馬書(shū)楠
[中海石油(中國(guó))有限公司天津分公司,天津 300451]
某油田加氣浮選器要求水相出口含油為30×10-6,伴隨著處理水量變大,水相出口含油為80×10-6,導(dǎo)致回注水水質(zhì)變差,嚴(yán)重影響了注水系統(tǒng)。注水水中含油是注水水質(zhì)的重要指標(biāo),含油的高低直接影響整個(gè)油田注水效果,對(duì)驅(qū)油效果、地層保護(hù)、地層能量補(bǔ)充等多個(gè)方面有決定性作用,會(huì)導(dǎo)致地層注入壓力變高,注水井的注入量降低,進(jìn)而會(huì)影響油井的產(chǎn)量。
如何解決加氣浮選器處理效果,是目前油田注水生產(chǎn)面臨的難題。本文就該油田加氣浮選器進(jìn)行分析研究,找出水相水質(zhì)變差原因,并通過(guò)論證,制定了改造方案,成功解決了這一問(wèn)題。
氣體浮選系統(tǒng)主要由氣體浮選罐、氣浮循環(huán)泵、文丘立管、液位控制閥構(gòu)成。從上游斜板出油裝置處理后的生產(chǎn)水,加入浮選劑等化學(xué)藥劑后進(jìn)入氣體浮選裝置進(jìn)行處理,將粒徑非常小的油滴和固體顆粒懸浮物從生產(chǎn)水中分離出來(lái)。
平臺(tái)污水系統(tǒng)主要接收原油系統(tǒng)各級(jí)分離器分離出來(lái)的生產(chǎn)水,通過(guò)斜板除油器、加氣浮選器、雙介質(zhì)濾器處理合格后進(jìn)入注水緩沖罐。平臺(tái)共有四口水源井,通過(guò)旋流除砂器、注水細(xì)濾器處理后,進(jìn)入注水緩沖罐。注水緩沖罐的水主要用于中心平臺(tái)以及油田小平臺(tái)注水井注水。
由于加氣浮選器水相出口含油較高,從而導(dǎo)致回注水達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)注水水質(zhì)要求,從而導(dǎo)致下游用戶水質(zhì)較差。
為了解決加氣浮選器水相含油較高的問(wèn)題,現(xiàn)場(chǎng)對(duì)所有導(dǎo)致加氣浮選器水質(zhì)變差原因進(jìn)行排查分析,找出油田加氣浮選器水相出口含油不合格的原因,通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)整改措施實(shí)現(xiàn)加氣浮選器水相出口含油合格,達(dá)到處理水質(zhì)合格的目標(biāo)。通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)分析,得出四條可能導(dǎo)致處理效果不佳的原因。
1)CEP 生產(chǎn)分離器、斜板處理器等上游設(shè)備處理效果不佳,導(dǎo)致氣浮的入口含油較高,超過(guò)氣浮的設(shè)計(jì)要求,從而導(dǎo)致氣浮A 的出口水相含油較高。
2)CEP 加氣浮選器的文丘里管射流產(chǎn)生的氣泡不明顯,導(dǎo)致氣浮的處理效果變差,水相出口含油變高。
3)下藥藥劑濃度未處于最優(yōu)濃度。目前CEP 浮選劑下藥濃度20×10-6、清水劑下藥濃度為30×10-6,下藥濃度可能會(huì)對(duì)氣浮A 出口水相含油產(chǎn)生影響。
適當(dāng)提早播種。山地油菜應(yīng)在9月中、下旬播完,爭(zhēng)取冬前長(zhǎng)出較大的營(yíng)養(yǎng)體,使其扎根深、早封行,從而提高抗旱能力。
4)流程調(diào)控人員操作維護(hù)不當(dāng)。流程操作人員沒(méi)有定期對(duì)分離器排沙、氣浮收油、排底部懸浮物等可能導(dǎo)致注水水質(zhì)不合格。
對(duì)上游斜板的進(jìn)出口進(jìn)行取樣,通過(guò)對(duì)表的化驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,可以得出,目前氣浮入口的處理量滿足設(shè)計(jì)要求,因此,不存在上游設(shè)備處理不佳導(dǎo)致氣浮出口水中含油不滿足要求,如表1所示。
