張 靜 李治國
(交通運輸部東海救助局,上海 200090)
船舶側(cè)推因其結(jié)構(gòu)緊湊,系統(tǒng)復(fù)雜,故側(cè)推的故障排查處理一直是船舶輪機人員頗為棘手的事。本文簡要介紹該輪一臺側(cè)推反饋系統(tǒng)的故障處理過程,盼能給同行一點提示。
某遠洋拖船共配置2 臺艏側(cè)推和1 臺艉側(cè)推,均采用了某公司生產(chǎn)的NCT165 型側(cè)推,是由電力驅(qū)動的液壓伺服變距式側(cè)推,單機功率680 kW,額定電流1 292 A,計算推力約為105 kN,其基本結(jié)構(gòu)如下:
該型側(cè)推由驅(qū)動電機、鼓形齒聯(lián)軸器、側(cè)推器本體、液壓系統(tǒng)和電控系統(tǒng)五大部分組成,其中和本文重點相關(guān)的側(cè)推器本體,則由圓筒體部件、驅(qū)動軸部件、槳軸部件、槳轂部件和配油器及反饋機構(gòu)組成。電機通過鼓形齒聯(lián)軸器帶動驅(qū)動軸旋轉(zhuǎn),驅(qū)動軸通過一對螺旋傘齒輪驅(qū)動槳軸旋轉(zhuǎn),槳軸通過法蘭螺栓和法蘭銷將扭矩傳遞到槳轂部件,最終帶動固連在槳轂上的槳葉旋轉(zhuǎn),產(chǎn)生推力。槳轂部件由槳轂、槳葉及槳葉調(diào)距機構(gòu)等組成,槳葉調(diào)距機構(gòu)由伺服油缸和曲柄機構(gòu)(導(dǎo)架、滑塊和葉片盤根)組成。工作時,伺服油缸里的油推動導(dǎo)架做直線運動,通過曲柄機構(gòu)驅(qū)動葉片旋轉(zhuǎn),從而帶動槳葉旋轉(zhuǎn),改變槳葉的螺距。
在一次離碼頭過程中,艏前側(cè)推在操縱螺距過程中,向右操螺距到達60%時,電流從700 A 升到3 000 A 以上,直接導(dǎo)致側(cè)推主開關(guān)跳閘。保持側(cè)推主開關(guān)分閘狀態(tài),手動盤電機驅(qū)動軸,順暢無卡阻。只開液壓調(diào)距系統(tǒng),在駕駛臺遙控調(diào)整螺距,觀察駕駛臺控制面板上螺距指示表螺距變化,左0%~ 100%、右0%~50%螺距到位正常、跟隨正常,右螺距50%以上時,螺距卡在右50%位置不動。
3.1 根據(jù)故障現(xiàn)象及以往經(jīng)驗,在船輪機人員當即懷疑,該側(cè)推右螺距約50%處,螺旋槳葉片與船體有異物卡阻或葉片根部纏繞異物,導(dǎo)致主開關(guān)跳閘,右螺距50%以上時無法到位。因船舶本航次需執(zhí)行的任務(wù)對船舶機動性、操縱性的要求較高,必須要用到該側(cè)推,故船長當即決定船舶回靠碼頭,本單位潛水員下水摸排并錄像,該側(cè)推水下部分清爽,槳葉完好無變形。
3.2 排除了外部原因,那顯然是側(cè)推本身的故障了。因該型側(cè)推各系統(tǒng)較為復(fù)雜,為快速排查是否為電氣遙控系統(tǒng)的故障,在機旁直接手動操縱側(cè)推螺距控制電磁閥(見圖1),觀察機旁螺距指針指示(見圖2),左0%~100%、右0%~50%機旁螺距指針指示正常,右螺距50%以上時,機旁螺距指針卡在約50%位置不動,故障現(xiàn)象和駕駛臺遙控操縱螺距一致。故電氣遙控系統(tǒng)故障的可能性基本可排除。
圖1 按箭頭方向按壓電磁閥即可操縱螺距
圖2 螺距機旁指示及槳角發(fā)生器
