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    S-Zorb裝置低負荷運行分析

    2022-07-16 11:04:00趙昌明白春旭
    化工設計通訊 2022年6期
    關鍵詞:偏流辛烷值接收器

    馬 強,趙昌明,馬 路,王 菁,白春旭

    (陜西延長石油(集團)有限責任公司永坪煉油廠聯(lián)合三車間,陜西延安 717208)

    S-Zorb 裝置是汽油供應中的重要環(huán)節(jié)。自2015年我廠一套催化停用,裝置進料量逐漸從90t/h 降至70t/h,長時間維持最低負荷運行,裝置在運行過程中出現(xiàn)了一些影響生產(chǎn)的問題,本工作對裝置低負荷運行時出現(xiàn)的問題進行分析并提出對策。

    1 裝置低負荷運行時出現(xiàn)的問題

    1.1 設備問題

    S-Zorb 裝置進料由汽油和氫氣兩部分組成,裝置降低汽油和氫氣進料量依氫油比為參考,但是過低進料量長周期運行對設備有以下影響:

    (1)裝置在低負荷運行過程中,進料與反應產(chǎn)物換熱器(E101ABC 和DEF)兩組并聯(lián)換熱器易發(fā)生偏流,若發(fā)生偏流,將會引起反應器進料總管溫度的波動或因局部溫度過高產(chǎn)生結焦結垢,造成管殼程兩路溫度差距很大,造成換熱器換熱效率降低,管程總管溫度降低,加熱爐負荷增大,能耗增加;殼程總管溫度提高,造成后路熱高分罐D104汽油溫度升高,造成穩(wěn)定塔塔底溫度升高,會造成汽油C4組分流失,穩(wěn)定汽油蒸氣壓富裕度增大,辛烷值損失增大和汽油收率降低,S-Zorb 裝置油路系統(tǒng)處于高溫運行,易發(fā)生泄漏,對各個設備使用壽命有影響。

    (2)反應進料分4路進入加熱爐F101,低負荷運行時,存在物料在各進料管線分布不均的問題,易導致爐管物料偏流,若發(fā)生偏流,將會引起爐管局部過熱結焦或局部空管加熱使爐管破損,造成火災爆炸事故。

    1.2 辛烷值損失大

    裝置低負荷運行時,反應器溫升升高,床層溫升由正常時4℃升至10 ℃,分析原因:低負荷下運行,反應器內吸附劑藏量不變,裝置質量空速變小,導致吸附劑持硫量和持碳率下降,活性逐漸增強,氫油比增大,反應劇烈,烯烴加氫飽和反應加劇,是反應器床層溫升升高的主要原因。況且為了防止進料換熱器E101和加熱爐F101的偏流問題,裝置采用高氫油比的操作方式,造成反應器溫升升高,產(chǎn)品汽油辛烷值損失增大,化驗數(shù)據(jù)如表1、表2所示。

    表1 7月25日—8月6日催化汽油的化驗數(shù)據(jù)

    表2 7月25日—8月6日S-Zorb穩(wěn)定汽油的化驗數(shù)據(jù)

    1.3 再生器下料不暢

    再生器內部硫的燃燒主要為以下兩個反應:

    由于低負荷運行,裝置內吸附劑持硫量和持碳率下降,閉鎖料斗循環(huán)時間降低,再生風量大,易造成吸附劑再生過程中出現(xiàn)過度燃燒;并且富氧環(huán)境將導致吸附劑硅酸鋅含量增加,使吸附劑組分反生變化,影響吸附劑的活性,還可以造成再生器接收器壓控閥PDIC2702、滑閥、滑閥前過濾器堵塞,破壞吸附劑再生轉劑循環(huán)系統(tǒng),從而導致再生器下料不暢。另外,當吸附劑碳含量較低時,吸附劑潤滑性降低,也可以造成下料不暢。

    1.4 再生取熱盤管泄漏的問題

    裝置自裝置低負荷加工以來,再生取熱盤管發(fā)生2次泄漏,造成吸附劑污染,再生系統(tǒng)吸附劑下料管線堵塞,再生溫度波動較大,嚴重影響了裝置的長周期安全運行,分析原因:裝置低負荷運行,原料硫含量和進料量均比較低,吸附劑持硫和持碳率低,為控制再生溫度,再生取熱調節(jié)閥開度小(實際開度1%~3%),造成取熱盤管干燒、偏流,導致取熱盤管內漏,取熱水漏至再生器內造成吸附劑嚴重結塊,再生被迫停止運行,再生煙氣過濾器ME103壓差增高,損壞過濾器。

    1.5 反應器接收器(D105)收料困難

    裝置低負荷運行時,反應器接收器(D105)收料困難,分析原因:低負荷運行時,反應器線速降低,為控制辛烷值損失,反應器內吸附劑藏量降低,從而會導致反應器至反應接收器D105的橫管不過料,致使反應接收器D105無吸附劑,吸附劑循環(huán)中斷,無法再生,造成再生器熄火,汽油產(chǎn)品硫含量不合格。反應器接收器(D105)必須采用反應器底部轉劑線轉劑,長期使用底部轉劑線,會造成底部轉劑線磨損較大,管線會泄漏著火,2019年出現(xiàn)底部轉劑線第一個45°彎頭處磨損、泄漏。裝置存在較大安全隱患。

    2 裝置低負荷運行應對措施及建議

    2.1 解決設備瓶頸

    (1)裝置在低負荷運行情況下,進料前,投用一組換熱器,進料全部正常后,緩慢投用另一組換熱器,調整E101ABC 和DEF 管程和殼程進出口閥,讓進料換熱器E101A 和E101D 殼程出口溫度偏差不大于20℃。若E101結焦,壓差增高至130kPa,加熱爐負荷增大,反應產(chǎn)物冷后溫度升高,空冷負荷加大,則需在線清理E101。

