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      催化裂化裝置沉降器防結(jié)焦技術(shù)改造

      2022-08-12 08:36:50趙林超李昊天
      設(shè)備管理與維修 2022年13期
      關(guān)鍵詞:槽口結(jié)焦擋板

      趙林超,史 斐,李昊天,趙 娜

      (1.中國石油大港石化公司,天津 300280;2.中國石油項(xiàng)目管理公司天津設(shè)計(jì)院,天津 300280)

      0 引言

      中國石油大港石化分公司重油催化裂化裝置由中國石化工程建設(shè)公司(原中國石化集團(tuán)北京設(shè)計(jì)院)設(shè)計(jì),1996 年12月建成投產(chǎn),采用反再高低并列、兩段串聯(lián)再生工藝,主要加工大港原油的減壓蠟油、常壓渣油和焦化蠟油。2004 年擴(kuò)容改造后裝置處理能力達(dá)到140 萬噸/年。

      1 改造背景

      1.1 沉降器結(jié)構(gòu)型式

      裝置反應(yīng)系統(tǒng)于2000 年進(jìn)行改造,沉降器提升管出口快分采用UOP 公司“VSS+單級旋分”型式。VSS 系統(tǒng)由旋流快分頭、封閉罩、直聯(lián)升氣管、油氣平衡收集管等組成,反應(yīng)后的催化劑和油氣經(jīng)提升管出口旋流快分頭分離后,帶有少量催化劑的油氣會(huì)經(jīng)封閉罩上部直聯(lián)升氣管進(jìn)入頂部的旋風(fēng)分離器。從旋流頭快分出來的待生劑再進(jìn)入汽提段進(jìn)行汽提。沉降器頂部旋風(fēng)分離器分離的催化劑經(jīng)料腿、翼閥都落入封閉罩外底部,此部分的催化劑通過封閉罩底部的槽口進(jìn)入汽提段。油氣平衡收集管伸到罩外催化劑床層上部,將沉降器頂部旋風(fēng)分離器料腿內(nèi)催化劑夾帶的少量油氣導(dǎo)入頂旋風(fēng)分離器。

      1.2 反應(yīng)系統(tǒng)結(jié)焦情況

      沉降器自2000 年VSS 改造后,每次檢修沉降器VSS 系統(tǒng)封閉罩與器壁之間腔體低流速區(qū)均嚴(yán)重結(jié)焦(圖1)。裝置運(yùn)行過程中焦塊脫落易堵塞VSS 旋分密閉罩槽口導(dǎo)致沉降器跑劑或堵塞待生斜管格柵影響催化劑循環(huán)。2009 年以來裝置運(yùn)行過程中多次出現(xiàn)待生滑閥差壓低影響催化劑循環(huán)、三器料位頻繁波動(dòng)的情況,裝置停工檢修清焦后情況才有所好轉(zhuǎn)。2014 年11 月5 日,裝置因增壓機(jī)緊急停機(jī)緊急切斷進(jìn)料,在開工恢復(fù)過程中,沉降器內(nèi)大焦塊脫落堵塞槽口,導(dǎo)致沉降器嚴(yán)重跑劑,裝置被迫停工搶修。沉降器結(jié)焦情況統(tǒng)計(jì)見表1。

      表1 沉降器結(jié)焦情況統(tǒng)計(jì)

      圖1 沉降器結(jié)焦情況

      1.3 沉降器結(jié)焦的危害

      沉降器是催化裂化裝置反應(yīng)再生循環(huán)中的重要組件,沉降器結(jié)焦是導(dǎo)致催化裂化裝置非計(jì)劃停工的主要原因之一。當(dāng)沉降器結(jié)焦到一定厚度、壓力或溫度發(fā)生波動(dòng)時(shí),很容易引起焦塊大面積脫落,堵塞沉降器汽提段或旋分器的料腿,造成催化劑循環(huán)不暢或催化劑大量跑損,嚴(yán)重時(shí)可能導(dǎo)致催化劑循環(huán)中斷,進(jìn)而導(dǎo)致催化裂化裝置被迫停工。

