楊文慧 郝希仁 張 靖 閆 可
(1 中石油華東設(shè)計(jì)院有限公司,山東 青島 266000;2 中國(guó)石油天然氣股份有限公司大連石化分公司,遼寧 大連 116031)
催化裂化裝置反應(yīng)系統(tǒng)和油漿系統(tǒng)的結(jié)焦,三旋、煙機(jī)的結(jié)垢都嚴(yán)重影響裝置的長(zhǎng)周期運(yùn)行,研究認(rèn)為未氣化油是造成管線結(jié)焦的重要原因。未氣化油在裝置運(yùn)行中無法通過采樣或分離得到,用肉眼也無法觀察到,文章通過計(jì)算和推理證明其存在。微劑油比(每個(gè)進(jìn)料噴嘴的劑油比)是產(chǎn)生未氣化油的重要因素,因此改善微劑油比的意義重大。
對(duì)于油氣管線的結(jié)焦,其原因主要有:一是氣態(tài)反應(yīng)油氣中部分重組分在管線內(nèi)冷凝、縮合形成[1-3];二是油氣中催化劑沉降生焦;三是提升管中少量原料未完全氣化,粘著油滴的催化劑在管壁后縮合形成[4-5]。
為確定油氣管線內(nèi)結(jié)焦的原因,首先判斷是否存在油氣冷凝的條件,即比較油氣管線內(nèi)混合油氣的露點(diǎn)以及管壁溫度的相對(duì)高低,若管壁溫度低于露點(diǎn)溫度,則存在油氣冷凝的條件;反之,則不存在。
應(yīng)用SIMSCI公司的PRO/II流程模擬軟件,模擬多套重油催化裂化裝置反應(yīng)油氣在油氣管線壓力下的露點(diǎn)。計(jì)算結(jié)果顯示,油氣露點(diǎn)溫度為390~440 ℃,根據(jù)產(chǎn)品分布、產(chǎn)品性質(zhì)、油氣管線壓力的不同而稍有差異。
冷壁油氣管線內(nèi)的壁溫由3個(gè)過程決定:①油氣在圓管內(nèi)的強(qiáng)制對(duì)流;②襯里和金屬管壁的熱傳導(dǎo);③圓管外強(qiáng)制對(duì)流、自然對(duì)流和熱輻射[6]。油氣管線壁溫計(jì)算輸入條件及結(jié)果見表1所示,由表1可知:襯里層熱傳導(dǎo)速率是3個(gè)傳熱過程的控速步驟,計(jì)算得到油氣管線管內(nèi)、管外壁溫分別為506 ℃、119 ℃。為驗(yàn)證計(jì)算的可靠性,委托某催化裝置測(cè)試帶襯里的冷壁油氣管線外壁溫度,為100~140 ℃,與計(jì)算結(jié)果高度吻合。
表1 油氣管線壁溫計(jì)算輸入及結(jié)果
根據(jù)計(jì)算結(jié)果,對(duì)比油氣管線內(nèi)露點(diǎn)溫度(390~440 ℃)和管內(nèi)壁溫度506 ℃,可知油氣管線內(nèi)油氣本體及靠襯里壁部位的溫度均顯著高于油氣露點(diǎn)溫度,說明油氣管線內(nèi)不存在油氣冷凝的條件。
沉積由重力導(dǎo)致,水平管底部結(jié)焦更為嚴(yán)重,而在立管中管壁則不會(huì)因沉積結(jié)焦,但是在低速油氣管線中各部位的結(jié)焦均無差別,由此可以否定因催化劑沉積結(jié)焦的可能性。