表1 斜板除油器入口出口化驗(yàn)
平臺(tái)目前使用的浮選劑型號(hào)為BHFX-05,下藥濃度20×10-6。通過(guò)調(diào)整下藥濃度,測(cè)出不同下藥濃度氣浮出口水相含油濃度,如表2所示。
表2 不同下藥濃度下氣浮出口化驗(yàn)含油
通過(guò)浮選劑不同下藥濃度關(guān)系表可以看出,浮選劑下藥濃度20×10-6時(shí),氣浮水相出口含油濃度處于最低值,此因素基本可以排除。
油田操作人員上崗前均會(huì)對(duì)設(shè)備流程進(jìn)行系統(tǒng)培訓(xùn)學(xué)習(xí),且每日嚴(yán)格遵照平臺(tái)作業(yè)規(guī)定進(jìn)行排砂作業(yè)和收油作業(yè),并具有詳細(xì)作業(yè)記錄,所以基本排除了人為操作不當(dāng)原因。
CEP 平臺(tái)氣浮內(nèi)部的結(jié)構(gòu)不合理,加氣浮選器進(jìn)水區(qū)、接觸區(qū)、分離區(qū)、清水室等腔室,存在問(wèn)題導(dǎo)致氣浮出口含油過(guò)高;加氣浮選器基本原理是向污水中通入或在污水中產(chǎn)生微細(xì)氣泡,使污水中的乳化油或細(xì)小的固體顆粒附在氣泡上,隨氣泡一起上浮到水面,達(dá)到油水分離的目的。溶氣效果不好從而導(dǎo)致氣浮水相出口含油過(guò)高。
對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的文丘里管、多項(xiàng)流溶氣裝置對(duì)比:氣浮加氣系統(tǒng)采用噴射誘導(dǎo)(文丘里)方式釋氣、浮選,產(chǎn)生氣泡粒徑較大(>100μm),無(wú)法充分在水中彌散,對(duì)污染物絮體捕捉效果差。多相流溶氣裝置使清水室回流水和氮?dú)獗欢嘞嗔鞅靡黄鹞氡们粌?nèi),氣泡在較高的壓力和葉輪的切割下快速變小溶解到水中,在溶氣罐中,將壓力快速降低到常壓狀態(tài),水中溶解的氣體以微氣泡的方式釋放出來(lái),能夠形成大量粒徑在20μm 以下的氣泡,彌散效果好對(duì)水中的油和懸浮物具有較高的去除效果,將加氣浮選器的釋氣方式由原先的噴射誘導(dǎo)方式改為多相流溶氣釋放方式。將原有濾器和循環(huán)泵拆除,重新安裝EDUR 多相流溶氣泵2臺(tái),設(shè)置溶氣罐,用于儲(chǔ)存和緩沖氮?dú)?,藥劑管線變更與溶氣系統(tǒng)出水混合進(jìn)入氣浮,增加氣泡浮選能力,如圖1所示。
圖1 多相流溶氣裝置
噴射誘導(dǎo)方式釋氣方式改為多相流溶氣釋放方式。重新安裝溶氣泵,實(shí)現(xiàn)一用一備,溶氣泵采用多相流溶氣泵2臺(tái)(可以根據(jù)水質(zhì)選擇1臺(tái)或2臺(tái)運(yùn)行),型號(hào)LBU603E162L;單臺(tái)參數(shù)p=7.5bar,Qr=45m3/h,單泵供氣量(按照氮?dú)庥?jì))Qq=4.5Nm3(標(biāo))/h,設(shè)置儲(chǔ)氣罐,用于儲(chǔ)存和緩沖氮?dú)?。將原有濾器和溶氣泵拆除,增加雙聯(lián)濾器,每臺(tái)溶氣泵均可實(shí)現(xiàn)泵前兩臺(tái)濾器交替使用,增加藥劑管線變更與氮?dú)獍l(fā)生裝置混合進(jìn)入氣浮,增加氣泡浮選能力。
項(xiàng)目施工完成后,對(duì)流程工況進(jìn)行持續(xù)的跟蹤,為保證加氣浮選器A 達(dá)到設(shè)計(jì)處理效果,后期穩(wěn)定運(yùn)行,對(duì)設(shè)備進(jìn)行調(diào)試。此次調(diào)試通過(guò)確定最佳溶氣量,連續(xù)監(jiān)測(cè)加氣浮選器A 水相出口含油變化,達(dá)到最優(yōu)處理工況。
