李 強(qiáng), 汪 克, 李繼鋒
(山東鋼鐵股份有限公司萊蕪分公司煉鐵廠, 山東 濟(jì)南 271104)
近年來,我國鋼鐵市場(chǎng)的發(fā)展情況愈發(fā)嚴(yán)峻,各大企業(yè)開始積極探索高爐制造技術(shù)革新,提高鋼鐵企業(yè)社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益。其中高爐燃燒設(shè)備是我國鋼鐵工業(yè)能源主要消耗品中所占比重較大的大型高爐冶煉設(shè)備,降低使用高爐設(shè)備冶煉的原材料生產(chǎn)成本,已逐漸成為鋼鐵企業(yè)的革新關(guān)鍵[1]。而科學(xué)分配高爐煤氣密度與分布情況,是有效提高高爐中的煤氣和水資源綜合利用率的重要工業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)與保證。
高煤比的優(yōu)化是我國高爐復(fù)合煉鐵技術(shù)不斷進(jìn)步的充分體現(xiàn)。在改善高爐煉焦煤比工作的過程中,由于煉焦煤粉的持續(xù)燃燒,容易導(dǎo)致焦炭層的磨損程度加深,促使氣體流開發(fā)受阻,從而使氣流橫向發(fā)展,此外往往還伴隨著氣蝕控制、氣利用率低、燃料比上升和高爐積塵量增加等。在高煤比條件下,解決煤粉燃燒速率問題是提高煤氣利用率的重要手段之一。在目前煤粉生產(chǎn)條件下,通過采取適當(dāng)?shù)母谎?、高溫風(fēng)、控制合理的煤粉理論燃燒溫度等措施,可以大大提高煤粉的理論燃燒效率。
富氧的目的是提高冶煉強(qiáng)度,增加高爐的產(chǎn)量,空氣在焦炭燃燒中會(huì)消耗大量氧氣,富氧后高爐氧氣含量增加,空氣量便會(huì)有所減少。由于風(fēng)量的減小,鼓風(fēng)中N2含量降低,頂氣量隨著富氧速率的增加而減小。富氧后,鼓風(fēng)中N2含量的降低和理論燃燒溫度的升高大大加速了碳的燃燒過程。富氧率為6.82%時(shí),理論燃燒溫度提高了231 ℃(1.18%)。富氧率為6.82%時(shí),爐膛煤氣中φ(CO)會(huì)大幅增加。富氧對(duì)瓦斯利用影響不大,但由于爆破N2含量的降低,頂部瓦斯中φ(CO2)增大。
高爐燃?xì)膺^程中會(huì)產(chǎn)生較大壓力,這些壓力會(huì)在管道之中來回流通,稍有不慎,就會(huì)導(dǎo)致爐內(nèi)壓力過大,引發(fā)各種安全事故。當(dāng)管道中的壓力與頂部壓力產(chǎn)生交集后,高爐內(nèi)部的實(shí)際壓力便會(huì)大幅增長,使?fàn)t內(nèi)條件不穩(wěn),在局部位置形成氣流,從而導(dǎo)致燃料比例大幅增長,影響氣體利用率。因此,應(yīng)考慮對(duì)運(yùn)行系統(tǒng)進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整,以消除其對(duì)利用率的影響。
以某公司為例,該公司目前存在3 座1 080 m3大型高爐,3 套25 MW 發(fā)電煤氣風(fēng)力發(fā)電機(jī)組,1 套65 MW 發(fā)電煤氣風(fēng)力發(fā)電機(jī)組以及其他多套使用發(fā)電煤氣的大型生產(chǎn)加工設(shè)備。在對(duì)其進(jìn)行煤氣改造時(shí),應(yīng)當(dāng)特別注重以下幾個(gè)方面:
1)高爐上的煤氣經(jīng)高爐加壓并經(jīng)混合后送入各高爐煤氣管道。攪拌后,高爐煤氣管道管網(wǎng)的余熱供應(yīng)壓力約為10.6~11.6 kPa,與高爐煤氣管道安裝時(shí)存在動(dòng)態(tài)恒溫?zé)嶂禃r(shí)相同,利用少量液化氣體的混合氣體,測(cè)定高爐和高爐中用于減少氣態(tài)發(fā)生器各階段熱間隔的氣體混合物不同部位的氣體動(dòng)態(tài)熱含量,保證煤氣混合使用的高爐煤氣各項(xiàng)動(dòng)態(tài)熱值含量完全符合煤氣加熱發(fā)電機(jī)組所用高爐煤氣的實(shí)際煤氣性能標(biāo)準(zhǔn)[2]。
