廖大可,李 輝
(中國(guó)石化催化劑有限公司長(zhǎng)嶺分公司,湖南岳陽 414012)
中石化催化劑長(zhǎng)嶺分公司特材車間在生產(chǎn)HTS 分子篩、β分子篩的過程中,都需要采用無機(jī)膜過濾器進(jìn)行過濾。該車間有37 管無機(jī)膜過濾器6 臺(tái),24 管無機(jī)膜過濾器8 臺(tái),在用無機(jī)膜管414 根,密封圈828 個(gè)。2020 年以前,采用的是進(jìn)口膜管,每根8000 元。2021 年以來,嘗試采用國(guó)產(chǎn)膜管,每根2000 元。
特材車間近幾年生產(chǎn)中一直存在無機(jī)膜管頻繁斷裂、密封圈頻繁破損的現(xiàn)象,無機(jī)膜過濾器M201 曾經(jīng)一次性斷了23 根進(jìn)口膜管,直接損失184 000 元,M203 一次性斷了14 根進(jìn)口膜管,直接損失112 000 元,M2006 一次性斷了24 根國(guó)產(chǎn)膜管,直接損失48 000元,損失慘重。工作中斷一根、兩根的現(xiàn)象時(shí)常發(fā)生,而且無機(jī)膜管兩端的密封圈也頻繁破損,給車間的正常生產(chǎn)帶來很大困擾。如果能解決無機(jī)膜過濾器膜管頻繁斷裂、密封圈頻繁破損的問題,不僅能大幅降低膜管及密封圈的采購(gòu)費(fèi)用,而且能大幅減少檢維修次數(shù),提高產(chǎn)品的收率,減少污水的排放和檢維修的費(fèi)用。
膜分離技術(shù)廣泛應(yīng)用于各種領(lǐng)域的精密型超級(jí)過濾設(shè)備,具有分離效率高、能耗低、過程溫和無相變、生產(chǎn)環(huán)境清潔等諸多優(yōu)點(diǎn)。其核心組件無機(jī)陶瓷膜具有優(yōu)良的熱穩(wěn)定性與孔穩(wěn)定性,不僅強(qiáng)度較高,且耐化學(xué)腐蝕,清洗再生性能好,兼?zhèn)溆懈咝н^濾與精密過濾的雙重優(yōu)點(diǎn)。
在無機(jī)膜過濾器過濾過程中,過濾液通過循環(huán)泵的輸送進(jìn)入無機(jī)膜過濾器,經(jīng)過無機(jī)膜管膜面時(shí),在膜兩側(cè)產(chǎn)生的壓力差作用下,大于膜孔徑的物質(zhì)被截流在膜內(nèi)側(cè)、稱為濃縮液,小于膜孔徑的物質(zhì)透過無機(jī)膜管到膜的外側(cè)、稱為滲透液,從而達(dá)到分離的目的。
裝配方式不當(dāng),膜管及密封圈承受了過大的壓緊力是導(dǎo)致膜管及密封圈頻繁斷裂破損的主要原因。
以工藝編號(hào)為M2006 的無機(jī)膜管的安裝為例,為了敘述方便,取單個(gè)無機(jī)膜管的安裝來加以說明(圖1)。生產(chǎn)廠家技術(shù)人員在現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)安裝無機(jī)膜管時(shí),沒有加裝鋼墊,膜管及密封圈安裝就位后,直接用螺栓將蓋板擰緊,利用蓋板壓緊所有的密封圈。這樣安裝存在3 個(gè)問題。
圖1 M2006 膜管安裝
根據(jù)所選用的材料及熱處理的方式,螺栓的性能等級(jí)分為4.8~12.9 級(jí)9 個(gè)等級(jí),以最低的4.8 級(jí)為例,M12 的螺栓的保證載荷(螺紋產(chǎn)品實(shí)物不產(chǎn)生明顯的塑性變形所能承受的極限載荷)為19 000 N(約1939 kgf),每個(gè)蓋板上有15 個(gè)緊固螺栓(圖2)。
圖2 膜管和孔板
蓋板在所有螺栓擰緊達(dá)到其保證載荷時(shí)所施加的壓力為:
式中 Q——螺栓組對(duì)孔板的壓力,N
Z——螺栓組的螺栓個(gè)數(shù)
F——各螺栓所受的拉力,N
在蓋板的凸緣接觸到孔板之前,螺栓所有的預(yù)緊力都由密封圈及膜管承受。從M2006 膜管的裝配圖中可以看到,蓋板的凸緣要接觸到孔板,須將密封圈壓縮5.5 mm,壓縮量太大,實(shí)際裝配中并沒有做到。由于密封圈是橡膠材料,過大的壓縮量容易導(dǎo)致密封圈破碎。陶瓷無機(jī)膜材料本身具有較高的抗壓強(qiáng)度,但制作成長(zhǎng)1200 mm、直徑40 mm 的細(xì)長(zhǎng)多孔的膜管后,抗壓強(qiáng)度會(huì)大大降低,具體數(shù)據(jù)廠家未提供,這里只作定性的分析。過大的壓力,易使膜管受到損傷。
