曾韻韜,韓 鵬,于群利,張 帆,吳 浩
(中核核電運行管理有限公司,浙江嘉興 314300)
重水堆核電廠(以下簡稱“重水堆”)的兩臺重水堆機組共有118 個消防系統(tǒng),其中濕式噴淋系統(tǒng)共76 個。濕式噴淋系統(tǒng)是對現場火災自動探測報警和自動噴水滅火的保護裝置,在現場發(fā)現火災時及時地向主控發(fā)出報警信號同時噴水滅火,保護現場人員及設備的安全,是整個機組安全運行的重要保障。
濕式噴淋消防系統(tǒng)由濕式噴淋閥組和信號部件組成,在2017 年的一段時間內,1 號機組凝汽器區(qū)域消防系統(tǒng)在消防泵啟動時,水流壓力開關被觸發(fā),主控出現閥門動作報警信號,現場發(fā)出聲光報警,部分報警在持續(xù)一段時間后自動消除。對該設備進行了多次檢查和處理,報警缺陷未消除。
該消防系統(tǒng)由國外某公司生產,主要由手動閘閥、濕式噴淋閥及其他管道附屬閥門組成。正常情況下,濕式噴淋閥的閥前、閥后均充滿消防水,閥后壓力等于或稍大于閥前壓力,在閥后介質壓力和彈簧的彈力的作用下閥芯與閥座閉合。當系統(tǒng)壓力出現波動時,閥前壓力稍大于閥后壓力,但是會通過旁通止回閥快速地平衡閥前和閥后壓力。系統(tǒng)壓力波動消除以后,閥前壓力回落、閥后壓力保持不變,確保濕式噴淋閥的密封性(圖1)。
圖1 濕式噴淋閥組流程
在現場發(fā)生火災、消防噴頭炸裂時,閥后消防水從噴頭噴出滅火,閥后壓力降低,在閥前消防水的壓力下閥芯打開。當閥芯離開閥座時,消防水進入閥座的引流孔,使水流開關受到壓力被觸發(fā),對主控發(fā)送信號,同時現場發(fā)出聲光報警?;馂谋粨錅绾?,運行人員手動關閉閘閥、消防噴頭停止噴水,管道內的余水則從疏水閥排出,觸發(fā)壓力開關的消防水從下方的疏水管線流出、壓力開關復位,現場聲光報警停止。
FTA(Fault Tree Analysis,故障樹分析法)是一種從系統(tǒng)到部件,再到零件的“下降型”分析方法,可以清晰列出故障原因、事故層次,有效避免故障原因橫向列舉造成的混雜和耗時長的問題。因此,決定采用該法對濕式噴淋閥頻繁報警原因自上而下、逐層地進行定性分析和排查(圖2)。
圖2 濕式噴淋閥頻繁報警原因分析
2.2.1 延遲箱下方管線堵塞
清理檢查濕式噴淋閥的所有附屬管線及截流孔,發(fā)現截流孔上存在雜質,導致延遲箱內的余水排除緩慢,容易觸發(fā)報警。清理完成后,確認排水管線通暢無堵塞、報警觸發(fā)時能正常排水,排除因延遲箱下方管線堵塞造成頻繁報警的可能。
2.2.2 噴淋閥組存在內漏
(1)濕式噴淋閥密封異常。因閥芯墊片長期受到閥后介質的擠壓,閥芯墊片會有變形、破損或密封性能下降的可能。同時消防水的水質較差,在閥芯墊片發(fā)生輕微動作時,會有雜質殘留在密封面上,導致密封不嚴的情況。對濕式噴淋閥進行解體檢查,發(fā)現閥芯墊片因受長期擠壓,在閥座引流孔的位置處,閥芯墊片存在一定的形變凸起。閥芯輕微動作后因凸起部分出現偏移導致閥芯墊片無法正常回坐,密封性能下降。更換閥芯墊片后進行觀察跟蹤,發(fā)現濕式噴淋閥的頻繁報警缺陷未消除,排除因閥芯閥座密封性存在內漏的可能。
(2)報警試驗閥密封異常。解體檢查報警試驗閥,確認閥芯墊片完好無破損,閥芯閥座密封面無雜質殘留,且正常運行期間報警試驗閥閥后無水流出,因此排除報警試驗閥內漏的可能。
2.2.3 系統(tǒng)壓力波動過大
造成系統(tǒng)壓力波動過大的原因主要有3 個:
(1)系統(tǒng)管網存在漏點。首先檢查凝汽器區(qū)域消防系統(tǒng)閥后管網,檢查后確認凝汽器區(qū)域消防系統(tǒng)閥后管網無可見漏點,排除閥后管網泄漏的可能。
(2)消防泵輸出壓力過高。在消防泵啟動時對其進行觀察,當系統(tǒng)壓力達到165 psi 時,消防泵出口側的釋放閥動作,使得系統(tǒng)壓力維持在165 psi,消防泵運行10 min 后停泵,系統(tǒng)壓力也穩(wěn)定在165 psi,排除消防泵出入壓力過高導致系統(tǒng)壓力波動大的可能。
(3)系統(tǒng)調節(jié)容積降低。因原消防水系統(tǒng)的調節(jié)容積較小,調節(jié)容積約為1 m3,較小的調節(jié)容積不僅導致消防泵的頻繁啟動,同時在消防泵啟動時,系統(tǒng)壓力會產生較大的壓力波動,會降低閥門密封可靠性。因此在前期對該系統(tǒng)進行變更,增加了4個調節(jié)容積為0.75 m3的隔膜式氣罐,使系統(tǒng)實際調節(jié)容積約增大到4 m3。若隔膜式氣罐內的氣囊發(fā)生破裂,不僅會減少系統(tǒng)的調節(jié)容積,同時也會增加消防泵啟動頻率,造成系統(tǒng)壓力波動過大。
