黃少華,盧 祺,楊秀敏
(中核核電運行管理有限公司,浙江嘉興 314300)
壓水堆核電機組安全殼通風隔離閥是保證系統(tǒng)安全的關鍵設備,用于壓水堆核電廠密閉貫穿反應堆安全殼的內(nèi)外風道,執(zhí)行系統(tǒng)的安全功能,切斷或接通管路,從而使系統(tǒng)正常運行。當安全殼內(nèi)發(fā)生事故時,安全殼隔離閥能在2 s內(nèi)快速關閉,以防止和減緩事故后安全殼內(nèi)放射性物質(zhì)的外逸。安全殼大氣監(jiān)測系統(tǒng)有8臺口徑為250 mm的安全殼隔離閥,其中有4臺可由氣動裝置自動開啟,也可以就地手動打開,另外4臺閥門沒有設置氣動裝置,只能就地手動打開,當電磁離合失電后(事故狀態(tài)下或者主控室控制)便會立即關閉,從而防止放射性物質(zhì)外泄。
某核電機組新建運行后不久,運行人員發(fā)現(xiàn)安全殼排放前,遠程氣動打開某安全殼隔離閥時現(xiàn)場閥門會出現(xiàn)多次開關的故障現(xiàn)象,一般需要多次開關閥門才可以到達正常全開位置。維修人員嘗試調(diào)小氣動泵供氣氣源壓力后,閥門動作次數(shù)會減少,但是仍舊無法一次到達全開位置,缺陷依然存在。
手輪或氣動驅(qū)動裝置可帶動驅(qū)動桿使蝸輪盤轉(zhuǎn)動,電磁離合器帶電嚙合前,轉(zhuǎn)動的驅(qū)動蝸輪盤與驅(qū)動蝸桿分離;當電磁離合帶電時,驅(qū)動蝸輪盤與驅(qū)動蝸桿連成一體,驅(qū)動蝸輪盤轉(zhuǎn)動會帶動驅(qū)動蝸桿轉(zhuǎn)動,使齒條移動,從而達到閥門開啟的目的。反向,由于蝸輪蝸桿的自鎖作用,驅(qū)動蝸桿無法帶動驅(qū)動蝸輪盤,閥門會被鎖定到在某一開啟位置,但是只要電磁離合器失電,作用在齒條上的閥門關閉力會使齒條移動,帶動驅(qū)動蝸輪旋轉(zhuǎn)(此時蝸輪盤無法對蝸桿產(chǎn)生自鎖),閥門快速自動關閉。
機組首次大修期間對執(zhí)行機構(gòu)進行檢查,發(fā)現(xiàn)電磁離合器的一側(cè),齒整圈凹陷,整圈共6個支撐全部斷裂損壞(圖1),未發(fā)現(xiàn)其他異常,于是更換新的電磁離合器后正?;匮b,工作全部完成后,氣動開啟閥門連續(xù)3次沒有異常。但是大修結(jié)束后不久,該閥門會出現(xiàn)電磁離合失電不能快關的情況,影響閥門的安全功能,同時在試驗過程中發(fā)現(xiàn)多次開關閥門才可以到達正常全開位置的缺陷現(xiàn)象依然存在。
圖1 電磁離合器6個支撐全部斷裂損壞
根據(jù)首次缺陷處理情況可以確定,電磁離合器損壞不是缺陷產(chǎn)生的根源,電磁離合器損壞只是根本原因的某個結(jié)果,也可能只是某一促成因素。由于現(xiàn)場根據(jù)故障現(xiàn)象無法進一步查找根本原因,需要安排第二次全面解體檢查。
(1)電磁離合器問題。因為之前已經(jīng)更換了電磁離合器,隨后又出現(xiàn)了類似問題,需要再次檢查離合器狀態(tài),接下來解體窗口電磁離合器沒有異常,儀控專業(yè)檢查電磁線圈檢查、信號檢查也沒有發(fā)現(xiàn)異常,因此可排除電磁離合本身的問題。
(2)閥體或執(zhí)行機構(gòu)卡澀問題。前后兩次缺陷均為偶發(fā),閥門本體各防塵密封完好,不會有異物進入導致靜動之間卡澀;閥門密封打壓合格,說明閥門與執(zhí)行機構(gòu)各部件配合無異常;電磁離合器帶電之后,用手輪開啟閥門沒有卡澀。因此,可以判斷閥體或執(zhí)行機構(gòu)卡澀不是問題的原因。
