劉朝陽
(華陽新材料科技集團有限公司, 山西 陽泉 045008)
山西新元煤炭有限責任公司目前實際生產(chǎn)能力為600 萬t/年,現(xiàn)開采3 號煤層,該煤層沒有大型構(gòu)造,地質(zhì)構(gòu)造整體比較簡單。頂?shù)装鍘r性相差不大,都是以泥巖、砂質(zhì)泥巖為主,煤的灰分平均為17.82%,全硫平均為0.31%,屬于低灰、低硫、易選的以無煙煤為主煤層。該礦井為突出礦井,煤層為突出煤層,煤層厚度0.40~4.75 m,平均2.58 m,瓦斯含量達14.89 m3/t,瓦斯壓力為2.44 MPa,透氣性系數(shù)為0.017 mD,硬度f<0.4,在對該煤層進行采掘作業(yè)前,必須進行瓦斯抽采。
新元礦目前采取的區(qū)域防突措施主要是三巷掘進,即進風巷、輔助進風巷和回風巷。三條巷道都采取區(qū)域鉆孔水力造穴和氣相壓裂措施對掘進工作面消突,施工中要求在工作面和巷道的兩側(cè)布置26 個鉆孔,分三排布置,孔徑105 mm。經(jīng)過一定時間后需要對煤層中的抽采效果進行檢測。結(jié)果表明殘余瓦斯含量的臨界值約為18.2 m3/t,大于國家防突規(guī)定的8 m3/t為標準,說明達到了區(qū)域消突的目的,需要開發(fā)新的消突控制方案。
為了有效解決井下瓦斯突出問題,結(jié)合我國學者對井下水力壓裂技術(shù)的研究成果[1],本文提出了一種基于水力壓裂技術(shù)的降低煤層突出系數(shù)的方案,并對水力壓裂技術(shù)的應用情況進行了分析,結(jié)果表明,新的控制技術(shù)能夠?qū)⒚簩油笟庑韵禂?shù)提升34.7 倍,將煤層內(nèi)瓦斯的抽采流量提升了58.6%以上,對提升煤礦井下綜采作業(yè)安全性具有十分重要的意義。
為了提高井下水力壓裂的應用效果、提高水力壓裂應用可靠性,采用了“兩堵一注”的密封鉆孔方案[2],水力壓裂系統(tǒng)主要由1 個供水水箱和2 組壓裂泵構(gòu)成,井下水力壓裂鉆孔布置方案如圖1 所示。
圖1 井下水力壓裂鉆孔布置結(jié)構(gòu)示意圖
在進行水力壓裂的過程中,通過壓裂泵對水進行加壓,將其注入到壓力孔內(nèi),直到距離壓裂孔約40 m處的壓裂邊界出現(xiàn)掉渣及滲水現(xiàn)象時停止注水,整個過程中的注水量約為144 m3,在水力壓裂過程中孔口壓力變化情況如圖2 所示。
圖2 水力壓裂鉆口壓力變化曲線
由圖2 可知,在向壓裂孔內(nèi)注入高壓水后,孔口的壓力迅速上升到約21 MPa,并且隨著時間的增加孔口處的壓力不斷波動,這主要是由于煤層不斷的被壓裂而且由于煤層內(nèi)存在大量的原生裂隙[3],在高壓水的作用下裂隙不斷的擴展,直到達到損傷區(qū),當煤層被完全壓裂后停止注水,整個施工過程約29 h。
通過對水力壓裂孔結(jié)構(gòu)分析,該水力壓裂井的埋深為592 m,挖出井筒長度為3.6 m,射孔孔徑為1.3~1.6 cm,射孔呈90°螺旋分布,每3 個射孔為一簇,簇間距約15~16 cm,孔數(shù)總共68 個。固井水泥環(huán)厚度分布較均勻,厚度15~18 cm。井下套管射穿率高,在井筒靠近套管一側(cè)約有1 m 長度上表面可見凹陷且扭曲面明顯,分析為井下地應力分布不均或者煤體結(jié)構(gòu)差異較大導致的應力擠壓引起[4]。
在貫通巷道的橫貫中,在距井筒1.3~3.0 m 范圍內(nèi)可見一條高度為2.5 m 垂直壓裂裂縫,縫寬0.8~1.2 cm,壓裂砂支撐劑充填密實,該填砂裂縫從煤層頂板依次穿透半暗煤、夾矸、半亮煤分層,延伸至煤層底部的光澤較亮的糜棱煤中,但是未延伸至底板。該壓裂裂縫上半段較為平直,高度較大約為1.4 m,產(chǎn)狀238°∠58°,在中部的碎粒煤中出現(xiàn)輕微轉(zhuǎn)折,產(chǎn)狀變?yōu)?40°∠60°,該處煤層中發(fā)育大量的近水平天然裂縫,天然裂縫的產(chǎn)狀與垂直壓裂裂縫有較大的差異,可能是導致壓裂裂縫發(fā)生轉(zhuǎn)向的原因。在井筒的同一側(cè),糜棱煤中中斷的垂直支撐裂縫下方可見一條水平充填壓裂砂的裂縫,該裂縫從井筒向外延伸至2.2 m,裂縫曲折不規(guī)則,迂曲度明顯增加,壓裂砂非平面鋪展,厚度3~7 cm。在靠近煤層底板的糜棱煤中,還發(fā)育一條較短較窄的壓裂裂縫,產(chǎn)狀235°∠55°,從煤層中一直延伸至底板,可見長度0.7 m。該井筒附近煤層中含水率明顯升高,裂縫中有滲水現(xiàn)象連續(xù)不斷。水力壓裂孔分層結(jié)構(gòu)如圖3 所示。
