武榮強
(新疆西部合盛硅業(yè)有限公司,新疆石河子 832000)
某公司工業(yè)硅爐63#爐配置3 個電極共有6 塊底部環(huán),于2020 年10 月建成投入運行,運行不滿3 個月就有2 塊底部環(huán)被燒壞:11 月底,A 相電極內(nèi)側(cè)底部環(huán)燒壞;12 月初,B 相電極內(nèi)側(cè)底部環(huán)燒壞,進水膠皮管憋壓被崩開。
現(xiàn)場查看拆下來的實物,燒壞情況比較嚴重,底部環(huán)中部外圈爆裂。通過解體查看63#爐12 月初燒壞的B 相內(nèi)側(cè)底部環(huán)情況,底部環(huán)外側(cè)水道被聚集沉積的廢渣雜質(zhì)堵死,中間水道被廢渣雜質(zhì)塞滿,內(nèi)側(cè)水道積存大量廢渣雜質(zhì)。
經(jīng)過調(diào)查落實,63#、62#爐都是改造爐型。62#爐底部環(huán)是購買件,63#爐底部環(huán)是公司自行制作件,根據(jù)某公司原設計圖紙修改繪制加工制作。
全廠的循環(huán)水取樣化驗鈣、鎂離子含量:鈣離子含量139.11 mg/L,pH 值7.86,導電率876 μs/cm,總堿度(以CaCO3計)240.19 mg/L,硬度218.17 mmol/L。
由于行業(yè)沒有標準,遵循GB/T 50050—2017《工業(yè)循環(huán)冷卻水處理設計規(guī)范》,GB/T 50335—2002《污水再生利用工程設計規(guī)范》。參考設計規(guī)范和同行業(yè)管理經(jīng)驗,從兩次水質(zhì)分析結(jié)果來看,循環(huán)水水質(zhì)基本沒有問題,水中鈣離子的含量不足于使底部環(huán)水道內(nèi)短時間形成大塊結(jié)垢。
但是,硅廠循環(huán)水是開式直冷系統(tǒng),水池和回水集水槽都是敞開式的,硅廠自動上料皮帶傳輸系統(tǒng)就在爐子的回水集水槽外上方,且和回水集水槽平行,集水槽上口沒有防護網(wǎng),水泵的各管路上沒有安裝過濾網(wǎng),顆粒狀的雜質(zhì)很可能會撒落入集水槽,進入涼水塔水池,再通過水泵壓送到水冷件內(nèi)部,隨著水流進入死區(qū)沉積下來。從解體的63#爐報廢的底部環(huán)水路分析,水道內(nèi)的“結(jié)垢堆積物”很可能是循環(huán)水中的顆粒狀“廢渣污泥雜質(zhì)”因壓力不夠、水流變慢而沉積聚集而成。
將塊狀廢渣雜質(zhì)和散狀廢渣雜質(zhì)進行成分分析,檢測報告見圖1。
圖1 固態(tài)顆粒物樣品全分析檢測報告
水質(zhì)分析和固體雜質(zhì)化驗結(jié)果:廢渣雜質(zhì)的主要成分是鈣26.5%、鎂4.45%、鐵0.81%和碳7.8%,其他59.2%。從塊狀雜質(zhì)和散狀雜質(zhì)外觀分析:底部環(huán)等冷卻件水道的結(jié)垢和雜質(zhì)除了有水中溶解的鈣鎂離子外,還有一大部分是固體顆粒聚集結(jié)塊而成,說明水中混進了外來雜質(zhì)。
經(jīng)落實,底部環(huán)制作方案是根據(jù)原設計圖紙改進而成,但原圖紙水路焊接工藝要求不合理,存在的問題:中間兩道隔水板是斷續(xù)焊接,水路封閉不嚴密,有縫隙,水流很可能走捷徑,造成底部環(huán)外水道水流不動,積水長期承受高溫產(chǎn)生汽化,致使底部環(huán)外側(cè)幾乎處于干燒狀態(tài)(圖2)。
分析圖2 可以看出:
圖2 底部環(huán)原設計水路圖
(1)底部環(huán)底板角部由原來的圓形改成直角(為方便加工焊接),其余基本沒做大的改動。