4.3.1 異常情況
再次解體檢查執(zhí)行機構(gòu)嚙合裝置,電磁離合器無異常外,但是發(fā)現(xiàn)蝸輪盤與其本來一體的中心軸承存在異常位移跡象(蝸輪盤上壓住中心軸承的翻邊已經(jīng)缺失),且保護罩已經(jīng)損壞(圖2)。更換損壞部件后,按照原順序回裝時發(fā)現(xiàn),在失電情況下電磁離合器也有嚙合異常情況,根據(jù)設計要求電磁離合器齒頂間隙應該為0.5~0.7 mm。
圖2 二次解體異常示意
4.3.2 新舊備件差別問題分析
重新解體電磁離合器組件,對更換的蝸輪盤(包括中心軸承)、保護罩和電磁離合器的新舊備件外形尺寸進行測量,發(fā)現(xiàn)除了保護罩厚度存在差別外,其他新舊備件沒有異常。新保護罩比舊保護罩厚0.3 mm,這會使嚙合間隙減小0.3 mm(圖3),于是將舊保護罩替換新保護包后重新回裝,發(fā)現(xiàn)依舊存在異常嚙合的情況,可以判斷新舊備件不是導致間隙偏小的根本原因(圖4)。
圖3 舊保護罩安裝示意
圖4 新保護罩安裝
4.3.3 嚙合間隙異常分析
根據(jù)結(jié)構(gòu)設計,在保證各部件外形一致的情況下,嚙合間隙是通過調(diào)整中心軸承內(nèi)圈前后的墊片來實現(xiàn)的(圖5)。現(xiàn)場拆除該調(diào)整墊片,回裝離合器組件,將離合器嚙合間隙固定在0.6 mm(設計標準0.5~0.7 mm),用塞尺測量中心軸承內(nèi)圈兩端間隙,A為1.95 mm(該處原來未安裝墊片)、B為0.05 mm(該處原來安裝有2 mm厚的調(diào)整墊片)。
圖5 離合器組件間隙測量示意
根據(jù)上述實測結(jié)果可以確定,A處應該安裝的調(diào)整墊片被安裝到B處,這是導致該閥出現(xiàn)一系列異常根本原因(圖6)。因為該閥在安裝調(diào)試期間沒有進行過解體檢修,可以判斷在廠內(nèi)裝配時該調(diào)整墊片被安裝在錯誤的地方(圖7、圖8)。
圖6 調(diào)整墊片安裝錯誤(嚙合異常)
圖7 調(diào)整墊片安裝正確(嚙合間隙正常)
缺陷的演變過程如圖8所示。
兩次異常損壞的表現(xiàn):電磁離合器嚙合齒斷裂產(chǎn)生相對位移(圖9、圖10),離合器嚙合盤斷裂后,嚙合齒才脫開(圖8);中心軸承和蝸輪盤異常位移(圖12、圖13),蝸輪盤相對中心軸承產(chǎn)生異常位移后嚙合齒才脫開(圖9)。
圖8 缺陷演變過程的Visio圖
圖9 離合器嚙合盤斷裂前
圖10 離合器嚙合盤斷裂后
圖11 蝸輪盤相對中心軸承產(chǎn)生異常位移前
圖12 蝸輪盤相對中心軸承產(chǎn)生異常位移后
圖13 間隙調(diào)整示意
在確定故障的根本原因后,重新安裝調(diào)整墊片,保證離合器失電狀態(tài)下的嚙合間隙為0.5~0.7 mm,由于保護罩備件厚度比原來的保護罩厚0.3 mm,重新加工增厚的調(diào)整墊片(增厚量與保護罩的增厚量相等)(圖13)?;匮b完成后進行再鑒定合格,后來該閥門未再出現(xiàn)過動作異常的問題。
(1)在檢修程序中增加電磁離合器嚙合間隙的檢查內(nèi)容,并明確通過改變調(diào)整墊片調(diào)整嚙合間隙的方法。
(2)將安全殼隔離閥氣動裝置供氣泵的氣壓控制在廠家建議的0.35~0.40 bar(0.035~0.040 MPa),即安裝減壓過濾器,原設計直接接到廠房壓空管線上(壓力可達到8 bar)。