陳建飛
(山西焦煤有限責任公司官地煤礦,山西 太原 030022)
煤炭作為我國主要能源賦存廣泛,由于煤炭形成時期、環(huán)境等不同,部分煤炭有自然發(fā)火[1-2]的特性,嚴重影響煤炭資源的安全高效開采。 廣大技術人員結合不同開采地質條件,對煤炭開采防滅火技術進行了研究[3-4]。 本次結合官地煤礦生產實際,探討如何防治綜放工作面收尾拆架期間采空區(qū)自然發(fā)火的難題。
官地煤礦現(xiàn)開采8 號煤層和9 號煤層,煤層傾角為10°。 8 號煤層厚3.5 m,8 號上煤層厚0.65,兩層間距為1.7 m;9 號煤層厚3.21 m,距上部8 號煤層0.93 m;8 號煤層屬Ⅱ類易自燃煤層;9 號煤層為Ⅲ類不易自燃煤層;8 號和9 號煤層間距較小,采用綜放聯(lián)合開采8 號和9 號煤層,一次全高采9 號煤層,放8 號煤層。28417 工作面,切眼長200 m,可采長度617 m,其上部為16405、16407、23414、23416、23418 工作面采空區(qū),東部和西部分別為28412 和28416 采空區(qū)。
(1)架后網上煤炭自燃。 為維護工作面頂板安全,在工作面末采期間需停止放頂煤,并鋪網維護頂板,鋪網寬度為15 m,工作面回采過后,該區(qū)域頂煤冒落與采空區(qū),長時間熱量積聚,含氧量上升,極易氧化自燃。
(2)架頂煤炭自燃。 工作面末采鋪網及停采拆架時,支架上部和由于后溜上部煤炭遺留未放出,拆架后頂煤冒落,風流擴散對冒落煤炭供氧,若拆架時間過長,則會導致冒落煤炭自燃的可能性增加。
(1)通風斷面變小局部阻力增大。 停采后準備拆架時,工作面通風斷面較大,拆除部分支架后,支架上部頂煤冒落,導致已經拆架區(qū)域通風斷面變窄,通風阻力增大,風壓升高,工作面風流會向采空區(qū)深部擴散,使得工作面采空區(qū)大范圍漏風,氧氣含量身高,遺煤出現(xiàn)氧化自燃的概率大幅升高。
(2)拆架時間長。 根據(jù)以往經驗,工作面停采拆架用時長,一般超過30 天,采空區(qū)遺煤內部熱量不斷積聚,加之通風阻力大,新鮮風流不能將熱量帶走,導致遺煤自燃可能性增大。
(3)采空區(qū)漏風嚴重。 工作面支架可以阻擋工作面風流使其漏入采空區(qū),支架拆除后無法起到擋風作用,工作面風流漏入采空區(qū);工作面進風、回風隅角由于有煤柱的支撐,頂煤冒落不嚴實,會形成一個漏風帶,特別是進風側風壓大,漏風深度更深,造成采空區(qū)“三帶”中的氧化帶區(qū)域加寬,增加了遺煤自燃著火的危險性。
在工作面回風隅角、工作面、回風流以及支架間設置自然發(fā)火觀測點,每班安排專人對回風隅角、工作面、回風流以及支架前、后部間隙的CH4、CO2、CO、O2、溫度等情況進行綜合檢查,制定專項檢查表,對數(shù)據(jù)進行跟蹤、整理、分析,實時掌握工作面的自然發(fā)火情況,防患于未然。
針對頂煤冒落空隙大,具備大量漏風通道[5-6],形成氧氣積聚,采用預注漿減小漏風通道。 工作面拆架通道形成后,在鄰近支架之間施工注漿鉆孔,進行頂煤注漿,加固頂煤,增大頂煤冒落的完整性,減少漏風通道和漏風量,同時通過注漿使氧化帶提前進入窒息帶,從而降低采空區(qū)遺煤自燃風險。 注漿鉆孔布置參數(shù)如下:①開孔位置位于相鄰兩個支架前端,終孔位置位于支架尾梁后端采空區(qū)氧化帶內,總計施工129 個鉆孔;②鉆孔孔深為11.4~15 m,傾角為27°,鉆孔封孔長度為6 m;③注漿材料采用速凝固化劑,注漿料與水的比例為1:1.5。注漿過程中一旦支架后部或頂部的煤炭裂隙漏出漿液,立即停止注漿,總計使用注漿材料28 t。 鉆孔布置如圖1 所示。
圖1 注漿鉆孔布置
