曹 勇
(霍州煤電集團, 山西 霍州 031400)
隨著經(jīng)濟和社會的飛速發(fā)展,能源需求總量逐年提升,煤炭作為人們生產(chǎn)生活必不可少的能源之一,其生產(chǎn)量和生產(chǎn)效率備受煤炭行業(yè)的廣泛關(guān)注[1]。礦井提升機作為連接煤礦地面和井下綜采工作面之間的重要紐帶,其工作的安全性和可靠性直接關(guān)系著煤炭掘進能否正常開展,必須引起高度重視[2-3]。礦井提升機使用過程中經(jīng)常出現(xiàn)過卷、卡罐、斷繩等故障,研究表明,出現(xiàn)故障的原因之一是超載,有必要對提升機載荷進行限制,同時,《煤炭安全規(guī)程》對提升超載提出了相關(guān)要求,嚴禁礦用提升機超載運行[4-5]。因此,基于某煤礦礦用提升機現(xiàn)有控制系統(tǒng)現(xiàn)狀,開展礦井提升機載荷監(jiān)測系統(tǒng)設(shè)計與應(yīng)用研究工作,對于提高提升機工作的可靠性和煤炭的產(chǎn)量具有重要意義。
載荷監(jiān)測系統(tǒng)已有相關(guān)研究和應(yīng)用[6],取得了一定的應(yīng)用效果,但也存在不足之處。載荷監(jiān)測系統(tǒng)的硬件系統(tǒng)工作性能較差,使用時經(jīng)常出現(xiàn)載荷監(jiān)測不準的情況,存在安全隱患。同時,供電系統(tǒng)存在發(fā)熱、功耗較大,無線數(shù)據(jù)傳輸能力受限,不適應(yīng)煤礦深井通訊。軟件系統(tǒng)進行載荷監(jiān)測過程中多采用8 位單片機,數(shù)據(jù)處理能力較小,不能滿足載荷數(shù)據(jù)處理分析的要求,無線數(shù)據(jù)處理速率較低,不能達到數(shù)據(jù)實時采集的目的,監(jiān)測數(shù)據(jù)準確定較差。因此,針對以上載荷監(jiān)測系統(tǒng)存在的不足,需要從硬件和軟件兩部分入手,開展穩(wěn)定的提升機載荷監(jiān)控系統(tǒng)的設(shè)計與應(yīng)用研究工作。
根據(jù)提升機原有控制系統(tǒng)和當前載荷監(jiān)測系統(tǒng)存在的問題,完成了載荷監(jiān)控系結(jié)構(gòu)設(shè)計,如圖1 所示。系統(tǒng)設(shè)計基于液壓缸的油壓變送法,具有很好的數(shù)據(jù)采集與傳輸功能。為了便于現(xiàn)場操作人員安全作業(yè),系統(tǒng)在設(shè)備運行操作室設(shè)計了實時顯示和報警提示裝置,為了實現(xiàn)井下提升機運行參數(shù)的實時顯示,在井筒與運行操作室之間設(shè)計了無線通信系統(tǒng)。由圖1 可以看出,系統(tǒng)的主要組成部分包括信號采集、數(shù)據(jù)通信和上位機等。
圖1 載荷監(jiān)測系統(tǒng)結(jié)構(gòu)
載荷監(jiān)測系統(tǒng)功能實現(xiàn)的主要外設(shè)是傳感器,對壓力變送器的選型主要根據(jù)其輸出信號類型、輸出電壓等參數(shù),結(jié)合提升機載荷監(jiān)測系統(tǒng)實際需求,以及液壓缸所處的工作情況,選擇了型號為NS-P-I7 的壓力變送器。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,該壓力變送器具有EMC 檢測報告,經(jīng)過了嚴格的溫濕度檢測,安全防護等級為IP65/IP67,可輸出直流24 V 的數(shù)字量信號,具有很好的可操作性和精度,滿足礦井提升機載荷監(jiān)測系統(tǒng)的設(shè)計要求。實物如圖2 所示。
圖2 壓力變送器
工業(yè)中使用較為廣泛的是數(shù)字量信號,主要由傳感器實時采集得到,包括提升機液壓缸的上下限位、罐籠閘門開閉、轎廂到位信息等,系統(tǒng)配置了十六路數(shù)字信號采集接口,信號為DC24 V 的開關(guān)量。數(shù)字量隔離采用光耦隔離,主要由于數(shù)字量電路極易出現(xiàn)超出單片機的最大灌入電流,采用光耦隔離方法,就能確保單片機處理數(shù)字量信號時的電壓匹配。