      2 改造原理及內(nèi)容

      2.1 改造原理

      沉降器的稀相空間較大,VSS 系統(tǒng)設(shè)置的油氣收集管的空間有限,不可能在第一時(shí)間內(nèi)將油氣全部收集,這樣部分油氣的殼內(nèi)停留時(shí)間就會(huì)增加,最終會(huì)導(dǎo)致沉降器的器壁發(fā)生結(jié)焦。

      改造方案是取消油氣的收集管,并在翼閥上部一定高度位置的地方設(shè)置一個(gè)金屬蓋板,利用沉降器內(nèi)部的防焦蒸汽將油氣控制在金屬蓋板下部的有限空間內(nèi),避免油氣在封閉罩外停留導(dǎo)致沉降器內(nèi)部結(jié)焦。同時(shí)將VSS 下部4 個(gè)槽口增多、加大,讓料腿下來的催化劑和油氣一并從槽口底部進(jìn)入,避免催化劑在罩外堆積。

      2.2 改造內(nèi)容(圖2)

      圖2 沉降器改造內(nèi)容

      (1)新增封閉罩外油氣金屬蓋板、取消油氣平衡管。油氣金屬蓋板設(shè)置在翼閥上部,蓋板與外腔器壁、蓋板與內(nèi)提升管外壁及蓋板與旋分料腿外壁之間均設(shè)置一定間隙。防焦蒸汽經(jīng)蓋板間隙向下與旋分下來的催化劑一起通過槽口進(jìn)入VSS 罩內(nèi)腔。取消原有的油氣平衡管。

      (2)修改VSS 封閉罩下部槽口。在原有的4 個(gè)槽口基礎(chǔ)上,再均開4 個(gè)槽口,并加大原4 個(gè)槽口。對槽口進(jìn)行擴(kuò)孔和加開前,需對槽口部位的殼體進(jìn)行加固,防止加開和擴(kuò)大槽口導(dǎo)致VSS 封閉罩整體強(qiáng)度消弱。

      (3)取消VSS 封閉罩底部第1 層擋板及預(yù)汽提蒸汽。改造后,沉降器料位控制在槽口以下,因此第1 層汽提擋板及錐段松動(dòng)蒸汽將失去作用,改造時(shí)取消第1 層汽提擋板、預(yù)汽提蒸汽及沉降器錐段蒸汽分布環(huán)。

      (4)更換集氣室外防焦蒸汽環(huán)。預(yù)汽提蒸汽及沉降器錐段松動(dòng)蒸汽取消后,為保證沉降器汽提段蒸汽量不降低,將防焦蒸汽量增加,防焦蒸汽環(huán)改大(DN50 更換為DN150)。

      (5)新增槽口料位監(jiān)控點(diǎn)L2115A/B、油氣蓋板上下差壓監(jiān)控點(diǎn)PDT2130、油氣蓋板上下溫度監(jiān)控點(diǎn)T2193/T2194 及槽口處4 個(gè)測溫點(diǎn)T2130/A~D。

      3 改造后的工藝操作變化

      沉降器改造后主要工藝操作變化是沉降器的料位變化。

      改造后沉降器料位控制方案由原來控制在第1 層汽提擋板以上改為控制在槽口以下(不超槽口下沿)。

      3.1 裝置各工況下沉降器料位計(jì)算

      (1)沉降器料位計(jì)算:ρgH1=LC2101×60;ρgH2=D2101;LC2101=D2101×H1/(60×H2)。其中,ρ 是沉降器汽提段密度;LC2101 是沉降器料位,%;D2101 是汽提段密度,kPa;H1是料位高度,mm;H2是密度D2101 正負(fù)壓官咀間距,m,實(shí)際間距為1.86 m;60 為料位LC2101 量程,單位為kPa。

      (2)沉降器正常控制料位計(jì)算:裝置正常運(yùn)行時(shí)料位控制在第2 層汽提擋板上沿處(標(biāo)高43 450 mm,此時(shí)料位標(biāo)高H1為2570 mm),密度D2101 按11 kPa 計(jì)算,LC2101=D2101×H1/(60×H2)=25.3%。裝置運(yùn)行過程中沉降器料位控制在25%左右。