提升管中少量原料未完全氣化而附著在催化劑上,并粘附在管壁后縮合形成未氣化油。需對(duì)反應(yīng)器內(nèi)原料的氣化情況、未氣化油和催化劑在反應(yīng)系統(tǒng)內(nèi)的傳質(zhì)傳熱情況進(jìn)行研究并判斷。關(guān)于未氣化油在反應(yīng)再生系統(tǒng)內(nèi)的定性定量分析已在文獻(xiàn)[7]進(jìn)行了較全面的說明,分析結(jié)果顯示油氣管線結(jié)焦是反應(yīng)體系內(nèi)未氣化油的濃集和長(zhǎng)時(shí)間積累形成,且重油催化裂化裝置出現(xiàn)未氣化油是很難避免的,其對(duì)大多數(shù)裝置的運(yùn)行影響不大,但在特定情況下會(huì)產(chǎn)生反應(yīng)系統(tǒng)結(jié)焦、煙機(jī)結(jié)垢等危害,因此應(yīng)盡量減少未氣化油的生成。
重油催化裝置內(nèi)的未氣化油產(chǎn)生于反應(yīng)器的氣化段,當(dāng)經(jīng)原料噴嘴霧化后的原料液滴不能從來自預(yù)提升段的高溫催化劑得到足夠多的熱量時(shí),原料不能充分氣化而形成未氣化油。反應(yīng)段內(nèi),未氣化油的數(shù)量隨反應(yīng)的進(jìn)行逐漸減少,但經(jīng)過提升管出口的氣固分離系統(tǒng)(包括快分、旋分等設(shè)備)濃集后易粘附在設(shè)備或管道表面,造成反應(yīng)系統(tǒng)的結(jié)焦。
減少未氣化油的有效措施包括優(yōu)化原料油霧化質(zhì)量、控制平衡劑中合適的細(xì)粉含量以及調(diào)整反應(yīng)器氣化段適宜的劑油比。其中,通過調(diào)整反應(yīng)溫度、再生催化劑的溫度(可通過冷熱催化劑混合技術(shù)調(diào)節(jié))和原料預(yù)熱溫度,使反應(yīng)器內(nèi)催化劑循環(huán)量與進(jìn)料量的比值在宏觀上處于適宜的范圍。此外,催化裝置的提升管均設(shè)置多個(gè)進(jìn)料噴嘴,對(duì)于大型催化裝置,進(jìn)料噴嘴數(shù)量達(dá)到10個(gè)以上,追求每個(gè)進(jìn)料噴嘴處微觀劑油比的均勻是最近幾年提出的目標(biāo),據(jù)此開發(fā)了相關(guān)技術(shù)。
在提升直管中,催化劑呈現(xiàn)中心密度低、邊壁密度高的環(huán)狀分布,這一現(xiàn)象稱為提升管的邊壁效應(yīng)。使催化劑環(huán)狀分布均勻是實(shí)現(xiàn)每個(gè)進(jìn)料噴嘴位置劑油比一致的方法,這就需要更優(yōu)化的預(yù)提升段技術(shù)。
目前裝置廣泛使用傳統(tǒng)的“Y”型預(yù)提升結(jié)構(gòu),催化劑顆粒從側(cè)面以一定角度進(jìn)入預(yù)提升段,再生劑下料口與預(yù)提升段的夾角一般為17°~90°。具有水平方向初速度的催化劑顆粒在預(yù)提升介質(zhì)的作用下向上運(yùn)動(dòng)。這種從側(cè)面進(jìn)入的預(yù)提升型式有以下缺點(diǎn):①?gòu)拇呋瘎┡c煙氣的流動(dòng)形態(tài)可知,催化劑進(jìn)入預(yù)提升段后,再生劑攜帶的大部分煙氣由“Y”型下料口側(cè)進(jìn)入氣化段,下料口對(duì)側(cè)面氣體相對(duì)較少,使進(jìn)料氣化段催化劑偏流,且邊壁環(huán)狀分布不均勻(見圖1(a));②“Y”型下料口處有部分提升氣體分流到斜管中,對(duì)下料口產(chǎn)生阻礙作用,造成下料不穩(wěn)。最終的結(jié)果是每個(gè)進(jìn)料噴嘴位置處催化劑和油氣分布差別較大,而且不穩(wěn)定,造成每個(gè)噴嘴處劑油比的偏差。
圖1 傳統(tǒng)“Y”型和專利預(yù)升器內(nèi)氣泡分布示意