傳感器采集數(shù)據(jù)的準確性取決于線性度,是提升機載荷監(jiān)測系統(tǒng)設(shè)計的重點對象。載荷監(jiān)測系統(tǒng)能夠識別的是4~20 mA 電流信號,包括壓力變送器采集得到的信號。系統(tǒng)選擇的STM32F103VET6 單片機配置了12 路模擬量信號接口,其數(shù)據(jù)采集精度遠高于傳統(tǒng)的ADC 芯片,采用電壓僅為0~3.3 V,因此需要對傳感器信號進行隔離變送,如圖3 所示。
圖3 模擬量信號隔離
載荷監(jiān)測系統(tǒng)通信包括無線通信和有線通信兩部分,無線通信模塊選擇AS62-T30,具有很好的擴頻性能和較遠的通訊距離,與此同時,具有功耗低、發(fā)熱量小等優(yōu)點。有線通信的選型要滿足遠距離傳輸要求,同時還要組網(wǎng)便捷,硬件結(jié)構(gòu)組成涉及將TTL 轉(zhuǎn)化為RS485 的無線接收轉(zhuǎn)換裝置、將RS485 轉(zhuǎn)換為RS232 的模塊。前者主要是將TTL 信號轉(zhuǎn)化為RS485信號,實現(xiàn)井口至操作機房長距離信號傳輸。后者主要是將RS485 信號轉(zhuǎn)化為RS232 信號,實現(xiàn)與工控機的信息傳輸。載荷監(jiān)測系統(tǒng)通信協(xié)議轉(zhuǎn)換模塊選擇UT-217E,具有較強的光電隔離性能,兼容多種通訊協(xié)議,不需要單獨供電。
根據(jù)礦井提升機載荷監(jiān)測系統(tǒng)設(shè)計目的及硬件結(jié)構(gòu),完成了系統(tǒng)下位機配置軟件界面,如圖4 所示。由圖4 可以看出,軟件具有計算機串口配置參數(shù)設(shè)置功能,包括端口編號、波特率、數(shù)據(jù)位、校驗方式和停止位等,使其能夠匹配載荷監(jiān)測數(shù)據(jù)采集接收板。復(fù)選框的存在,可以根據(jù)需要選擇合適的通道和外設(shè)進行監(jiān)測,同時也能夠選擇特定的無線發(fā)送數(shù)據(jù)。點擊寫入按鍵,就能將編制好的界面配置參數(shù)傳輸至單片機內(nèi)部。點擊讀出按鍵,可以將系統(tǒng)外設(shè)運行的狀態(tài)讀入下位機配置界面,實現(xiàn)數(shù)據(jù)的雙向讀寫。系統(tǒng)配置準確與否主要取決于下位機配置軟件與單片機通信的可靠性,必須采用合適的通信協(xié)議,才能實現(xiàn)數(shù)據(jù)的實時可靠傳輸,實現(xiàn)提升機載荷監(jiān)測并實時顯示的目的。
圖4 下位機配置軟件界面
人機交互界面作為提升機監(jiān)測系統(tǒng)的重要組成部分,主要負責(zé)實時顯示提升機載荷數(shù)據(jù),同時,監(jiān)控人員也能夠根據(jù)載荷實時數(shù)據(jù)進行遠程的警告或者控制?;谏鲜鲎饔煤拖到y(tǒng)要求,完成了載荷監(jiān)測系統(tǒng)上位機主界面的設(shè)計,如圖5 所示。主界面內(nèi)涉及兩側(cè)提升容器的監(jiān)測信息,如系統(tǒng)參數(shù)、監(jiān)控界面、歷史查詢與幫助使用等。其中系統(tǒng)參數(shù)包含串口參數(shù)設(shè)置、液壓缸直徑參數(shù)設(shè)置和串口通訊數(shù)據(jù)長度設(shè)置等。與此同時,載荷監(jiān)測系統(tǒng)上位機主界面中還具有實時顯示鋼絲繩張力數(shù)據(jù)的波形圖、載重量顯示、運行深度顯示、卡罐提示、通訊故障提示、未卸凈提示、過載提示、停車提示、220 V 電源提示以及聲光報警啟停等功能。
圖5 提升機載荷監(jiān)測系統(tǒng)主界面
為了驗證礦井提升機載荷監(jiān)測系統(tǒng)的可行性,將其應(yīng)用于某煤炭企業(yè)的提升機中進行試運行,對系統(tǒng)運行情況進行為期3 個月的跟蹤記錄。結(jié)果顯示,系統(tǒng)運行穩(wěn)定可靠,實現(xiàn)了提升機載荷實時監(jiān)測的效果。載荷監(jiān)測系統(tǒng)的應(yīng)用,提升了提升機近8%的有效工作時間,減少了近5%的故障排查時間,節(jié)約了提升機運行維護成本,提高了煤炭企業(yè)的產(chǎn)量和生產(chǎn)效率,預(yù)計每年可為煤炭企業(yè)新增近30 萬元的經(jīng)濟效益,取得了良好的應(yīng)用效果。