張保學(xué)
(甘肅一安建設(shè)科技集團(tuán)有限公司, 甘肅 蘭州 730000)
可編程邏輯控制器簡稱PLC 技術(shù),其所實施的功能主要在于以采集、內(nèi)部存儲和程序運行相關(guān)數(shù)據(jù)的結(jié)果更新對設(shè)備進(jìn)行輸出的狀態(tài)。其實在應(yīng)用該技術(shù)的過程中,需要分開研究PLC 和PLC 控制技術(shù),二者主要還是結(jié)合PLC 中的控制程序來自動化控制相關(guān)的機電設(shè)備。但是目前基于現(xiàn)階段的發(fā)展來看,基于PLC 技術(shù)控制過程中,不僅輸入和輸出存在必然的聯(lián)系,就其本身的過程來講,也是結(jié)合多種程序來對一個過程進(jìn)行全面輔助。
隨著科學(xué)技術(shù)的不斷發(fā)展,在現(xiàn)有的工廠環(huán)境中如果所使用的設(shè)備不能及時去抵抗外界的干擾,那么整個工程的設(shè)備系統(tǒng)穩(wěn)定性與可靠性將會被大面積降低。而對于使用PLC 技術(shù)的相關(guān)過程而言,以專業(yè)人員的操作來充分了解PLC 機電控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)和原理,進(jìn)而實現(xiàn)對PLC 控制電路進(jìn)行科學(xué)調(diào)試。
一般來講,在PLC 控制系統(tǒng)化的結(jié)構(gòu)上,其包含CPU 模塊、輸入與輸出模塊、獨立電源、編程軟件和其他一些外在的部件等。每一個部件都存在不同的功能,在CPU 模塊的調(diào)度下來完成相關(guān)設(shè)備的實時控制[1]。在系統(tǒng)實際調(diào)試和安裝過程中,需要在整體功能結(jié)構(gòu)上加以實施,并且先分析構(gòu)件的實際功能,隨后設(shè)計具體的分析思路,進(jìn)而對系統(tǒng)控制功能和工作任務(wù)來進(jìn)行解析,再結(jié)合邏輯方程和一些其他的語言來編寫用戶程序,進(jìn)而實現(xiàn)系統(tǒng)的最終測試。
在實際機械手施工流程中,主要安裝的位置是流水線、拋光機和裝箱機等部分,進(jìn)而對這三個位置之間的構(gòu)件進(jìn)行空間轉(zhuǎn)換。以現(xiàn)階段的系統(tǒng)控制方法,可以分為手動和自動兩種方式,其中以自動控制為例,其具體的操作順序如表1 內(nèi)容所示。
表1 機械手自動操控順序
本次機械手設(shè)計共分為三個軸,其中X 軸上存在X1、X2和X3三個工位;在Y 軸上存在三個工位,分別為Y1、Y2和Y3;在Z 軸上存在兩個工位,分別為Z1和Z2。在吸盤的裝置上其具有吸附和松開兩種工作內(nèi)容。而在X 軸上的行程分析中,等于900 mm,利用伺服電機進(jìn)行驅(qū)動處理;而Y 軸則采取直流電機進(jìn)行驅(qū)動,行程為600 mm。本次機械構(gòu)件所采取的是滾珠絲杠,Z 軸的行程為300 mm,采取氣缸進(jìn)行驅(qū)動。
根據(jù)實際定義區(qū)分,可以將其分為多種形式,且在這些形式的分析中其也有著不同的種類要求。如果根據(jù)手臂坐標(biāo)類型來區(qū)分,可分為直角坐標(biāo)式、球坐標(biāo)式、圓柱坐標(biāo)式、關(guān)鍵坐標(biāo)式。本研究以直角坐標(biāo)式來設(shè)計機械手,包含導(dǎo)軌、機械手臂和機座三個自由度。其中機械手臂主要是未來完成各個工件之間的位移。且這三個自由度做直線運動,分別在X、Y 和Z 軸上實施運動,最后執(zhí)行的機構(gòu)由氣動吸盤來實現(xiàn)。而需要執(zhí)行的部件其中包含滾珠絲杠和驅(qū)動電機等內(nèi)容。在Z 自由度上包含控制氣缸和氣動吸盤,其中氣動吸盤主要負(fù)責(zé)對工件的吸取和控制以及執(zhí)行。其中具體的構(gòu)造如下頁圖1 所示。