3.3 按照直接的思維,認為外部卡阻已排除,則側(cè)推槳葉調(diào)距機構(gòu)在右螺距50%位置內(nèi)部有卡阻的可能性最大,并且認為,該側(cè)推在左0%~100%、右0~50%螺距的范圍內(nèi)可以正常使用。因本航次任務(wù)原因,船長要求在碼頭上進行充分測試驗證。再次送電測試該側(cè)推,該側(cè)推在左0%~100%、右0%~50%螺距的范圍內(nèi)運轉(zhuǎn)正常,主電機電流正常,但只要螺距超過右50%后,側(cè)推主電機電流就會緩慢增加直至主開關(guān)跳閘。根據(jù)船長經(jīng)驗判斷,主開關(guān)跳閘前,該側(cè)推的排出流和產(chǎn)生的側(cè)向推力,遠遠超過螺距50%時的排出流和產(chǎn)生的側(cè)向推力。比較其他的2 臺正常的側(cè)推在螺距右50%時的排出流和產(chǎn)生的側(cè)向推力,驗證了船長的這一說法。故直接說明,該側(cè)推螺距命令超過右50%時,側(cè)推的螺距并不是卡在右螺距50%位置,而是繼續(xù)增大到右螺距最大位置,導(dǎo)致排出流和產(chǎn)生的側(cè)向推力變大,電流增加,主開關(guān)跳閘。為驗證這一推定,保持各側(cè)推主開關(guān)分閘狀態(tài),只開液壓調(diào)距系統(tǒng),將3 臺側(cè)推的螺距都先放置在右45%的位置,再次請本單位潛水員下水觀察、攝像,將各側(cè)推螺距命令均推向右100%位置,觀察各臺側(cè)推的槳葉轉(zhuǎn)動情況基本一致。故也基本排除了該側(cè)推槳葉調(diào)距機構(gòu)在右螺距50%位置內(nèi)部有卡阻和槳葉調(diào)距機構(gòu)液壓執(zhí)行系統(tǒng)故障的可能性。
3.4 將外部異物卡阻、槳葉調(diào)距機構(gòu)內(nèi)部卡阻、槳葉調(diào)距機構(gòu)液壓執(zhí)行系統(tǒng)、電氣遙控系統(tǒng)的故障可能一一排除后,唯一可能導(dǎo)致側(cè)推螺距在操縱時發(fā)生異?,F(xiàn)象的,只能是槳葉螺距反饋系統(tǒng)的故障。而在機旁直接操縱側(cè)推螺距控制電磁閥改變螺距,和槳葉螺距反饋系統(tǒng)并沒有關(guān)系。再次送電測試船艏2 部側(cè)推,均在機旁直接操縱側(cè)推螺距控制電磁閥改變側(cè)推螺距,在右螺距超過50%時,同樣地點動電磁閥,2 部側(cè)推主電機電流增加基本一致,船長觀察外部排出流也基本一致,該故障側(cè)推主電機電流也不會一直增加直至主開關(guān)跳閘,故該側(cè)推的故障點,基本鎖定為槳葉螺距反饋系統(tǒng)。
3.4.1 槳葉螺距反饋系統(tǒng)基本結(jié)構(gòu),見圖2、圖3,槳葉調(diào)距時,槳榖內(nèi)部油管作水平運動,通過鉸鏈帶動反饋機構(gòu)中的鏈條作直線運動,該運動最終被槳角發(fā)生器轉(zhuǎn)化為電信號,通過控制系統(tǒng)顯示出來。其中的核心器件電位計,為雙層電位器,全部觸電引出,一用一備,阻值5 kΩ,其他附件:滑桿、鏈條、鏈輪、彈簧等。
圖3 槳葉螺距反饋系統(tǒng)基本結(jié)構(gòu)圖
3.4.2 排查槳角發(fā)生器。打開槳角發(fā)生器外部壓蓋,檢查其接線正常,在螺距零位時,測量槳角發(fā)生器3 根線之間的電阻值,分別為2.5 kΩ、2.6 kΩ、5.1 kΩ,對比運行正常的側(cè)推的槳角發(fā)生器的電阻值,均正常??纱笾屡袛鄻前l(fā)生器沒有問題,其“0”位也正常,未偏移。打開鏈條桶上蓋板,發(fā)現(xiàn)固定“0”位跑動的內(nèi)六角螺栓的3 顆小內(nèi)六角螺絲不見了(見圖4)。對比其他2 部側(cè)推,此固定螺栓在鎖緊鏈條時,若過度用力上緊很容易導(dǎo)致3 顆小內(nèi)六角螺絲滑牙,側(cè)推使用時間較長后,會掉入鏈條桶內(nèi)部。會不會3 顆小螺絲卡在鏈條、鏈輪、鉸鏈的某一處(見圖5),此時右螺距只能操到50%,其他螺距操縱正常。拿來油泵抽掉鏈條桶內(nèi)的液壓油,用內(nèi)窺鏡深入內(nèi)部檢查鏈條及鉸鏈,未能找到這3 顆小螺絲。