再生劑入口側(cè)催化劑密度小,此處劑油比較低;對(duì)側(cè)面催化劑密度大,劑油比較高,形成了微劑油比不均。再生催化斜管的密度越小,兩側(cè)微劑油比差別越大。這一規(guī)律在裝置干氣產(chǎn)生和再生斜管密度中體現(xiàn)。
針對(duì)傳統(tǒng)“Y”型預(yù)提升結(jié)構(gòu)的不足,開發(fā)了專利預(yù)提升器[8],該結(jié)構(gòu)的優(yōu)點(diǎn)主要體現(xiàn)在:①預(yù)提升筒體的設(shè)置為再生劑及其攜帶的氣體提供了脫氣空間,使進(jìn)入預(yù)提升段的流體在入口側(cè)及出口側(cè)相對(duì)均勻(見圖1(b));②預(yù)提升氣體不直接作用于細(xì)粉下料口,提高下料穩(wěn)定性;③設(shè)置細(xì)粉入口整流器和分配器,使細(xì)粉更均勻地分布于預(yù)提升直管下部,減少提升直管內(nèi)細(xì)粉環(huán)狀分布偏流;④預(yù)提升介質(zhì)入口結(jié)構(gòu)及入口位置的優(yōu)選可弱化直管段的邊壁效應(yīng),并減少偏流。
基于該預(yù)提升器型式的預(yù)提升結(jié)構(gòu),開發(fā)了具有冷、熱催化劑混合功能的預(yù)提升混合器,使再生劑溫度在一定范圍內(nèi)可調(diào),有利于反應(yīng)劑油比的提高。預(yù)提升器和冷熱再生催化劑混合技術(shù)已在中國(guó)石油天然氣集團(tuán)有限公司旗下的呼和浩特石化、長(zhǎng)慶石化、大連石化、遼陽石化、大慶石化以及山東??苹ぜ瘓F(tuán)有限公司的多套催化裂化裝置應(yīng)用。
2017年,針對(duì)大連石化800 kt/a和3.5 Mt/a重油催化裂化裝置存在的安全隱患和影響裝置滿負(fù)荷長(zhǎng)周期穩(wěn)定運(yùn)行的問題進(jìn)行治理改造,兩裝置的預(yù)提升段分別改造為預(yù)提升器和預(yù)提升混合器。由于同時(shí)實(shí)施了其他改造,新型預(yù)提升結(jié)構(gòu)的效果無法單獨(dú)呈現(xiàn),現(xiàn)對(duì)兩個(gè)改造項(xiàng)目的實(shí)施內(nèi)容及改造后整體效果介紹如下。
3.1.1 項(xiàng)目背景
大連石化800 kt/a重油催化裂化裝置于1988年建成投產(chǎn),反應(yīng)器和再生器為同高布置型式,再生部分采用預(yù)混合管+燒焦罐結(jié)構(gòu)。隨著原料硫含量逐年提高以及設(shè)備使用年限的增長(zhǎng),反應(yīng)再生系統(tǒng)的應(yīng)力腐蝕開裂表現(xiàn)的日趨嚴(yán)重,造成很大的安全隱患,亟需對(duì)再生器、汽提段進(jìn)行整體更換。
此外,裝置運(yùn)行還有如下問題:
(1)再生器采用預(yù)混合管+燒焦罐結(jié)構(gòu),催化劑藏量低,燒焦能力不足,表現(xiàn)在再生溫度偏高,再生煙氣稀相頻繁尾燃;
(2)產(chǎn)品分布有優(yōu)化空間,可進(jìn)一步提高裝置經(jīng)濟(jì)效益。
3.1.2 改造內(nèi)容
改造以更換存在安全隱患的設(shè)備為重點(diǎn),并在實(shí)現(xiàn)裝置安全平穩(wěn)運(yùn)行的基礎(chǔ)上進(jìn)行工藝技術(shù)改造,提升裝置的經(jīng)濟(jì)效益。