      (3)沉降器安全控制料位計(jì)算:裝置正常運(yùn)行時(shí)料位嚴(yán)格控制在槽口下沿以下,當(dāng)料位超過槽口下沿時(shí)存在跑劑風(fēng)險(xiǎn)(槽口下沿標(biāo)高44 275 mm,此時(shí)料位標(biāo)高H1為3395 mm)。密度D2101按11 kPa 計(jì)算,LC2101=D2101×H1/(60×H2)=33.5%。裝置運(yùn)行過程中沉降器料位控制在30%以下。

      3.2 工藝操作變化

      3.2.1 沉降器低料位控制

      依據(jù)裝置各工況下沉降器料位計(jì)算結(jié)果,沉降器各工況控制料位為:

      (1)因開工過程中操作工況不穩(wěn)定,因此,開工過程中沉降器低料位控制,開工裝轉(zhuǎn)劑控制15%。

      (2)裝置運(yùn)行過程中沉降器料位控制在25%左右。料位高度約在第2 層汽提擋板下沿處。嚴(yán)禁料位超過槽口下沿(LC2101 約30%)。

      (3)裝置事故狀態(tài)下,料位超過40%立即切斷進(jìn)料,避免沉降器嚴(yán)重跑劑。

      3.2.2 待生線路壓降降低

      改造前沉降器料位控制在原第1 層汽提擋板以上,實(shí)際料位LC2101 控制在60%左右,改造后裝置正常運(yùn)行時(shí)料位控制在25%左右。改造前后料位高度變化導(dǎo)致待生線路的壓降降低約21 kPa(料位LC2101 量程60 kPa)??赏ㄟ^適當(dāng)提高反應(yīng)壓力解決。

      3.2.3 沉降器料位安全裕度增加

      改造前,沉降器正??刂屏衔?0%,料位達(dá)到70%時(shí)已達(dá)到翼閥位置,存在嚴(yán)重跑劑風(fēng)險(xiǎn)。改造后沉降器控制料位25%,料位到40%時(shí)到達(dá)將沒過槽口存在嚴(yán)重跑劑風(fēng)險(xiǎn)。改造后料位過高導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)裕度由10%增加至15%,安全裕度增加。

      3.2.4 日常操作監(jiān)控參數(shù)

      (1)監(jiān)控蓋板上下壓差PDT2130 變化。通過調(diào)整防焦蒸汽量控制油氣蓋板壓差為正壓差,防止蓋板下油氣進(jìn)入沉降器外腔結(jié)焦。

      (2)監(jiān)控槽口料位L2115A/B,槽口溫度T2130A~D 變化。正值正常生產(chǎn)時(shí),槽口料位L2115A/B 不見料位。槽口溫度T2130A~D正常為待生劑溫度,約500 ℃。如出現(xiàn)某一溫度點(diǎn)過低,說明槽口處可能堆積催化劑,存在跑劑風(fēng)險(xiǎn)。

      (3)監(jiān)控沉降器稀相溫度T2126/T2127 變化。裝置開工初期該溫度在430 ℃左右,通過該溫度變化可監(jiān)控沉降器外腔結(jié)焦情況。如溫度持續(xù)下降,說明油氣竄入沉降器外腔,沉降器出現(xiàn)結(jié)焦,綜合分析原因及時(shí)采取應(yīng)對措施。

      4 改造效果

      (1)改造開工后反再系統(tǒng)催化劑循環(huán)、流化正常,沉降器料位控制平穩(wěn)。

      (2)改造后沉降器料位過高導(dǎo)致跑劑的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步降低,安全裕度增加。

      (3)改造后沉降器各運(yùn)行參數(shù)正常,沉降器外腔無明顯結(jié)焦傾向。

      沉降器防結(jié)焦改造解決了催化裂化裝置長周期運(yùn)行的瓶頸,為裝置實(shí)現(xiàn)長周期運(yùn)行提供保障。

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