn)速設定為200r/min,從面板讀取主軸實際轉(zhuǎn)速并記錄夾緊力;
5)逐步增加主軸轉(zhuǎn)速到500,800,1 000,1 200,1 500,1 800r/min,并記錄主軸實際轉(zhuǎn)速與卡盤夾緊力;
6)主軸停轉(zhuǎn),油壓設為3MPa,重復3)-4);
7)主軸停轉(zhuǎn),油壓設為4MPa,重復3)-4)。
按照以上步驟進行測試,得到液壓分度卡盤夾緊力實測值如表1所示。
表1 夾緊力測量值
對比液壓分度卡盤靜態(tài)夾緊力與不同轉(zhuǎn)速下的夾緊力,得到卡盤夾緊力減小值隨主軸轉(zhuǎn)速的變化規(guī)律如圖6所示。由此可知:
圖6 卡盤夾緊力減小量變化
1)卡盤夾緊力隨主軸轉(zhuǎn)速增大而減小,且轉(zhuǎn)速越大,減小量越大;
2)卡盤夾緊力減小量理論計算結(jié)果與實測結(jié)果具有一致性,在現(xiàn)場不具備測試條件的情況下具有一定參考價值;
3)卡盤夾緊力不僅與主軸轉(zhuǎn)速有關(guān),還與初始供油壓力有關(guān),油壓較大時夾緊力減小量較小。
液壓分度卡盤夾緊力的實測結(jié)果表明:卡盤旋轉(zhuǎn)狀態(tài)下實際夾緊力取決于初始供油壓力及主軸轉(zhuǎn)速,而油管、油缸中油液壓力隨卡盤轉(zhuǎn)速的變化規(guī)律較為復雜,難以用解析式表達,故可將主軸轉(zhuǎn)速、油液壓力視作自變量,卡盤夾緊力作為因變量進行曲面的擬合,根據(jù)實測結(jié)果預測卡盤夾緊力的變化規(guī)律。采用Matlab曲面擬合工具sftool對卡盤夾緊力z隨主軸轉(zhuǎn)速x、供油壓力y的變化情況進行多項式擬合,曲面擬合結(jié)果如圖7所示。x取二次,y取二次,則夾緊力z的擬合多項式為
圖7 卡盤夾緊力多項式擬合
z=p00+p10x+p01y+p20x2+p11xy+p02y2
其中多項式系數(shù)分別為:
p00=-1 489;p10=-0.121;p01=3 757;
p20=-0.00 024;p11=0.06 932;p02=-173.2。
當主軸轉(zhuǎn)速達到1 840r/min時,采用修正后的關(guān)系式計算液壓分度卡盤的夾緊力,計算結(jié)果與實際值誤差分別為2.5%、0.6%、0.4%。因此可采用該式作為夾緊力補償?shù)挠嬎阋罁?jù)。例如,油液壓力為3MPa時的靜態(tài)夾緊力為8 238N,當主軸轉(zhuǎn)速達到1 800r/min時,夾緊力的理論計算值為7 592N,此時將油液壓力增大到3.23MPa,則夾緊力可以補償?shù)? 236N,從而通過增大初始供油壓力的方式實現(xiàn)夾緊力的補償。
本文針對液壓分度卡盤旋轉(zhuǎn)狀態(tài)下的夾緊力損失,根據(jù)卡盤結(jié)構(gòu)建立夾緊力損失與轉(zhuǎn)速的理論計算式。通過對卡盤夾緊力實測,采用實測值曲面擬合的方式修正了算式,較為精準地預測了液壓分度卡盤高速旋轉(zhuǎn)時的夾緊力損失。結(jié)果表明:液壓分度卡盤的夾緊力損失不僅與卡盤轉(zhuǎn)速有關(guān),還與初始供油壓力有關(guān)。最后,提出了卡盤夾緊力的一種補償方法,避免了加工過程中由于夾緊力損失造成的工件夾緊不可靠的問題。