鄭 偉
(江蘇省特種設(shè)備安全監(jiān)督檢驗研究院徐州分院,江蘇徐州 221000)
銷軸是一類標(biāo)準(zhǔn)化的緊固件,既可靜態(tài)固定連接,亦可與被連接件做相對運動,主要用于兩零件的鉸接處,構(gòu)成鉸鏈連接。銷軸通常用開口銷鎖定,工作可靠、拆卸方便。在起重機械的銷軸較常用材料為35CrMnSiA 鋼,此類鋼材經(jīng)適當(dāng)?shù)臒崽幚砗罂傻玫綇姸?、硬度、韌性和疲勞強度較好的綜合力學(xué)性能,能適應(yīng)生產(chǎn)較復(fù)雜的工況條件。
2020 年11 月某公司一臺起重機械在運行過程中傳動銷軸發(fā)生斷裂,設(shè)備無法運行。查閱相關(guān)資料顯示,該銷軸材料為35CrMnSiA,熱處理方式為整體淬火加中溫回火,表面硬度要求為40~45 HRC。
現(xiàn)場對斷裂檢查如圖1 所示。
圖1 斷口宏觀形貌
銷軸斷口表面具有明顯的顏色差異,深色與淺色過度明顯,深色部分表面有油漬存在。根據(jù)斷口形貌可以初步判斷出斷裂起始位置及最后斷裂區(qū)域位置:裂紋起始位置位于錐底螺紋孔的頂角部位,是螺紋孔與錐底交界位置,屬于變截面;最后斷裂區(qū)域為淺色邊緣。
對該銷軸進行光譜化學(xué)成分測試,結(jié)果見表1。
表1 化學(xué)成分 %
結(jié)果表明,該銷軸化學(xué)成分符合GB/T 3077—2015 要求。
線切割取樣、打磨、拋光、腐蝕。對該銷軸斷口進行線切割取樣,共取3 個樣,1#試樣選取的是橫截面,2#、3#試樣選取的是縱截面,分別對1#、2#、3#試樣進行打磨、拋光、腐蝕。
采用200×、500×金相顯微鏡進行拍照和觀察,如圖2~圖4 所示。
圖2 3#試樣金相組織
圖3 2#試樣金相組織
圖4 1#試樣金相組織
從試樣腐蝕后的表面情況結(jié)合金相組織可以得出:
(1)原材料存在帶狀組織偏析,成分不均勻。
(2)3#試樣組織為回火索氏體,組織正常。
(3)2#試樣組織變化顯著,由外向內(nèi),黑色組織逐漸增多、灰色組織逐漸減少、白亮色組織也逐漸增多且趨向于網(wǎng)狀。在200倍及500 倍情況下可以看出,黑色組織為珠光體,灰色組織為回火索氏體,白亮色網(wǎng)狀組織為沿晶界析出的鐵素體。
在淬火加熱過程中,由于加熱溫度偏低,內(nèi)部當(dāng)珠光體轉(zhuǎn)變成奧氏體時,鐵素體尚未完全溶解,有極少量鐵素體殘留晶界處;而當(dāng)淬火冷卻時,內(nèi)部又因冷卻緩慢,以致沿未溶鐵素體晶界析出細(xì)片狀珠光體以及網(wǎng)狀鐵素體,且越往內(nèi)部越多;另一部分過冷奧氏體則在淬火時形成淬火馬氏體組織,這種組織屬于不完全淬火組織。淬火溫度低、奧氏體化不完全、冷卻速度慢,是2#試樣組織變化顯著的原因,此時淬火對工件的硬化作用未充分發(fā)揮。
(4)1#試樣中存在網(wǎng)狀鐵素體、大量塊狀鐵素體、珠光體組織以及回火組織。白色塊狀鐵素體是由于淬火加熱時溫度偏低,未達(dá)到鐵素體向奧氏體完全溶解的溫度;網(wǎng)狀鐵素體、珠光體則是冷卻緩慢造成;故淬火后,組織中存在大塊未溶解鐵素體,屬于淬火欠熱組織。這種半奧氏體化的組織狀態(tài),將明顯影響材料的硬度和強度。
對該銷軸沿半徑方向進行硬度測試(圖5),其硬度分布見表2。
圖5 硬度測試位置
表2 硬度測試結(jié)果
硬度測試結(jié)果表明:近表面硬度為43.6 HRC,而1/2 半徑處的硬度為28.2 HRC 近表面硬度符合要求,1/2 半徑處的硬度較低。
(1)斷裂位置處在易產(chǎn)生應(yīng)力集中的變截面。
(2)銷軸材料存在一定帶狀組織及偏析。
(3)銷軸金相組織屬于淬火缺陷組織,原因是淬火時溫度低、奧氏體化不完全、冷卻速度慢等綜合因素導(dǎo)致。
(4)銷軸1/2 半徑處的硬度較低。
綜合以上實驗分析該銷軸斷裂屬于淬火應(yīng)力開裂。由于淬火時溫度低,造成金相組織缺陷,硬度較低,運行過程中在應(yīng)力集中區(qū)域產(chǎn)生斷裂。
(1)加強對鋼材生產(chǎn)工藝過程質(zhì)量監(jiān)控,嚴(yán)格控制生產(chǎn)工藝過程材料成分的均勻度。
(2)加強熱處理管理,采用等溫淬火熱處理工藝,提高該銷軸的淬火加熱溫度,使奧氏體完全穩(wěn)定化。選用合適的淬火介質(zhì),適當(dāng)增大淬火過程中冷卻速度,加深淬硬層深度,提高芯部硬度,從而減少淬火裂紋。
(3)改善幾何尺寸不連續(xù)過渡區(qū)的設(shè)計制造,減少應(yīng)力集中。