(1)再生系統(tǒng)采用強(qiáng)化再生的燒焦罐專利技術(shù),在利舊再生器原架構(gòu)和基礎(chǔ)的前提下,增大再生器內(nèi)催化劑藏量,延長(zhǎng)燒焦停留時(shí)間,實(shí)現(xiàn)較低溫度下的完全再生,以減少催化劑的水熱失活及金屬的危害,降低劑耗,并解決再生煙氣尾燃的問題,增加裝置操作的穩(wěn)定性。
(2)反應(yīng)部分采用大劑油比、短停留時(shí)間的設(shè)計(jì)思路;更換汽提段筒體及內(nèi)件,優(yōu)化汽提效果,減少汽提蒸汽耗量;采用專利預(yù)提升器,改善反應(yīng)微劑油比;減少干氣生成,提高輕油收率,多保留液化氣及汽油中的烯烴及異構(gòu)烯烴,有助于提高丙烯產(chǎn)品收率,為醚化裝置提供更多原料。
3.1.3 改造后運(yùn)行情況
(1)燒焦能力增加,重油加工能力增強(qiáng)
中低溫強(qiáng)化燒焦技術(shù)效果比較明顯。在原料性質(zhì)與改造前基本一致(殘?zhí)抠|(zhì)量分?jǐn)?shù)為5.5%)的情況下,燒焦罐的溫度為680 ℃,較改造前降低14 K。改造前裝置殘?zhí)抠|(zhì)量分?jǐn)?shù)最高達(dá)到6.3%時(shí),裝置日加工量也僅為2.37 kt,負(fù)荷為98.7%;改造后殘?zhí)抠|(zhì)量分?jǐn)?shù)最高達(dá)到6.62%,而裝置日加工量為2.452 kt,負(fù)荷達(dá)到102.2%。
(2)反應(yīng)條件優(yōu)化,產(chǎn)品分布和收率明顯改善
改造后,加工原料殘?zhí)吭黾?.3個(gè)單位,其他反應(yīng)條件與改造前基本一致,裝置加工量提高4%,焦炭產(chǎn)率相應(yīng)增加,但干氣產(chǎn)率由改造前的3.5%降低至2.6%,且保持穩(wěn)定,總液收由81.3%提高到82.3%。
(3)集氣室和油氣管線結(jié)焦大幅緩解
由于采用了專利的預(yù)提升器,未氣化油大幅下降,結(jié)焦情況大幅改善。裝置提升管出口為三葉快分+單級(jí)旋分的油劑分離型式。改造前的歷次停工中,集氣室及油氣管線結(jié)焦均十分嚴(yán)重,清焦任務(wù)繁重。2017年實(shí)施改造,經(jīng)過3年的運(yùn)行,2020年停工后發(fā)現(xiàn)反應(yīng)集氣室和油氣管線幾乎無結(jié)焦情況,基本不用清焦。改造前后集氣室結(jié)焦情況分別見圖2所示。
(a)改造前 (b)改造后
(4)煙氣中氮氧化物質(zhì)量濃度顯著降低
實(shí)施中溫強(qiáng)化燒焦技術(shù)后,再生器內(nèi)主風(fēng)與催化劑的分配更加均勻,消除了局部的高溫?zé)狳c(diǎn),從源頭上減少了氮氧化物的產(chǎn)生。在操作中,由于裝置燒焦穩(wěn)定性更強(qiáng),煙氣過剩氧體積分?jǐn)?shù)可以控制在1%左右的較低水平,因此在燒焦過程中抑制了氮氧化物的生成[9]。裝置煙氣排放中的環(huán)保指標(biāo)得到了進(jìn)一步降低,從改造前的180 mg/m3下降到80 mg/m3左右,已經(jīng)停止使用脫硝劑,也為今后執(zhí)行更嚴(yán)格的環(huán)保指標(biāo)提供基礎(chǔ)。
3.2.1 項(xiàng)目背景
