武棟棟
(華陽一礦機電工區(qū)信息中心, 山西 陽泉 045000)
帶式輸送機作為煤礦井下物料運輸?shù)闹饕b置,具有結(jié)構(gòu)簡單可靠、運行穩(wěn)定、自動化程度好等優(yōu)點,在煤炭行業(yè)廣泛應(yīng)用[1-3]。隨著煤炭行業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級速度的提高,對帶式輸送機的自動化、智能化水平要求越來越高,與此同時,煤炭行業(yè)對帶式輸送機的節(jié)能降耗、綠色生產(chǎn)等也提出了更高的要求[4-6]。因此,針對某煤炭企業(yè)服役帶式輸送機功耗較大、控制結(jié)構(gòu)單一的情況,開展智能調(diào)速控制系統(tǒng)設(shè)計與應(yīng)用研究具有重要意義。
礦用帶式輸送機結(jié)構(gòu)組成包括機架、驅(qū)動機構(gòu)、托輥、輸送帶、制動器、清掃器、控制系統(tǒng)等。驅(qū)動機構(gòu)工作時為輸送帶旋轉(zhuǎn)提供動力,要求具有很好的環(huán)境適應(yīng)性,能夠在輸送機開啟、停止及突然斷電故障時可以正常運轉(zhuǎn)。托輥的作用是降低煤料波動引起的輸送帶抖動,輸送帶與托輥摩擦使托輥與輸送帶同步運轉(zhuǎn),完成煤炭的輸送;托輥運行靈敏與否直接關(guān)系著煤炭輸送的運行阻力。制動器主要用于驅(qū)動滾筒的降速與停止,較大輸送角度的輸送帶,制動器需要與逆止器配合使用,避免煤炭滑落。清掃器作用是清掃輸送帶殘存的煤渣,避免過多的煤渣堆積而出現(xiàn)事故。帶式輸送機在控制系統(tǒng)的指揮下完成煤炭輸送,直接關(guān)系著煤炭運輸?shù)哪芎呐c效率。
帶式輸送機智能控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)如圖1 所示,涉及上位機、可編程邏輯控制器、變頻器、各類數(shù)據(jù)采集器等。工作過程中,可編程邏輯控制器PLC 與上位機之間的通信由以太網(wǎng)完成,井下的集控PLC 與變頻器之間的通信采用了PROFIBUS 通信協(xié)議,驅(qū)動電機的運行控制由變頻器直接控制??刂浦噶畹膫鬏旉P(guān)系為上位機發(fā)出控制指令至PLC,之后控制變頻器,實現(xiàn)驅(qū)動電機的運行控制。與此同時,PLC 收集傳感器等元件的實時監(jiān)測數(shù)據(jù),邏輯處理之后傳輸至上位機進行實時顯示,使監(jiān)控人員能夠?qū)崟r掌握井下帶式輸送機的運行狀態(tài)。
圖1 智能控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)組成
可編程邏輯控制器(PLC)首次出現(xiàn)于美國,當(dāng)時控制系統(tǒng)還被各種繼電器元件統(tǒng)治著,但是由于PLC具有較多的優(yōu)勢,如可編程性、工作可靠、較強的實用性和通信能力等,逐漸被市場認可。智能控制系統(tǒng)PLC 選擇西門子生產(chǎn)的S7-400 型PLC,節(jié)能控制關(guān)系如下頁圖2 所示。S7-400 型PLC 具有多種通信接口,能夠?qū)崿F(xiàn)通信處理器、 井下以太網(wǎng)、PROFIBUS-DP 主站接口等進行連接,具有較快的通信速率,高達12 Mbit/s。PLC 內(nèi)部配置的CPU,具有多個MPI,能夠?qū)崿F(xiàn)與簡單控制系統(tǒng)的連接。
圖2 PLC 節(jié)能控制關(guān)系圖
智能控制系統(tǒng)的井下控制分站包括操作臺、PLC控制器、安全保護系統(tǒng)等,對輸送機發(fā)出直接控制指令,采集輸送機的實時運行數(shù)據(jù)。井下控制分站硬件涉及可編程邏輯控制器、變頻器、傳感器等,關(guān)鍵部件為PLC,運行時需要其完成采集數(shù)據(jù)的運算,發(fā)出實時控制指令,其具體的硬件結(jié)構(gòu)如圖3 所示。圖3 中的速度、堆煤、溫度等數(shù)據(jù)采集元件獲取的實時數(shù)據(jù)經(jīng)PLC 處理之后傳輸至上位機進行實時顯示,同時,監(jiān)控人員也可以根據(jù)實時數(shù)據(jù)通過上位機發(fā)出控制指令至PLC,之后傳輸至變頻器控制驅(qū)動電機,實現(xiàn)遠程控制。