以輸入與輸出結(jié)構(gòu)電路來連接機械手和PLC 控制系統(tǒng),并根據(jù)電路中的輸入信號來促使PLC 可吸收和控制各種信號和數(shù)據(jù),且PLC 也會通過輸出接口電路來對被控對象輸出處理結(jié)果,進(jìn)而達(dá)到自動化控制的效果[2]。本次所采取的PLC 是三菱的FX2N-64MT系列,輸入與輸出點均為32 個。輸入電壓為DC24 V,電流為5 mA;輸出外部單元為DC5-30 V,最大輸出負(fù)載為0.5 A/點,每四個點不能超出0.8A。
伺服系統(tǒng)主要是為了保障與控制被控對象的某種狀態(tài)穩(wěn)定性所設(shè)計的系統(tǒng)形式,促使該被控對象能夠自動、精準(zhǔn)與連續(xù)復(fù)現(xiàn)輸入信號的變化規(guī)律,因此其也被稱為“隨動系統(tǒng)”。結(jié)合伺服系統(tǒng)的要求和具體情況,本次控制系統(tǒng)選擇交流伺服和半閉環(huán)控制系統(tǒng)。其中硬件選擇三菱系列的PLC 和驅(qū)動器、電機以及編碼器等?;诒敬蝺刹侩姍C的控制要求,選擇差動驅(qū)動的方式作為脈沖輸入的方式,總體框架如圖2所示。
一般的氣動系統(tǒng)在介質(zhì)選擇上以氣體壓縮為主,結(jié)合氣體的壓力來傳遞其系統(tǒng)動力,或者采取信息流體傳動技術(shù),經(jīng)由控制閥和管道將壓縮空氣輸送到氣動執(zhí)行元件上,以此來將氣體壓縮的壓力轉(zhuǎn)化為機械能[3]。實際過程中其包含氣壓的傳動和氣動控制兩個重要方向?,F(xiàn)階段理想氣體的狀態(tài)方程是氣動技術(shù)的理論基礎(chǔ),而這期間所指的理想氣體其實是指沒有任何粘性和存在一定質(zhì)量的氣體形式。在某一平衡狀態(tài)下的瞬間其可有如下的氣體方程:
式中:p 表示絕對壓力;V 為質(zhì)量體積,m3/kg;ρ 表示氣體密度;T 表示熱力學(xué)溫度,K;R 為氣體常數(shù),J/(kg·K,其與氣體的濕度情況有關(guān),基于氣動系統(tǒng)方程可對氣動的控制系統(tǒng)進(jìn)行控制。
結(jié)合對各個模塊設(shè)計與分析,根據(jù)機械手在PLC自動化控制下的運行要求,本次所設(shè)計的機械手主要用于吸附流水線上的各種構(gòu)件,該構(gòu)件主要是亞克力板材,質(zhì)量需要保持在10 kg 以下,隨后再對系統(tǒng)進(jìn)行調(diào)試與改進(jìn)后才能夠進(jìn)入到實際工作中。且根據(jù)現(xiàn)場的運行效果顯示,機械手有著十分平穩(wěn)的運行狀態(tài),并且其與預(yù)定的精度有著符合的趨勢。
而基于對亞克力板材的特征分析,其本身冷熱膨脹系數(shù)較大,因此需要在實際運行中考慮到其所預(yù)留的伸縮間隙。同時環(huán)境溫度需控制在85 ℃以下。在搬運期間使用氣動吸盤進(jìn)行輔助,避免破壞板材的表面的保護(hù)膜和保護(hù)紙。
系統(tǒng)測試選擇手動與氣動兩種形式。在手動方式下可結(jié)合相對應(yīng)的控制按鈕,實現(xiàn)機械手的左移、右移等動作;在自動運行的方式下,能夠結(jié)合相關(guān)流程進(jìn)行動作。
結(jié)合編寫的控制程序來測試該系統(tǒng),機械手可以結(jié)合要求進(jìn)行相對應(yīng)動作的實施。在機械手運行期間,接收到工件到位信號后橫軸運行到X1位置,縱軸與豎軸分別都運行到Y(jié)1和Z1的位置。隨后等到機械手回到原點后,再去等待下一個信號,進(jìn)而在反復(fù)的運行中實現(xiàn)流水線的工件吸附作業(yè)。
經(jīng)過各項測試結(jié)果表示,本次所設(shè)計的機械手能夠達(dá)到預(yù)期的功能要求,可結(jié)合PLC 自動控制系統(tǒng)來進(jìn)行準(zhǔn)確的操作。
基于PLC 控制技術(shù)探討機械手的相關(guān)系統(tǒng)設(shè)計,其中包含硬件系統(tǒng)、控制電路、伺服系統(tǒng)和氣動系統(tǒng),最終結(jié)合相關(guān)運行的結(jié)果表示該機械手運行十分平穩(wěn),可實現(xiàn)精準(zhǔn)控制效果。