    (2)裝置長期在低負荷運行情況下,開工前一定要對加熱爐F101四路管線分別爆破吹掃,確保爐管里面不結焦。不然開工時四路流量容易偏流,四路溫度差距大,裝置無法運行。若出現(xiàn)四路流量偏流,可以開啟兩臺循環(huán)氫壓縮機進行循環(huán),增大循環(huán)氫流量,關小還原氫至D102、D105流量(還原氫流量不能低于900Nm3(標)/h),關閉循環(huán)氫至空冷調節(jié)閥PIC1301。

    2.2 防止辛烷值損失大措施

    控制反應器溫升的根本辦法是控制反應深度,其主要方法是調整吸附劑活性,以及吸附劑載硫對反應的影響。

    (1)操作中遵循低負荷下反應器低藏量情況下:“閉鎖料斗低料位快循環(huán)”和 “閉鎖料斗高料位慢循環(huán)”的兩種操作思路切換。通過調整閉鎖料斗運行時間和閉鎖料斗料位,控制吸附劑循環(huán)速率,確保吸附劑的持硫率7%~9%,持碳率6%~8%,持硫率和持碳率過低,烯烴飽和反應加劇,辛烷值損失大,持硫率和持碳率過高,吸附劑選擇性變化,烯烴異構化反應減少,辛烷值損失大。

    (2)反應器催化劑藏量從15t 降為7.0t,減少了油氣和吸附劑的接觸時間,增大質量空速,減少辛烷值損失,控制辛烷值損失在0.7單位以內。

    2.3 防止再生器過燒和下料不暢

    (1)為了防止再生器在低負荷運行時,再生器內氧含量充足致吸附劑過燒,富氧環(huán)境將導致吸附劑硅酸鋅含量增加,過燒后吸附劑因失去碳潤滑而下料不暢,采取以下措施:①再生風量控制最低流量(聯(lián)鎖值為100Nm3(標)/h)。②煙氣氧含量和化驗分析吸附劑硫、碳含量判斷吸附劑的燃燒程度。③調整再生器補充冷氮氣配量,控制再生溫度維持在450℃,再生器線速大于0.20m/s,來保證再生器內吸附劑流化。

    (2)控制吸附劑的持硫率7%~9%,持碳率6%~8%,可以在低負荷運行條件下保證辛烷值損失可控。根據(jù)吸附劑硅酸鋅含量調整新鮮吸附劑置換頻率,保證吸附劑活性。

    (3)定期對再生器接收器D110至再生器R102壓控閥清理,壓控閥容易造成硅酸鋅堵塞壓控,造成再生器底部下料不暢。

    2.4 防再生取熱盤管泄漏的措施

    (1)本裝置再生系統(tǒng)使用的熱氮由電加熱器HE-103 將冷氮氣加熱后送至各使用點,現(xiàn)將進電加熱器EH-103前冷氮引至再生器取熱管,取熱后冷氮溫度提升至140~160℃再返回到電加熱器EH-103入口,達到降低電加熱器負荷的目的,并且改用氮氣進行取熱后,原取熱設備停止使用,降低了用電量和除氧水用量,即使取熱盤管泄漏也不會造成吸附劑結塊,徹底消除吸附劑結塊現(xiàn)象,確保再生系統(tǒng)正常運行,降低吸附劑損耗。

    (2)氮氣取熱改造流程如圖1所示。

    圖1 氮氣取熱改造流程

    2.5 反應器接收器(D105)收料困難應對措施

    (1)改用反應器底部提升線,閉鎖料斗仍然收不到料,不斷調整提升氫和松動氫流量,情況依然沒有好轉,分析原因:反應器底部、中部提不上劑的主要原因是提升氫量不足,吸附劑聚集在管線內,堵塞了管線。大修時,拆掉提升氫管線的限流孔板,增大了提升氫的流量,反應接收器D105的壓差由之前的10~14kPa 增加到55kPa,反應器底部提不上劑的問題得以解決。

    (2)提升氫氣量增大,長期使用反應器底部提升線,管線磨損嚴重。大修對管道和彎頭升級,由設計的5.5mm 增加至11mm。為降低安全隱患,保證裝置長周期運行,裝置消缺時,將反應器底部提升線焊接彎頭改為法蘭連接彎頭,一旦彎頭處發(fā)生磨穿泄漏可以及時切出更換。同時,定期對反應器底部、中部吸附劑提升線各彎頭壁厚進行測量,對有安全隱患的及時更換,避免發(fā)生安全事故。

    3 結論

    經(jīng)過不斷探索和完善,對裝置長期低負荷運行中出現(xiàn)的問題分析并提出解決措施,總結出裝置低負荷情況下遵循反應器低藏量情況下 “閉鎖料斗低料位快循環(huán)”和 “閉鎖料斗高料位慢循環(huán)”的兩種操作思路切換,保證裝置平穩(wěn)運行,有效降低辛烷值的損失,提高裝置生產(chǎn)效益,同時為同類裝置低負荷運行提供了經(jīng)驗參考。通過以上措施調整后,S-Zorb 裝置能夠在低負荷運行中達到以下效果:

    1)控制辛烷值損失在0.7單位以內;

    2)在盡可能不進行產(chǎn)品內部循環(huán)的情況下,消除E101,F(xiàn)101偏流現(xiàn)象;

    3)有效解決了辛烷值損失大、再生器過燒導致下料不暢、再生取熱盤管泄漏、D105收料困難等問題,使裝置更平穩(wěn)的運行。

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