2)加熱回流交換系統(tǒng)回收來自高爐鼓風(fēng)機(jī)的廢熱,在系統(tǒng)上,高爐風(fēng)機(jī)內(nèi)部熱量設(shè)置在高爐燃燒器燃?xì)夤艿琅c燃?xì)鉄焽柚g,而高爐煙氣燃燒風(fēng)機(jī)余熱回收直接對(duì)應(yīng)高爐供熱改造后換熱系統(tǒng)的再生階段,高爐鼓風(fēng)機(jī)流動(dòng)交換系統(tǒng)由高爐鼓風(fēng)機(jī)回收煙氣余熱,高爐換熱布置會(huì)直接影響發(fā)電煤氣鼓風(fēng)機(jī)省煤器、鼓風(fēng)機(jī)等位置的溫度加熱設(shè)備,也會(huì)導(dǎo)致對(duì)發(fā)電煤氣鼓風(fēng)機(jī)省煤器、鼓風(fēng)機(jī)等位置的發(fā)電設(shè)備產(chǎn)生不利的高爐換熱效應(yīng)。高爐煙氣余熱回收安裝位置如下頁圖1 所示。
圖1 高爐煙氣余熱回收安裝圖
結(jié)合使用高爐自身性能特點(diǎn)及高爐現(xiàn)有的原料和燃料使用條件,逐步研究合理的最佳高爐煤氣和水流資源分布布置方式[3],以保證高爐中心氣流充足、適當(dāng)發(fā)展邊緣氣流。這樣就充分保證了高爐實(shí)際爐況的平穩(wěn)順行,為提高煤氣利用率創(chuàng)造了良好條件。具體措施如下:
1)大幅減小進(jìn)口鼓風(fēng)風(fēng)道面積,提高臥式鼓風(fēng)機(jī)傳動(dòng)能。深爐的氣缸要求一次鼓風(fēng)氣流動(dòng)能充足,爐缸鼓風(fēng)才能活躍。然而,高爐缸鼓風(fēng)機(jī)旋轉(zhuǎn)能力偏小,風(fēng)壓一般只能維持到230 kPa。為有效保證使用高爐原料入爐的鼓風(fēng)量,并同時(shí)滿足一次鼓風(fēng)氣流動(dòng)能的充足需要, 通過對(duì)高爐進(jìn)行長期研究摸索,采用中Φ120 mm 的高爐風(fēng)口互相轉(zhuǎn)換搭配的一種靈活方式,將原料進(jìn)出爐風(fēng)口的面積從0.142 m2逐漸擴(kuò)大到0.149 m2,取得了很好的深爐缸鼓風(fēng)效果。
2)定期校正高爐風(fēng)口,設(shè)置中套,采用斜對(duì)角風(fēng)口。由于高爐入爐后的原料有害金屬雜質(zhì)多,這些有害雜質(zhì)元素對(duì)高爐風(fēng)口中套組合的爐磚材料侵蝕較大,使高爐原料風(fēng)口自2009 年以后不斷向上翹,這就導(dǎo)致高爐的一次鼓風(fēng)氣流動(dòng)能不完全集中,中心鼓風(fēng)氣流供應(yīng)不足。針對(duì)這種實(shí)際情況,對(duì)高爐采取定期校正高爐風(fēng)口中套及定期使用斜對(duì)角風(fēng)口的校正方法,將高爐風(fēng)口旋轉(zhuǎn)角度由0°左右調(diào)整為斜5°,再到斜7°。這些校正措施可以使高爐的一次鼓風(fēng)氣流的角度分布更加合理,為高爐中其他材料的調(diào)劑奠定基礎(chǔ)。
布袋除塵器需要每3 h 供應(yīng)一次,每次供應(yīng)都需將爐內(nèi)灰塵產(chǎn)生的熱量進(jìn)行排除,在充分考慮排灰、合理的周期和減少熱損失的情況下,1 個(gè)排灰操作間隔6 h,整個(gè)過程中產(chǎn)生的所有灰塵都將儲(chǔ)存在除塵器之中。
高爐冷卻系統(tǒng)的調(diào)整也叫集中調(diào)整,主要用來保護(hù)高爐襯殼以及保持合理的操作爐型,對(duì)保證高爐的穩(wěn)定運(yùn)行非常重要。高爐爐體大部分采用密集冷卻板冷卻結(jié)構(gòu),冷卻效果極佳,并采用分段供水方式,這為集中調(diào)節(jié)創(chuàng)造了有利條件。在日常運(yùn)行中,集中調(diào)整基本原則是嚴(yán)格控制純水間的溫差,以保證穩(wěn)定的熱流強(qiáng)度。由于高爐原燃料極不穩(wěn)定,高爐爐體熱負(fù)荷變化較大,當(dāng)由原燃料波動(dòng)導(dǎo)致渣皮厚度變化,易引起沿邊氣流異常,此時(shí)需及時(shí)調(diào)整冷卻強(qiáng)度,保持合理的操作爐型,從而保證高爐的平穩(wěn)運(yùn)行,為提高煤氣利用率創(chuàng)造基礎(chǔ)條件。
通過加強(qiáng)高爐煙氣中剩余熱量的回收,使高爐煤氣的剩余熱能資源得到全面有效的回收利用,企業(yè)經(jīng)濟(jì)潛力得到進(jìn)一步的充分挖潛,公司生產(chǎn)運(yùn)行及運(yùn)營成本大幅度降低,企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益大幅度提升,同時(shí)對(duì)我國環(huán)境資源保護(hù)工作做出積極貢獻(xiàn)。高爐企業(yè)煤氣綜合利用率的穩(wěn)步提升,對(duì)今后穩(wěn)步提高我國高爐企業(yè)煤氣綜合利用率具有一定的政策指導(dǎo)意義。