根據(jù)氣浮原理,氣浮內(nèi)部釋放的氣泡越小越多。越有利于去除污油和懸浮物,而影響氣泡釋放效果的因素主要有截流閥前后壓差和溶解氮?dú)饬俊飧毫静蛔?,截流閥前后壓差主要取決于溶氣泵出口壓力,壓力越高,截流閥前后壓差越高,越利于氣泡釋放。溶解氮?dú)饬咳Q于氮?dú)庠谒械娜芙舛纫约盎亓魉浚绊懙獨(dú)馊芙舛鹊囊蛩刂饕腔亓魉疁囟群腿軞獗贸隹趬毫?,其中回流水溫度大約為65℃,基本不變,因此氮?dú)馊芙舛戎饕Q于溶氣泵出口壓力,出口壓力越高,泵腔內(nèi)部壓力越高,氮?dú)馊芙舛仍酱蟆8鶕?jù)溶氣泵的特性,回流水量與泵出口壓力呈現(xiàn)負(fù)相關(guān),泵出口壓力越高,回流水量越低,進(jìn)而導(dǎo)致氮?dú)馊芙饬恳苍降汀?/p>
綜合以上分析,溶氣泵出口壓力是影響氣泡釋放效果的主要因素,但并沒(méi)有呈現(xiàn)出單向的相關(guān)性,因此需要通過(guò)設(shè)備調(diào)試得到最佳的溶氣泵出口壓力,進(jìn)而獲得最佳的氣泡釋放效果。
設(shè)備調(diào)試分兩步進(jìn)行,第一步是確定不同溶氣泵出口壓力下氮?dú)庾畲笕芙饬?;第二步是在氮?dú)庾畲笕芙饬康墓r下,確定氣浮出口含油率最低時(shí)的溶氣泵出口壓力。
溶氣泵揚(yáng)程70m,可將工作壓力設(shè)定在400~700kPa,通過(guò)泵出口截流閥調(diào)整泵出口壓力,在泵出口壓力穩(wěn)定后,不斷增大泵入口氮?dú)膺M(jìn)氣量,當(dāng)溶氣泵瀕臨氣蝕工況時(shí),對(duì)應(yīng)的氮?dú)饬考礊樵搲毫ο碌牡獨(dú)庾畲笕芙饬?。通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn),溶氣泵在不同壓力下對(duì)應(yīng)的氮?dú)庾畲笕芙饬咳绫?所示。
表3 不同泵出口壓力氮?dú)庾畲笕芙饬?/p>
保持氣浮處理水量以及氣浮入口含油率穩(wěn)定,調(diào)整溶氣泵出口壓力,保持氮?dú)庾畲笕芙夤r;溶氣泵運(yùn)行穩(wěn)定后,每?jī)尚r(shí)檢測(cè)一次氣浮出口含油率,每個(gè)壓力下檢測(cè)三次,取平均值作為檢測(cè)結(jié)果,見(jiàn)表4。
表4 不同出口壓力氣浮出入口含油率
由表4可知,在氣浮處理水量以及入口含油率基本穩(wěn)定的工況下,泵出口壓力為600kPa 時(shí)氣浮出口含油率最低,達(dá)到300×10-6,說(shuō)明在該壓力下氣泡釋放效果最佳,氣浮處理效果最好。
根據(jù)溶氣泵A 調(diào)試數(shù)據(jù)表、溶氣泵B 調(diào)試數(shù)據(jù)表得出,溶氣泵入口壓力調(diào)至-10~0kPa,氮?dú)饬髁空{(diào)至2.5~3.5m3/h,溶氣罐內(nèi)微氣泡層能達(dá)到“牛奶狀”彌散狀態(tài),滿足處理需求。加氣浮選器改造投用后,CEP 加氣浮選器水相含油率由66×10-6降至35×10-6,加氣浮選器處理效果明顯提升。
現(xiàn)場(chǎng)對(duì)加氣浮選器油室液位變化情況,并對(duì)每日的加氣浮選器油室液位求平均值,200mm 為分組組距,統(tǒng)計(jì)每日液位平均值的分布情況,如表5所示。
表5 加氣浮選器油室液位分步頻次以及累計(jì)百分比
加氣浮選器正常液位為3 000mm 左右波動(dòng),而根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)可知,加氣浮選器器液位期望值為3 200mm,可知加氣浮選器收油液位3 200mm 最為合理。
通過(guò)加氣浮選器的改造,大幅改進(jìn)了加氣浮選器的處理效果,極大地降低了注水水質(zhì)的含油濃度,實(shí)現(xiàn)預(yù)想目標(biāo),維護(hù)了平臺(tái)正常生產(chǎn),降低了油田回注水含油,提升整個(gè)油田注水效果,驅(qū)油效果。對(duì)地層保護(hù)、地層能量補(bǔ)充等多個(gè)方面有了進(jìn)一步提升,進(jìn)而提高了油田的產(chǎn)量。