圖4 丟失的3 顆內(nèi)六角小螺絲
圖5 鏈條上下運動帶動鏈輪旋轉(zhuǎn)運動
3.4.3 排查滑桿銅套。因未找到故障點,繼續(xù)拆檢槳葉螺距反饋系統(tǒng)的其他部件。用自制專用工具松掉滑桿、彈簧上的螺母,取出彈簧,拿出外套管,松掉固定銅套的4 顆內(nèi)六角螺絲,發(fā)現(xiàn)銅套與滑桿很不活絡(luò),難以退出。因滑桿和鏈條的連接在內(nèi)部,很難直接拆除,故決定保持滑桿和鏈條的連接不拆除,直接拆除銅套,但銅套和套管的配合也很緊,最終使用拉馬等工具才退出銅套。進一步檢查發(fā)現(xiàn)銅套內(nèi)的2 道密封“○”形圈外表毛糙,與滑桿咬合過緊(見圖6),導(dǎo)致滑桿難以滑動,特別是在右螺距50%位置,滑桿上有一不是很明顯的凸起點,但用很大的外力也難以推動滑桿在該位置繼續(xù)運動。
圖6 2 道“O”型圈
這也解釋了該側(cè)推的故障現(xiàn)象。當遙控的螺距命令超過右螺距50%時,滑桿被卡住不再運動,導(dǎo)致帶動槳角發(fā)生器轉(zhuǎn)動的鏈輪也不再轉(zhuǎn)動,螺距反饋停留在右螺距50%位置,電氣遙控未接收到螺距到位信號,命令液壓執(zhí)行系統(tǒng)繼續(xù)加大螺距,導(dǎo)致側(cè)推主電機電流越來越大,最終主開關(guān)跳閘。
打磨掉滑桿上的凸起點,因船上無銅套內(nèi)的“O”型圈備件,尋找到柴油發(fā)電機高壓油管上的“O”型圈和該“O”型圈較類似,裝上后滑桿在銅套內(nèi)滑動順暢。配好3 顆小內(nèi)六角螺絲(如上圖4),鏈條鎖緊螺栓上緊。裝復(fù)各部件,在螺距零位時,測量槳角發(fā)生器3 根線之間的電阻值,分別為2.5 kΩ、2.6 kΩ、5.1 kΩ,說明拆裝鏈條、鏈輪的過程中,各部件的相對位置無移動。只開液壓調(diào)距系統(tǒng),在機旁手動操縱側(cè)推螺距控制電磁閥,左0%~100%、右0%~100%螺距到位正常,駕駛臺遙控操縱側(cè)推螺距,到位、跟隨均正常。送電測試該側(cè)推,使用正常,故障解決。
(1)本次故障排查,雖然較快完成,但也是走了彎路。其實在側(cè)推主開關(guān)跳閘時,側(cè)推顯示的一系列報警中,有“側(cè)推反饋報警”出現(xiàn),但因為主開關(guān)跳閘時,該側(cè)推及其相關(guān)系統(tǒng)出現(xiàn)的報警太多,輪機人員直接忽視了該報警,沒有直接往反饋系統(tǒng)考慮。
(2)本次故障排查,2 次使用了本單位的潛水員參與配合,其他航運單位并不具備這樣的條件。目前,水下小型機器人發(fā)展很快,攝像、簡單的作業(yè)都能完成,價格也很親民,一些特殊船舶或執(zhí)行特殊任務(wù)的船舶,可考慮配置。
(3)本次故障排查,駕駛?cè)藛T,特別是船長的平時注意觀察也起到了很關(guān)鍵的作用。故設(shè)備管理、使用人員,設(shè)備在平時使用過程中,要注意、留心觀察,才能在關(guān)鍵時候準確發(fā)現(xiàn)、判斷故障。
(4)船長對設(shè)備完好性的要求,直接促成了該故障的快速解決。若該故障沒有解決,而是帶病去執(zhí)行任務(wù),后果會十分嚴重。故設(shè)備使用人員,該堅持的一定要堅持,特別是事關(guān)作業(yè)安全的設(shè)備,不容有任何重大缺陷存在。
(5)設(shè)備上部分不易拆裝的地方的“○”形圈、墊片等,設(shè)備廠家要選用質(zhì)量好的備件,不能很快就老化、變形、損壞,直接造成設(shè)備故障,無法正常使用。