趙俊杰,張 晨
(河北港口集團(tuán)秦皇島港股份有限公司第七港務(wù)分公司,河北秦皇島 066001)
一直以來,秦皇島港堆場主要靠噴槍灑水實(shí)現(xiàn)抑塵,此方法存在灑水不均勻、料堆表面補(bǔ)水深度淺及料堆靜態(tài)風(fēng)蝕起塵抑制效果差等問題[1]。在冬季作業(yè)時,料堆陰坡在低溫條件下,表面易形成較厚的凍煤層,給取料作業(yè)造成困難。傳統(tǒng)的抑塵策略已無法滿足堆場生產(chǎn)及環(huán)保要求,基于堆料機(jī)開發(fā)新的抑塵手段,從各方面進(jìn)行充分論證與攻關(guān)。
(1)在堆料機(jī)臂架一側(cè)布置灑水噴頭,實(shí)現(xiàn)全天候工況下對料堆的全覆蓋噴灑無死點(diǎn),灑水作業(yè)時形成連續(xù)水簾,補(bǔ)水覆蓋深度3~5 cm。
(2)通過增加拖車機(jī)構(gòu)對堆料機(jī)水箱進(jìn)行擴(kuò)容,在水箱滿水的條件下,滿足堆料機(jī)可以沿堆場單程連續(xù)不間斷地噴灑作業(yè),同時滿足堆料機(jī)其他冬季環(huán)保設(shè)施用水需求。
(3)整合堆料機(jī)環(huán)保設(shè)備設(shè)施,將各種水泵集中置于智慧泵站,同時臂架灑水與其他環(huán)保設(shè)施共用一條主管路,大幅簡化管路布局。
臂架灑水系統(tǒng)的主要功能是將泵站提供的水源均勻地噴灑到煤堆上,通過現(xiàn)場試驗(yàn)得出當(dāng)噴頭流量為1 t/h,間距為1.1 m時,臂架噴淋可形成連續(xù)水幕,實(shí)現(xiàn)對料堆普灑的效果。臂架噴淋覆蓋區(qū)域,如圖1所示:懸伸長度7.5 m,大臂長度44 m,噴頭高度12.6 m,噴頭數(shù)量41個,噴頭間距1.1 m,未覆蓋區(qū)域A深度11.5 m,覆蓋區(qū)域B深度43.7 m。大臂灑水管路主要布置在臂架本身鋼結(jié)構(gòu)和懸伸結(jié)構(gòu)兩處,單純依靠臂架結(jié)構(gòu)長度未能覆蓋整個煤堆寬度,其中主要問題集中在未覆蓋區(qū)域A。
圖1 臂架灑水覆蓋區(qū)域
為實(shí)現(xiàn)區(qū)域A的全覆蓋就得增加管路的懸伸長度,但是一味增加管路的懸伸長度會帶來頭部重量增加過多、臂架結(jié)構(gòu)失穩(wěn)等一系列負(fù)面影響。為解決這個矛盾,在管路頂端橫向增加3個不同角度的噴頭,如圖2所示。
圖2 最前端灑水噴頭布置
通過在堆料機(jī)上的現(xiàn)場實(shí)驗(yàn),堆料機(jī)懸臂與壩基成90°且俯仰角度最高時,水平噴頭在壓力0.1 MPa、流量1 t/h時,水平噴射距離可達(dá)12 m左右,基本滿足區(qū)域A的全覆蓋,且不會噴到對面壩基上。因此噴頭型號選擇H1/2U-SS-9570,流量0.96 t/h,壓力0.1 MPa,噴射角度90°。
噴灑系統(tǒng)選用DN100不銹鋼管路,主要考慮臂架灑水流量和盡可能減少沿程壓力損失,基于沿程損失、水力坡降和局部損失等參數(shù),對系統(tǒng)阻力進(jìn)行核算[2]:①管道1,沿程損失0.320 mH2O(0.0031 MPa),水力坡降2.2 mH2O(0.0216 MPa),局部損失0.085 mH2O(0.0008 MPa),阻力P1=0.039 MPa;②管道2,沿程損失0.357 mH2O(0.0035 MPa),水力坡降8.325 mH2O(0.0816 MPa),局部損失0.085 mH2O(0.0008 MPa),阻力P2=0.089 MPa;③管道3,沿程損失1.594 mH2O(0.0156 MPa),水力坡降1.000 mH2O(0.0098 MPa),局部損失0.085 mH2O(0.0008 MPa),阻力P3=0.032 MPa。
總阻力P=0.039+0.089+0.032+0.103=0.263 MPa。
壓力系數(shù)按1.3,流量系數(shù)按1.3,泵站的工作壓力和流量:P泵=1.3×0.263=0.342 MPa,Q泵=1.3×46.706=60.718 t/h。
當(dāng)大臂抬起時,泵站達(dá)到最大工作壓力:P泵max=1.3×(0.342+0.110)=0.588 MPa。
綜上,系統(tǒng)所需泵工作流量61 t/h,工作揚(yáng)程47 m,最大揚(yáng)程60 m。