在無機(jī)膜過濾過程中,物料須加熱到80 ℃以上,溫度的升高使膜管向兩端伸長(zhǎng),導(dǎo)致膜管和密封圈受到更大的壓力。在無機(jī)膜過濾器的孔板上,至今還有未取出的斷螺栓,說明存在膜管安裝人員的預(yù)緊力過大,螺栓所受應(yīng)力超過了其屈服強(qiáng)度的現(xiàn)象。
由于蓋板上螺栓的預(yù)緊力作用在密封圈上,過大的壓緊力使密封圈受到損傷,當(dāng)物料降溫后,密封圈失去彈性而不能恢復(fù)原來的張力,導(dǎo)致螺栓松動(dòng),預(yù)緊力降低,密封失效而出現(xiàn)泄漏。松動(dòng)的螺栓由于機(jī)器的振動(dòng)而掉落,并隨物料流動(dòng)到一些閥門處導(dǎo)致閥門卡死,嚴(yán)重影響了車間的正常生產(chǎn)。
由于密封圈是橡膠材料,而蓋板的凸緣并未壓實(shí)在孔板上,因此蓋板的安裝缺乏安裝基準(zhǔn),很容易出現(xiàn)一邊緊一邊松的現(xiàn)象導(dǎo)致蓋板歪斜,從而使膜管受到彎曲應(yīng)力的作用,細(xì)長(zhǎng)多孔的膜管抗彎強(qiáng)度較差,易出現(xiàn)折斷現(xiàn)象。
因此,直接將蓋板用螺栓壓緊在密封圈上這種裝配方法是錯(cuò)誤的,除非設(shè)計(jì)時(shí)已考慮好密封圈、蓋板、孔板之間的相關(guān)尺寸并確定合理的壓縮量。
螺栓的預(yù)緊力應(yīng)由無機(jī)膜過濾器兩端的孔板承受,密封圈和無機(jī)膜管應(yīng)只承受密封圈合適的壓縮量所受到的壓力,該壓力值應(yīng)在保證密封圈不出現(xiàn)泄漏的前提下越小越好。兩端的蓋板應(yīng)完全壓緊在無機(jī)膜過濾器兩端的孔板上,這樣,無論安裝人員施加多大的預(yù)緊力,密封圈及膜管所受到的壓力是固定的。同時(shí)保證了蓋板與無機(jī)膜管的垂直度。
這就需要在兩端的孔板上各安裝一個(gè)鋼墊,鋼墊厚度通過測(cè)試來獲?。?/p>
式中 S——鋼墊厚度,mm
L——密封圈外端面到孔板的距離,mm
H——蓋板凸緣的深度尺寸,mm
P——密封圈的壓縮量,mm
為了保證昂貴的物料不出現(xiàn)泄漏現(xiàn)象,先采用較薄的鋼墊測(cè)試:在孔板兩端各安裝了1 個(gè)2 mm 厚的鋼墊,此時(shí)橡膠圈的壓縮量為P=L-H-S=6.5-1-2=3.5 mm;第2 次安裝了1 個(gè)3 mm 厚的墊片,橡膠圈的壓縮量為P=L-H-S=6.5-1-3=2.5 mm,但仍然出現(xiàn)個(gè)別膜管斷裂的現(xiàn)象;第3 次制作了1 個(gè)4.5 mm 厚的鋼墊,使密封圈的壓縮量為1 mm,此后工作正常。再未出現(xiàn)膜管斷裂、密封圈破損的現(xiàn)象,過濾工作過程中也沒有泄漏現(xiàn)象。
(1)由于孔板上的內(nèi)螺紋都是盲孔,因此要控制緊固螺栓的長(zhǎng)度。在拆裝M2006 的過程中,發(fā)現(xiàn)螺栓長(zhǎng)度有25 mm 的,也有30 mm 的;由于孔板上的內(nèi)螺紋深度不完全一致,有的30 mm 長(zhǎng)的螺栓擰緊后其實(shí)是頂?shù)搅搜赖?,并未起到壓緊端蓋的作用。
(2)蓋板和孔板上的孔,生產(chǎn)廠家一般都是配鉆加工,很少有廠家能做到完全互換,因此蓋板和孔板預(yù)裝合格后,要打上鋼印,做好標(biāo)記。如果不按配鉆的位置安裝,有的螺栓擰起來會(huì)非常緊,會(huì)出現(xiàn)螺栓與內(nèi)螺紋“咬死”的現(xiàn)象,這在不銹鋼螺紋連接中經(jīng)常出現(xiàn)。
(3)拆卸膜管時(shí),為了防止膜管一端脫離孔板時(shí)往下掉落磕壞膜管,可用去藥皮后前端磨圓了的焊條插入膜管孔中將膜管往前送,禁止直接將膜管往另一端推。
(4)安裝密封圈時(shí),密封圈上的物料要認(rèn)真清洗干凈,否則會(huì)影響密封效果。
(5)螺栓擰緊,要對(duì)稱分批次逐步進(jìn)行,不可一次性將預(yù)緊力施加到位。要注意不要忘了裝上防松用的彈簧墊,對(duì)于已經(jīng)失去彈性變成了平墊的彈簧墊要及時(shí)更換。
(6)密封圈的尺寸要統(tǒng)一,不能各個(gè)廠家各不相同,給裝配工作帶來不必要的麻煩。
無機(jī)膜過濾器M2006 以前經(jīng)常出現(xiàn)膜管斷裂、密封圈破損的現(xiàn)象,按以上方法整改后,近3 個(gè)月來,工作一直正常。