圖3 井煤層煤巖類型和煤體結(jié)構(gòu)分層示意圖
另外,該井壓裂支撐裂縫既有煤層內(nèi)部的垂直裂縫,也有位于煤層底部構(gòu)造煤分層內(nèi)部的水平堆積裂縫,同時還有在煤層頂板和煤層之間沿層面裂開的水平裂縫,整體形態(tài)為“工”字形多裂縫。由于煤層下部存在構(gòu)造軟煤層分層,壓裂裂縫首先在該分層內(nèi)部水平擴展,但是距離較短,隨后再向上擴展為垂直壓裂裂縫,當煤層與頂板間層面被打開后,壓裂裂縫又轉(zhuǎn)為較長的水平裂縫,因此具有水平短裂縫- 倒“T”形裂縫- 非對稱“工”形裂縫的擴展過程,能夠滿足井下水力壓裂效果。
壓裂完成后,可以采用交叉鉆孔[5]的方案對井下煤層的實際壓力效果進行對比,為了提高監(jiān)測的準確性,在監(jiān)測區(qū)域設(shè)置了10 m×7 m 和10 m×10 m 兩種規(guī)格的網(wǎng)格孔[6]來對井下煤層的瓦斯壓力及透氣性系數(shù)進行監(jiān)控,井下監(jiān)測孔的布置結(jié)構(gòu)如圖3 所示。
圖3 井下監(jiān)測控制布置結(jié)構(gòu)示意圖
對優(yōu)化前后的瓦斯抽采效果進行對比分析,優(yōu)化后井下抽采單元內(nèi)瓦斯的平均濃度變化情況如圖4所示。
圖4 優(yōu)化前后瓦斯?jié)舛茸兓€
由圖4 可知,井下煤層內(nèi)的平均瓦斯?jié)舛燃s為63.2%,采用水力壓裂抽采后,在10 m×7 m 的抽采單元內(nèi)的平均瓦斯?jié)舛燃s為74.1%,在10 m×10 m 的抽采單元內(nèi)的平均瓦斯?jié)舛龋w積分數(shù))約為77.6%,表明采用水力壓裂后,在抽采單元內(nèi)的瓦斯?jié)舛蕊@著上升,對提升井下瓦斯抽采效率具有十分重要的意義。
水力壓裂前后瓦斯抽采純流量的變化如圖5所示。
圖5 瓦斯抽采純流量變化曲線
由圖5 可知,原始煤層中的抽采純流量約為0.58 m3/min,采用水力壓裂技術(shù)后,在10 m×7 m 的抽采單元內(nèi)的平均瓦斯純流量約為0.96 m3/min,比優(yōu)化前提升了65.5%。在10 m×10 m 的抽采單元內(nèi)的平均瓦斯純流量約為0.92 m3/min,比優(yōu)化前提升了58.6%,顯著的提升了井下瓦斯的抽采效率。同時在抽采30 d后對井下煤層瓦斯含量進行測定,其井下瓦斯含量最高約為2.2 m3/t,遠小于國家防突規(guī)定的8 m3/t 為標準,滿足井下綜采作業(yè)安全的需求。
同時通過鉆孔徑向不穩(wěn)定流量法[7]對水力壓裂后的煤層透氣性系數(shù)進行了測量,優(yōu)化后的透氣性系數(shù)約為0.73 m2/(MPa2·d),比優(yōu)化前的0.021 m2/(MPa2·d)提高了34.7 倍。
為了解決煤礦井下高瓦斯、低透氣性煤層在綜采作業(yè)時所面臨的瓦斯抽采困難的問題,提出了一種新的基于水力壓裂技術(shù),對水力壓裂技術(shù)方案、水力壓裂孔結(jié)構(gòu)、水力壓裂后的瓦斯抽采效果等進行了分析,結(jié)果表明:
1)為了提高井下水力壓裂的應用效果、提高水力壓裂應用可靠性,可采用“兩堵一注”的密封鉆孔方案。
2)采用交叉鉆孔的方案能夠?qū)γ旱V井下的瓦斯抽采情況進行精確監(jiān)測。
3)新的控制技術(shù)能夠?qū)⒚簩油笟庑韵禂?shù)提升34.7 倍,將煤層內(nèi)瓦斯的抽采流量提升了58.6%以上,對提升煤礦瓦斯抽采效率和安全性具有十分重要的意義。