圖3 井下控制分站
智能控制系統(tǒng)中的變頻器控制由PLC 系統(tǒng)完成,通用控制方式涉及U/f 恒定控制、轉(zhuǎn)差頻率控制、矢量控制,此處選擇U/f 恒定控制模式,屬于恒磁通調(diào)速。U/f 恒定控制模式下,驅(qū)動電機的電壓隨著電源頻率的變化而變化,實現(xiàn)驅(qū)動電機的速度控制。服役中的帶式輸送機包括3 臺驅(qū)動電機,基于此設(shè)計變頻器,選擇通訊方式為PROFIBUS DP 總線控制。具體控制電路如圖4 所示。
圖4 變頻器控制電路
智能控制系統(tǒng)中涉及的傳感器及選擇型號如下:速度傳感器選擇型號為GSC10 礦用安全傳感器,檢測輸送帶旋轉(zhuǎn)速度;溫度傳感器選擇型號為GWD100礦用本質(zhì)安全型溫度傳感器,檢測輸送帶溫度;煙霧傳感器選擇氣敏探頭,檢測輸送帶是否起火;張力傳感器和跑偏傳感器選擇了普通拉力傳感器,檢測范圍為0~10 kN,完成傳感器元件的設(shè)計和選型之后,系統(tǒng)才具備實時采集帶式輸送機運行狀態(tài)的保障。
智能控制系統(tǒng)設(shè)計包括硬件和軟件兩部分,軟件設(shè)計的目的是將選好的硬件關(guān)聯(lián)起來,此智能控制系統(tǒng)軟件設(shè)計涉及下位機PLC 控制程序和上位機軟件設(shè)計。
4.1.1 主控制程序
智能控制系統(tǒng)下位機PLC 控制系統(tǒng)運行的主程序工作流程如圖5 所示,由圖5 可以看出,主程序運行依賴于PLC 軟件系統(tǒng),首先進行數(shù)據(jù)的初始化、之后開啟自診斷保護、采集帶式輸送機狀態(tài)數(shù)據(jù),經(jīng)PLC 分析沒有問題時啟動帶式輸送機,輸送機運行時開啟輸送機速度控制功能及故障保護功能,當(dāng)檢測得到的數(shù)據(jù)出現(xiàn)異常時,PLC 分析帶式輸送機是否出現(xiàn)故障,如果出現(xiàn)故障停機待處理,否則,帶式輸送機正常運行。
圖5 智能控制系統(tǒng)主程序流程
4.1.2 速度控制程序
系統(tǒng)速度控制的觸發(fā)信號來源于帶式輸送機輸送的煤流量,輸送機運行時,煤流量在不超限的區(qū)間不斷波動,為了避免帶式輸送機連續(xù)不斷的進行速度調(diào)控,系統(tǒng)將煤流量劃分為若干區(qū)間,為每個煤流量區(qū)間設(shè)置一個固定的速度。故而,通過速度控制程序采集煤流量實時數(shù)據(jù),分析煤流量的區(qū)間,確定帶式輸送機的運行速度,實現(xiàn)帶式輸送機運行速度的控制。
上位機設(shè)計的目的是實時顯示帶式輸送機運行狀態(tài)參數(shù),供監(jiān)控人員掌握帶式輸送機的運行數(shù)據(jù),同時,監(jiān)控人員可以根據(jù)輸送機實時數(shù)據(jù)的變化,給帶式輸送機發(fā)出控制指令,實現(xiàn)遠程控制功能。智能控制系統(tǒng)上位機主界面如圖6 所示。由圖6 可以看出,主界面顯示了電機、減速機、滾筒等運行參數(shù)表,同時,顯示了井下帶式輸送機的結(jié)構(gòu)件圖,顯示了驅(qū)動電機的電壓、電流等數(shù)據(jù);與此同時,實時顯示了各個傳感器件采集得到的參數(shù)值,包括溫度、煙霧、跑偏、撕裂等,其顯示綠色時表示正常運行,顯示紅色時表示出現(xiàn)了數(shù)據(jù)異?;蛘吖收?,顯示灰色時表示數(shù)據(jù)未進行采集。
圖6 上位機主界面
針對某煤炭企業(yè)服役中的帶式輸送機能耗高、控制簡單的情況,完成了智能調(diào)速控制系統(tǒng)設(shè)計。為了驗證煤礦帶式輸送機智能調(diào)速控制系統(tǒng)設(shè)計的可行性,將其應(yīng)用于企業(yè)服役的帶式輸送機中進行試運行,跟蹤記錄系統(tǒng)的運行情況。結(jié)果表明,系統(tǒng)運行穩(wěn)定可靠,實現(xiàn)了實時監(jiān)測和遠程控制的功能。統(tǒng)計結(jié)果顯示,應(yīng)用智能調(diào)速控制系統(tǒng)的帶式輸送機,相較于原控制系統(tǒng)時,故障停機時間降低了近13%,運行維護人員節(jié)省2~3 名,耗電量減低近10%,生產(chǎn)效率得到了明顯提升,預(yù)計為企業(yè)新增經(jīng)濟效益近80萬元/年,取得了很好的應(yīng)用效果。