(2)蓋板焊接的制作技術(shù)要求:①兩片連在一起做,兩套背靠背一起做;②兩道隔水板上設有長80 mm 凸臺,嵌入蓋板上80 mm 孔配焊。但圖紙未說明焊接順序。
(3)從底部環(huán)制作圖的斷面圖可以清楚地看到:每片底部環(huán)兩道隔水板在底板上是雙面滿焊,中間水路的蓋板是切弧形坡口嵌入式焊接,蓋板內(nèi)外側(cè)和邊板之間是搭接焊。隔水板做出了間斷凸臺型,從“底部環(huán)—蓋板”和“底部環(huán)—隔水板”圖可以看出蓋板與隔水板之間是間斷焊接(焊接不連續(xù),每隔100 mm 焊接80 mm 長,形成了間斷式的100 mm 縫隙),這是造成底部環(huán)短時間被燒壞的設計缺陷。
(1)從63#爐報廢底部環(huán)解體情況分析,焊接操作是按照原設計方案和圖紙要求進行制作的:在蓋板上挖出兩條弧形間斷方孔覆蓋在隔水板上,與隔水板的凸臺相配合,兩道隔水板與蓋板之間采取間斷焊接,沒有滿焊(圖3)。水道之間有縫隙,水流走了捷徑(底部環(huán)水流方向是里進外出),造成底部環(huán)外水道的水長期不循環(huán)流動,長期承受高溫,是造成底部環(huán)燒壞的次要原因。
圖3 底部環(huán)間斷焊接縫隙
(2)從63#爐報廢底部環(huán)解體情況分析,兩道隔板上有焊瘤焊渣沒有清理掉(圖4),焊瘤焊渣不處理,水道壁不光滑,焊瘤后面容易形成真空空間,也造成水流速度變慢,造成水道積渣。就此認為焊接順序存在問題。經(jīng)詢問焊接操作者證實,焊接順序是先焊接兩邊邊板與蓋板之間的接縫,后焊接中間隔板凸臺接縫。合理的焊接順序應該是先焊接兩道隔板凸臺接縫,滿焊清渣后再焊接邊板與蓋板之間的接縫。因此,這焊接順序錯誤是造成底部環(huán)水道積渣的一個原因。
圖4 底部環(huán)焊瘤未清理
(3)底部環(huán)制作過程中沒有質(zhì)檢人員進行檢查,制作完成后沒有相關(guān)人員進行驗收,也沒有檢驗試驗記錄,質(zhì)量管控上存在缺陷。
從其他爐子拆下的保護屏清渣孔可以看出,保護屏水道內(nèi)同樣積有很多類似的廢渣雜質(zhì),說明其他水冷件都存在同樣問題,只是63#爐的情況比較嚴重,雜質(zhì)將水道堵死,造成橡膠管崩裂、底部環(huán)炸裂嚴重。
(1)從63#爐新?lián)Q上的B 相內(nèi)側(cè)底部環(huán)出水口接滿一水桶查看,桶底部有3、4 顆1~2 mm 粒徑的黑色顆粒,說明循環(huán)水中確實存在顆粒雜質(zhì),檢查其他幾個出水管的水幾乎沒有雜質(zhì)。
將63#爐分水器備用分水管接出一根管子,水直接流回集水槽,在出水口放置濾網(wǎng),19 h 后濾網(wǎng)中積存了200 多顆大小不等的固體雜質(zhì),其中大塊(5~12 mm)是管線脫落的鐵銹渣,小塊(1~4 mm)是砂礫。
將63#爐分水器另一路備用分水管接出一根管子,水直接流回到集水槽,在出水口放置濾網(wǎng),24 h 后紗網(wǎng)中積存了更多的大小不等固體雜質(zhì),其中大塊(8~15 mm)是管線脫落的鐵銹渣,小塊(1~6 mm)是砂礫。
3 次試驗證實了循環(huán)水管網(wǎng)中顆粒雜質(zhì)的存在。所不同的是,出水雜質(zhì)顆粒小,進水雜質(zhì)顆粒大。這也說明大顆粒雜質(zhì)一旦進入水冷件(特別是底部環(huán))很難流出去。
(2)經(jīng)現(xiàn)場查看水池發(fā)現(xiàn):水池底部沒有設置沉渣池(溝)或排污溝;池與池連通的過水通口沒有設置濾網(wǎng);循環(huán)水泵的主管路上和各個分支路也沒有安裝過濾器(網(wǎng))。這樣使得從進入水池的“廢渣雜質(zhì)”又被水泵再一次壓進水冷件里,一部分“廢渣雜質(zhì)”因為流水壓力不足沉積下來。