大連石化3.5 Mt/a重油催化裂化裝置于2002年建成投產(chǎn),是國(guó)內(nèi)采用自主技術(shù)的第一套大型重油催化裂化裝置。反應(yīng)器和再生器為同高布置型式,再生部分采用快速床+湍流床技術(shù)。隨著裝置進(jìn)料的日益重質(zhì)化,裝置在處理重油能力的不足突顯出來。改造前裝置具有如下問題:
(1)再生燒焦能力不足,再生器二密相床層流化不穩(wěn)定,再生溫度偏高,再生煙氣稀相頻繁尾燃;
(2)再生部分取熱負(fù)荷受限;
(3)產(chǎn)品分布有改善空間,降低柴汽比需求迫切。
3.2.2 改造內(nèi)容
改造的首要任務(wù)是解決再生器再生和取熱能力不足、床層流化不穩(wěn)定等影響裝置長(zhǎng)周期穩(wěn)定運(yùn)行和制約裝置加工量的問題。在此基礎(chǔ)上,達(dá)到更適宜的再生條件,進(jìn)一步降低煙氣中氮氧化物含量,適當(dāng)提高反應(yīng)劑油比,改善反應(yīng)條件。
(1)增加再生器取熱能力,新增一臺(tái)外取熱器,提高再生器取熱能力;重新設(shè)計(jì)再生器內(nèi)取熱器。
(2)采用中溫強(qiáng)化燒焦技術(shù)對(duì)再生器進(jìn)行改造,優(yōu)化催化劑與主風(fēng)分布,在利舊再生器殼體的前提下,降低再生溫度并同時(shí)提高燒焦能力。通過再生器改造,使再生溫度降低到680 ℃,為提高反應(yīng)劑油比提供基礎(chǔ)。
(3)在提升管底部設(shè)置具有冷熱催化劑混合功能的預(yù)提升器,使催化劑在各噴嘴處的分布更加均勻,改善微劑油比,冷熱催化劑混合功能作為原料較重、再生溫度高于設(shè)計(jì)值時(shí)提高劑油比的補(bǔ)充手段。
3.2.3 改造后運(yùn)行情況
(1)加工負(fù)荷明顯提升
由于全廠重油平衡,改造后加工原料比改造前明顯加重,殘?zhí)枯^改造前增加0.95個(gè)單位。在原料變重的不利條件下,裝置總液收與改造前基本持平,且處理量增加1 147 t/d,裝置加工重油能力顯著提升,典型數(shù)據(jù)對(duì)比列于表2。
表2 同等總液收情況下典型數(shù)據(jù)對(duì)比
(2)裝置能耗明顯下降
收集改造前3個(gè)自然年份的6—10月裝置累計(jì)能耗數(shù)據(jù),2014年累計(jì)能耗47.26 kg/t(以標(biāo)油計(jì),下同),2015年累計(jì)能耗45.55 kg/t,2016年累計(jì)能耗49.65 kg/t,改造后裝置2017年累計(jì)能耗43.19 kg/t(見表3)。
表3 改造前后各年份6—10月裝置能耗對(duì)比 kg/t
與2015年相比,3.5 MPa蒸汽外送增加,能耗降低2.33 kg/t。由于工藝改造,反應(yīng)系統(tǒng)用汽量減少,1.0 MPa蒸汽能耗降低1.27 kg/t。此次改造后,煙機(jī)結(jié)垢振動(dòng)問題消除,煙機(jī)做功增加,裝置電耗降低1.49 kg/t。
(3)再生系統(tǒng)催化劑流化明顯改善
改造消除了原提升管及滑閥振動(dòng)問題,再生器內(nèi)床層分布均勻,電鏡分析發(fā)現(xiàn)的催化劑磨損問題也得到明顯改善,稀相徑向溫差由改造前的81 K降低至30 K,溫度分布更均勻;解決了過去高負(fù)荷下再生器尾燃的問題,三旋入口與燒焦罐溫差由改造前的23 K降低至6.2 K。