為了滿足水箱冬季使用需求,水箱內(nèi)部設(shè)有防浪板、電加熱器,箱體外層采用80 mm厚的保溫層;水箱內(nèi)設(shè)有溫度計和水位計;箱體上安裝爬梯和人孔,方便檢修和清理。水箱安裝于堆料機(jī)尾車下方,采用左右對稱串聯(lián)布置,在有限空間內(nèi)使水箱容積最大化,同時兼顧設(shè)備左右驅(qū)動平衡,如圖3所示。結(jié)合臂架灑水流量需求及現(xiàn)場設(shè)備結(jié)構(gòu)測量所允許的最大規(guī)格,水箱外形尺寸5 m×2.5 m×2.56 m,有效容積22 m3,重量2.5 t,數(shù)量2,灑水量61 t/h,行走速度20 m/min。水箱的有效容積決定了堆料機(jī)灑水時間與距離,灑水時間t=0.72 h,即43.2 min,堆料機(jī)行走有效距離1056 m,基本可以覆蓋堆場。
圖3 水箱布置
(1)泵站結(jié)構(gòu)。泵站系統(tǒng)主要為噴灑系統(tǒng)提供動力,由水泵、控制閥組和控制柜組成。此次選用的是集成泵站,具有自動化程度高、簡約美觀、節(jié)能高效等特點(diǎn)。泵站安裝在堆料機(jī)尾車皮帶機(jī)下方、兩水箱之間,既保證其協(xié)調(diào)美觀,同時便于拖車機(jī)構(gòu)設(shè)計與安裝。
(2)泵站工作原理。泵站控制系統(tǒng)采用ABB-ACS510交流變頻調(diào)速器、數(shù)字PID調(diào)節(jié)器、各類傳感器以及低壓控制元器件等,再結(jié)合PLC技術(shù)構(gòu)成閉環(huán)調(diào)節(jié)變頻調(diào)速控制系統(tǒng)。
泵站在恒壓模式下啟動時,水泵出水口壓力傳感器對水壓進(jìn)行采樣,并將壓力信號傳輸至PID調(diào)節(jié)器:①當(dāng)管道壓力低于用戶所需的設(shè)定壓力,控制系統(tǒng)自動控制水泵變頻運(yùn)行,直到管網(wǎng)的實(shí)際壓力=設(shè)定壓力,變頻器控制水泵以恒定的轉(zhuǎn)速運(yùn)行;②當(dāng)壓力達(dá)到上限并超過延時時間或頻率小于設(shè)定值時,變頻器將啟動休眠;③當(dāng)壓力下跌到喚醒值時,水泵自動喚醒,以此邏輯往復(fù)循環(huán)[3]。
本項目電控系統(tǒng)基于PLC技術(shù),將變頻器信號、泵站運(yùn)行狀態(tài)、水箱的水位及溫度以及電動閥開閉信號均接入AB-Micrologix1400控制器及AB-1762模塊參與控制[4],配合繼電輸出反饋至司機(jī)室操作箱,讓司機(jī)能夠隨時掌握設(shè)備運(yùn)行狀態(tài),同時在系統(tǒng)出現(xiàn)故障時及時報警并切斷相關(guān)控制條件。
觸摸屏位于泵站內(nèi)部,與PLC通過以太網(wǎng)交換機(jī)實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)通信,用于本地操作或調(diào)試,啟停水泵和電動閥開閉可從司機(jī)室操作箱或泵站內(nèi)觸摸屏兩處進(jìn)行,兩處分別采用指示燈和動畫界面顯示設(shè)備實(shí)時動態(tài)。
目前臂架噴淋系統(tǒng)改造項目已在秦皇島港S7堆料機(jī)上順利竣工投用。改造前,堆料機(jī)冬季無灑水設(shè)施可用,只能通過限制作業(yè)流量到3500 t/h以下來控制揚(yáng)塵和灑落,結(jié)合設(shè)備原設(shè)計作業(yè)能力5400 t/h,每噸煤平均利潤為20元,改造后每小時可多卸煤5400-3500=1900 t,理論上每小時可增加利潤20×1900=3.8萬元。改造前,一個堆場每天灑水量約為220 t,改造后灑水量為100 t,每噸水費(fèi)用為3.8元,月度節(jié)省水費(fèi)成本為3.8×(220-100)×30=1.37萬元。
此系統(tǒng)也可應(yīng)用至懸臂式堆取料機(jī)、門式取料機(jī)等多種設(shè)備,在節(jié)約水資源的同時達(dá)到更好的抑塵效果,具有較好的推廣價值。
臂架噴淋系統(tǒng)改造項目的順利完成,體現(xiàn)了技術(shù)人員挖掘生產(chǎn)設(shè)備環(huán)保潛能的創(chuàng)新思路,標(biāo)志著秦皇島港堆場環(huán)保能力和環(huán)保效果邁入了新的臺階。