(3)底部環(huán)里的水位是整臺爐子水冷件的最低點,距離回水最高點(三樓回水水平段)9 m 高差。循環(huán)水中的“廢渣雜質(zhì)”進入底部環(huán)水道死角聚集下來,越積越多。當進水壓力0.18 MPa 時,管道里的水可以壓18 m 高。但當進水壓力小于0.18 MPa 時,聚集下來的大顆粒雜質(zhì)不可能被水流全部帶出底部環(huán)水道,這樣越積越多,最后將水路堵死,外側(cè)水路不循環(huán),長期承受高溫,最后爆裂。這是底部環(huán)短時間內(nèi)被燒壞的原因。
(1)循環(huán)水池上、中部水質(zhì)成分含量基本達標,可以滿足運行要求,但是水池底部有大量顆粒狀廢渣雜質(zhì)進入循環(huán)水路。
(2)制作設計方案不合理,原設計有缺陷。
(3)改進圖紙沿用原焊接工藝(隔水板間斷焊接),沒有察覺原設計水路隔板焊接工藝有缺陷。
其中,wi為工資,F(xiàn)為固定成本,ci為邊際成本,tij為冰山運輸成本,Yj為j地區(qū)的總支出水平,μ為購買該產(chǎn)品的支出占總支出比例,Gj為地區(qū)j的價格指數(shù),δ(δ>1)為異質(zhì)產(chǎn)品的替代彈性,δ越大,越接近1,說明異質(zhì)品之間的替代性越大。
(4)制作過程中沒有質(zhì)檢人員進行檢查質(zhì)量。
(5)集水槽上部未設防護網(wǎng)和過濾網(wǎng)。
(6)水池底部未設置沉渣池(溝)或排污溝。
(7)循環(huán)水分管路和支管路上未安裝不同規(guī)格的過濾器(網(wǎng))。
(1)改進不合理的水冷件的設計工藝,將底板和邊立板改成一次壓制成型,將頂板設計成三道通孔。
(2)重新設計水路,改變水路水流方向,水流從外側(cè)進水,通過內(nèi)測水道進入中間水道,從另一端出口流出。水路封閉嚴實無縫隙,水流不走捷徑,不會造成底部環(huán)外水道水流不動,3個水道受熱均勻,整個底部環(huán)受熱均勻、不變形。底部環(huán)外側(cè)不會被干燒,延長了底部環(huán)使用壽命(圖5)。
圖5 改進后的底部環(huán)水路
(3)改進不合理的水冷件的水路隔板焊接工藝,3 道隔水板的底部和頂部接縫都進行滿焊(圖6)。
圖6 改進后的底部環(huán)焊接工藝
(4)圖紙繪制下發(fā)車間前要經(jīng)技術(shù)人員審核、把關(guān)。
(5)定期召開技術(shù)討論會,管理層上下之間、專業(yè)之間定期進行技術(shù)溝通。
(6)制作過程中要有質(zhì)檢人員監(jiān)督檢查,成品要有驗收程序,要保存過程、檢驗和驗收資料,檢修管理規(guī)范化。
(7)定期檢查循環(huán)水池底部雜質(zhì)含量,定期清渣。水中定期加入阻垢緩蝕劑。
(8)所有回水集水槽、儲水罐上部設置防護網(wǎng),下部加裝過濾網(wǎng);循環(huán)水泵的主管路上和各個分支路安裝不同密目規(guī)格過濾器(網(wǎng))和清網(wǎng)旁路,特別是高溫區(qū)的分支小管加裝過濾器,定期清理過濾器。
(9)水池底部設置沉渣池(溝),池外可設置排污池和排污泵,定期排污排渣。
(10)由于水池處在爐群之間,環(huán)境比較差,池壁較矮,四周池壁加裝防護網(wǎng)。
(11)由于水泵變頻器的自動投用,壓力和溫度值設定要科學合理(壓力不小于0.16 MPa,回水溫度不超過50 ℃)。
經(jīng)過以上改進措施,大大降低水冷件的故障率和返修率,某臺爐子改進后,正常運行時間可以延長到6 個月左右。