氣控式外取熱器改為下流閥控提升返回后,有效加強(qiáng)了裝置對(duì)該外取熱器發(fā)汽量的控制,改造前氣控外取熱器曾經(jīng)在3個(gè)月時(shí)間內(nèi)發(fā)現(xiàn)22次因流化不暢導(dǎo)致發(fā)汽量降低,改造后可通過滑閥靈活調(diào)節(jié)取熱量大小,有效提高了外取熱能力和運(yùn)行的可靠性。
(4)液收基本持平,汽油辛烷值上升
改造后裝置原料殘?zhí)恳恢泵黠@高于改造前,影響產(chǎn)品收率,而總液收量與改造前基本持平。反應(yīng)時(shí)間縮短,反應(yīng)溫度提高,低碳烯烴增加,汽油研究法辛烷值由改造前的92.3上升至改造后的93.0。
(5)三旋出口粉塵含量顯著降低,煙機(jī)結(jié)垢振動(dòng)問題基本消除
三旋內(nèi)膽、臨界噴嘴進(jìn)行更新改造后,在催化劑自然跑損率0.5 kg/t原料工況下,三旋出口煙氣中粉塵含量顯著下降。經(jīng)過煙氣脫硫系統(tǒng)洗滌后的漿液懸浮物質(zhì)量濃度由改造前的3 716 mg/m3下降至1 856 mg/m3,漿液懸浮物質(zhì)量濃度下降50%。
改造前,煙機(jī)連續(xù)運(yùn)行3個(gè)月左右便需切換主備風(fēng)機(jī),并對(duì)煙機(jī)進(jìn)行在線清垢。改造后,由于采用了改善微劑油比技術(shù),未氣化油的產(chǎn)生減少,煙機(jī)結(jié)垢大大減輕[8],煙機(jī)運(yùn)行狀態(tài)明顯好轉(zhuǎn),煙機(jī)振動(dòng)值穩(wěn)定,不再出現(xiàn)為降低煙機(jī)振動(dòng)而關(guān)小入口蝶閥的情況;且煙機(jī)做功增加,機(jī)組電耗也較前兩年明顯下降,與2014年機(jī)組電耗最低值相比,改造后耗電功率平均下降897.21 kW,節(jié)能效果顯著。經(jīng)過3年運(yùn)行,2020年停工后打開煙機(jī)檢查,煙機(jī)結(jié)垢不明顯,較改造前明顯改善。
(6)外排煙氣中氮氧化物質(zhì)量濃度明顯下降
改造前,裝置煙氣氮氧化物質(zhì)量濃度通常為200~400 mg/m3,采用脫硝助劑后,2016年裝置原料平均氮質(zhì)量分?jǐn)?shù)為0.153%,裝置外排煙氣氮氧化物質(zhì)量濃度為149.88 mg/m3。改造后,裝置原料平均氮質(zhì)量分?jǐn)?shù)為0.196%,在脫硝劑用量減少25%的情況下,外排煙氣氮氧化物質(zhì)量濃度為104.5 mg/m3。改造前后對(duì)比,在原料氮質(zhì)量分?jǐn)?shù)增加0.043%的情況下,通過再生器的改造,外排煙氣中氮氧化物質(zhì)量濃度下降30%。
(1)催化裂化裝置的未氣化油廣泛存在于反應(yīng)器各處,但存在于微觀,肉眼無法觀察到。
(2)影響未氣化油產(chǎn)生的原因較多且復(fù)雜,微劑油比是其中重要的一項(xiàng)。
(3)改善微劑油比有助于降低未氣化油,可以減輕其危害。大連石化公司兩套催化裂化裝置經(jīng)過3年的運(yùn)轉(zhuǎn),產(chǎn)品收率略有改善,結(jié)焦情況大有好轉(zhuǎn),煙機(jī)結(jié)垢減輕,再生煙氣中氮氧化物下降。
(4)預(yù)提升器及帶冷熱催化劑混合的預(yù)提升器是改善微劑油比、降低未氣化油的有效手段。