對4 個隔膜式氣罐逐一進行檢查,發(fā)現其中一個氣罐的氣囊存在破損,導致該穩(wěn)壓罐失去調節(jié)系統(tǒng)容積的作用。更換破損的氣囊,確認4 個隔膜式氣罐均為可用狀態(tài),但濕式噴淋閥頻繁報警的缺陷任未消除,排除系統(tǒng)調節(jié)容積不足導致系統(tǒng)壓力波動大的可能。
2.2.4 旁通止回閥異常
對凝汽器區(qū)域消防系統(tǒng)和旁邊同型號的凝泵區(qū)域噴淋系統(tǒng)進行觀察對比,在消防泵啟動前,凝汽器區(qū)域消防系統(tǒng)閥前壓力為180 psi,閥后壓力為180 psi,凝泵區(qū)域噴淋系統(tǒng)閥前壓力為180 psi,閥后壓力185 psi。啟動1#消防泵后,凝汽器區(qū)域消防系統(tǒng)閥前壓力最后穩(wěn)定為190 psi、閥后壓力為200 psi,凝泵區(qū)域噴淋系統(tǒng)閥前壓力最后穩(wěn)定為185 psi、閥后壓力190 psi。在此期間,凝汽器區(qū)域消防系統(tǒng)濕式噴淋閥現場出現約3 s 的報警,凝泵區(qū)域噴淋系統(tǒng)未出現報警。
一天之后再次對兩臺閥門的前后壓力進行記錄,發(fā)現凝汽器區(qū)域消防系統(tǒng)閥前壓力為180 psi,閥后壓力為180 psi;凝泵區(qū)域噴淋系統(tǒng)閥前壓力為180 psi,閥后壓力190 psi。
多次進行啟泵試驗,觀察結果基本一致。經過分析和排除后,可能造成凝汽器區(qū)域消防系統(tǒng)濕式噴淋閥頻繁報警的原因是旁通止回閥密封異常。
首先對旁通止回閥進行解體,發(fā)現閥芯支撐架存在輕微變形,導致閥芯動作卡澀,整體更換該閥門。
更換后重新投運濕式噴淋閥,觀察凝汽器區(qū)域消防系統(tǒng)閥前壓力為180 psi、閥后壓力為195 psi,啟動消防泵后閥前壓力最后穩(wěn)定為190 psi、閥后壓力無變化,現場未出現報警。
觀察兩周后,在消防泵啟動時再次出現報警,報警約3~4 s后報警消除,延遲箱排水管線有余水流出。
對新更換的彈簧式管道止回閥進行解體檢查,發(fā)現閥芯閥座密封面上存在雜質,導致其密封不嚴。
(1)原因分析。造成止回閥密封不嚴的可能原因有3 種,分別是消防水水質較差、新止回閥結構形式不同、新止回閥密封材料不同。綜合分析后可以排除前兩種,所以重點針對第3 種原因進行分析,發(fā)現舊閥的閥芯墊片材料為三元乙丙橡膠(EPDM),而新閥的為聚四氟乙烯,而前者的密封性高于后者。所以認為,新止回閥設計存在缺陷,閥芯的密封件材料選取不當是導致止回閥密封不嚴的原因。
(2)故障處理及結果。將新閥門的閥芯墊片更換為三元乙丙橡膠后進行回裝,凝汽器消防系統(tǒng)投運后濕式噴淋閥閥前閥后壓力正常,消防泵啟動后現場未出現報警。后續(xù)持續(xù)觀察約半年時間,期間消防泵共啟動過11 次均未出現報警,閥后壓力一直維持在190 psi 左右,濕式噴淋閥頻繁報警缺陷消除。
(3)采取的后續(xù)措施。針對該項問題,首先查詢倉庫中現有備件數量,并與技術部門人員一起對備件進行檢查,將閥芯墊片為聚四氟乙烯的閥門進行修復,將閥芯墊片更換為三元乙丙橡膠材料。并由技術部門人員修改備件采購信息,確保新購買的閥門墊片為三元乙丙橡膠,避免因備件墊片材料問題導致密封性降低的情況。同時升級濕式噴淋閥維修規(guī)程,增加旁通止回閥檢查的相關內容,保證該閥門的可用性,降低故障率。
為便于完善濕式噴淋閥出現報警時的故障排查,同時將檢查過程中發(fā)現的問題進行匯總,編制到維修規(guī)程中。使工作人員可以依靠維修規(guī)程中的內容,快速準確地定位故障原因,減少故障查找時間,確保濕式噴淋閥組的安全穩(wěn)定運行。
針對濕式噴淋閥頻繁報警的問題,采用故障樹分析方法分層次、較為全面地對故障原因進行排查,快速、精準定位了缺陷原因,處理了設備缺陷,消除了設備隱患。未來將根據制作的濕式噴淋閥報警原因對照表,完善濕式噴淋系統(tǒng)出現報警時的檢查內容,以減少此類情況的發(fā)生、便于后續(xù)濕式噴淋閥報警故障診斷及處理。