以往工作面支架拆除時,采用副巷拆架運輸,正巷回風的方式,為保證回風通道暢通,必須在工作面支架拆除后在掩護支架后部及時加打 “#”型木垛;此種拆架工藝,拆架效率低,拆架時間過長,采空區(qū)遺煤自然發(fā)火風險大。 本次工作面收尾采用優(yōu)化拆架工藝,即采用正、副巷同時出架的回撤方案,縮短拆架時間。 其具體工藝如下:①通過施工回風聯(lián)絡巷,使工作面形成兩個拆架通道,回風聯(lián)絡巷位于工作面上部40 號支架處,距正巷60 m。②形成通風系統(tǒng)后,分上下兩部,通過正、副巷同時拆架。 工作面先拆除40 號支架,之后按照鄰近原則,1#~38#支架按照倒序逐步經工作面正巷拆出,39#~135#支架按照正序依次經工作面副巷拆出。③采用兩端雙通道拆架,需調整工作面通風系統(tǒng),除正常供風外,為保證拆架期間通風穩(wěn)定,需在正巷皮帶機頭安裝局部通風機,對工作面上部1#~38#支架拆架處進行供風;同時為防止39#~135#拆架期間因頂板垮落堵塞通風通道,在副巷安裝局部通風機作為備用,通風系統(tǒng)如圖2 所示。④局部采空區(qū)及時密閉。 由于工作面上部拆架數(shù)量少,在其完成拆架后,需及時進行永久密閉,降低工作面自然發(fā)火危險性。 同時利用局部通風系統(tǒng),對下部區(qū)域39#~135#架拆架處進行供風,工作面1#~38#架區(qū)域封閉后通風系統(tǒng)如圖3 所示。⑤工作面采空區(qū)整體密閉。 工作面拆架完畢后,在正、副巷口及時構筑永久密閉,徹底封閉采空區(qū)。
圖2 拆架期間通風系統(tǒng)
圖3 工作面1#-38#架區(qū)域封閉后通風系統(tǒng)
根據(jù)工作面瓦斯涌出來量,拆架作業(yè)人數(shù),綜合確定工作面回撤期間的供風量;通過降低配風量使后部采空區(qū)氧化帶的含氧量降低,使氧化帶提前進入窒息帶。 供風量由正常回采時的1 200 m3/min 降低至400~500 m3/min。
工作面拆架期間,使用回采期間的注氮系統(tǒng)[5-6],持續(xù)保持對采空區(qū)注氮,以降低采空區(qū)含氧量,防止遺煤自燃。 在工作面停采前將注氮口埋入采空區(qū),距離不少于30 m,注氮口距底板不少于300 mm,氮氣濃度大于97%。
為提高采空區(qū)密閉速度,采用新材料進行永久密閉施工。 在封閉通往采空區(qū)的巷道時,先用料石在巷道內構筑密閉前后墻,之后中間充填材料改為速凝固化劑,該材料與水混合可以通過泥漿泵直接注入墻體內,提高了封閉速度和封閉效果,比傳統(tǒng)封閉工藝節(jié)省5 天時間。
官地煤礦綜放工作面,以往拆架耗時40~50 d;采用正、 副巷同時出架工藝后,支架拆除僅用時25~30 d,拆架時間大幅縮短,拆架效率提升約40%。 針對自然發(fā)火威脅,采用綜合防治技術后,工作面在回撤后期回風流內CO 濃度由以往的60~80 ppm 降低至18 ppm,大大降低煤層自然發(fā)火危險,取得了良好的效果。
1)分析28417 工作面收尾拆架期間自然發(fā)火原因,決定采用正、副巷同時出架工藝,支架拆除僅用時25~30 d,拆架時間較以往大幅縮短,拆架效率提升約40%。
2)加強自然發(fā)火預測預報,采用預注漿封堵裂隙、 調整拆架期間供風量和采空區(qū)注氮等綜合防滅火技術措施,工作面在回撤后期回風流內CO濃度由以往的60~80 ppm 降低至18 ppm,有效降低了采空區(qū)煤炭自然發(fā)火危險。
3)工作面支架、設備回撤后采用新材料對采空區(qū)進行永久密閉施工。 在對采空區(qū)封閉時,在巷道內構筑密閉前后墻中間充填材料改用速凝固化劑,提高了封閉速度和封閉效果,比原封閉工藝可提前5 天完成采空區(qū)封閉。